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綜采工作面漏風(fēng)通道及漏風(fēng)率測定技術(shù)

2022-10-18 14:44李永強
煤礦現(xiàn)代化 2022年5期
關(guān)鍵詞:漏風(fēng)采空區(qū)礦井

李永強

(晉能控股煤業(yè)集團泰山隆安煤礦,山西 保德 036600)

1 工程概況

泰山隆安煤礦11下301綜采工作面為11號煤三采區(qū)首采工作面,位于井田中南部,沿煤層走向布置,回采方位0°00′00″,工作面設(shè)計順槽長度1 297 m,回采寬度240 m。工作面頂部為砂質(zhì)泥巖,煤層整體較穩(wěn)定,11下301綜采工作面內(nèi)的11號煤平均厚度4.3 m,煤層自然發(fā)火周期43 d,屬易自燃煤層。煤層含少量夾石,無斷層、節(jié)理、褶皺等地質(zhì)構(gòu)造類型,局部有沖刷帶構(gòu)造存在。工作面北為11號煤西翼集中回風(fēng)下山,南為原廢棄民采平硐采空區(qū),東為原橋頭鎮(zhèn)辦煤礦采空區(qū),西為實體煤,工作面埋藏淺,距離地面120~150 m,頂板上部覆蓋層較松散,孔隙率較大,上覆為原金義煤礦和原晉豫煤礦舊小窯采空區(qū),兩煤層的層間距平均為30.56 m。因此,當(dāng)11下301綜采工作面回采時,上部采空區(qū)發(fā)生垮落,形成裂隙貫通地表,易形成通風(fēng)渠道。因工作面采用全負(fù)壓通風(fēng),回采期間出現(xiàn)地表裂縫向采空區(qū)漏風(fēng),發(fā)生采空區(qū)遺煤自燃現(xiàn)象,影響工作面安全生產(chǎn)以及礦井正常通風(fēng)?;诖?,需采取專業(yè)技術(shù)措施,驗證采空區(qū)漏風(fēng)通道和漏風(fēng)量,并根據(jù)漏風(fēng)的嚴(yán)重程度制定相應(yīng)的防范措施,以保證工作面安全生產(chǎn)及礦井正常通風(fēng)。

2 礦井外部漏風(fēng)的危害分析

回采工作面及礦井發(fā)生外部漏風(fēng),將對工作面及礦井產(chǎn)生諸多危害,具體危害分析如下:

1)工作面發(fā)生外部漏風(fēng),尤其是工作面回風(fēng)側(cè)發(fā)生的外部漏風(fēng),將致使工作面有效風(fēng)量減小,從而引起工作面瓦斯聚積、空氣溫度升高、氣候條件惡劣,不僅影響工作面作業(yè)人員的身體健康和工作效率,還對工作面安全生產(chǎn)造成一定影響。

2)工作面外部漏風(fēng),尤其是地表向工作面漏風(fēng),將使礦井的通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜化,無法保證礦井通風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,對井下各用風(fēng)地點的風(fēng)流控制和調(diào)節(jié)造成不同程度的影響[4]。

3)因礦井采用抽出式負(fù)壓通風(fēng),出現(xiàn)地表漏風(fēng)問題將致使礦井主通風(fēng)機的效率低下,不僅浪費大量電力,還嚴(yán)重影響各用風(fēng)地點的正常通風(fēng),甚至出現(xiàn)通風(fēng)機能力不足,采用大功率風(fēng)機仍不能滿足礦井正常通風(fēng)的問題。

4)工作面存在漏風(fēng)問題,主要發(fā)生在正在回采的工作面采空區(qū)連通上覆采空區(qū)及地表裂縫產(chǎn)生的漏風(fēng),因采空區(qū)內(nèi)不可避免的存在遺留煤體,遺留煤體在長期接觸外部漏風(fēng)情況下,易發(fā)生遺煤氧化甚至自燃,致使回采工作面溫度升高、CO濃度偏高等一系列安全問題[6]。

因此,一旦發(fā)現(xiàn)礦井或工作面發(fā)生外露漏風(fēng)現(xiàn)象,必須及時檢測漏風(fēng)通道及漏風(fēng)量,分析漏風(fēng)原因,便于采取針對性措施以解決漏風(fēng)問題,確保礦井安全生產(chǎn)。

3 漏風(fēng)通道的檢測

3.1 檢測方案設(shè)計

11下301工作面采用負(fù)壓通風(fēng)方式,設(shè)計配風(fēng)量為1 770 m3/min。截止6月7日,11下301工作面共推進約760 m,老頂已來壓垮落,工作面回采期間,出現(xiàn)進風(fēng)順槽進風(fēng)量明顯小于回風(fēng)順槽的回風(fēng)量,且發(fā)現(xiàn)工作面溫度及CO濃度偏高,已對工作面安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,初步判定為采空區(qū)內(nèi)發(fā)生外部漏風(fēng),導(dǎo)致采空區(qū)遺煤自燃所致。因此,必須檢測導(dǎo)致工作面漏風(fēng)的主要原因。

通過對11下301工作面地面進行觀察,在工作面進風(fēng)順槽與回風(fēng)順槽方向,出現(xiàn)與順槽方向平行的裂隙,在距離11下301切眼方向也出現(xiàn)與切眼平行的地面裂縫。地面裂縫帶最寬處約0.2 m,估計在0.1 m以上寬度的裂縫其深度達(dá)4 m以上,有的裂縫可以觀測到明顯的漏風(fēng)現(xiàn)象,判斷漏風(fēng)方向為地面向裂縫深處漏風(fēng)。為確定漏風(fēng)通道及其流經(jīng)區(qū)域,采用示蹤氣體SF6對工作面的漏風(fēng)情況進行測定[1-2],具體實施步驟如下:

1)SF6示蹤氣體的釋放點在距離工作面的直線距離約110 m處的地表裂隙帶,根據(jù)工作面及采空區(qū)內(nèi)氣體流向,釋放地點設(shè)置在工作面采空區(qū)偏工作面采空區(qū)下部位置。示蹤氣體SF6釋放點布置如圖1所示。

圖1 11下301工作面地面裂縫漏風(fēng)測定示意圖

2)示蹤氣體SF6接收檢測點:氣樣取樣點分別布置在11下301工作面上隅角及距離上隅角60 m回風(fēng)順槽處。

3)氣樣采集及檢測:在示蹤氣體釋放前,接收點安置示蹤氣體SF6檢測儀,以便隨時開始對氣體采樣。檢測儀安置完成后,6月7日下午1:30分,示蹤氣體以5L/min的穩(wěn)定釋放速率開始釋放,25 min后,當(dāng)日下午1:55分在工作面上隅角首次檢測到有該示蹤氣體,不過初始?xì)饬鳡顟B(tài)較弱,待氣流穩(wěn)定之后,采3份氣樣。下午2:00在回風(fēng)槽處60 m處檢測到示蹤氣體,采用方式同前者一樣。

4)氣樣采集結(jié)果:通過對各接收點的氣樣檢測可知:在11下301工作面上隅角及回風(fēng)順槽處的示蹤氣體SF6平均濃度分別為92.37×10-9,89.31×10-9。

3.2 檢測結(jié)果分析

由11下301工作面上部地表裂隙和漏風(fēng)通道檢測分析。通過2個接收點的檢測儀檢測的結(jié)果表明:所有接收點均可檢測到示蹤氣體,其中最先檢測到的接收點為工作面上隅角,并且測得示蹤氣體SF6濃度顯示大于距離上隅角60 m回風(fēng)順槽處的值,說明地表空氣在負(fù)壓通風(fēng)作用下由地表流向井下采空區(qū),11下301工作面與金義煤礦、晉豫煤礦采空區(qū)之間隔離巖層破壞形成漏風(fēng)通道,風(fēng)流由地面流向工作面,主要漏風(fēng)通道為工作面回采上方的地表塌陷形成貫通工作面采空區(qū)的裂縫。

4 工作面漏風(fēng)量測定分析

4.1 測定方案

為防止示蹤氣體滯留在采空區(qū),對工作面漏風(fēng)量的測定結(jié)果產(chǎn)生干擾,故對于漏風(fēng)量的測定時間定于6月15日,檢測步驟如下:

4.1.1 示蹤氣體SF6的釋放地點布置

由公式L≥32S/U可知氣體釋放點和取樣點的確切位置[3-4],進而計算出漏風(fēng)點與接收點、氣體釋放點和取樣點之間距離。工作面進風(fēng)巷巷道斷面為3.4×5.4(m2),回風(fēng)巷巷道斷面3.4×5.0(m2),代入公式可得:

Lj≥32S/U=32×5.4×3.4/(2×(5.4+3.4))=33.4 m

Lh≥32S/U=32×5.0×3.4/(2×(5.0+3.4))=32.4 m

式中:Lj、Lh分別為進風(fēng)巷道、回風(fēng)巷道,取Lj=Lh=35 m,確定釋放點R位于距工作面進風(fēng)巷70 m處。

4.1.2 示蹤氣體SF6接收點

接收點設(shè)置需滿足距離要求,最終接收點的位置分別置于工作面進風(fēng)巷方向35 m處和回風(fēng)巷方向35 m處。工作面漏風(fēng)測定示意圖如圖2所示。

圖2 工作面漏風(fēng)示意圖

4.1.3 氣樣采集及檢測

6月15日下午4:30將示蹤氣體釋放裝置和檢測裝置分別安裝于釋放點和接收點,一切布置結(jié)束之后,開始釋放示蹤氣體SF6。示蹤氣體SF6以5L/min的穩(wěn)定釋放速率開始釋放,等待氣流穩(wěn)定之后進行取樣。下午4:50進風(fēng)巷接收點S1出現(xiàn)檢測到示蹤氣體的信號,下午5:00回風(fēng)巷接收點S2也有檢測顯示。S1、S2檢測點均待氣流穩(wěn)定后進行取樣,每次取樣時間10 min,每個檢測點均采集4組樣品,并對每組樣品的示蹤氣體SF6氣體濃度進行均值統(tǒng)計及分析。

4.1.4 氣樣采集分析結(jié)果

由表1數(shù)據(jù)可知,其中S1檢測點第3組檢測數(shù)據(jù)計算的相對誤差數(shù)據(jù)異常,經(jīng)分析是因為采用工序操作錯誤引起的結(jié)果。剩余組數(shù)據(jù)可用于漏風(fēng)量的分析。排除干擾組,S1和S2平均值分別為34.62×10-6和32.13×10-6。根據(jù)物質(zhì)能量守恒定律[5-6],示蹤氣體總質(zhì)量相等,使用公式Q1×C1=Q2×C2,最終計算工作面的漏風(fēng)量為ΔQ=Q1-Q2=-109 m3/min,漏風(fēng)率α=ΔQ/Q1×100%=7.78%。

表1 工作面漏風(fēng)測定分析表

4.2 測定結(jié)果

最終通過對氣樣的分析可知,11下301工作面的漏風(fēng)量是109 m3/min,漏風(fēng)率是7.78%。在地面釋放的示蹤氣體SF6間隔20 min即可在工作面上隅角位置檢測到示蹤氣體SF6進入工作面,表明漏風(fēng)通道較為暢通,工作面發(fā)生外部漏風(fēng)現(xiàn)象較為明顯。因此,針對工作面發(fā)生外部漏風(fēng)問題,必須采取針對性措施,防止地表裂縫繼續(xù)向工作面漏風(fēng)。

5 防漏風(fēng)措施

為防止工作面回采期間造成的地表塌陷形成裂縫向工作面漏風(fēng),致使礦井通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜化,影響礦井安全通風(fēng),工作面采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃,影響工作面安全生產(chǎn),特制定工作面防漏風(fēng)措施如下:

1)對工作面回采期間產(chǎn)生的地表塌陷情況安排專人進行日常排查,發(fā)現(xiàn)因回采導(dǎo)致的地表裂縫及時安排回填,堵塞漏風(fēng)裂隙,最大限度的減少地表塌陷裂隙漏風(fēng)。

2)針對11下301工作面為中厚煤層回采工作面,要保證回采速度及回采率,在保證工作面安全回采及割煤質(zhì)量的前提下,達(dá)到中厚煤層回采率不低于95%的標(biāo)準(zhǔn),盡量減少采空區(qū)遺留煤量。同時,回采期間應(yīng)定期向上、下隅角及采空區(qū)撒布阻燃巖粉,減少遺煤自燃可能性。

3)針對工作面回采兩側(cè)的地表易產(chǎn)生較大地表裂縫引起的上、下隅角處漏風(fēng)嚴(yán)重問題,需采取上、下隅角堵漏措施。工作面每推進20~30 m,在上、下隅角處采用沙袋堆砌不低于1.5 m以上的采空區(qū)隔離墻體,防止上、下隅角垮落形成的三角區(qū)直接與工作面形成漏風(fēng)通道。

4)為減少工作面向采空區(qū)漏風(fēng),需在回采期間對上、下隅角處加裝防漏風(fēng)擋風(fēng)簾,引導(dǎo)風(fēng)流沿工作面流動,減少工作面向采空區(qū)漏風(fēng)的同時,也防止采空區(qū)高溫及有毒有害氣體向工作面釋放。

5)回采結(jié)束的工作面,必須及時封閉嚴(yán)實,防止發(fā)生停采工作面長期漏風(fēng),影響礦井正常通風(fēng)。

6 現(xiàn)場實踐與效果分析

根據(jù)11下301工作面漏風(fēng)通道及漏風(fēng)率檢測結(jié)果可知,工作面存在長期漏風(fēng)嚴(yán)重,影響工作面安全生產(chǎn)及礦井正常通風(fēng),在采取了針對性防漏風(fēng)措施后,為驗證措施效果,繼續(xù)采用了示蹤氣體SF6進行的漏風(fēng)通道及漏風(fēng)量檢測技術(shù),對采空區(qū)上部的地表裂隙向工作面采空區(qū)漏風(fēng)通道及漏風(fēng)量進行了檢測,采取相同流量的示蹤氣體SF6在設(shè)計位置進行釋放,并在2個設(shè)計接收檢測地點進行了氣體采樣分析。采取防漏風(fēng)措施后的檢測結(jié)果顯示,S1和S2處的示蹤氣體SF6濃度平均值分別為7.38×10-6和5.42×10-6,在地表釋放示蹤氣體SF6后,首次在工作面上隅角處檢測到示蹤氣體SF6,時間為1小時37分鐘,較采取措施前時長減緩了1小時17分鐘,根據(jù)釋放點與2個接收點的濃度計算得知,通過地表裂隙進入工作面回風(fēng)流的示蹤氣體SF6已不足地表釋放量的1/6,最終計算工作面的漏風(fēng)量為ΔQ=-15 m3/min,漏風(fēng)率α=1.37%。檢測結(jié)果表明,采取防漏風(fēng)措施后,雖未完全避免工作面發(fā)生外部漏風(fēng),但措施效果顯著,漏風(fēng)量得到大幅降低,采取防漏風(fēng)措施后的漏風(fēng)量及漏風(fēng)率經(jīng)通風(fēng)系統(tǒng)評估,已基本不影響工作面正常通風(fēng)。對工作面漏風(fēng)造成的安全生產(chǎn)影響方面評估可知,采取防漏風(fēng)措施后,回風(fēng)巷風(fēng)量一定情況下,經(jīng)過回采工作面的風(fēng)速有一定升高,工作面溫度較之前有明顯降低,CO濃度明顯降低,表明采取措施后,采空區(qū)遺煤自燃現(xiàn)象得到有效抑制,漏風(fēng)量及漏風(fēng)率均得到有效控制。

7 結(jié)論

1)11下301工作面回采過程中由于采空區(qū)冒落及上覆存在小煤窯采空區(qū),造成地面出現(xiàn)裂縫,采空區(qū)與地面裂縫之間存在連通,在通風(fēng)負(fù)壓作用下存在漏風(fēng),漏風(fēng)方向為地面裂縫向工作面采空區(qū)漏風(fēng),工作面的漏風(fēng)量為109 m3/min,漏風(fēng)率為7.78 %,漏風(fēng)情況較為嚴(yán)重。

2)漏風(fēng)情況可能導(dǎo)致采空區(qū)遺煤自然發(fā)火,影響11下301工作面的安全生產(chǎn),同時影響礦井正常通風(fēng)。通過采取地表裂隙回填、保證工作面回采率、撒布巖粉、設(shè)置隅角隔離墻體、安裝擋風(fēng)簾等防漏風(fēng)安全措施,可使采空區(qū)遺煤自燃現(xiàn)象得到有效抑制,漏風(fēng)量及漏風(fēng)率均能夠得到有效控制,最大限度地減少地表裂隙漏風(fēng)的同時,防止采空區(qū)遺煤自燃及有毒有害氣體向工作面擴散,以保證工作面安全生產(chǎn)及礦井正常通風(fēng)。

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