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微電解-芬頓-水解酸化-接觸厭氧-ABFT-混凝工藝處理甾體類制藥廢水

2020-11-25 12:20張魏建趙選英周騰騰楊峰戴建軍劉柯顯
山東化工 2020年20期
關鍵詞:芬頓酸化電解

張魏建,趙選英,周騰騰,楊峰,戴建軍,劉柯顯

(1.江蘇南大華興環(huán)??萍脊煞莨?,江蘇 鹽城 224001;2.南京大學鹽城環(huán)保技術與工程研究院,江蘇 鹽城 224001)

我國人口逐漸老齡化,人們對醫(yī)藥治療的需求愈來愈高,我國制藥行業(yè)規(guī)模隨之擴大,制藥行業(yè)產(chǎn)生的工藝廢水已對周邊環(huán)境產(chǎn)生不可逆轉的影響。如何降低制藥廢水對外環(huán)境的影響已成為制藥行業(yè)發(fā)展中研究的熱點。制藥廢水具有水質水量波動大、有機物濃度高、可生化性差和有毒有害物質含量高等特點[1-2]。研究表明,制藥廢水治理常用的處理方法有物化法、化學法、生物法及物化法-生物法聯(lián)用等,為了達標排放,微電解-芬頓氧化-生物法組合工藝已成為制藥廢水處理的有效方法[3]。

本項目針對制藥廢水毒性大、生物降解性差、高COD等特點,采用微電解-芬頓-水解酸化-接觸厭氧-ABFT-混凝工藝處理制藥廢水,考察廢水中COD、氨氮、TP及甲苯的去除率,得出該組合工藝對制藥廢水的處理能力,提供一個經(jīng)濟有效的處理方法。

1 工程概況

江蘇一工業(yè)園某制藥企業(yè)主要生產(chǎn)甾體類合成激素,其廢水主要包括工藝廢水、設備沖洗水、地面沖洗水、生活污水及初期雨水。該工程設計水量1000m3/d,實際運行水量為800 m3/d,具體進水水質及依據(jù)《化學合成制藥工業(yè)水污染排放標準》(GB21904-2008)[4]確定的出水水質見表1。

表1 設計進水水質及排放標準

2 工藝流程

2.1 工藝流程

根據(jù)該制藥廠的廢水水質及水量,為了穩(wěn)定達到排放標準,采用“高級氧化+生化+物化”(微電解-芬頓-水解酸化-接觸厭氧-ABFT(曝氣生物流化池)-混凝)組合工藝處理廢水[5-6]。廢水先調(diào)節(jié)pH至酸性,然后進入微電解-芬頓氧化池,再進入中和沉淀池。

生化調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水為物化處理后的廢水、設備及地面沖洗水、生活污水及低濃工藝廢水,在曝氣作用下進行充分混合均勻,再由提升泵進入水解酸化池,廢水中大分子有機物經(jīng)過充分水解后,進入?yún)捬醭剡M行產(chǎn)甲烷,然后進入ABFT池進行好氧接觸活性污泥法進行氧化分解,最終廢水投加PAC、PAM去除水中部分SS、膠體及磷酸鹽,最終實現(xiàn)達標排放。具體工藝流程如下圖1。

圖1 工藝流程圖

2.2 主要構筑物及參數(shù)

(1)物化調(diào)節(jié)池。1座,半地上鋼砼結構,防腐,尺寸為13m×6m×6.5m(長×寬×高,下同),有效深度為6m,水力停留時間HRT為23h。配套設施:提升泵(Q=13m3/h,H=20m,P=2.2kW)2臺(一用一備);空氣攪拌系統(tǒng),PP,曝氣軟管;轉子流量計(DN80mm);鼓風機1臺(Q=10.32m3/min,△P=58.8kPa,P=15kW)。

(2)微電解-芬頓氧化池。1座,地上碳鋼結構,防腐,尺寸為6m×3m×3m,有效深度為2.5m,水力停留時間HRT為2h。配套設施:內(nèi)置鐵碳填料,空氣攪拌系統(tǒng),PP,穿孔管。

(3)中和沉淀池。1座,半地上鋼砼結構,防腐,尺寸為5m×5m×6m,有效水深為4.5m,水力停留時間HRT為8h,表面負荷為1 m3/m2·h,配套實施:在線pH計,導流筒,加藥系統(tǒng)。

(4)生化調(diào)節(jié)池。1座,半地上鋼砼結構,尺寸為13m×12m×6.5m,有效深度為6m,水力停留時間HRT為11h,配套設施:提升泵(Q=50m3/h,H=30m,P=7.5kW)2臺(一用一備);空氣攪拌系統(tǒng),PP,曝氣軟管;轉子流量計(DN80mm);鼓風機1臺(Q=10.32m3/min,△P=58.8kPa,P=15kW)。

(5)水解酸化池。2座,半地下式鋼砼結構,尺寸為13m×12m×7.5m,有效水深7m,水力停留時間HRT為72h,潛水攪拌器(QJB5/12-615/3-480)8臺;配水裝置。

(6)接觸式厭氧池。1座2組,半地下式鋼砼結構。尺寸為16m×9m×6.5m,有效水深6m,水力停留時間HRT為20h,配套設施:內(nèi)置組合填料φ150mm;污泥回流泵(Q=40,H=25m,P=7.5kW)2臺,一用一備;集氣系統(tǒng)。

(7)ABFT池。1座2組,半地下鋼砼結構。尺寸為13m×12m×6.5m,有效容積為2500m3,水力停留時間HRT為24h,汽水比為30∶1,配套設施:內(nèi)置組合填料,曝氣軟管(通氣量3 m3/(m·h)),配備3臺羅茨鼓風機(兩用一備),風量為19.3m3/min,風壓為58.8kPa,功率為37kW。(8)二沉池。2座,半地下鋼砼結構。尺寸為6m×6m×5m,有效深度為4.5m,水力停留時間HRT為4h,表面負荷:0.6m3/m2·h。配套設施:提升泵(Q=15m3/h,H=30m,P=3kW)2臺(一用一備)。

(9)混凝沉淀池。半地上鋼砼結構。尺寸為6m×6m×5m,有效深度為4.5m,水力停留時間HRT為4h,表面負荷:0.6m3/m2·h。配套設施:提升泵(Q=15m3/h,H=30m,P=3kW)2臺(一用一備)。

3 系統(tǒng)運行及處理效果

對組合工藝處理系統(tǒng)調(diào)試了三個月時間,各反應器運行成功,系統(tǒng)穩(wěn)定、正常運行。

3.1 微電解-芬頓系統(tǒng)啟動及運行

向物化調(diào)節(jié)池內(nèi)加入硫酸(濃度約50%),將廢水pH調(diào)節(jié)至3~4。微電解-芬頓池內(nèi)置鐵碳組合填料,鐵碳填料平均粒徑2~3cm,反應時間為4h,汽水比為10∶1。芬頓池內(nèi)投加30%的雙氧水,在中和絮凝池內(nèi)投加PAC、PAM及液堿,芬頓出水pH控制在8~8.5,每日間歇排泥四次。當廢水去除效果達到設計要求、處理水量達到設計水量及藥劑使用量達到目標值時,則表示微電解-芬頓系統(tǒng)調(diào)試成功。

3.2 水解酸化啟動及運行

水解酸化池內(nèi)接種污泥來自江蘇某市政污水站污泥,接種污泥量為5%(按照池體容積計算,下同),使池內(nèi)污泥濃度約為5000mg/L,水解酸化池內(nèi)加入低濃生活污水,并按照C∶N∶P=200∶5∶1,加入葡萄糖、尿素、磷酸二氫鉀,使水解酸化池內(nèi)COD達到2000mg/L,當接觸厭氧池內(nèi)污泥呈現(xiàn)黑色,池內(nèi)廢水ORP小于-200mV,揮發(fā)性脂肪酸VFA>50mg/L,即可認為水解酸化池污泥培養(yǎng)成熟。

3.3 接觸厭氧池啟動及運行

接觸厭氧池內(nèi)接種污泥來自江蘇某市政污水站污泥,接種污泥量為10%,接觸厭氧池內(nèi)加入低濃生活污水,并按照C∶N∶P=200∶5∶1,加入葡萄糖、尿素、磷酸二氫鉀,使好氧池內(nèi)COD達到2000mg/L。當接觸厭氧池內(nèi)污泥呈現(xiàn)黑色,池內(nèi)廢水ORP在-350mV~550mV左右,揮發(fā)性脂肪酸VFA在200~400mg/L,沼氣中CH4含量(體積比)>60%,即可認為厭氧污泥培養(yǎng)成熟[7-8]。

3.4 ABFT啟動及運行

ABFT池內(nèi)接種污泥來自江蘇某市政污水站污泥,接種污泥量為5%,好氧池內(nèi)加入低濃生活污水,并按照C∶N∶P=100∶5∶1,加入葡萄糖、尿素、磷酸二氫鉀,使好氧池內(nèi)COD達到600mg/L。悶曝三天后,開始連續(xù)進水(生活污水),7d后,開始緩慢進入工藝廢水,進水濃度用生活污水調(diào)配至1000mg/L,進水量為設計值的1/3,DO控制在2~4mg/L,當COD去除率達到60%,MLSS達到3000mg/L,SV30達到25%~30%,時,逐步提高進水流量及負荷,經(jīng)過45d左右,活性污泥鏡檢發(fā)現(xiàn)累枝蟲、鐘蟲等固著型纖毛蟲時,可認為調(diào)試完成[9]。

3.5 系統(tǒng)整體效果分析

系統(tǒng)經(jīng)過三個月時間調(diào)試完畢后開始正常運行,各處理單元處理效果見表2。實踐證明,經(jīng)過該組合工藝處理后,廢水出水水質穩(wěn)定達到《化學合成制藥工業(yè)水污染排放標準》(GB21904-2008)。

表2 各單元處理效果

4 效益分析

工程項目費用由土建費用、工藝設備費用、其他費用(設計費、安裝費、運輸費、調(diào)試費、稅收)三部分組成。本項目總投資900萬元。

運行費用主要包括電費、藥劑費、人工費及污泥處置費[10]。其中電費:電耗1.70kWh/m3污水,電價按0.65元/kWh,則電費為1.09元/m3污水;藥劑費:實際運行過程中使用硫酸亞鐵、硫酸、雙氧水、石灰、液堿、PAC和PAM,則藥劑費為1.77元/m3污水;人工費:污水處理站共設置6人,工人福利工資按照4000元/月計,則人工費為0.8元/m3污水,污泥處置費:噸水產(chǎn)生污泥約0.5kg,按照5000元/噸計,則污泥處置費為2.5元/m3污水。合計運行費用為6.16元/m3污水,投資較少,運行費用較低,占企業(yè)項目投資額的2.16%,在經(jīng)濟上是可行的。

5 結論

工程實踐證明微電解-芬頓-水解酸化-接觸厭氧-ABFT-混凝工藝處理甾體類制藥廢水是可行的,污水站實際運行效果表明:

(a)微電解-芬頓氧化作為預處理工藝,可以有效提高廢水的可生化性,廢水B/C由原來的0.159提高至0.48,廢水平均COD由7000mg/L降為4725mg/L,COD去除率可達32.50%。

(b)經(jīng)過該組合工藝處理后,出水COD、NH3-N、、TP及甲苯的去除率分別為98.53%,95.20%,92.40%,99.58%。最終出水指標滿足《化學合成制藥工業(yè)水污染排放標準》(GB21904-2008)的要求。

(c)該系統(tǒng)運行費用為6.16元/m3污水,運行費用較低,在經(jīng)濟上是可行的。

因此,該組合工藝適合處理甾體類制藥廢水。

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