我公司主要生產(chǎn)純棉28.1 tex和36.9 tex轉(zhuǎn)杯紗,配棉以清梳破籽為主,搭配少量精梳落棉。配棉含雜較大,短絨較高,產(chǎn)品質(zhì)量控制難度大。通過清梳工藝優(yōu)化及轉(zhuǎn)杯紡工藝優(yōu)化,成紗質(zhì)量得到用戶認(rèn)可。但在生產(chǎn)過程中會(huì)出現(xiàn)偶發(fā)性紗疵,存在質(zhì)量隱患。通過認(rèn)真研究,上機(jī)實(shí)際檢查,最終查找出原因并解決。
通過調(diào)整光電靈敏度,調(diào)整光柵清潔棒位置等辦法,加大巡查,及時(shí)清潔光電處飛花,錯(cuò)號(hào)筒子紗得到有效控制。并條設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不良,同樣會(huì)造成偶發(fā)性紗疵增加,特別是專件齒輪磨損會(huì)造成周期性紗疵。試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)純棉36.9 tex轉(zhuǎn)杯紗指標(biāo)異常,且在40 m~50 m處機(jī)械波嚴(yán)重,曲線圖出現(xiàn)長(zhǎng)粗細(xì)波動(dòng),測(cè)試百米重量合格,經(jīng)過計(jì)算,初步分析為末并齒輪箱問題,重點(diǎn)檢查后發(fā)現(xiàn),末并3#牽伸牙齒鍵槽磨損。更換齒輪后質(zhì)量指標(biāo)正常。并條牽伸工藝不良,對(duì)轉(zhuǎn)杯紡紗疵的影響也大。日常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)杯紡棉條粗節(jié)切疵高,通過多次跟蹤,發(fā)現(xiàn)熟條內(nèi)有牽伸不開的現(xiàn)象。經(jīng)過分析,并條牽伸區(qū)工藝出現(xiàn)問題,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)并條機(jī)加壓彈簧因長(zhǎng)時(shí)間使用老化,膠輥壓力變小,牽伸不開。通過更換彈簧,有效解決了并條牽伸不良問題,棉條粗節(jié)得到解決。
轉(zhuǎn)杯紡工藝、專件、通道問題對(duì)紗疵的影響同樣不可忽視。短粗切疵,幅度80%、長(zhǎng)度4 cm~8 cm,主要是分梳輥掛花及工藝補(bǔ)風(fēng)口掛花產(chǎn)生;長(zhǎng)粗節(jié)切疵,幅度35%、長(zhǎng)度16 cm,主要是排雜管堵塞造成的雜質(zhì)斷頭;竹節(jié)紗疵,間隔長(zhǎng)度為轉(zhuǎn)杯周長(zhǎng),主要是轉(zhuǎn)杯積大雜產(chǎn)生;在30 cm~40 cm的機(jī)械波主要是給棉齒輪及對(duì)應(yīng)蝸桿磨損產(chǎn)生,更換后正常。電清灰塵報(bào)警切疵,主要是單錠切疵,通過檢查,發(fā)現(xiàn)是電清玻璃片問題,更換后正常。
與此同時(shí),還應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)性管理,嚴(yán)格執(zhí)行擋車工操作法,把好防疵捉疵關(guān),加大設(shè)備檢修力度,充分利用早班檢修時(shí)間復(fù)查羅拉隔距、膠輥加壓、齒輪箱、皮帶狀態(tài)等,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。充分利用好機(jī)臺(tái)斷頭統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表,對(duì)單錠斷頭高的錠子重點(diǎn)檢修,并對(duì)不良專件及時(shí)更換。
通過一系列措施,轉(zhuǎn)杯紡紗疵得到有效控制,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提升。