秦建勇
(中國(guó)電建集團(tuán)重慶工程有限公司,重慶400060)
國(guó)家電投集團(tuán)重慶合川發(fā)電有限公司3#、4#機(jī)組2×660MW超超臨界機(jī)組,分別于2013年8月和2014年6月投產(chǎn),鍋爐型號(hào)DG2045/26.15-Ⅱ2變壓運(yùn)行直流爐,前后墻對(duì)沖燃燒,一次中間再熱,單爐膛,平衡通風(fēng),Π型布置。鍋爐一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)均為上海鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的TLT型動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),其型號(hào)分別為PAF17.2-12.5-2、FAF21.1-10-1、SAF31.5-20-2。
2018年4月至2020年5月期間,鍋爐風(fēng)機(jī)多次發(fā)生動(dòng)葉調(diào)節(jié)故障,給機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了極大的影響。
本文以TLT型動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)為例,風(fēng)機(jī)主要結(jié)構(gòu)由進(jìn)口風(fēng)箱、機(jī)殼、轉(zhuǎn)子、擴(kuò)壓器、聯(lián)軸器、動(dòng)葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、潤(rùn)滑供油裝置和測(cè)量?jī)x表等組成。通過(guò)動(dòng)葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)來(lái)改變動(dòng)葉片的安裝角,使風(fēng)機(jī)性能曲線移位,以產(chǎn)生一系列的工作點(diǎn),從而滿足系統(tǒng)流量和壓力的變化需求。
TLT型動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)其動(dòng)葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)是由一套安裝在轉(zhuǎn)子內(nèi)部的調(diào)節(jié)元件和一套單獨(dú)的液壓調(diào)節(jié)裝置組成,包括液壓油系統(tǒng)、電動(dòng)執(zhí)行器、伺服機(jī)構(gòu)、液壓缸、推盤(pán)、滑塊、調(diào)節(jié)桿、反饋裝置、定位軸等。伺服機(jī)構(gòu)與液壓缸主軸通過(guò)軸承連接,用連接扁鐵固定于機(jī)殼,液壓缸隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),而伺服機(jī)構(gòu)不動(dòng);液壓缸的主軸上鉆有5個(gè)孔,中心孔是為了安裝位置反饋桿(也稱定位軸),此反饋桿一端固定于缸體上,另一端通過(guò)軸承與反饋齒條連接。這樣,位置反饋齒條做軸向往返移動(dòng),反饋齒條帶動(dòng)輸出軸,輸出軸與一傳遞桿彈性連接在機(jī)殼上顯示出葉片角度的大小,同時(shí)又可轉(zhuǎn)換成電信號(hào)引到控制室作為葉片角度的開(kāi)度指示。另一方面,反饋齒條又帶動(dòng)傳動(dòng)伺服閥(錯(cuò)油門(mén))齒條的齒輪,使伺服閥復(fù)位。而液壓缸中心周圍的4個(gè)孔是使缸體做軸向往返運(yùn)動(dòng)的供油回路。
其工作原理是電動(dòng)執(zhí)行器通過(guò)操縱伺服機(jī)構(gòu),使伺服閥供油通道發(fā)生變化,從而使液壓油缸內(nèi)固定的差動(dòng)活塞2個(gè)側(cè)面的油量油壓發(fā)生變化,推動(dòng)液壓缸缸體軸向移動(dòng),液壓缸推盤(pán)帶動(dòng)滑塊及調(diào)節(jié)桿,使與之相連的葉柄軸發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),從而使葉片角度產(chǎn)生變化。當(dāng)外部執(zhí)行器處在一個(gè)給定的位置時(shí),液壓缸移動(dòng)到差動(dòng)活塞的2個(gè)側(cè)面上液壓油作用力相等,液壓缸將自動(dòng)位于沒(méi)有擺動(dòng)的平衡狀態(tài),此時(shí)動(dòng)葉片的角度不再變化。
故障現(xiàn)象:2018年4月15日,4#機(jī)組開(kāi)機(jī)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)鍋爐A側(cè)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)故障,給出開(kāi)度指令后,開(kāi)度反饋無(wú)變化,就地開(kāi)度指針也無(wú)變化,電機(jī)電流達(dá)到風(fēng)機(jī)動(dòng)葉全開(kāi)時(shí)出力狀態(tài),動(dòng)葉調(diào)節(jié)不受控制。
原因分析:檢查發(fā)現(xiàn),該風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)伺服機(jī)構(gòu)定位桿定位軸承損壞,如圖1中定位桿與反饋齒條的連接軸承。該軸承型號(hào)為6200,風(fēng)機(jī)廠家使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)中未涉及該軸承的檢查維護(hù),故在設(shè)備日常檢修維護(hù)中將此忽略。由于該軸承為定位桿上的連接軸承,其軸承損壞后,液壓缸帶動(dòng)定位桿軸向移動(dòng)時(shí)反饋齒條將不再動(dòng)作,導(dǎo)致反饋系統(tǒng)失效,將使液壓缸的行程變化無(wú)法傳遞,從而導(dǎo)致輸出軸不動(dòng)作,當(dāng)進(jìn)行葉片開(kāi)度調(diào)節(jié)時(shí),從外面看不到動(dòng)葉開(kāi)度是否發(fā)生變化;同時(shí),反饋齒條不能帶動(dòng)傳動(dòng)伺服閥(錯(cuò)油門(mén))齒條的齒輪,不能使伺服閥芯復(fù)位,液壓缸一側(cè)油室持續(xù)進(jìn)油致使葉片全開(kāi)或全閉。更換該軸承后,重新啟動(dòng)設(shè)備運(yùn)行正常。
圖1定位桿與反饋齒條連接軸承
防范措施:利用停機(jī)機(jī)會(huì),對(duì)3#、4#鍋爐所有TLT型風(fēng)機(jī)的服務(wù)器定位桿的定位軸承全部更換,并根據(jù)損壞軸承的運(yùn)行時(shí)長(zhǎng),確定該軸承更換周期,并加強(qiáng)日常檢查維護(hù)保養(yǎng)。自更換軸承后,未發(fā)生過(guò)該類故障。
故障現(xiàn)象:2019年12月28日,3#機(jī)組開(kāi)機(jī)前,A側(cè)引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度調(diào)試,給定開(kāi)度指令后,所有葉片均不動(dòng)作,檢查發(fā)現(xiàn)葉片座與輪轂孔配合間隙處發(fā)生咬合,如圖2所示位置。處理過(guò)程:對(duì)葉片進(jìn)行編號(hào),將所有葉片從輪轂中拆卸,調(diào)試動(dòng)葉開(kāi)度無(wú)卡澀現(xiàn)象,排除輪轂內(nèi)部故障;打磨干凈葉片底座和葉片安裝孔,根據(jù)原葉片編號(hào)將葉片安裝原位置,再次校對(duì)葉片開(kāi)度,再次調(diào)試無(wú)卡澀現(xiàn)象。
圖2動(dòng)葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)
原因分析:引風(fēng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間高速運(yùn)行,運(yùn)行環(huán)境惡劣,運(yùn)行工質(zhì)為煙氣,動(dòng)葉片產(chǎn)生磨損、灰塵沉淀過(guò)多;以及鍋爐燃燒后煙氣脫硝處理后生成的硫酸氫氨流經(jīng)引風(fēng)機(jī)時(shí),在低溫下,硫酸氫氨液態(tài)化附著在風(fēng)機(jī)葉片根部,再經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),造成葉片根部與輪轂結(jié)合部位發(fā)生咬合,摩擦力增加,扭矩增大,導(dǎo)致葉片卡澀。
防范措施:為避免風(fēng)機(jī)停機(jī)后葉片根部發(fā)生咬合或旋轉(zhuǎn)不靈活,要求在機(jī)組停機(jī)期間,每日將風(fēng)機(jī)葉片調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)操作運(yùn)轉(zhuǎn)一次(在葉片角度全行程范圍)。
故障現(xiàn)象:2020年5月18日,3#機(jī)組開(kāi)機(jī)第二天,發(fā)生3#爐B側(cè)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)故障,增大動(dòng)葉開(kāi)度,風(fēng)壓變化小,電流小,風(fēng)機(jī)不出力,導(dǎo)致3#機(jī)組一直維持在約250MW運(yùn)行,停運(yùn)風(fēng)機(jī)檢查后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有部分葉片不動(dòng)作。處理過(guò)程:揭蓋吊轉(zhuǎn)子解體檢查,發(fā)現(xiàn)第一級(jí)葉片有連續(xù)7塊葉片存在卡澀現(xiàn)象,其中一塊卡死,拆除所有卡澀葉片和輪轂端蓋,發(fā)現(xiàn)葉柄軸依然卡澀,葉柄頭部發(fā)現(xiàn)大量銹蝕現(xiàn)象,故判斷為葉柄軸與輪轂孔配合處(見(jiàn)圖2)因銹蝕而發(fā)生卡澀,后采取從輪轂孔內(nèi)外側(cè)噴入松動(dòng)劑進(jìn)行沖洗,沖洗過(guò)程中有大量銹渣流出,將卡澀的葉柄軸全部處理靈活,后續(xù)恢復(fù)完成后,投運(yùn)正常。
原因分析:開(kāi)機(jī)前,3#爐B側(cè)一次風(fēng)機(jī)開(kāi)展過(guò)設(shè)備檢修作業(yè),其檢修內(nèi)容將風(fēng)機(jī)葉片全部拆除打磨進(jìn)行著色探傷。由于工期長(zhǎng),葉片探傷后未能及時(shí)回裝,而整個(gè)輪轂在沒(méi)有采取有效的保護(hù)措施,長(zhǎng)時(shí)間暴露在外,其間雨水滲入葉柄軸與輪轂孔位置而產(chǎn)生銹蝕,致使葉片軸與輪轂孔摩擦力增大造成卡澀。
防范措施:對(duì)風(fēng)機(jī)開(kāi)展解體檢修作業(yè)時(shí),需采取防雨措施。轉(zhuǎn)子拆下后,盡量將轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到室內(nèi)開(kāi)展檢修,避免露天作業(yè)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)部分受潮或雨淋。若轉(zhuǎn)子不拆卸,只拆除葉片檢查,則在葉片拆除后用塑料布包裹輪轂,并在上方搭設(shè)防雨棚[1]。
故障現(xiàn)象:2020年1月31日,4#爐B引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉遠(yuǎn)方不能動(dòng)作,就地正常,經(jīng)檢查確認(rèn)為動(dòng)葉執(zhí)行器控制板故障,因暫無(wú)備件不能處理,加減負(fù)荷時(shí)就地手動(dòng)操作,造成潛在風(fēng)險(xiǎn):如發(fā)生另一側(cè)A引風(fēng)機(jī)跳閘,B引風(fēng)機(jī)無(wú)法及時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié),可能會(huì)引起爐膛壓力保護(hù)動(dòng)作。后續(xù)控制板備件到場(chǎng)后及時(shí)進(jìn)行了更換。
2020年4月22日,4#爐B引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉遠(yuǎn)方不能動(dòng)作,就地正常,經(jīng)檢查確認(rèn)為執(zhí)行器控制線路接線松動(dòng)造成,經(jīng)緊固后動(dòng)作正常。
原因分析:2起執(zhí)行器故障引起的動(dòng)葉無(wú)法遠(yuǎn)方調(diào)節(jié)發(fā)生在同一設(shè)備上,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),該電動(dòng)執(zhí)行器固定在風(fēng)機(jī)機(jī)殼上,運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)振動(dòng)通過(guò)機(jī)殼傳遞給執(zhí)行器,引起執(zhí)行器振動(dòng)而產(chǎn)生相關(guān)故障。
防范措施:保持執(zhí)行器控制板等關(guān)鍵備件充足,出現(xiàn)故障及時(shí)更換,降低潛在風(fēng)險(xiǎn);對(duì)執(zhí)行器基座進(jìn)行加固,減少機(jī)殼振動(dòng)對(duì)執(zhí)行器的干擾;將一體式電動(dòng)執(zhí)行器改成分體式,執(zhí)行器的機(jī)械部分和控制部分分開(kāi),控制部分通過(guò)連線安裝獨(dú)立支架生根于地面,從而消除機(jī)殼振動(dòng)的影響。
3.5.1 油壓偏低導(dǎo)致調(diào)節(jié)困難
原因分析:液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)為調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)液壓缸提供動(dòng)壓能,通過(guò)安全閥調(diào)壓母管油壓為3.5MPa,高于的油壓由安全閥溢流回油箱,管路油壓必須大于2.5MPa。系統(tǒng)油壓偏低(小于2.5MPa),將引起動(dòng)葉調(diào)節(jié)動(dòng)力小而調(diào)節(jié)困難。影響系統(tǒng)油壓因素有:油系統(tǒng)母管安全閥誤調(diào)或誤動(dòng);油過(guò)濾器阻塞造成壓力損耗;油管路接頭漏油泄壓。
解決措施:出現(xiàn)油壓低引起的調(diào)節(jié)困難時(shí),檢查安全閥確認(rèn)完好,調(diào)節(jié)安全閥將泵出力壓力至最高的允許油壓;出現(xiàn)油過(guò)濾器前后壓差大于0.05MPa時(shí),及時(shí)切換并清洗或更換油濾芯;高壓油軟管接頭出現(xiàn)漏油時(shí),及時(shí)更換接頭密封膠墊并緊固[2]。
3.5.2 傳動(dòng)連接桿故障
傳動(dòng)連接件故障常常為電動(dòng)執(zhí)行器與控制頭之間連接桿夾緊裝置松動(dòng)打滑,導(dǎo)致執(zhí)行器動(dòng)作,而動(dòng)葉無(wú)動(dòng)作。
原因分析:電動(dòng)執(zhí)行器通過(guò)連接桿與伺服機(jī)構(gòu)相連,其中間接頭采用夾緊裝置連接而傳遞扭矩。風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中由于振動(dòng)或因葉片卡澀導(dǎo)致扭矩過(guò)大,從而造成夾緊裝置松脫打滑無(wú)法傳遞扭矩。
解決措施:對(duì)加緊裝置緊固螺栓采用高強(qiáng)度螺栓,檢修時(shí)注意檢查緊固螺栓的磨損變形情況,不符合要求時(shí)及時(shí)更換;恢復(fù)加緊裝置時(shí)必須保證緊固螺栓擰緊力滿足要求。
風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)故障嚴(yán)重影響風(fēng)機(jī)和機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,如不及時(shí)找到原因處理,可能會(huì)導(dǎo)致更嚴(yán)重的風(fēng)機(jī)故障、機(jī)組降負(fù)荷甚至停機(jī)。本文從工程實(shí)例中總結(jié)了動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)故障現(xiàn)象,從設(shè)備結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)原理2個(gè)方面對(duì)故障原因進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的防范措施,旨在能夠從多方面多角度及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,準(zhǔn)確地判斷故障,提高對(duì)設(shè)備缺陷的分析能力和解決能力,增強(qiáng)設(shè)備的可靠性,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。