楊喜岷,張 碩,匡小紅
(中國汽車工程研究院股份有限公司,重慶 401122)
隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展,人們對汽車的舒適性要求越來越高。顧客在選擇汽車時,更加關(guān)注汽車的舒適性。汽車NVH即噪聲(Noise)、振動(Vibration)與聲振粗糙度(Harshness),是衡量整車性能的重要指標(biāo)之一。統(tǒng)計資料顯示,整車約有1/3的問題與NVH相關(guān)。因此,各大主機廠對NVH性能越來越來重視,有近20%的研發(fā)費用用于整車NVH研究與開發(fā),以提高整車產(chǎn)品的品質(zhì)和市場競爭力。
傳遞路徑分析(Transfer Path Analysis,簡稱TPA)是汽車NVH工程分析和科學(xué)研究的一種方法,其基本思想來源于線性系統(tǒng)的思想。假設(shè)一輛汽車受m個激勵力的作用,每個激勵力都有x、y、z三個方向分量(下面分別用k=1,2,3表示),每一激勵力分量都對應(yīng)著n個特定的傳遞路徑,那么這個激勵力分量和對應(yīng)的某個傳遞路徑就產(chǎn)生一個系統(tǒng)響應(yīng)分量。以車內(nèi)噪聲聲壓作為系統(tǒng)響應(yīng),這個聲壓分量可以表示為:
Pmnk=Hmnk(ω)·Fnk(ω)
其中,Hmnk為傳遞函數(shù),F(xiàn)nk是激勵力的頻譜。
車內(nèi)噪聲聲壓受某個激勵力作用,傳遞過來的所有聲壓成分之和可表示為:
車內(nèi)噪聲受所有激勵力作用,傳遞過來的所有聲壓成分之和可表示為:
激勵力如果直接作用在車身,所對應(yīng)的傳遞函數(shù)就是車身傳遞函數(shù);激勵力如果直接作用在車軸,所對應(yīng)的傳遞函數(shù)就是從車軸到車身、再到車內(nèi)聲場的傳遞函數(shù)。傳遞路徑分析中,首先需要明確所需分析的激勵點,這要視不同性質(zhì)的問題而定。
某SUV車型在樣車NVH調(diào)校階段主觀評價發(fā)現(xiàn),全油門加速工況下,發(fā)動機轉(zhuǎn)速在3100rpm左右時,駕駛員位置能明顯感受到較大的轟鳴聲,嚴重影響駕駛和乘坐舒適性。該車如按照目前的狀態(tài)投入市場,必將引起顧客的抱怨,影響顧客對品牌的認可度。因此,需要對該問題進行優(yōu)化,提升加速噪聲品質(zhì)。
結(jié)合客觀測試數(shù)據(jù),3擋全油門,從1000rpm加速至5000rpm進行掃頻,車內(nèi)噪聲測試結(jié)果如圖1所示。當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速達到3100rpm左右時,車內(nèi)噪聲達到71dB(A),與主觀評價吻合,該問題點主要由發(fā)動機4階噪聲過大引起。
圖1 車內(nèi)噪聲Overall及階次噪聲
根據(jù)傳遞路徑基本原理,整車NVH優(yōu)化的總體思路為:源頭——傳遞路徑——響應(yīng)。從主觀評價和測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該轟鳴聲只與發(fā)動機轉(zhuǎn)速相關(guān),而擋位和車速對轟鳴聲問題點頻率無關(guān),車輛負載對轟鳴聲頻率無影響,只與轟鳴聲幅值大小相關(guān);確認轟鳴聲的激勵源頭為動力總成。車內(nèi)轟鳴的激勵及對應(yīng)的傳遞路徑如圖2所示。
圖2 車內(nèi)轟鳴的激勵及對應(yīng)的傳遞路徑
通過對源頭逐一測試分析,排除了進排氣噪聲及路面激勵的影響。對動力總成振動進行測試時發(fā)現(xiàn),在全油門加速工況下,動力總成殼體上存在200~215Hz的共振,如圖3所示。在模態(tài)實驗室對動力總成進行模態(tài)測試時,發(fā)現(xiàn)動力總成存在208Hz的模態(tài),如圖4所示,即源頭上存在相應(yīng)的模態(tài),在發(fā)動機激勵下產(chǎn)生共振。
圖3 動力總成振動
圖4 動力總成模態(tài)
通過對樣車進行NVH摸底,對傳遞路徑進行逐一測試分析,發(fā)現(xiàn)“動力總成——后懸置——前副車架——車身”這條傳遞路徑存在明顯的頻率特征,與車內(nèi)問題點吻合,初步確認該傳遞路徑為轟鳴聲的主要傳遞路徑。初步確定傳遞路徑后,對后懸置安裝點進行聲振傳遞函數(shù)(NTF)測試,如圖5所示。從圖上可看出,195~230Hz頻率段靈敏度較高,達到62dB,超出55dB的設(shè)計要求。對副車架及副車架與車身接附點車身側(cè)振動進行測試,如圖6、圖7所示,副車架本體與副車架車身接附點的振動特征一致,該特征與車內(nèi)轟鳴聲頻率吻合。
圖5 后懸置安裝點聲振傳遞函數(shù)(NTF)
圖6 副車架振動及階次
圖7 副車架車身接附點振動及階次
從上述分析可知,激勵源存在共振,路徑也存在振動特征,即傳遞至車身之前均存在4階共振,且振動經(jīng)過傳遞路徑后進一步變大,引起路徑振動放大可能是路徑存在相應(yīng)的模態(tài)以及懸置隔振率不足導(dǎo)致。按以上思路分別對副車架加配重和改變懸置動剛度進行驗證,測試結(jié)果如圖8、圖9所示??梢钥闯觯避嚰芗优渲睾?,3100rpm轟鳴聲車內(nèi)4階噪聲降低7dB(A),而改變懸置動剛度對車內(nèi)噪聲無影響,說明副車架對加速轟鳴有一定的影響。
圖8 副車架加配重驗證
圖9 改變懸置動剛度驗證
根據(jù)以上試驗結(jié)果,對副車架進行整車狀態(tài)下模態(tài)試驗,如圖10所示。通過模態(tài)分析,發(fā)現(xiàn)副車架存在210Hz的垂向彎曲模態(tài),即在加速工況下,當(dāng)轉(zhuǎn)速達到3100rpm左右時,副車架在發(fā)動機激勵下產(chǎn)生共振。
圖10 副車架模態(tài)
利用CAE仿真技術(shù)對聲腔模態(tài)進行計算,結(jié)果如表1、圖11所示。可以看出,在210Hz附近的聲腔模態(tài)比較密集,發(fā)動機和副車架在相應(yīng)的轉(zhuǎn)速頻率下均存在共振,振動傳遞至車身,由于車身與聲腔的相互作用,轟鳴聲程度會進一步加劇。
表1 聲腔模態(tài)計算結(jié)果
圖11 車內(nèi)聲腔模態(tài)
由于動力總成是比較成熟的平臺,裝配了多款車型,其他車型均未出現(xiàn)該問題,如對動力總成進行優(yōu)化,涉及到優(yōu)化周期較長、成本較大以及整個平臺的切換,因此,暫不考慮對源頭進行優(yōu)化。而聲腔模態(tài)在車型尺寸空間確定以后就幾乎無法改變,因此,也不考慮對聲腔模態(tài)進行優(yōu)化。為此,針對該問題,優(yōu)化思路為對傳遞路徑進行優(yōu)化,即降低副車架對車身和聲腔組成的系統(tǒng)的靈敏度。
結(jié)合行業(yè)工程經(jīng)驗,通常在副車架本體上增加動態(tài)吸振器可有效降低振動對車內(nèi)的傳遞。動態(tài)吸振器的原理是在振動物體上附加質(zhì)量彈簧系統(tǒng),附加系統(tǒng)對主系統(tǒng)的作用力正好平衡了主系統(tǒng)上的振動。該車型副車架的模態(tài)頻率為210Hz,因此需要在副車架上設(shè)計相應(yīng)頻率的動態(tài)吸振器。動態(tài)吸振器安裝位置如圖12所示。
圖12 動態(tài)吸振器安裝位置
圖13 同頻率不同質(zhì)量的吸振器
通過在副車架上安裝相同頻率不同質(zhì)量(1kg、1.5kg、2kg)的吸振器(如圖13所示)進行實車驗證,以便確認最佳的吸振效果,測試結(jié)果如圖14所示。從圖上對比可以看出,增加2kg的動態(tài)吸振器對副車架振動有明顯的改善效果,4階振動峰值降低0.132g,車內(nèi)3100rpm的轟鳴聲4階噪聲降低8dB(A),轟鳴聲得到有效解決。
圖14 加不同質(zhì)量動態(tài)吸振器和原狀態(tài)對比
本文根據(jù)傳遞路徑分析方法,對車內(nèi)轟鳴聲產(chǎn)生的原因進行了系統(tǒng)分析,確定激勵源動力總成在問題點存在共振,發(fā)動機的激勵激起副車架的模態(tài),引起路徑共振,加上在210Hz附近的聲腔模態(tài)比較密集,且副車架至車內(nèi)的聲振靈敏度較高,最終導(dǎo)致在相應(yīng)的轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生轟鳴聲。根據(jù)工程經(jīng)驗并結(jié)合項目開發(fā)進展,最終確定在副車架上增加210Hz質(zhì)量為2kg的動態(tài)吸振器,成功地解決了車內(nèi)轟鳴聲問題。