孫即濤,李守磊,王肖嵬,徐國鵬
(華能日照電廠,山東 日照 276800)
近年來,電力行業(yè)發(fā)展迅速,電煤的需求量急劇增加,煤炭價格一直居高不下,為了降低成本,國內(nèi)許多電廠開始將目光轉(zhuǎn)向價格較低但揮發(fā)分含量較高的煤[1-2]。但在燃用高揮發(fā)分煤種時,制粉系統(tǒng)存在自燃、爆炸等隱患,嚴重時會導(dǎo)致設(shè)備損壞,甚至威脅人身安全[3-4]。
日照電廠二期機組鍋爐自2010 年起開始摻燒褐煤,并從2020 年初,摻燒印尼煤和俄羅斯煤,摻配后的煤種揮發(fā)分超出了原入爐煤揮發(fā)分控制標準,為保證摻燒期間制粉系統(tǒng)安全,亟須總結(jié)以前的摻燒褐煤經(jīng)驗,制定切實可行的防爆措施。
某電廠680 MW 機組鍋爐為SG-2150/25.4-M973 型超臨界直流爐,采用單爐膛、四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、Π 型露天布置、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。
鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)系統(tǒng),配6 臺HP1003 型中速碗式磨煤機,磨煤機分離器為變頻調(diào)節(jié)動態(tài)離心式。
鍋爐設(shè)計煤種、校核煤種為平頂山礦和黃陵礦供應(yīng)的混合煙煤,目前摻燒煤種為印尼煤和俄羅斯煤,如表1 所示,印尼煤和俄羅斯煤較設(shè)計煤種具有高揮發(fā)分、高水分和低灰分等特點,屬易爆煤種。
表1 煤質(zhì)分析
在褐煤試燒期間,相繼出現(xiàn)過幾次制粉系統(tǒng)自燃、爆炸現(xiàn)象,典型案例如下。
2019 年5 月6 日事故前機組負荷462 MW,A、B、C、D 磨煤機運行,總煤量187 t/h,B 磨煤機煤量39 t/h,風量23.4 kg/s,旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速500 r/min,磨入口風溫258 ℃,磨出口溫度65 ℃,磨煤機出口4 支粉管風粉混合物溫度分別為61.6 ℃、59 ℃、61.9 ℃、61.8 ℃。
04∶43∶35,B 磨出口壓力由2.3 kPa 突升至5.5 kPa,一次風量由26.52 kg/s 突降至10.72 kg/s,隨即恢復(fù)正常;04∶44∶26,磨出口溫度快速上升,立即手動關(guān)閉熱風擋板、開冷風擋板進行調(diào)節(jié);04∶46∶23,B 磨出口溫度快速升高至99.15℃,磨煤機出口粉管溫度突升并變壞點,緊急停運B 磨煤機,關(guān)閉B 磨入口冷、熱風門,對B 磨進行蒸汽充惰。
檢查發(fā)現(xiàn),磨煤機本體無異常,磨煤機出口粉管高溫燒紅,其中出口閘板門和縮孔處溫度最高。由此推斷因制粉系統(tǒng)通風量不足,個別粉管風速偏低,造成磨煤機出口粉管閘板門和縮孔處積粉,積粉緩慢氧化自然引發(fā)爆燃。
2019 年8 月13 日事故前A 磨定期檢查完畢,啟動運行,煤量19.8 t/h,風量18.8 kg/s,磨進口風溫110 ℃,磨出口溫度69 ℃,12∶28∶30,發(fā)現(xiàn)A 磨熱風關(guān)斷門開故障,將磨煤機煤量降至18 t/h 以下,風量維持在18.8 kg/s 運行。
12∶52∶50,A 磨進口風溫和出口溫度降至最低值分別為91 ℃和52.9 ℃;13∶45∶30,檢修人員處理好并打開熱風關(guān)斷門,運行人員逐步調(diào)整磨煤機風量和出口溫度,增加A 磨煤機煤量;14∶00∶30,A 磨煤量48.9 t/h,風量35.2 kg/s,磨進口風溫288 ℃,磨出口溫度66 ℃;14∶16∶00,就地發(fā)現(xiàn)A 磨煤機一次風室入口處變紅,石子煤帶火,立即開進口冷風,關(guān)小熱風;14∶23∶57,處理無效,緊急停運A 磨煤機,關(guān)閉該磨進口冷、熱風門,對其進行充惰。
檢查發(fā)現(xiàn)A 磨煤機啟動后石子煤排放量大,對磨煤機內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機風室入口處有石子煤塊堆積。分析原因為一方面在磨煤機內(nèi)煤層較淺,造成磨輥與磨盤發(fā)生直接摩擦產(chǎn)生火花,造成石子煤帶火;另一方面磨煤機進出口溫度過低干燥能力不足石子煤塊大且多,石子煤排放不及,造成大煤塊被石子煤刮板甩至一次風室內(nèi),兩方面作用造成石子煤在風室入口堆積燃燒。
由于煤粉具有自燃性和爆炸性,而制粉系統(tǒng)內(nèi)存在大量的懸浮狀態(tài)的煤粉,如果局部存在過多能量的點火源,煤粉就會發(fā)生爆炸,導(dǎo)致設(shè)備破壞。制粉系統(tǒng)爆炸主要受到風粉混合物的爆炸性以及點火源的影響。要防止制粉系統(tǒng)爆炸,必須降低風粉混合物的爆炸性和消除點火源。
煤粉的爆炸性主要受到煤的揮發(fā)分、煤粉細度、風粉混合物的濃度、溫度等因素的影響。
煤的揮發(fā)分越高,煤粉爆炸可能性越大。當煤粉揮發(fā)分Vdaf≥25%,為極易爆煤種[5],當煤粉揮發(fā)分達到Vdaf=40%,堆積煤粉的著火溫度會降至170 ℃[6],摻燒的印尼煤和俄羅斯煤揮發(fā)分均高于40%,若煤粉在制粉系統(tǒng)中沉積,更易發(fā)生自燃引起爆炸。
煤粉粒度越小,爆炸可能性越大。煤粉粒徑大于200 μm 時幾乎不爆炸,小于74 μm 時爆炸的危險性大[7]。如表2 所示,根據(jù)試驗確定摻燒印尼煤和俄羅斯煤后的經(jīng)濟煤粉細度R90為35%左右,對應(yīng)煤粉動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速為500 r/min,煤粉細度較設(shè)計煤種有所降低,但此時煤粉平均粒徑只有幾十個微米,仍處于易爆炸的范圍。
表2 不同分離器轉(zhuǎn)速下煤粉細度
煤粉爆炸濃度界限隨煤種不同而有所不同,煙煤和褐煤的下限分別為0.32~0.47 kg/m3和0.215~0.25 kg/m3,上限分別為3~4 kg/m3和5~6 kg/m3[7]。摻燒后磨煤機風量仍按習慣風煤比曲線設(shè)置,如表3 所示,煤粉濃度在0.3~0.4 kg/m3范圍內(nèi)變動,處于爆炸濃度界限內(nèi)。
表3 不同工況下煤粉濃度和粉管風速
綜上所述,制粉系統(tǒng)內(nèi)煤粉濃度、煤粉細度處于爆炸界限內(nèi),當摻燒印尼煤和俄羅斯煤后,揮發(fā)分升高,自燃和爆炸的傾向增強,要降低風粉混合物爆炸性,首先要降低其溫度。
制粉系統(tǒng)溫度過高,煤粉在干燥失去大部分水分后發(fā)生熱解,煤粉一方面熱解,另一方面表面氧化生成CO,可燃氣體大量產(chǎn)生,使風粉混合物爆炸的危險性大大增加,溫度升高也會使積粉氧化加快,易自燃形成點火源,因此必須控制磨煤機分離器后的風粉混合物溫度。摻燒印尼煤和俄羅斯煤后,按照混煤的高揮發(fā)分煤種推薦的磨煤機出口最高允許溫度為60~70 ℃[8],實際正常運行時控制在60~65 ℃,較燃用設(shè)計煤種時明顯降低,提高了制粉系統(tǒng)安全性。同時要注意磨煤機出口溫度不可過低,這一方面會導(dǎo)致煤粉結(jié)露產(chǎn)生結(jié)塊和沉積,在煤粉管內(nèi)自燃,甚至導(dǎo)致制粉系統(tǒng)爆炸;另一方面會導(dǎo)致磨煤機干燥出力不足,石子煤量增大,引起石子煤陰燃現(xiàn)象,案例二就與此有關(guān)。
制粉系統(tǒng)中沉積的煤粉自燃是產(chǎn)生爆炸的主要點火源,減少煤粉沉積可以防止煤粉的爆炸。案例一就是由于煤粉沉積自燃引發(fā)的爆炸。
煤粉的理論沉降風速值為18 m/s[9],正常運行時通風量不足會導(dǎo)致輸入煤粉不暢,造成煤粉沉積[10]。停磨吹掃時,通風量不足會導(dǎo)致吹掃不干凈,制粉系統(tǒng)內(nèi)部殘留煤粉自燃形成爆燃的著火源[11-12]。
為避免因磨煤機出口各粉管風速不均勻,造成個別粉管風速低于理論沉降風速值,對制粉系統(tǒng)進行了熱態(tài)風速測量和調(diào)平,磨煤機風量按照習慣風煤比曲線設(shè)置,保持煤量在50 t/h,對磨各粉管風速進行測量調(diào)平,以其中一臺磨為例,調(diào)整前后風速對比見表4。
表4 磨煤機熱態(tài)一次風速調(diào)平前后對比
通過熱態(tài)一次風速調(diào)平后,各磨粉管風速偏差均調(diào)整到±5%以內(nèi),有效防止了風速不均引起煤粉沉積。
另外還需要注意的是:磨煤機內(nèi)煤層較淺時,磨輥與磨盤發(fā)生直接摩擦會產(chǎn)生火花造成石子煤帶火,在運行工況不穩(wěn)定時,如啟停制粉系統(tǒng)或磨煤機斷煤時會造成自燃和爆炸;中速磨在故障停運后短時間內(nèi)不應(yīng)再啟動,否則磨煤機內(nèi)積存的熱煤粉遇熱風易燃燒爆炸。
在鍋爐摻燒印尼煤和俄羅斯煤期間,為防止制粉系統(tǒng)出現(xiàn)爆燃事故,根據(jù)上述分析結(jié)合電廠實際,制定如下措施:
1)嚴格控制磨煤機運行參數(shù)。正常運行時控制磨煤機出口溫度60~65 ℃,煤量≥30 t/h,并按照表3控制磨煤機入口風量。
2)制粉系統(tǒng)啟停過程中,當煤量<30 t/h,控制磨煤機進口風溫≤200 ℃,磨煤機出口溫度55~60 ℃。
3)加強石子煤管理。確保石子煤排放通暢,運行中發(fā)現(xiàn)石子煤量大、帶火、帶粉嚴重、冒煙等現(xiàn)象,及時采取措施。
通過執(zhí)行運作控制措施加之日常運行中執(zhí)行系統(tǒng)漏點治理、積粉清理、制粉設(shè)備的維護、定期測量制粉設(shè)備外殼溫度等的常規(guī)措施,在機組進行印尼煤和俄羅斯煤直接摻燒期間,制粉運行平穩(wěn),未出現(xiàn)自燃、爆炸事故,達到了預(yù)期效果,保障了機組的安全穩(wěn)定。