李青山,武 浩(中材株洲水泥有限責(zé)任公司,湖南 株洲 412000)
中材株洲水泥有限責(zé)任公司5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,配備Φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯,窯頭密封為雙層魚鱗片式密封。魚鱗片較短,容易磨損,魚鱗片磨損后一旦窯內(nèi)通風(fēng)不暢,窯頭負(fù)壓波動,密封魚鱗片處飛砂料大量逸出,飛砂料的逸出造成窯頭平臺、一擋平臺及地面揚塵積料,環(huán)境污染嚴(yán)重。同時,飛砂料的逸出加劇了一擋托輪的磨損,縮短托輪檢維修周期,且飛砂料進(jìn)入托輪瓦座內(nèi)導(dǎo)致一擋托輪瓦潤滑油更換周期縮短。窯尾密封為氣缸式,正常運行時,密封較好,無漏料情況,但停窯后預(yù)熱器積料囤積于窯尾密封處,輔傳轉(zhuǎn)窯時,積料由密封處泄漏,既污染環(huán)境又增加了員工勞動強(qiáng)度。為徹底解決窯頭窯尾密封漏料問題,我公司于2019年大修期間實施了窯頭窯尾密封技術(shù)改造。
我公司窯頭密封漏風(fēng)漏料的主要原因為窯頭罩側(cè)壁變形外突,冷風(fēng)套太窄,造成魚鱗片長度不夠,柔性密封的柔性效果不好,同時冷風(fēng)套的連接形式不好,致使冷風(fēng)套連接不牢。改造將窯頭雙層魚鱗片式密封更換為新型柔性密封裝置,主要措施:
(1)對窯頭罩側(cè)壁變形處進(jìn)行修復(fù);
(2)保留窯頭罩的第一連接套,更換第二連接套,在第二連接套內(nèi)加裝擋料環(huán)裝置,以防噴料。具體部件包括:前擋料環(huán),前擋料環(huán)迷宮套筒,擋料環(huán),擋料環(huán)迷宮套筒,擋料環(huán)加固環(huán)兩套,后擋料環(huán)連接套筒,后擋料環(huán);
(3)加長冷風(fēng)套,割掉冷風(fēng)套的喇叭口處法蘭,重新制作一個寬350mm的冷風(fēng)套和一寬150mm的喇叭口焊接到原來的冷風(fēng)套上;
(4)冷風(fēng)套的連接改為活動彈簧板式,確保冷風(fēng)套在冷熱態(tài)的變化下與窯筒體保持穩(wěn)定連接;
(5)更換三層密封:三層密封由內(nèi)而外分別為耐熱不銹鋼魚鱗片、碳硅鋁復(fù)合板和普通鋼板魚鱗片,中間的碳硅鋁復(fù)合板有保溫隔熱作用,可有效降低漏風(fēng)系數(shù)。
我公司窯尾密封存在的主要問題為冷態(tài)運轉(zhuǎn)時漏料,這是因為窯尾的內(nèi)套和揚料勺的配合不好造成的,窯尾密封漏料示意圖見圖1。
圖1 窯尾密封漏料示意圖
改造具體措施:拆除原密封裝置,更換內(nèi)套,檢查揚料勺并修整,清理揚料勺內(nèi)澆注料,焊接立面法蘭、連接套、錐體法蘭,檢查摩擦點、焊接摩擦套、漏斗,用管子把漏斗接到地面,在下面制造儲料倉,儲料倉側(cè)面開口并安裝閘門,安裝三層密封(兩層魚鱗片夾一層碳硅鋁復(fù)合板),安裝掛鉤,緊固鋼絲繩。
圖2 窯頭窯尾密封改造現(xiàn)場圖
我公司窯頭窯尾密封改造總投資約38萬元,從改造后運行情況看,漏料現(xiàn)象徹底解決,漏風(fēng)大幅減少,有利于降低煤耗、電耗。技改具體效果如下:
(1)窯頭密封漏料徹底解決,一擋托輪磨損減少,壽命延長。
(2)窯頭密封漏料污染一擋托輪瓦潤滑油問題解決,托輪瓦潤滑油由1年更換2次延長至2年更換1次,每個托輪瓦需加油3桶,每桶油約500元,每年可降低成本約:3×4×3×500÷2=9 000元。
(3)窯頭窯尾密封漏料問題解決,員工勞動強(qiáng)度大大降低。
(4)窯頭窯尾密封漏風(fēng)問題解決,有利于降低窯系統(tǒng)煤耗、電耗。