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活化MDEA 脫碳過程的模擬及優(yōu)化

2020-12-15 02:15:14劉建明
石油石化綠色低碳 2020年5期
關(guān)鍵詞:胺液貧液活化劑

劉建明

(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西靖邊 718500)

1 概述

醇胺法脫碳工藝是目前工業(yè)上應(yīng)用較廣泛的凈化方法[1],具體有一乙醇胺(MEA)法、二乙醇胺(DEA)法、活化甲基二乙醇胺(MDEA)法等。由于MDEA 具有溶解性大、蒸汽壓低、腐蝕性小、不易變質(zhì)等優(yōu)勢[2],特別是通過加入活化劑進(jìn)一步提高脫碳吸收速率后,在投資費(fèi)用、公用工程、物料消耗等方面與其他脫碳方法相比更加經(jīng)濟(jì),具有很強(qiáng)的競爭性[3]。

高爐是用于鐵礦石、焦炭等高溫冶煉設(shè)備,從位于爐子下部沿爐周的風(fēng)口吹入經(jīng)預(yù)熱的空氣。在高溫下焦炭中的碳同鼓入空氣中的氧燃燒生成的一氧化碳和氫氣,在爐內(nèi)上升過程中除去鐵礦石中的氧,還原得到鐵。爐頂工藝氣中不僅含有一氧化碳和氫氣,還含有相當(dāng)數(shù)量的二氧化碳。

某廠采用MDEA脫碳裝置除去爐頂工藝氣中的二氧化碳,返回至高爐中回用。由于爐頂工藝氣中二氧化碳含量很高(體積分?jǐn)?shù)~25%),采用常規(guī)的MDEA無法脫除高含量的二氧化碳[4],因此胺液中加入了哌嗪作為活化劑,以提高二氧化碳的吸收速率。原裝置采用了常規(guī)的一段吸收+再生工藝,常見的活化MDEA 法還有二段吸收+再生工藝即半貧液工藝,半貧液工藝具有凈化度高、再生能耗較低、腐蝕性小的優(yōu)點(diǎn)[5]。國內(nèi)很多學(xué)者對半貧液脫碳工藝進(jìn)行過分析和模擬,花亦懷等[6]在實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上利用Aspen Hysys 分析了胺濃度、哌嗪濃度對二氧化碳吸收效果的影響,取得了較優(yōu)的參數(shù);邰曉亮[7]等利用Aspen Hysys 對半貧液脫酸工藝與傳統(tǒng)脫酸工藝在能耗、設(shè)備數(shù)量等方面進(jìn)行了分析比較,結(jié)果表明半貧液脫酸工藝在高酸氣負(fù)荷方面具有很大的應(yīng)用潛力;陳南翔[8]對不同活化MDEA對二氧化碳的吸收效果進(jìn)行了對比分析,結(jié)果表明以哌嗪作為活化劑適用于高含量二氧化碳的處理,并對多種脫碳工藝進(jìn)行分析對比,得到了不同工藝的適用范圍。文章利用流程模擬軟件建立了活化MDEA脫碳裝置的模型,并在此基礎(chǔ)上對原工藝進(jìn)行了分析和優(yōu)化,達(dá)到了優(yōu)化工藝流程及降低裝置能耗的目的,為實(shí)際工藝的優(yōu)化提供了理論基礎(chǔ)。

2 工藝流程

活化MDEA脫碳裝置工藝流程如圖1所示。爐頂工藝氣經(jīng)加壓后進(jìn)入氣液分離器將其中的凝液分離,氣液分離器頂部氣相進(jìn)入吸收塔底部,與塔頂進(jìn)入的貧胺液逆流接觸,傳熱傳質(zhì),吸收其中的二氧化碳;吸收塔頂氣體經(jīng)過濾器過濾后作為凈化氣進(jìn)入其他工段,吸收塔底富胺液經(jīng)貧/富胺液換熱器加熱后進(jìn)入再生塔中上部。再生塔頂部氣相經(jīng)再生塔頂空冷器冷卻后將酸性氣外排,冷凝后的液相經(jīng)再生塔回流泵加壓后返回再生塔頂部作為回流,再生塔底部為貧胺液,經(jīng)與吸收塔底來的富胺液換熱后與補(bǔ)充脫鹽水和補(bǔ)充胺液混和,經(jīng)貧胺液循環(huán)泵加壓后返回吸收塔頂部作為二氧化碳吸收劑回用。

圖1 活化MDEA脫碳裝置工藝流程

3 過程模擬及驗(yàn)證

3.1 過程模擬

Aspen Hysys、PROII、AMSIM 等商業(yè)軟件均可以對醇胺脫碳過程進(jìn)行模擬計(jì)算,其中AMISM是采用嚴(yán)格的非平衡態(tài)塔板模型及PR 狀態(tài)方程模擬吸收塔和解吸塔的操作,包含Kent-Eisenberg 熱力學(xué)模型[9]和Li-Mather[10]電解質(zhì)模型,可以準(zhǔn)確模擬醇胺脫碳過程[5],其中Aspen Hysys和PROII中也集成了AMISM的計(jì)算方法,其中Li-Mather模型更先進(jìn),可適用于混合胺液的脫硫脫碳計(jì)算。文章利用Aspen Hysys 軟件對該廠爐頂工藝氣脫碳過程進(jìn)行了模擬計(jì)算,其中物性包選擇DBR Amine-Pkg,熱力學(xué)模型選擇Li-Mather,爐頂工藝氣組成如表1所示。

表1 爐頂工藝氣組成及進(jìn)料條件

3.2 模擬過程的驗(yàn)證

利用Aspen Hysys 建立的模型對該廠活化MDEA 脫碳裝置進(jìn)行了模擬,表2 為實(shí)際操作值與模擬值的對比,表3 為吸收塔頂凈化氣及再生塔頂酸性氣組成的對比,從中可以看出實(shí)際值與模擬值的符合性較好,說明所建立的模型比較準(zhǔn)確。

表2 實(shí)際操作值與模擬值的對比

4 流程分析及優(yōu)化

4.1 半貧液循環(huán)

原裝置中吸收塔胺液進(jìn)料僅有塔頂貧胺液,該次優(yōu)化增加了半貧液循環(huán),用于對爐頂工藝氣進(jìn)行初步吸收。半貧液自再生塔的中部抽出,經(jīng)半貧液循環(huán)泵加壓后經(jīng)半貧液循環(huán)空冷器冷卻,然后進(jìn)入吸收塔中下部。半貧液循環(huán)量及循環(huán)溫度與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系見圖2。

圖2 半貧液循環(huán)量及循環(huán)溫度與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系

表3 吸收塔頂凈化氣及再生塔頂酸性氣組成的對比 %(v)

從圖2 可以看出,隨著半貧液循環(huán)量的增大及循環(huán)溫度的減小,凈化氣中二氧化碳含量減小,但增大循環(huán)量會增加半貧液循環(huán)泵及半貧液循環(huán)空冷器的負(fù)荷,塔頂凈化氣滿足要求即可,考慮到半貧液冷卻采用空冷,循環(huán)溫度控制在45℃,半貧液循環(huán)量165 t/h。

圖3 為吸收塔半貧液進(jìn)料位置與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系。從圖3 可以看出,隨半貧液進(jìn)料位置的下移,凈化氣中二氧化碳含量先減小后增大,在16#塔板進(jìn)料時(shí)凈化氣中二氧化碳含量最低,說明貧胺液存在一個(gè)最優(yōu)的進(jìn)料位置,這是由于胺液對二氧化碳的吸收速率與溫度、壓力、組成等均有關(guān)系[2],半貧液進(jìn)料位置選為16#塔板較為合適。

圖3 吸收塔半貧液進(jìn)料位置與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系

圖4 為再生塔半貧液抽出位置與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系。從圖4可以看出,隨半貧液抽出位置下移,凈化氣中二氧化碳含量先減小后增大,在10#塔板抽出時(shí)凈化氣中二氧化碳含量最低,說明貧胺液存在一個(gè)最優(yōu)的抽出位置,這與貧胺液的抽出濃度及進(jìn)料處的組成有關(guān),半貧液的抽出位置選為10#塔板較為合適。

圖4 再生塔半貧液抽出位置與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系

4.2 補(bǔ)充水優(yōu)化

由于凈化氣中分壓及酸性氣冷后溫度的原因,不可避免會造成循環(huán)胺液中水分的損失,因此要對循環(huán)胺液補(bǔ)充一定量的水以保證系統(tǒng)的水平衡。該次優(yōu)化通過在再生塔底部通入低壓蒸汽進(jìn)行補(bǔ)水,不僅可以降低再沸器的負(fù)荷,且可以增大酸性氣在氣相中的分壓,有利于胺液的再生。經(jīng)核算,需補(bǔ)充低壓蒸汽量889.5 kg/h,優(yōu)化前再生塔再沸器負(fù)荷35 940 kW,低壓蒸汽用量61 017 kg/h,優(yōu)化后再生塔再沸器負(fù)荷33 570 kW,低壓蒸汽用量56 993 kg/h,整體蒸汽消耗降低3 134.5 kg/h。

4.3 活化劑濃度優(yōu)化

MDEA溶液常用于選擇性脫硫,這是因?yàn)镸DEA與H2S反應(yīng)較為迅速,而MDEA不會與二氧化碳直接反應(yīng),只有二氧化碳與水先形成碳酸氫鹽后才能與MDEA 發(fā)生反應(yīng),因此單純的MDEA 吸收二氧化碳速率較慢,添加了哌嗪作為活化劑后可以大大提高M(jìn)DEA吸收二氧化碳的速率。

圖5為胺液中活化劑濃度與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系。從圖5可以看出,隨著胺液中活化劑濃度的增加凈化氣中二氧化碳的含量降低,說明提高胺液中活化劑的濃度有利于提高胺液的吸收速率,但考慮到裝置的腐蝕性問題,一般控制哌嗪濃度<5%(w)[3],因此將胺液中活化劑濃度控制在4.5%~5%(w)較為合適。

圖5 胺液中活化劑濃度與凈化氣中二氧化碳含量的關(guān)系

綜合以上分析,對活化MDEA脫碳裝置進(jìn)行了優(yōu)化改造,確定了較優(yōu)的工藝參數(shù):增加再生塔半貧液抽出循環(huán),抽出位置為第10#塔板,新增半貧液循環(huán)泵及空冷器,半貧液進(jìn)入吸收塔第16#塔板;將貧胺液補(bǔ)水方式由補(bǔ)充脫鹽水改為通過再生塔塔釜直接通入低壓蒸汽補(bǔ)水;將貧胺液中活化劑濃度提高到4.5%~5%(w)。優(yōu)化后工藝流程見圖6。

5 優(yōu)化效果

圖6 優(yōu)化后活化MDEA脫碳裝置工藝流程

優(yōu)化改造后,貧胺液循環(huán)量降低至568 t/h,裝置整體負(fù)荷降低了3 436 kW,相較于原裝置降低了4.78%,綜合能耗降低了6.59%,每年可降低操作費(fèi)用360 萬元,具有較好的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益,優(yōu)化前后的操作參數(shù)及負(fù)荷對比見表4、5,由于優(yōu)化后工藝增加了直接汽提蒸汽,因此在核算負(fù)荷時(shí)按照0.45 MPa低壓蒸汽進(jìn)行了折算。

表4 優(yōu)化前后工藝參數(shù)對比

6 結(jié)論

1)利用Aspen Hysys流程模擬軟件建立了活化MDEA 脫碳裝置的模型,物性包選擇DBR Amine-Pkg,熱力學(xué)模型選擇Li-Mather,結(jié)果表明模擬值與實(shí)際值的符合性較好。

表5 優(yōu)化前后負(fù)荷對比

2)利用建立的模型,對活化MDEA 脫碳裝置進(jìn)行了優(yōu)化改造,增加再生塔半貧液循環(huán),分析及優(yōu)化了半貧液循環(huán)量、循環(huán)溫度、抽出位置及進(jìn)料位置;將貧胺液補(bǔ)水方式由補(bǔ)充脫鹽水改為通過再生塔塔釜直接通入低壓蒸汽補(bǔ)水;分析了貧胺液中活化劑濃度對吸收效果的影響,并得到了較優(yōu)的操作參數(shù)。

3)經(jīng)過優(yōu)化,貧胺液循環(huán)量降低至568 t/h,裝置整體負(fù)荷降低了3 436 kW,相較于原裝置降低了4.78%,綜合能耗降低了6.59%,每年可降低操作費(fèi)用360萬元,具有較好的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益。

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