汪 洋,張 智
(浙江交工集團(tuán)股份有限公司地下工程分公司,浙江 杭州310024)
鋼支撐相對于混凝土支撐可以省去硬化時(shí)間,做到隨挖隨撐,快捷高效,在基坑圍護(hù)中被廣泛應(yīng)用[1]。理論和工程實(shí)踐表明,支撐剛度是影響基坑變形的關(guān)鍵因素之一[2-3]。劉樹亞等[4]以深圳地鐵某基坑工程為例,運(yùn)用ABAQUS有限元軟件分別對混凝土支撐和鋼支撐進(jìn)行了數(shù)值分析,分析了不同開挖階段支撐軸力及圍護(hù)墻側(cè)移的變化規(guī)律。孫毅等[5]結(jié)合西安地鐵五號線深基坑工程,對鋼支撐施工從拼裝、架設(shè)、預(yù)加軸力及拆除等步驟展開了具體的論述,并提出了具體的管控措施。
杭州至富陽城際鐵路工程位于杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道,區(qū)間總長1 407.355 m,標(biāo)準(zhǔn)段結(jié)構(gòu)總寬度約31.5 m,最大深度22.4 m。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用咬合排樁體系,支護(hù)結(jié)構(gòu)采用“砼支撐+鋼管支撐”的混合支撐體系,其中鋼支撐共計(jì)591根,每根長30.7 m。由于鋼圍檁與鋼支撐固定端(活絡(luò)端)接觸面受集中荷載,為了局部加強(qiáng)圍檁剛度,需要在圍檁面與支撐端頭之間設(shè)置鋼綴板,以確保軸力施加后圍檁變形較小,軸損失可控。鋼綴板現(xiàn)場焊接在鋼圍檁上雖然能夠保證支撐軸線與綴板位置對應(yīng),但焊接工作量大,時(shí)間長,效率低,無固定操作平臺,風(fēng)險(xiǎn)較大。另外,若預(yù)先把綴板焊接在圍檁上,又難以保證預(yù)先焊接的綴板位置恰好與實(shí)際架設(shè)的鋼支撐的中心線重合,導(dǎo)致鋼支撐受力不均勻、軸力(因圍檁受集中荷載的位置未被加強(qiáng)導(dǎo)致變形較大)損失嚴(yán)重,基坑圍護(hù)存在極大的安全隱患。在鋼支撐拆除后,往往因不同項(xiàng)目支撐間距不同,周轉(zhuǎn)使用的圍檁又不得不把鋼綴板切割掉,重新按照新項(xiàng)目的支撐間距焊接綴板,必然會(huì)造成鋼圍檁的損壞,影響其周轉(zhuǎn)使用的壽命,且施工效率較低。結(jié)合實(shí)際工程,開展鋼綴板結(jié)構(gòu)優(yōu)化,優(yōu)化后的鋼綴板適用性強(qiáng),并保證了施工安全,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
在本工程中隨機(jī)抽取10根鋼支撐,按照抽取順序依次編號為ZC1~ZC10,統(tǒng)計(jì)整理出每根鋼支撐架設(shè)總時(shí)間和各個(gè)工序的平均施工時(shí)間,見圖1和第49頁圖2。
圖1 單根鋼支撐施工時(shí)間
由圖1可見鋼支撐平均施工時(shí)間為5.72 h,超過了鋼支撐預(yù)計(jì)施工時(shí)間4 h,導(dǎo)致整體進(jìn)度滯后。由圖2可見鋼綴板焊接在各工序中用時(shí)最長,要縮短鋼支撐架設(shè)時(shí)間,首先需要縮短鋼綴板的固定時(shí)間。通過對各工序施工時(shí)間的觀察,得出應(yīng)壓縮鋼綴板安裝時(shí)間來達(dá)到預(yù)期施工時(shí)間。
圖2 鋼支撐各工序施工時(shí)間
為了加快施工進(jìn)度,完成節(jié)點(diǎn)工期,亟須設(shè)計(jì)出一種可移動(dòng)的、拆裝方便、安全可靠、又不影響其加強(qiáng)圍檁剛度的綴板。
1)鋼綴板固定方案比選。根據(jù)以往鋼支撐施工經(jīng)驗(yàn)以及結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,提出掛板法、焊接法、螺栓法3種鋼綴板固定方案。對3種方案的安全性、時(shí)效性、經(jīng)濟(jì)性(以單價(jià)計(jì))和可靠性進(jìn)行對比分析,見表1。由表1可見,掛板法施工方便簡單,耗時(shí)短,加工費(fèi)用低;焊接法施工作業(yè)量大,效率低,成本費(fèi)高;螺栓法施工方便簡單,耗時(shí)短,加工費(fèi)用低,但對鋼圍檁損壞嚴(yán)重。綜合考慮,鋼綴板固定方式選取為掛板法。
2)鋼綴板形狀選擇。為保證鋼支撐施加軸力后的應(yīng)力全部作用在掛板上,通過安全性、時(shí)效性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性的分析來確定掛板的選型,見表2。根據(jù)鋼支撐固定端截面積,提出正方形與圓形2種不同形狀的掛板,見圖3。
表1 鋼綴板固定方案比選表
表2 掛板形狀比選表 (元)
圖3 兩種現(xiàn)狀的加工示意圖
由表2可見,方形掛板成本低,加工方便,原材利用率高;圓形掛板成本費(fèi)稍高,但加工較復(fù)雜,耗材量大,故綜合比較后選擇方形掛板。
3)掛鉤選型。掛板需要通過掛鉤與鋼圍凜相連接,掛鉤的選擇直接影響施工效率與安全性。提出鋼制與螺栓兩種方案的掛鉤,其安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性比較見表3。由表3可見鋼制掛鉤和螺栓掛鉤安全性都較高,但由于螺栓掛鉤造價(jià)昂貴,故選擇鋼制掛鉤。
表3 掛鉤比選表 (元)
4)底托選型。為使鋼支撐兩端標(biāo)高保持一致,需要在掛板底部增加底托設(shè)置。提出鋼板底托和鋼制掛鉤底托兩種方案,其安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性的比較見第50頁表4。由表4可見,鋼板底托加工成本費(fèi)低,安全性高,施工方便,且有效防止了鋼支撐滾動(dòng);鋼制掛鉤底托加工成本費(fèi)低,但安全性低,施工可靠性較差,掛鉤無法準(zhǔn)確地卡住鋼支撐,故選擇鋼制底托。
表4 底托比選表 (元)
最終經(jīng)過方案優(yōu)化得到鋼綴板結(jié)構(gòu),適用于Φ800 mm的鋼支撐,對于Φ609 mm的鋼支撐,鋼綴板邊長可改為750 mm。對于安裝軸力計(jì)的鋼支撐,鋼制底托可加長至500 mm。
新型鋼綴板按照設(shè)計(jì)加工完成后,在杭富3標(biāo)5號基坑進(jìn)行了試驗(yàn),表明優(yōu)化后的鋼綴板使用方便快捷,提高了鋼支撐安拆效率,避免了軸力缺失的現(xiàn)象,安全性能良好,提高了施工效益。
試驗(yàn)中隨機(jī)抽取10根鋼支撐,按照抽取順序依次編號為2ZC1~2ZC10,統(tǒng)計(jì)整理每根鋼支撐施工總時(shí)間和各工序的平均施工時(shí)間,見圖4和圖5。
圖4 優(yōu)化后單根鋼支撐施工時(shí)間
圖5 優(yōu)化后鋼支撐各工序施工時(shí)間
由圖4和圖5可見,采用優(yōu)化的鋼綴板提高了鋼支撐的架設(shè)效率,加快了施工進(jìn)度,鋼綴板的施工時(shí)間由原來的3 h縮短為0.5 h,縮短了施工工期,到達(dá)了預(yù)期效果。同時(shí)解決了原方案的鋼綴板與鋼支撐中心線不重合的問題,消除了基坑圍護(hù)存在的安全隱患。
應(yīng)用新型的鋼綴板提高了鋼支撐架設(shè)效率,縮短了施工工期,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,經(jīng)成本核算,節(jié)約成本17.53萬元。
以杭州至富陽城際鐵路工程為依托,對鋼綴板結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),采用掛板式鋼綴板,形狀為方形,并設(shè)計(jì)了鋼制掛鉤和鋼板底托?,F(xiàn)場試驗(yàn)表明,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的鋼綴板省去了焊接工藝,位置可調(diào),提高了施工效率,有利于縮短施工工期、節(jié)省施工成本。