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抽油機(jī)懸點載荷測試在熱洗管理中的應(yīng)用

2020-09-02 09:26孟澤天大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
石油石化節(jié)能 2020年8期
關(guān)鍵詞:洗井單井抽油機(jī)

孟澤天(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

1 現(xiàn)狀

熱洗主要針對油井井筒,通過熱洗循環(huán),對油管內(nèi)壁、抽油桿外壁附著的蠟進(jìn)行清洗,保證泵正常運轉(zhuǎn)[1]。熱洗可以清蠟、解卡,是油水井維護(hù)性作業(yè)中重要工序,現(xiàn)場施工中,如果方法、參數(shù)選取不當(dāng),會造成洗井效果不理想,導(dǎo)致載荷增大,桿斷等檢泵問題發(fā)生[2]。大慶油田進(jìn)入高含水期,原油含蠟量高,含水上升,參數(shù)大,熱洗不合理,導(dǎo)致抽油桿載荷增大斷裂問題時有發(fā)生,為保證油井長期高效運行,合理控制熱洗參數(shù)十分必要[3-4]。油井結(jié)蠟不可避免,結(jié)蠟對抽油機(jī)懸點載荷有重要的影響。一般來說,結(jié)蠟越嚴(yán)重,負(fù)載越大。但是不同區(qū)域結(jié)蠟情況不同,以喇嘛甸油田過渡帶抽油機(jī)井為例分析,輕度結(jié)蠟和不結(jié)蠟井比例不斷上升,延長熱洗周期有較大潛力空間[5]。

載荷跟蹤法是抓熱洗工作的宏觀控制依據(jù),是掌控油田總體熱洗情況的重要手段,監(jiān)控每口井熱洗情況,制定合理的熱洗周期,科學(xué)的洗井方法能夠提高熱洗質(zhì)量,降低油井懸點載荷,是實施降本增效的有效途徑之一[6-7]。通過跟蹤廠、礦、隊抽油機(jī)平均懸點載荷變化情況,宏觀分析熱洗狀況,通過跟蹤單井載荷變化情況,分析單井熱洗效果,查找熱洗管理中存在的問題。

2 不同熱洗周期懸點載荷變化分析

2.1 喇嘛甸油田總體熱洗效果分析

參照交變載荷變化,能夠判斷熱洗時機(jī),提高熱洗時機(jī)制定的準(zhǔn)確性,延長檢泵周期[8]。依據(jù)抽油機(jī)井在結(jié)蠟后實際上載荷變大和實際下載荷變小的特征,特別是結(jié)蠟井的上載荷變化明顯的理論,跟蹤抽油機(jī)懸點交變載荷。從2019 年抽油機(jī)井載荷變化趨勢可見(圖1),到7月底,抽油機(jī)的懸點交變載荷下降到28.42 kN,達(dá)到熱洗降載荷的平穩(wěn)階段。

2.2 采油礦熱洗效果分析

2018 年1#油礦抽油機(jī)懸點交變載荷從34.93 kN降至27.40 kN,降幅7.50 kN,2019年初,抽油機(jī)井交變載荷保持較低值,5月份載荷開始小幅回升,7月升至26.79 kN。對比5 月與7 月,單井交變載荷變化超過10%的井共計407 口,其中交變載荷變大285口,變小122口。

抽油機(jī)懸點交變載荷影響因素統(tǒng)計見表1,載荷變大井主要受兩類因素影響。一是測試影響:由于測試儀器標(biāo)定,標(biāo)定后載荷變大井為190口,占載荷變大總數(shù)的66.7%,是主要因素。二是蠟影響:7月份共有蠟影響52口井(其中臨近熱洗周期載荷變大井15 口),占載荷變大總數(shù)的18.2%,屬于次要因素。

圖1 喇嘛甸油田抽油機(jī)懸點交變載荷曲線

表1 抽油機(jī)懸點交變載荷影響因素統(tǒng)計

2.3 采油隊熱洗周期內(nèi)載荷變化分析

由圖2 可知,從載荷變化看,1#井隊熱洗周期沒有明顯的規(guī)律性波動。井隊平均熱洗周期60 天,通過驗證,排除熱洗周期長的因素。主要是高壓熱洗無法保證,造成抽油機(jī)井懸點載荷上升。特別是6—10 月雨季,熱洗車進(jìn)入井場困難,高壓熱洗無法保證,載荷上升較快。2019年4月載荷再次大幅上升,也是受轉(zhuǎn)油站擴(kuò)建影響,停止熱洗,而高壓熱洗無法進(jìn)行有效補(bǔ)充。

2.4 單井熱洗效果分析

熱洗周期的目的是改善抽油機(jī)結(jié)蠟現(xiàn)象,降低油井載荷,延長檢泵周期及壽命。熱洗周期過短會增加能耗成本[9]。在調(diào)整熱洗周期優(yōu)化上,以1#井為例:載荷曲線表明(圖3),該井懸點載荷有明顯的周期性波動,熱洗周期120 天過長,應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。通過驗證,該井周期調(diào)整為90天。

通過對每口單井進(jìn)行載荷跟蹤,分析載荷變化原因發(fā)現(xiàn),洗井液在洗井過程中,從油套環(huán)空到井下泵吸入口,是溫度不斷減低的過程;在油管中,從泵吸入口到井口,則是升溫過程[10]。因此,受洗井液溫度變化影響,必須對結(jié)蠟影響導(dǎo)致常規(guī)熱洗后理論載荷與實際載荷差值大的井增補(bǔ)高壓熱洗,降低抽油機(jī)懸點載荷。選取9 口井,通過數(shù)據(jù)對比,補(bǔ)洗后平均載荷下降5.71 kN(表2)。

圖3 1#井熱洗周期內(nèi)懸點載荷變化曲線

表2 補(bǔ)洗前后數(shù)據(jù)對比 單位:kN

3 搭建懸點載荷分析平臺

統(tǒng)計的懸點載荷為正常生產(chǎn)井,排除泵況問題井、生產(chǎn)未測試井、停機(jī)井等,確保數(shù)據(jù)可信度。單井錄取載荷通過測試示功圖實現(xiàn),每月取一次測試值。單井載荷值每月錄取,便于單井分析和跟蹤管理。搭建抽油機(jī)懸點載荷分析平臺,經(jīng)過相關(guān)篩選,可以查找廠、礦、隊的平均載荷值以及單井的載荷值,相關(guān)數(shù)據(jù)以表格和曲線的形式體現(xiàn),使載荷變化一目了然,便于載荷變化原因分析、掌控?zé)嵯葱Ч欣谕七M(jìn)載荷跟蹤法管理熱洗。

4 節(jié)能效果

為對比降載荷效果,開展4口抽油機(jī)井熱洗前后載荷對比分析試驗:高壓熱洗前7 天、后7 天測示功圖和系統(tǒng)效率,對比前后載荷及系統(tǒng)效率、有功功率(表3)。

經(jīng)分析對比,平均抽油機(jī)井懸點載荷下降9.73 kN,測試有功功率降低2.68 kW。2019年1—7月,全廠抽油機(jī)井平均最大懸點載荷從48.31 kN 降到45.06 kN,降低了3.25 kN。按4 900 口抽油機(jī)井計算,總載荷降低15 925 kN,相當(dāng)于降低有功功率4 386 kW,年節(jié)約電費5 574元。

表3 熱洗前后節(jié)能效果對比

5 結(jié)論

1)通過跟蹤分析懸點載荷變化原因管理熱洗,實用方便,有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)依據(jù),可以掌控?zé)嵯慈珱r以及單井熱洗狀況,是較理想的熱洗管理方法。

2)建立抽油機(jī)懸點載荷分析平臺,方便查詢廠、礦、隊的平均載荷值以及單井的載荷值,便于載荷變化原因分析、掌控?zé)嵯葱Ч?,有利于推進(jìn)載荷跟蹤法熱洗管理。

3)現(xiàn)場試驗,通過此方法進(jìn)行熱洗管控,抽油機(jī)懸點載荷下降9.73 kN,有功功率降低2.68 kW,年節(jié)約電費5 574元。

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