張艷珍
(凌源鋼鐵集團有限責任公司,遼寧 凌源 122500)
隨著鋼鐵行業(yè)利潤空間逐漸收窄,鋼鐵企業(yè)不斷挖掘內(nèi)部余熱余能,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益[1-3]。高爐沖渣水作為一種低溫熱源,溫度一般在55~85℃,具有流量大,熱量多的特點,近幾年,在鋼鐵行業(yè)得到廣泛回收利用,成為鋼鐵行業(yè)節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本的一項主要措施[4-5]。
目前,高爐沖渣水余熱的回收利用主要是:利用沖渣水采暖或加熱洗浴用水;沖渣水余熱發(fā)電;用于海水淡化等[6-8]。高爐沖渣水進行采暖主要采用間接換熱利用技術(shù),包括三種利用方式,一種是高爐沖渣水經(jīng)過高效過濾器過濾后,進入傳統(tǒng)的板式換熱器進行換熱,換熱后的二次水供系統(tǒng)采暖;第二種是余熱回收系統(tǒng)無過濾器,高爐沖渣水直接進入寬流道板式換熱器進行換熱;另外一種是真空相變換熱技術(shù),高爐沖渣水先進入蒸發(fā)器負壓閃蒸為潔凈蒸汽,再進入板式換熱器進行換熱[9-11]。本文主要介紹真空相變換熱技術(shù)在凌鋼高爐沖渣水余熱回收上的應用,為同行業(yè)起到一定的借鑒作用。
高爐渣是高爐冶煉中爐溫達到1 400~1 600 ℃時,爐料熔融,礦石中的脈石、焦炭中的灰分、助溶劑和其他不能進入生鐵中的雜質(zhì)形成以硅酸鹽和鋁酸鹽為主浮在鐵水上面的熔渣。高爐渣主要成分為CaO、SiO2、Al2O3、氯離子、硫酸根離子及渣棉等,在沖渣過程中遇水形成硅酸鹽、碳酸鹽等難溶于水的物質(zhì)。在沖渣水余熱回收過程中,這些難溶于水的鹽類,會以沉積物的形式與渣棉類物質(zhì)沉積在設備表面形成非常堅硬的污垢,并與渣水中的氯離子、硫酸根離子一起造成金屬壁面垢下腐蝕,使渣水換熱設備堵塞和腐蝕,造成換熱效率降低,清理頻次高,嚴重的一周一清理,清理難度大,既減少熱量回收,又給工人帶來較大的工作強度。因此在高爐沖渣水余熱回收利用時,選擇既能高效回收余熱又能減少堵塞回收利用技術(shù)非常關(guān)鍵。
凌鋼應用了某公司研發(fā)的直熱機,在兩座450 m3高爐和兩座1 000 m3高爐分別建設一套渣水余熱回收利用系統(tǒng)。
真空相變技術(shù)是利用水的沸點會隨著環(huán)境壓力的降低而降低的特性,使50 ℃以上的工業(yè)廢水發(fā)生閃蒸汽化,產(chǎn)生負壓蒸汽攜帶汽化潛熱輸送至冷凝器內(nèi)向低溫介質(zhì)進行冷凝放熱,實現(xiàn)廢水余熱的回收。直熱機是某公司利用真空相變換熱技術(shù)研發(fā)的新產(chǎn)品,直熱機設有多級閃蒸層,沖渣水從直熱機上端噴入,在不同的閃蒸層進行閃蒸汽化形成水蒸氣,水蒸氣通過負壓抽出后在換熱器內(nèi)與采暖水進行換熱。工藝流程如圖1。
圖1 工藝流程圖
沖渣水無需進行過濾及二次加熱,熱能的提取和釋放分別在不同設施內(nèi)進行,避免沖渣水與換熱面直接接觸,避免了廢水中不溶性鹽類在換熱設施上的沉淀,解決了結(jié)垢堵塞、腐蝕、清理難度大、效率降低的問題。
凌鋼1、2號高爐爐容為450 m3,兩座高爐共用一個沖渣池,渣池長50 m,寬8 m,深2 m;1號高爐采用普通的水沖渣方式,渣和水混合在一起進入渣池,水渣通過天車抓出后進入水渣置場;2號高爐采用嘉恒法沖渣方式,水渣通過脫水后經(jīng)過運輸皮帶運至水渣置場,1號高爐沖渣水循環(huán)量400 m3/h,2號高爐沖渣水循環(huán)量500 m3/h,兩座高爐沖渣水溫度在55~80 ℃;沖渣水通過自然冷卻后,循環(huán)進行沖渣。2015年對1、2號高爐沖渣水應用了真空相變技術(shù)-直熱機,合建了一套余熱回收利用設施。1、2號高爐渣參數(shù)如下表1。
表1 1、2號高爐渣參數(shù)
建設兩臺5級5 MW型號為JTZH-5.0-500-0.1/0.1-01直熱機及配套設施。工藝簡圖如圖2和主要設計參數(shù)如表2所示。
圖2 工藝簡圖
表2 主要設計參數(shù)
3、4號高爐爐容為1 000 m3,單獨建有沖渣池,其中3號爐渣池長41 m,寬7 m,深6.5 m,4號渣池長38 m,寬8.5 m,深6.5 m。沖渣方式是嘉恒法,水中含渣量較高,渣水非常渾濁,渣水溫度在60~80 ℃;2014年采用一種殼管換熱方式,進行渣水余熱回收,2016年對其進行改造,應用某公司生產(chǎn)的直熱機。改造設計高爐渣參數(shù)如表3。
表3 3、4號高爐渣參數(shù)
建設兩臺3級10 MW直熱機及配套設施。工藝簡圖如圖3和主要設計參數(shù)如表4所示。
圖3 工藝簡圖
表4 主要設計參數(shù)
3、4號高爐于2014年合建一套渣水余熱回收裝置,采用殼管換熱方式,主要供東家屬區(qū)采暖,東家屬區(qū)采暖面積30萬m2,采用老式散熱片,需要熱負荷45~50 W左右。隨著運行時間增長,換熱器堵塞嚴重,堵塞物堅硬,腐蝕嚴重,換熱效率大幅度降低,回收熱量逐年減少,需大量補充蒸汽,才能達到熱負荷要求;且換熱器清理頻繁,每10天左右一次,一次需要2~3天,清理難度大,工人勞動強度大。尤其是2015~2016年度采暖期,余熱回收量明顯降低,具體回收情況見表5。
表5 余熱回收量
2016年應用直熱機技術(shù)對其進行改造,改造后熱量回收情況:在渣水溫度達到70 ℃以上時,回收熱量在19~20 MW,達到設計要求。由于高爐沖渣的間歇性,渣水溫度在60~80 ℃,平均回收熱量在14~15 MW,采暖水供水溫度55~58 ℃?;厥盏臒崃客耆珴M足30萬m2住宅面積采暖,不需要其它熱源補熱。
改造后,一個采暖季期間進行一次清理,清理時間約0.5~1天。
1、2號高爐應用真空相變技術(shù)—直熱機后,在渣水溫度達到70 ℃以上時,回收熱量在9~10 MW;由于高爐沖渣的間歇性,渣水溫度在55~80 ℃波動,平均回收熱量在6~7 MW,采暖水供水溫度55~58 ℃。回收的熱量用于廠區(qū)采暖。
四座高爐沖渣水余熱回收年21.8萬GJ,可替代燃煤鍋爐供暖,可節(jié)約動力煤1.75萬t,節(jié)約標準煤7 106 t,減少CO2排放18 478 t。
(1)直熱機閃蒸層的大孔洞設計,使含渣廢水中的大塊渣、渣棉等在隔板層不易積存結(jié)垢,避免堵塞和腐蝕問題,大大延長了檢修周期,降低工人的勞動強度。
(2)此技術(shù)可適用高爐各種沖渣方式的余熱水熱量回收,對沖渣水濁度、鈣鎂離子含量等無要求,適用性廣。
(3)換熱效率高、檢修周期長,回收熱量多,可替代燃煤供暖,實現(xiàn)節(jié)能減排。
(4)可為同行業(yè)在進行沖渣水余熱回收技術(shù)選擇時起到一定的借鑒作用。