鄭瑩瑩
摘要:南京地鐵S8號(hào)線在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生多起制動(dòng)缸漏氣故障,經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn)為制動(dòng)缸內(nèi)塔簧斷裂所致。在確保制動(dòng)缸功能正常的前提下,對(duì)塔簧進(jìn)行了優(yōu)化,消除了此類故障隱患。
關(guān)鍵詞:地鐵、制動(dòng)缸、塔簧、優(yōu)化
引言
南京地鐵S8號(hào)線在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,發(fā)生多起制動(dòng)缸塔簧斷裂故障,造成制動(dòng)時(shí)制動(dòng)缸呼吸孔長(zhǎng)排風(fēng)現(xiàn)象。為此,對(duì)塔簧進(jìn)行了優(yōu)化,避免了此類故障的再次發(fā)生。
1.問(wèn)題描述
南京地鐵S8號(hào)線在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生多起制動(dòng)缸漏氣故障,經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn),故障制動(dòng)塔簧斷均存在斷裂現(xiàn)象(圖1 ),極大的影響了制動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.原因分析
如圖2所示,制動(dòng)缸塔簧一端安裝在活塞上,另一端安裝在軸承托架上。在制動(dòng)缸緩解時(shí),活塞在復(fù)位彈簧和塔簧的共同作用下復(fù)位。其中復(fù)位彈簧的復(fù)原力通過(guò)活塞上面的斜面?zhèn)鬟f,而塔簧的力直接傳遞。
拆解漏氣制動(dòng)缸發(fā)現(xiàn),缸內(nèi)塔簧斷裂,斷裂塔簧的一端擠壓在活塞上的密封皮碗與缸體之間,造成皮碗擠壓出現(xiàn)破損,導(dǎo)致制動(dòng)缸漏氣。
經(jīng)進(jìn)一步分析,考慮塔簧斷裂部分的應(yīng)力較高是最為可能的因素之一,故決定對(duì)塔簧進(jìn)行優(yōu)化。在確保制動(dòng)缸功能正常的前提下,通過(guò)調(diào)整塔簧截距,改善塔簧材質(zhì),降低塔簧在工作狀態(tài)下的彈性系數(shù),從而減少受力,提高安全系數(shù)。
3.整改措施
優(yōu)化后的塔簧結(jié)構(gòu)如圖3(右)所示。塔簧在額定工作高度范圍內(nèi),左側(cè)舊塔簧在壓縮初始階段彈性系數(shù)較小,后期增長(zhǎng)明顯,所以在工作范圍內(nèi)塔簧下部大圈已基本壓并。而優(yōu)化后的右側(cè)新塔簧彈性系數(shù)得到了有效控制,在工作范圍內(nèi)并圈情況比較均勻,符合要求。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證優(yōu)化后塔簧的可靠性,抽取新塔簧樣品進(jìn)行了試驗(yàn)。
隨機(jī)抽取3根塔簧在工裝上進(jìn)行100萬(wàn)次模擬全制動(dòng)行程測(cè)試(表1),從表中可看出,經(jīng)過(guò)壽命試驗(yàn)的塔簧力值仍在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),且沒有異常衰減。
隨機(jī)抽取6根塔簧及3個(gè)帶停放制動(dòng)缸,每個(gè)制動(dòng)缸輪流安裝2根塔簧,依次進(jìn)行制動(dòng)緩解間隙試驗(yàn)、停放制動(dòng)不完全施加條件下的手緩解功能試驗(yàn)。
從表2試驗(yàn)結(jié)果可以看出,停放制動(dòng)缸手緩解間隙與正常間隙基本一致,在停放制動(dòng)未完全施加的情況下,手緩解后力值為0,間隙正常。說(shuō)明新塔簧不但可以在正常工況下完全緩解制動(dòng),而且在特殊工況(停放制動(dòng)未完全施加)的情況也可以完全緩解制動(dòng)。
綜上所述,優(yōu)化后的塔簧滿足使用要求,且經(jīng)疲勞試驗(yàn)后力值衰退在合理范圍;新塔簧安裝到制動(dòng)缸內(nèi)部后,對(duì)于制動(dòng)缸整體性能沒有任何影響,并且可以滿足現(xiàn)場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)的停放制動(dòng)未完全施加的極端情況下的使用要求。
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