趙玉興,李 剛,霍 鵬
(長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北省汽車工程技術(shù)研究中心,河北保定 071000)
隨著日產(chǎn)精益6S(Simple 簡、Slim 窄、Small 小、Short 短、Smooth 順、Smart 智慧)理念的推行,大多數(shù)新工廠的建設(shè)都秉持小產(chǎn)能投入、大班制生產(chǎn)、減少一次投資、集約用地的原則。涂裝線也進(jìn)行了相關(guān)的改進(jìn),為了節(jié)約空間,將PVC 底涂線的輸送吊具由“門形”改為“托盤”形式,從而將空間上壓縮在7 m以內(nèi)。但是新線在使用過程中發(fā)生了整車膠霧的問題,通過采取一系列的整改措施,最終膠霧問題得以解決,下面針對(duì)PVC 膠霧的產(chǎn)生機(jī)理及解決措施進(jìn)行詳細(xì)闡述。
PVC 底涂膠主要噴涂在汽車輪胎罩下表面、車底板下表面、下縱梁、皮卡貨廂的底板等部位,這些部位很容易受到飛石的擊打,而PVC膠能夠充分吸收飛石的能量,且具有耐磨的優(yōu)良性能,可以起到保護(hù)電泳漆膜的作用,進(jìn)而提高整車的防腐性能。PVC 底涂膠的噴涂厚度跟膠體材料本身的性能有關(guān),一般噴涂厚度在500~2000 mm 之間??紤]到PVC 膠還具有隔音降噪的效果,輪胎罩噴涂厚度會(huì)接近范圍的上限,車底板下表面的噴涂厚度會(huì)靠近范圍的下限,而針對(duì)總裝件的遮蓋部位可酌情考慮取消PVC 膠的噴涂,既可以減少膠的用量,同時(shí)也可以起到減重的作用。
重慶新工廠PVC 底涂線輸送首次使用“輸送托盤”代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“門形吊具”,車身經(jīng)過PVC 底涂線通過烤房后,在ED 打磨線用檢驗(yàn)手套檢驗(yàn)車身時(shí)發(fā)現(xiàn)車身外表面存在大量的顆粒物,顆粒物直徑非常小,目視不可見,需要ED 打磨線操作人員進(jìn)行整車?yán)幚恚駝t會(huì)影響最終車身的外觀,也嚴(yán)重影響生產(chǎn)的可動(dòng)率。通過用鋁箔紙包裹車身的方式,逐工位進(jìn)行排查,最終驗(yàn)證出顆粒物為PVC 底涂膠膠霧。
原因1,重慶PVC室體送風(fēng)系統(tǒng)為45°設(shè)計(jì)(圖1),與其它項(xiàng)目(圖2)相比僅有45°送風(fēng),缺少90°送風(fēng)(圖1 中②所示位置為90°送風(fēng)口),這會(huì)導(dǎo)致送風(fēng)①吹到四門外板③后風(fēng)受車門反彈力作用,吹到地板④上,且UBC 室體地板設(shè)計(jì)為板式而并非格柵式,風(fēng)會(huì)繼續(xù)向兩側(cè)墻壁⑤反彈,由于缺少90°送風(fēng)系統(tǒng),反彈至墻壁區(qū)域的膠霧無法被壓下去而被風(fēng)帶動(dòng)著飄浮在室體中,送風(fēng)口①處連續(xù)送風(fēng),將彌漫在室體中的膠霧吹到車身外板上。這樣的送風(fēng)設(shè)計(jì)及送風(fēng)口與車身的位置,導(dǎo)致風(fēng)在室體中打轉(zhuǎn),產(chǎn)生的膠霧會(huì)粘附在車身表面。
原因2,PVC 室體排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)在室體下方,距離UBC 室體底部非常遠(yuǎn),如圖1 中⑥所示,且排風(fēng)口功率較小,室體下方為大環(huán)境,對(duì)UBC 機(jī)器人室體的排風(fēng)效果幾乎失效,無法起到排出膠霧的作用。
圖1 新工廠PVC 室體圖示Figure 1 Diagram of the new factory PVC room
原因3,此生產(chǎn)線為皮卡生產(chǎn)線,單排與雙排共線,每個(gè)托盤上共12 條腿,單側(cè)6 條支腿,同時(shí)貨廂裙邊距離貨廂底板(需噴涂PVC 底涂膠的部位)的距離達(dá)到507 mm,如圖3 所示,噴涂機(jī)器人手臂運(yùn)動(dòng)軌跡嚴(yán)重受限,此車型貨廂噴涂槍距最遠(yuǎn)達(dá)到了700 mm,一般噴涂槍距為150~200 mm,槍距越遠(yuǎn),產(chǎn)生的膠霧越多。
圖2 其它項(xiàng)目室體圖示Figure 2 Other project room diagram
圖3 貨廂噴涂距離圖示Figure 3 Schematic diagram of spray distance of cargo compartment
措施1,為了避免送風(fēng)過程中形成打轉(zhuǎn)現(xiàn)象,在托盤軌道兩側(cè)增加倒流板,如圖4 所示,起到倒流作用,同時(shí)將UBC 室體地板由板式改為格柵式,避免膠霧回彈至車身上,直接將其吹到室體下部的大環(huán)境中,被排風(fēng)機(jī)排走。
措施2,增加UBC 室體送、排風(fēng)。
(1)在室體頂部增加送風(fēng)系統(tǒng),如圖5 所示,將彌漫在室體中的膠霧壓制下去,風(fēng)速3.0~3.2 m/s,否則起不到好的壓制膠霧效果;
(2)在室體兩側(cè)增加大功率排風(fēng)裝置,如圖6所示(大風(fēng)管,排風(fēng)效果極佳),可以將彌漫在室體中的膠霧抽出,風(fēng)口風(fēng)速5 m/s。
圖4 增加導(dǎo)流板前后Figure 4 Before and after increasing the deflector
圖5 增加頂部送風(fēng)口Figure 5 Increase the top air supply outlet
圖6 兩側(cè)增加排風(fēng)機(jī)Figure 6 Add exhaust fan on both sides
措施3,封堵其它工位排風(fēng)口,提高UBC 室體的排風(fēng)速率。PVC 室體下側(cè)一共有6 個(gè)排風(fēng)口,UBC 室體2 個(gè)排風(fēng)口,預(yù)留工位2 個(gè)排風(fēng)口,找補(bǔ)工位2 個(gè)排風(fēng)口,將預(yù)留工位及找補(bǔ)工位的排風(fēng)口進(jìn)行封堵,從而提高UBC 室體下側(cè)的排風(fēng)速率,風(fēng)速由2.5 m/s 增大到4.0 m/s,進(jìn)而增大膠霧的排出速率。
通過采取上述3 個(gè)措施后,皮卡駕駛室位置的膠霧問題得到解決,貨廂位置的膠霧也減少50%左右,但貨廂區(qū)域仍然有膠霧,仍需要ED 打磨人員進(jìn)行拉毛處理。
措施4,優(yōu)化貨廂部位PVC 底涂膠噴涂機(jī)器人的仿形軌跡。
UBC 機(jī)器人仿形示教時(shí)受托盤支腿影響(單側(cè)6個(gè),貨箱區(qū)域撬腿高度為64 cm,寬度50 cm)導(dǎo)致機(jī)器人噴涂槍距較遠(yuǎn),最大槍距為700 mm,無氣噴槍槍嘴型號(hào)使用635,使用65%刷子(出口壓力9.75 MPa)。為保證膜厚滿足工藝要求(500~1000 mm),在700 mm槍距下必須噴涂5 道。槍距遠(yuǎn)、壓力大、噴涂次數(shù)多、扇面反復(fù)煽動(dòng)等因素造成機(jī)器人在噴涂貨箱區(qū)域時(shí)產(chǎn)生大量膠霧。
通過重新示教機(jī)器人噴涂仿形:將噴涂槍距拉近,控制在300~400 mm,如圖7 所示,噴涂次數(shù)由5 道減少為1 道。與之前的仿形相比,機(jī)器人手臂與托盤支腿距離變近,在20 mm 左右(注:仿形時(shí)機(jī)器人手臂須保證與支腿留有一定距離,機(jī)運(yùn)精度要求前后5 mm,左右3 mm。車身精度前后2 mm,左右1.5 mm,在機(jī)運(yùn)精度及車身精度的最大誤差下,保證生產(chǎn)時(shí)不會(huì)發(fā)生碰撞)。通過優(yōu)化貨箱區(qū)域機(jī)器人噴涂仿形軌跡,噴涂槍距及噴涂道數(shù)大大降低,有效減少了膠霧的產(chǎn)生。
圖7 機(jī)器人仿形調(diào)整圖示Figure 7 Robot profile adjustment diagram
采取上述措施后,膠霧問題主要集中在貨箱外板區(qū)域。利用磁帶條驗(yàn)證貨箱四周風(fēng)向的方法進(jìn)行問題排查,噴涂時(shí)觀察磁帶條漂浮方向?yàn)橄蜍囃獍宸较蝻h動(dòng)。由于貨箱噴涂面低于輪罩外板,機(jī)器人噴涂時(shí),少量的膠霧依然通過輪罩飄散到外板及室體空氣中。
措施5,增加輪罩遮蔽+軟簾。
圖8 輪罩遮蔽示意圖Figure 8 Schematic diagram of wheel cover covering
在貨箱輪罩處增加遮蔽板,遮擋噴涂貨箱時(shí)產(chǎn)生的膠霧,防止膠霧外飄。為最大化地起到遮蔽效果,可在遮蔽板上增加軟簾,同時(shí)還可避免遮蔽與噴涂機(jī)器人干涉,如圖8 所示。
通過增加室體送排風(fēng)、導(dǎo)流板、遮蔽板以及優(yōu)化機(jī)器人仿形軌跡,UBC 噴涂膠霧問題得到了明顯改善。但由于UBC 機(jī)器人噴涂使用高壓無氣噴槍,防護(hù)膠通過9~12 MPa的高壓力才能達(dá)到霧化及扇幅要求,噴涂后霧化的膠粒會(huì)在室體中飄浮,在連續(xù)生產(chǎn)過程中室體中的膠霧會(huì)越積越多,送排風(fēng)不可能將所有的膠霧完全排出。所以即使對(duì)室體結(jié)構(gòu)及機(jī)器人仿形進(jìn)行了優(yōu)化、改造,膠霧問題得到了大大的改善,但在車身貨箱位置依然存在不可避免的輕微膠霧。經(jīng)過跟蹤ED 打磨作業(yè)驗(yàn)證,在ED 打磨吹擦凈工位用無紡布擦拭車身時(shí),在打磨出口已不存在膠霧顆粒,在面涂入口吹擦凈工位會(huì)對(duì)車身進(jìn)行酒精擦拭,終檢確認(rèn)車身狀態(tài),整車外觀無問題。整改后的狀態(tài)不會(huì)額外增加人工打磨作業(yè),能夠保證車身外觀品質(zhì)。
“變則生,不變則亡”,汽車行業(yè)也是如此,如何通過創(chuàng)新在行業(yè)的浪潮中脫穎而出,是大家一直在討論的話題。通過此次涂裝車間PVC 底涂線輸送形式的改變,也暴露出了一些以往未發(fā)生過的問題,希望通過以上介紹能夠給同行們提供一些借鑒。