溫 強(qiáng),殷劍飛
(太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司不銹冷軋廠,山西太原 030003)
近年來,隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)水平的不斷增長及不銹鋼消費(fèi)市場的拓展,寬幅冷軋不銹鋼廣泛應(yīng)用于集裝箱罐專用料、核電料、不銹薄板、冷硬板、熱壓模板等行業(yè)。普通的森吉米爾和4立柱20 輥軋機(jī),目前只能生產(chǎn)寬度小于1650 mm,厚度小于6.0 mm 的冷軋板,傳統(tǒng)的4 輥、6 輥軋機(jī)因其板型、厚度、生產(chǎn)效率等原因,難以大規(guī)模生產(chǎn)0.8~8.0 mm 厚寬幅冷軋不銹鋼板。2005 年,太鋼引進(jìn)安德里茨Sundwig 研發(fā)的專門生產(chǎn)拉伸強(qiáng)度大于1000 MPa 的寬幅2100 mm S6 可逆式冷軋機(jī)。
經(jīng)過十幾年生產(chǎn)實(shí)踐,現(xiàn)有Sundwig S6 軋機(jī)在使用中出現(xiàn)側(cè)支撐位置偏移,測厚儀不適應(yīng)帶材厚度公差要求,乳液系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,鋼帶表面殘留乳液斑印等諸多問題,已嚴(yán)重制約該機(jī)組不銹鋼產(chǎn)品質(zhì)量的升級,滿足不了特殊用戶的質(zhì)量要求。本文介紹太鋼近十年來對S6 軋機(jī)設(shè)備及工藝國產(chǎn)化攻關(guān)改進(jìn),論述改進(jìn)內(nèi)容及優(yōu)化措施,以及取得的良好效果。
S6 型軋機(jī)設(shè)計(jì)的側(cè)支撐共4 組,上下側(cè)支撐各兩組,原設(shè)計(jì)下側(cè)支撐鍵塊直接在側(cè)板邊部與牌坊連接,生產(chǎn)使用中由于長時(shí)間大負(fù)載運(yùn)行,造成側(cè)支撐鍵塊固定螺絲母扣松動(dòng),側(cè)支撐定位失效,輥系中工作輥竄動(dòng),嚴(yán)重制約生產(chǎn)工藝速度,備件材料消耗增大及生產(chǎn)效率低下。使用Ansys 軟件對牌坊結(jié)構(gòu)強(qiáng)度參數(shù)核算,自主設(shè)計(jì)出下側(cè)支撐定位方式,主要內(nèi)容如下。
表1 2100 mm 寬幅不銹鋼S6 冷軋機(jī)參數(shù)
(1)對側(cè)支撐側(cè)板增加上下兩組鍵孔,并在牌坊上增加250 mm,寬140 mm,深度70 mm 的8 個(gè)鍵槽及安裝孔。通過現(xiàn)場在線加工,保證了開槽兩側(cè)面的平行度公差小于0.02 mm。
(2)配套自行設(shè)計(jì)制造T 形鍵塊及導(dǎo)軌等部件,按照工藝裝配方案精準(zhǔn)組裝調(diào)整后,達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo),符合使用要求。
S6 軋機(jī)測厚儀原采用一段固定式高壓3 條斜率補(bǔ)償方式,不能同時(shí)滿足鋼帶厚度及品種質(zhì)量要求,造成產(chǎn)品厚度實(shí)際測量值精度公差波動(dòng)在-0.15~+0.23 mm,不能滿足用戶高質(zhì)量要求。新改進(jìn)的測厚儀將射線管分為3 段,采用不同厚度下不同電壓控制,實(shí)現(xiàn)鋼種成分補(bǔ)償。增加鋼帶橫向掃描功能并與現(xiàn)有系統(tǒng)通信命令等狀態(tài)互聯(lián),實(shí)現(xiàn)鋼卷名稱、鋼種成分等信息共享,方便人員操作,零星故障及頻次大幅降低,所有產(chǎn)品公差厚度范圍均在±0.005 mm 以內(nèi),見表2。
表2 測厚儀改進(jìn)前后技術(shù)參數(shù)對比
2.3.1 乳液供給系統(tǒng)優(yōu)化
原乳液供給系統(tǒng)是人工手動(dòng)將油桶原液添加到地下油庫的凈油箱中,極易造成二次污染?,F(xiàn)在油庫中設(shè)置(6 m×2.5 m×2 m)乳液補(bǔ)給箱,通過流量泵自動(dòng)定量添加,同時(shí)使用硬度<10 mg的二級除鹽水作為補(bǔ)充水,保證了原液清潔度。
2.3.2 乳液加熱系統(tǒng)優(yōu)化
原設(shè)計(jì)乳液加熱系統(tǒng)采用電加熱換熱器,加熱功率只有250 kW,乳液溫度波動(dòng)在35~55 ℃,難以滿足軋機(jī)在冬季正常生產(chǎn)的要求,造成帶鋼表面乳液斑印嚴(yán)重。研究決定增設(shè)3 臺U形管式蒸汽換熱器,采用串聯(lián)布置方式,根據(jù)生產(chǎn)需求設(shè)計(jì)換熱面積為300 m2。選用蒸汽換熱器加熱乳液后,可以實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)加熱乳液,使得生產(chǎn)過程中乳液溫度及濃度始終在工藝規(guī)范的(55±2)℃以內(nèi),乳化液蒸汽換熱器技術(shù)參數(shù)見表3。
2.3.3 乳化液清潔度優(yōu)化
(1)磁性過濾器改進(jìn)。原有磁性過濾器中所有300 根磁棒由1 條約25 m 長鏈條連接,運(yùn)轉(zhuǎn)方式是由一臺電機(jī)同時(shí)驅(qū)動(dòng)磁棒、刮耙、排渣螺旋給料機(jī)。日常運(yùn)行中隨著磁棒吸附物增加,負(fù)載增大,因鏈條轉(zhuǎn)運(yùn)距離過長,時(shí)常發(fā)生故障,維修難度大,難以實(shí)現(xiàn)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
改進(jìn)后的磁性過濾器,選用2臺獨(dú)立系統(tǒng)并聯(lián)而成,分別由電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動(dòng)磁棒、鏈條,實(shí)現(xiàn)了磁過濾系統(tǒng)的用一備一。正常運(yùn)行時(shí)2 臺全部投入使用,由于采用并聯(lián)方式,一旦其中一臺發(fā)生故障,另一臺磁性過濾器仍能繼續(xù)運(yùn)行。發(fā)生故障的磁性過濾器也可進(jìn)行修理維護(hù),不影響機(jī)組生產(chǎn)。由于鏈條變短,彎點(diǎn)減少,驅(qū)動(dòng)電機(jī)負(fù)載小,確保設(shè)備周期內(nèi)穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行;同時(shí)對刮耙系統(tǒng)配置獨(dú)立電機(jī)驅(qū)動(dòng),降低了故障。另外此系統(tǒng)配置在線故障檢測系統(tǒng),使得故障發(fā)生時(shí)及時(shí)停機(jī)、維修,保證了磁棒等部件完好率。故障報(bào)警原理見圖1。
表3 乳化液蒸汽換熱器技術(shù)參數(shù)
圖1 故障報(bào)警原理
(2)平床過濾器改進(jìn)。原平床過濾器底板選用Q235 鋼板制作,長時(shí)間使用后,平床底板表面經(jīng)乳液腐蝕后造成表面凸凹不平,鏈條運(yùn)動(dòng)時(shí)負(fù)載加大,電機(jī)跳閘,鏈條斷裂頻繁,運(yùn)行極不穩(wěn)定。經(jīng)改用316L 不銹鋼底板,表面粗糙度降低,周期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)鏈條傳動(dòng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)在平床箱體底部增加一套定時(shí)排污系統(tǒng),將雜質(zhì)排到沉淀箱,使得整套乳液循環(huán)系統(tǒng)始終保持在工藝要求內(nèi)運(yùn)行。
經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)試驗(yàn),重新配置軋機(jī)左右刮油輥系統(tǒng)為輥面硬度shore A90±3 定制輥和銅輥組合。通過調(diào)整刮油輥壓力,確保使用周期內(nèi)不開裂剝落,提高刮油效果。
在軋機(jī)出口側(cè)離鋼帶中心200 mm 安裝吹掃角度約75°強(qiáng)力風(fēng)刀,通過軋制過程中強(qiáng)力風(fēng)幕,清除帶鋼表面乳液油,消除帶鋼表面乳液斑印。
改進(jìn)舊有設(shè)備側(cè)支撐定位精度方式,經(jīng)過近5 年的生產(chǎn)實(shí)踐表明,側(cè)牌坊前表面到牌坊中間基準(zhǔn)面距離始終保持在設(shè)計(jì)要求272±0.05 mm 以內(nèi),確保了側(cè)支撐系統(tǒng)功能精度,實(shí)現(xiàn)零故障運(yùn)行。
通過對乳液填充、配置、加熱,磁過濾、平床過濾等全系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)后,滿足了乳液加熱溫度50±2 ℃,運(yùn)行中乳化液鐵粉含量<100×10-6的工藝標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)乳液噸鋼消耗量降低8%~10%。
帶鋼測厚儀國產(chǎn)化改進(jìn)后,實(shí)現(xiàn)所有產(chǎn)品厚度公差可以控制在±0.005 mm 工藝標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品厚度命中率達(dá)到99.9%以上。
經(jīng)調(diào)整帶鋼刮油輥材料及裝置壓力,加裝專用風(fēng)刀吹掃系統(tǒng),消除帶鋼表面乳液斑印,表面合格率達(dá)到99.3%以上。
作為國內(nèi)唯一軋制2100 mm 不銹鋼的S6 軋機(jī),經(jīng)太鋼自主創(chuàng)新優(yōu)化設(shè)備功能及精度,提升了設(shè)備作業(yè)率和產(chǎn)品穩(wěn)定性,為制造更優(yōu)質(zhì)寬幅不銹鋼產(chǎn)品奠定了良好基礎(chǔ),在行業(yè)中有引領(lǐng)和示范作用。