張健濤
(銅陵有色集團控股有限公司金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244001)
銅陵有色集團控股有限公司金冠銅業(yè)分公司(以下簡稱金冠銅業(yè))座落于銅陵市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園,公司采用世界先進的閃速熔煉、閃速吹煉、永久不銹鋼陰極法電解、“非衡態(tài)”高濃度制酸等銅冶煉工藝技術(shù)處理銅精礦,設(shè)計陰極銅產(chǎn)量400kt/a,配套煙氣制酸系統(tǒng)產(chǎn)能為1450kt/a。煙氣制酸凈化系統(tǒng)采用高效一級動力波逆噴洗滌技術(shù),對凈化入口的冶煉高溫含塵煙氣進行初步除塵降溫。
煙氣制酸系統(tǒng)凈化一級動力波洗滌器由玻璃鋼材質(zhì)構(gòu)造而成,為防止玻璃鋼設(shè)備被高溫冶煉煙氣燒壞,在其上部逆噴管內(nèi)配置了內(nèi)襯石墨磚結(jié)構(gòu)的溢流堰,通過一級動力波循環(huán)泵持續(xù)供液至溢流堰,在逆噴管內(nèi)壁形成均勻的液膜,吸收高溫冶煉煙氣傳遞的熱量,確保逆噴管內(nèi)部維持在較低的溫度范圍。自系統(tǒng)開車投產(chǎn)以來,凈化溢流堰及進液管結(jié)垢堵塞問題成為了制約高效生產(chǎn)的一大瓶頸,因溢流堰及進液管道結(jié)垢堵塞直接影響到設(shè)備安全運行,每月須定期組織系統(tǒng)停車檢修清理。日常生產(chǎn)過程中,甚至發(fā)生過因溢流堰堰口及進液管堵塞突然加劇,系統(tǒng)不得不安排緊急停車的影響生產(chǎn)事件。
一級動力波循環(huán)液、溢流堰及管道結(jié)垢物取樣化驗分析見表1、2所示,通過連續(xù)一段時間抽樣化驗結(jié)果可知,一級動力波循環(huán)液含Se平均達87.17mg/L,溢流堰結(jié)垢物取樣含Se百分比達40%以上,分析造成凈化溢流堰頻繁結(jié)垢堵塞的主要原因為,一級動力波循環(huán)液中Cu、Se含量高,含Cu物料密度大及Se特有黏粘性,循環(huán)過程中不斷富集造成管道及設(shè)備內(nèi)壁堆積結(jié)垢。
表1 一級動力波循環(huán)液分析化驗表
表2 溢流堰結(jié)垢物分析化驗表
煙氣制酸凈化工序原設(shè)計條件,一級動力波循環(huán)液含有1%的固體雜質(zhì),氣體冷卻塔和二級動力波的循環(huán)液含有小于0.2%的固體雜質(zhì),實際生產(chǎn)過程中,三者循環(huán)液中含固量均大幅超過原設(shè)計值。因冶煉上游工序收塵設(shè)備不在控制范圍內(nèi),從煙氣制酸工藝角度考慮出發(fā),解決問題的關(guān)鍵在于如何減少降低一級動力波溢流堰進液的含固量,結(jié)合凈化系統(tǒng)工藝設(shè)計要求,提出如下三點改造優(yōu)化方案。
硫酸系統(tǒng)凈化工序的生產(chǎn)工藝為,煙氣自前至后,先進入一級動力波內(nèi)經(jīng)循環(huán)液逆噴洗滌降溫,后經(jīng)氣體冷卻塔循環(huán)液噴淋降溫,再進入二級動力波進行洗滌凈化;生產(chǎn)新水自二級動力波中補入,經(jīng)洗滌交換形成廢酸,自后向前串聯(lián)置換,最終經(jīng)一級動力波循環(huán)泵引出。氣體冷卻塔循環(huán)液含固量明顯低于一級動力波循環(huán)液,通過改造配管將氣體冷卻塔循環(huán)液直接供液至溢流堰。
存在問題:正常工況下,設(shè)計氣體冷卻塔至一級動力波的串酸量為64 m3/h,凈化溢流堰供液量的設(shè)計值為63m3/h,存在理論上可行性,然而生產(chǎn)低負(fù)荷時串酸量大幅減少,直接導(dǎo)致溢流堰供液量不足問題。如若考慮將氣體冷卻塔循環(huán)液通過泵輸送至事故高位槽,再由事故高位槽自流至溢流堰(事故高位槽起到緩沖罐的作用),在生產(chǎn)低負(fù)荷工況時仍需大量補充生產(chǎn)新水,大幅增加了凈化系統(tǒng)廢酸產(chǎn)出量,同時外排廢酸酸濃因稀釋明顯降低,導(dǎo)致廢酸處理工序操作難度加大,直接影響到后續(xù)廢酸處理效果。
一級動力波循環(huán)液連續(xù)引出至圓錐沉降槽,高含固量的廢酸經(jīng)沉降分離,底部沉淀經(jīng)壓濾機處理得到固態(tài)濾餅,上部溢流的清液進入上清液槽,考慮其含固量明顯降低,可改造后直接供給溢流堰。
存在問題:凈化設(shè)計補充新水40 m3/h,從二級動力波中補入,經(jīng)分步串酸從一級動力波排出,后進入圓錐沉降槽,廢酸產(chǎn)出量約40 m3/h。溢流堰供液量的設(shè)計值為63m3/h,改造后,凈化廢酸產(chǎn)出量大幅增加至103 m3/h。為確保圓錐沉降槽沉降效果,需增加一臺處理能力更大的圓錐沉降槽,因現(xiàn)場場地有限,新增后可能影響到未來產(chǎn)能提升的總圖配置。此外,為確保溢流堰供液連續(xù)穩(wěn)定,上清液泵需一開一備、配置備自投連鎖,同時增加到全廠大聯(lián)鎖條件,增大了聯(lián)鎖跳車風(fēng)險。
氣體冷卻塔循環(huán)液原設(shè)計直接串酸至一級動力波洗滌塔內(nèi),通過管道配置優(yōu)化改造,將氣體冷卻塔循環(huán)液串至溢流堰進液總管,與一級動力波原進液串酸管匯合并流,共同供液至溢流堰。具體改造方案如圖1所示。
圖1 溢流堰進液方式改造示意圖
氣體冷卻塔串酸閥設(shè)置與液位自動聯(lián)鎖控制,正常工況下,一級動力波與氣體冷卻塔循環(huán)液共同串酸至溢流堰,在確保溢流堰設(shè)計供液量的前提下,適當(dāng)減少一級動力波循環(huán)液串酸量;生產(chǎn)低負(fù)荷時,氣體冷卻塔串酸量減少,臨時增加一級動力波至溢流堰串酸量。在不同工況下,此方案能適時靈活調(diào)整,且一定程度上有效降低了溢流堰供液的含固量,故推薦方案三為最佳改造方案。此外,為最大程度上減少溢流堰及進液管堵塞結(jié)垢,保障溢流堰供液連續(xù)穩(wěn)定,增加實施以下三點措施:
2.3.1
增加切換氣動閥及儀表聯(lián)鎖控制,減少人為操作失誤導(dǎo)致溢流堰上酸管道斷流,最大程度保障溢流堰上酸量穩(wěn)定和玻璃鋼逆噴管安全。
2.3.2
對溢流堰排污管路進行優(yōu)化改造,現(xiàn)有DN50排污閥流道空間狹小,清理難度大,通過增設(shè)三通管和閥門,使用雜用壓縮空氣進行吹掃,實現(xiàn)在線高效清理。如圖2所示。
圖2 溢流堰排污管路在線清理示意圖
2.3.3
結(jié)合溢流堰酸液進出管路現(xiàn)有走向,重新布局優(yōu)化,盡可能減少不必要的彎頭,在現(xiàn)有管徑的基礎(chǔ)上,按1.5倍系數(shù)擴大輸酸管道管徑。
通過實施系列改造后,經(jīng)系統(tǒng)多次停車檢修時拆檢溢流堰及管道查看,發(fā)現(xiàn)溢流堰及管道均未見明顯結(jié)垢堵塞,改造效果良好,凈化溢流堰結(jié)垢堵塞這一生產(chǎn)瓶頸問題得到有效解決,系統(tǒng)檢修時長縮短,同時延長了系統(tǒng)檢修周期。
夏季高溫季節(jié)凈化系統(tǒng)生產(chǎn)過程中,為控制氣體冷卻塔出口煙氣溫度,需增加至稀酸板換流量,即增大稀酸板換進口閥門開度。同時因夏季高溫季節(jié),制酸煙氣中含水量增加,氣體冷卻塔中冷凝水量增多,循環(huán)泵流量一定的情況下,因流體輸送勢能差,氣體冷卻塔循環(huán)液優(yōu)先進入稀酸板換后進行內(nèi)部循環(huán),導(dǎo)致出現(xiàn)氣體冷卻塔液位高無法及時引出的問題。此時,在確保氣體冷卻塔出口煙氣不超溫的前提下,適當(dāng)減小稀酸板換進口閥門開度,通過增加至溢流堰引出外排量,確保氣體冷卻塔液位穩(wěn)定控制。后期可考慮氣體冷卻塔新增一臺循環(huán)泵,單獨運行供液至溢流堰,通過設(shè)置與塔液位聯(lián)鎖控制,確保溢流堰穩(wěn)定供液,同時不影響進入板式換熱器的稀酸循環(huán)冷卻量,確保氣體冷卻塔煙氣出口溫度有效控制。
金冠銅業(yè)分公司通過對煙氣制酸凈化系統(tǒng)實施系列優(yōu)化改進,解決了多年來影響系統(tǒng)生產(chǎn)的瓶頸問題,提高了生產(chǎn)作業(yè)率,減少了系統(tǒng)檢修時長,同時增加了公司經(jīng)濟效益。