張 磊
(神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100025)
目前電力市場競爭越來越激烈,節(jié)能減排壓力進一步加大。國內(nèi)火力發(fā)電企業(yè)在未來較長一段時間依然面臨著較大的經(jīng)營壓力、在發(fā)展上存在嚴峻的挑戰(zhàn),這給火力發(fā)電企業(yè)提出了更高的要求。
從上世紀90年代開始,國內(nèi)的一些汽輪機制造廠家和高科技公司就開始采用先進的汽輪機設(shè)計技術(shù)進行國產(chǎn)老機組現(xiàn)代化技術(shù)改造的實踐。上世紀90年代中期至今國內(nèi)已有100多臺亞臨界300 MW等級機組完成了通流升級改造[1-3],改造后,機組的供電煤耗普遍可降低15 g/kWh左右,銘牌出力提高約10%,節(jié)能效果顯著。
目前國內(nèi)600 MW等級機組通流改造項目也已逐步開展[4-11]。從上汽亞臨界600 MW機組的實際運行情況來看,該型機組的實際運行性能與設(shè)計值存在著明顯的差距,機組性能已相對落后,且大部分機組投運時間已接近兩個大修期,非常有必要對該機型通流改造的技術(shù)方案進行研究。國華定州電廠(以下簡稱“定電”)在役的上汽產(chǎn)亞臨界600 MW汽輪機共2臺,本文主要以定電一期1號、2號汽輪機組為主要研究對象。
國華定電亞臨界600 MW汽輪機為上汽廠于上世紀90年代引進美國西屋公司技術(shù)設(shè)計生產(chǎn),汽輪機高、中、低壓通流級數(shù)共有58級,末級葉片高度為905 mm。機組共設(shè)計有8級回熱抽汽,包括三個高加、一個除氧和四個低加。定電一期亞臨界600 WM汽輪機組于2006年10月并網(wǎng)發(fā)電,投產(chǎn)至今機組經(jīng)濟指標大幅下滑,且存在一定的安全隱患。
國華定電上汽產(chǎn)亞臨界600 MW機組額定工況的設(shè)計熱耗為7 795.7 kJ/kWh(設(shè)計背壓5.4 kPa),設(shè)計高、中壓缸效率分別為88.53%、91.46%。根據(jù)投產(chǎn)時進行的考核試驗(如表1),1號、2號汽輪機熱耗值分別高于設(shè)計值192.5 kJ/kWh、170.3 kJ/kWh,遠未達到設(shè)計值。在2013年進行的性能試驗顯示,1號、2號汽輪機熱耗值分別高于設(shè)計值322.3 kJ/kWh、342.3 kJ/kWh??梢姡S著運行時間的增加,機組的經(jīng)濟性指標大幅下滑。鑒于多家制造廠對其汽輪機通流設(shè)計技術(shù)進行了升級換代,改造效果良好,因此,對亞臨界600 MW汽輪機進行通流改造技術(shù)方案研究是有必要的。
根據(jù)收集該型機組運行數(shù)據(jù)、檢修中發(fā)現(xiàn)的問題等,進行分析整理,得出上汽產(chǎn)亞臨界600 MW汽輪機存在的問題主要有以下幾方面。
表1 汽輪機性能試驗數(shù)據(jù)
1.2.1 低壓五抽、六抽溫度超溫嚴重
上汽產(chǎn)亞臨界600 MW機組普遍存在低壓五抽、六抽蒸汽溫度嚴重超溫的問題。部分機組五抽溫度分別比設(shè)計值高約30 ℃、六抽溫度比設(shè)計值高約50 ℃,超溫現(xiàn)象特別嚴重。國內(nèi)同型的機組(包括西屋原型機)也普遍存在5、6段抽汽明顯超溫的問題,影響了機組的經(jīng)濟性。
1.2.2 中壓轉(zhuǎn)子實際冷卻蒸汽流量過大
上汽產(chǎn)亞臨界600 MW機組設(shè)計有中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽,額定工況下設(shè)計流量為7.5 t/h左右。但是,根據(jù)國華所屬各電廠多臺機組性能試驗結(jié)果,實際蒸汽流量約為設(shè)計值的4倍,達到30 t/h,遠遠大于設(shè)計值,從而影響了機組的經(jīng)濟性。
1.2.3 低壓缸軸承振動大
在機組高真空時,出現(xiàn)低壓缸軸承振動偏大的問題。分析原因,主要是由于上汽產(chǎn)亞臨界600 MW機組低壓軸承座設(shè)計安裝于外缸上,機組低真空時導(dǎo)致低壓外缸變型量偏大,從而引起汽輪機動靜碰磨和振動加大的問題。
1.2.4 調(diào)節(jié)閥振動與閥桿斷裂問題
國華電力所屬的寧海、臺山等電廠的17臺上汽產(chǎn)亞臨界600 MW汽輪機高壓調(diào)節(jié)閥頻繁發(fā)生了數(shù)十起閥桿與連接套銷釘斷裂,以及LVDT連接桿斷裂等原因而失效的故障,且經(jīng)過多年治理仍無法徹底消除。
針對上述問題,國華研究院已與大學(xué)、制造廠合作進行了相關(guān)專題研究工作,擬在本次汽輪機通流改造的過程中進行徹底治理。
目前國內(nèi)、外汽輪機廠商對通流設(shè)計技術(shù)進行了更新?lián)Q代,已開始采用新一代超超臨界百萬機技術(shù)對300 MW、600 MW機組進行設(shè)計和改造,其整體技術(shù)水平已遠高于上世紀90年代。但鑒于定電一期汽輪機通流改造可行性研究啟動時,仍無上汽產(chǎn)亞臨界600 MW汽輪機改造業(yè)績,因此,改后熱耗、銘牌的確定是本次研究的重點。
調(diào)研收集到11臺300 MW汽輪機通流改造最新業(yè)績(如表2),熱耗平均值為7 866 kJ/kWh,高、中壓缸效率平均值分別為86.86%、92.8%,可以看出300 MW等級汽輪機通流改造的技術(shù)已足夠先進。
表2 300 MW等級汽輪機通流改造業(yè)績
為確定改造后汽輪機熱耗,進行了如下工作:一方面,根據(jù)300 MW機組的改造業(yè)績,分析亞臨界300 MW與600 MW機組的異同,得出600 MW機組的熱耗應(yīng)低于300 MW機組30 kJ/kWh左右;另一方面,收集上海汽輪機廠、全四維公司、阿爾斯通等改造廠商提供的600 MW汽輪機改造后性能指標的保證值,比較得出熱耗保證值基本在同一水平。此外,采用熱力計算程序進行熱平衡校核計算,最終確定600 MW汽輪機改后熱耗將達到7 840 kJ/kWh(背壓4.9 kPa)左右,高、中壓缸效率分別為88.5%、92.5%左右。
改造后銘牌功率確定的原則是:(1)機組的燃煤總量不增加;(2)鍋爐的BMCR蒸發(fā)量不增加,且汽輪機VWO工況與TRL工況之間至少保留不低于3%的余量。
銘牌功率定義(中華人民共和國電力行業(yè)標準DL/T893-2004《電站汽輪機名詞術(shù)語》),考慮到我國地域遼闊,南北跨度大,在TRL銘牌功率中,以現(xiàn)場環(huán)境條件下的實際夏季優(yōu)化背壓替代統(tǒng)一的11.8 kPa應(yīng)更為合理。目前國內(nèi)新建電廠的機組在TRL背壓選取上,基本都以現(xiàn)場環(huán)境條件下的實際夏季背壓替代統(tǒng)一的11.8 kPa。
針對定電一期機組進行了冷端優(yōu)化工作,通過凝汽器增容、循環(huán)水泵增容等冷端優(yōu)化工作(具體方案見本文3.1節(jié)),可以進一步降低機組背壓,銘牌功率的確定將以冷端優(yōu)化后的夏季背壓為基準。
采用新一代超超臨界機組的通流技術(shù)進行汽輪機換心改造,增加通流級數(shù),提高通流效率,大幅降低機組的熱耗,同時對原機組的高溫高壓部件進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,解決老機組中存在的安全隱患,提高原機組的運行穩(wěn)定性和可靠性,具體方案如下:
(1)通流級數(shù)調(diào)整,優(yōu)化最優(yōu)速比:高壓通流由原來的I+11級增加至I+12級,中壓通流由原來的2X9 級增加至2X10 級,兩個低壓通流仍為2X7 級(雙流形式);
(2)采用了變反動度的設(shè)計原則,以最佳的氣流特性決定各級的反動度,使各個全三維葉片級均處在最佳的氣動狀態(tài),提高整個缸的通流效率;
(3)葉片改進:高中低葉片級采用彎扭的馬刀型動、靜葉片,降低葉型和二次流損失;
(4)新型汽封:各級均有迷宮式、高低多齒汽封,過橋處采用可縮放汽封,降低漏汽損失;
(5)末三級動葉采用樅樹型葉根,其他位置采用T型葉根,漏汽損失??;
(6)采用整體內(nèi)缸,且內(nèi)缸設(shè)計為斜撐結(jié)構(gòu)以減小變型,減小漏氣損失,可解決五抽、六抽溫度超溫的問題;
(7)排汽導(dǎo)流環(huán)優(yōu)化,減小余速損失;
(8)整體圍帶葉片、單片銑制、全切削加工、加工精度高;
(9)葉片強度好、動應(yīng)力低、抗高溫蠕變性能好;
(10)采用新型調(diào)節(jié)閥閥桿連接結(jié)構(gòu),更換新型閥碟型線,解決調(diào)節(jié)閥振動與閥桿斷裂問題;
(11)低壓外缸加固,降低低壓外缸在低真空下的變形量,解決低壓軸承振動大的問題。
為降低機組運行背壓,提升機組循環(huán)效率,開展了冷端優(yōu)化工作,本機組采取的冷端優(yōu)化措施(如表3)包括:(1)循環(huán)水泵葉輪改造,循環(huán)水量由68 000 t/h增加至75 000 t/h;(2)凝汽器增容改造,換熱面積由38 000 m2增加至40 500 m2。采用上述冷端優(yōu)化措施后,機組的設(shè)計背壓由5.4 kPa降低至5.0 kPa。經(jīng)論證分析,考慮低背壓和實際負荷率,若進行冷端優(yōu)化則選用905葉型綜合性能更優(yōu),否則選用915葉型比較合理。因此,結(jié)合冷端優(yōu)化與末級葉片選型,可以使機組在設(shè)計點的熱耗由7 863 kJ/kWh進一步降低至7 843 kJ/kWh,熱耗深度降低20 kJ/kWh,機組銘牌可以達到620 MW左右。
表3 冷端優(yōu)化效果
為分析冷端優(yōu)化前后機組實際運行工況的效果,統(tǒng)計了定電全年每個月份的平均循環(huán)水入口溫度,按照IEC的計算標準,對處于上述循環(huán)水入口溫度的機組滿負荷工況下,冷端優(yōu)化前后的機組背壓進行了分析,計算結(jié)果如圖1,可見,機組每個月份的背壓均得到大幅降低,尤其是夏季,機組背壓降低明顯。因此,采用冷端優(yōu)化措施后,機組的經(jīng)濟性將得到大幅提升。
圖1 冷端優(yōu)化前后背壓對比
低壓缸末級葉片的選擇,決定了機組變工況的經(jīng)濟性能,葉片選用的基本原則是在實際負荷率的邊界條件下,使機組的全年經(jīng)濟性能最優(yōu)。上汽廠提供了905、915兩種末級葉型供用戶選擇,在設(shè)計背壓5.0 kPa的邊界條件下,選用兩種末級葉型對應(yīng)的汽輪機熱耗見表4。統(tǒng)計了上一年度各個負荷段的實際運行時間,THA、75%THA、50%THA工況的運行時間占總時間的比例分別為46.8%、26.6%、26.6%,并以此為基準計算了改造后兩種葉型對應(yīng)的汽輪機加權(quán)平均熱耗,分別為7 984.8 kJ/kWh、7 986.6 kJ/kWh,因此,考慮全年實際負荷情況,末級葉片選用905葉型最佳。
表4 末級葉片選型對比
受中壓轉(zhuǎn)子首級葉輪材質(zhì)的限制,原機組設(shè)計了從高排引冷卻蒸汽對中壓轉(zhuǎn)子中部進行冷卻,設(shè)計流量7.45 t/h。中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽未經(jīng)再熱即進入中壓缸,導(dǎo)致蒸汽焓值下降,增加了汽輪機的熱耗。此外,在實際運行中,中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽實際流量遠遠超出設(shè)計流量,在投產(chǎn)后的考核試驗中,1號汽輪機實際冷卻蒸汽流量已高達19.1 t/h左右。經(jīng)建模計算,若取消中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽,可使機組熱耗降低約19.9 kJ/kWh。
為避免取消中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽后,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)高溫蠕變引起漸進式彎曲的問題,由制造廠對轉(zhuǎn)子的強度進行了校核。經(jīng)過上汽廠校核分析,新設(shè)計的轉(zhuǎn)子,葉根及葉根槽強度、轉(zhuǎn)子強度完全能夠滿足機組在壽命期內(nèi)的安全穩(wěn)定運行的需要,中壓轉(zhuǎn)子不需要采取額外的降溫措施。在規(guī)范運行的情況下,壽命期內(nèi)轉(zhuǎn)子不會發(fā)生彎曲現(xiàn)象,完全能夠保證機組長期安全穩(wěn)定的運行。
定電亞臨界600 MW汽輪機第3級回熱抽汽溫度為432.7 ℃,蒸汽過熱度達到231.6 ℃,造成能量品質(zhì)的嚴重浪費。通過加裝外置式蒸汽冷卻器,可以降低蒸汽過熱度,提高最終給水溫度,從而達到能量梯級利用、提高回熱效率的目的。
通過熱平衡計算,得出加裝外置式蒸汽冷卻器可以提高給水溫度約3.5 ℃,使機組熱耗降低14 kJ/kWh,提升了機組的經(jīng)濟性。但由于加裝外置蒸冷器使得3號高加進汽的過熱度大幅降低,經(jīng)過制造廠校核,需對3號高加進行改造。鑒于加裝外置蒸冷器和3號高加改造的費用較高,投資回收期稍長,本次改造階段暫不實施。
經(jīng)過上述冷端優(yōu)化、末級葉片選型、取消中壓轉(zhuǎn)子冷卻蒸汽等方案優(yōu)化后,改造后機組的性能保證值見表5,THA工況的預(yù)期熱耗為7 843 kJ/kWh,機組經(jīng)濟性可大幅優(yōu)于改造前。
表5 改造后機組的性能保證值
本次1號、2號汽輪機通流改造分別于2015年10月、2016年1月開始實施,工期分別為83天、90天。機組啟動后,機組振動情況良好:(1)滿負荷工況,汽輪機整體振動均在優(yōu)良范圍內(nèi);(2)在低背壓工況(背壓為2.7 kPa),如表6所示,低壓軸承亦未出現(xiàn)振動偏大的問題,可見,低壓外缸加固取得明顯效果;(3)調(diào)節(jié)閥振動情況良好,至今未出現(xiàn)改造前所發(fā)生的連接套銷釘斷裂以及LVDT連接桿斷裂等問題。
表6 機組振動值
汽輪機性能考核試驗由河北省電力建設(shè)調(diào)整試驗所負責完成,各試驗工況下性能參數(shù)見表7。1號機組試驗熱耗為7 795.5 kJ/kWh,比設(shè)計值低47.5 kJ/kWh,高壓缸效率比設(shè)計值高1.5%,中壓缸效率與設(shè)計值相等;2號機組試驗熱耗為7 798.4 kJ/kWh,比設(shè)計值低44.6 kJ/kWh,高壓缸效率比設(shè)計值高0.7%,中壓缸效率比設(shè)計值高0.4%,達到了預(yù)期效果。通過本次改造,1號、2號汽輪機熱耗分別降低了322.5 kJ/kWh、342.5 kJ/kWh,大幅提升了機組的經(jīng)濟性。
表7 性能試驗數(shù)據(jù)
綜上所述,本文分析了定電亞臨界600 MW機組改造前性能和存在的問題,確定了預(yù)期目標和改造方案,并對改造方案進行了深度優(yōu)化。改造后,1號汽輪機熱耗為7 795.5 kJ/kWh,高、中壓缸效率分別為89.5%、92.5%;2號汽輪機熱耗為7 798.4 kJ/kWh,高、中壓缸效率分別為88.7%、92.9%,達到了預(yù)期效果。通過本次改造,一期1號、2號汽輪機熱耗分別降低了322.5 kJ/kWh、342.5 kJ/kWh,大幅降低了機組的熱耗率,機組振動情況亦得到明顯改善,提升了機組的經(jīng)濟性和安全性。