文/劉憲平 孟慶振 袁 勃(安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司)
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們生活水平不斷提高,對(duì)汽車的舒適度要求也越來越高。齒輪是汽車減速器動(dòng)力傳遞的關(guān)鍵載體,同時(shí)也是噪聲產(chǎn)生的主要來源。嘯叫噪聲一直是齒輪嚙合傳動(dòng)中較為常見的現(xiàn)象,而引起齒輪嘯叫的因素有很多,齒輪宏觀及微觀參數(shù)、齒輪的加工精度,安裝誤差等等,都會(huì)使齒輪在工作中產(chǎn)生嚙合沖擊,導(dǎo)致嚙合平穩(wěn)性差從而產(chǎn)生嘯叫噪聲。齒輪修形設(shè)計(jì)是解決變速器齒輪嘯叫問題的一個(gè)有效的途徑。
齒輪嘯叫噪聲產(chǎn)生的主要原因是齒輪傳動(dòng)存在傳遞誤差,產(chǎn)生激振力,引起傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的振動(dòng),振動(dòng)傳遞到減速器外部結(jié)構(gòu)的過程中產(chǎn)生共振而引發(fā)嘯叫噪聲。傳遞誤差是指當(dāng)主動(dòng)輪以恒定角速度轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),被動(dòng)輪的轉(zhuǎn)速發(fā)生波動(dòng)而滯后于主動(dòng)齒輪形成轉(zhuǎn)速偏差。由于輪齒存在制造誤差、安裝誤差及彈性變形等,傳遞誤差是必然存在的。改善齒輪的嚙合狀況消除嘯叫噪聲,需要通過改進(jìn)齒輪參數(shù)等方式來達(dá)到理想效果。
減速器要進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)及整車性能試驗(yàn)驗(yàn)證,主機(jī)廠反饋在整車進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證時(shí),減速器在整車滑行階段的特定工況時(shí)有異響,嘯叫噪聲大,需要專用設(shè)備對(duì)整車進(jìn)行測(cè)試。技術(shù)人員進(jìn)行整車NVH 測(cè)試的結(jié)果如下。
車內(nèi)噪聲:檔位齒輪階次噪聲在大于5000r/min 時(shí)超差,0~500Hz 范圍內(nèi)低階次噪聲貢獻(xiàn)量最大。
近場(chǎng)噪聲:23 階檔位齒輪階次噪聲貢獻(xiàn)量最大(檔位齒輪輸入軸齒數(shù)23)。
車內(nèi)噪聲:檔位齒輪階次噪聲在大于4800r/min 時(shí)超差,0~500Hz 范圍內(nèi)低階次噪聲貢獻(xiàn)量最大。
近場(chǎng)噪聲:23 階檔位齒輪階次噪聲貢獻(xiàn)量最大(檔位齒輪輸入軸齒數(shù)23)。
通過技術(shù)人員的測(cè)試及對(duì)結(jié)果的分析判斷,鎖定嘯叫噪聲的來源為23 齒輸入軸齒輪。由于該減速器匹配的新車型對(duì)噪音要求比較高,嘯叫問題整改勢(shì)在必行。
首先考慮通過改變齒輪精度來改善噪聲,將齒輪精度提高一個(gè)等級(jí),試制后新減速器總成裝配整車進(jìn)行效果驗(yàn)證,測(cè)試結(jié)果是嘯叫問題雖有所改善,但效果不夠明顯,并未達(dá)到理想效果。通過對(duì)問題的再次分析,確定噪聲異常的主要原因應(yīng)該不是齒輪精度,對(duì)減速器齒輪進(jìn)行了第二輪改進(jìn),將檔位齒輪宏觀參數(shù)及微觀修形進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),并將齒輪副的齒寬加寬,從而增加了齒輪副嚙合重合度,改善嚙合狀態(tài),以達(dá)到降低噪音的目的[1,2]。具體做法是:增加一檔齒輪副的齒輪齒寬,增大齒輪嚙合重合度;調(diào)整齒輪的變位系數(shù)增加全齒高,提高齒頂高系數(shù);調(diào)整齒輪副修形量,減小傳遞誤差,改善嚙合接觸斑點(diǎn)。改進(jìn)前后的數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。
改進(jìn)后齒輪嚙合重合度及安全系數(shù)都有了很大的提升,具體數(shù)據(jù)見表2。
表1 齒輪改進(jìn)前后相關(guān)參數(shù)對(duì)比
表2 改進(jìn)前后校核結(jié)果對(duì)比
通過軟件計(jì)算改進(jìn)前后主動(dòng)/被動(dòng)齒輪接觸斑點(diǎn),結(jié)果見圖1、圖2。由以上軟件計(jì)算結(jié)果可以看出,設(shè)計(jì)改進(jìn)后,接觸斑點(diǎn)狀況明顯的改善,改進(jìn)前齒向偏載,改進(jìn)后主要集中在齒寬中部,齒面最大應(yīng)力減小。
改進(jìn)前后兩次測(cè)試的右耳切片圖見圖3,圖中紅線為改進(jìn)前,綠線為改進(jìn)后(檔位齒輪加寬)。可見,檔位齒輪加寬后,23 階階次噪聲在2500~5000r/min,改善比較明顯,且低于40dB。
改進(jìn)前后兩次測(cè)試的近場(chǎng)噪聲滑行切片圖見圖4,圖中紅線為改進(jìn)前,綠線為改進(jìn)后(檔位齒輪加寬)。可見,檔位齒輪加寬后,23 階階次噪聲改善明顯,2500~5000r/min 階次噪聲降低0~15dB。
圖1 改進(jìn)前主動(dòng)/被動(dòng)齒輪接觸斑點(diǎn)
圖2 改進(jìn)后主動(dòng)/被動(dòng)齒輪接觸斑點(diǎn)
圖3 右耳切片對(duì)比圖
圖4 近場(chǎng)切片對(duì)比圖
改進(jìn)以后整車主觀評(píng)價(jià)結(jié)果嘯叫消除。測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比分析也可以看出,相比于檔位齒輪改進(jìn)前的情況,改進(jìn)后齒輪的階次噪聲改善明顯,全轉(zhuǎn)速段低于40dB,滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
電動(dòng)汽車對(duì)減速器噪聲要求比較高。如果齒輪參數(shù)設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致齒輪的重合度較低會(huì)造成嚙合噪聲,僅僅通過調(diào)整齒輪修形和提高齒輪精度不能完全解決噪聲問題。所以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,降低噪聲不僅要從齒輪修形方面入手,也要從齒輪參數(shù)設(shè)計(jì)考慮,設(shè)計(jì)出滿足客戶使用要求的產(chǎn)品。