姚 舫
(徐州徐輪橡膠有限公司,江蘇 徐州 221011)
相較于錦綸簾線,聚酯簾線具有形變小、模量高的特性[1],可適用部分規(guī)格的輪胎。尤其對于輕型載重輪胎,要求其在行駛過程中胎體變形小,安全性和耐久性能良好,使用壽命長。因此,對于輕型載重輪胎來說,聚酯簾線是非常理想的骨架材料[2]。
我公司生產(chǎn)的部分輕型載重輪胎在市場上出現(xiàn)胎體早期脫空和簾布脫層現(xiàn)象[3-4]。為了解決這一問題,本工作對輕型載重輪胎胎體簾布膠的配方進行優(yōu)化,以提高胎體簾布膠與聚酯簾線和胎面膠的粘合力,降低胎體生熱,從而提高輪胎的高速性能。
天然橡膠(NR),STR20,泰國產(chǎn)品;丁苯橡膠(SBR),牌號1502,中國石油撫順石化分公司產(chǎn)品;順丁橡膠(BR),牌號9000,南京揚子石化有限公司產(chǎn)品;炭黑N330和N660,河北龍星化工有限公司產(chǎn)品;增粘樹脂,聊城寶和化學(xué)科技有限公司產(chǎn)品;增粘劑,淄博鑫樂化工有限公司產(chǎn)品。
胎體簾布膠優(yōu)化試驗配方和生產(chǎn)配方見表1。
表1 配方 份
與生產(chǎn)配方相比,試驗配方中優(yōu)化了生膠體系,調(diào)整了補強體系炭黑N660用量,增大了增粘體系用量。
XSM-1.5型智能實驗室密煉機,青島科高橡塑機械技術(shù)裝備有限公司產(chǎn)品;F370型和GK270型密煉機,大連橡膠塑料機械股份有限公司產(chǎn)品;25 t平板硫化機,上海第一橡膠機械廠產(chǎn)品;MDR2000型無轉(zhuǎn)子硫化儀,優(yōu)肯科技股份有限公司產(chǎn)品;TCS-2000型伺服控制電腦拉力試驗機和GT-RH-2000型壓縮生熱機,高鐵檢測儀器有限公司產(chǎn)品。
小配合試驗?zāi)z料采用兩段混煉工藝,均在小型智能實驗室密煉機中進行。一段混煉初始轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為50 r·min-1,混煉工藝為:生膠、氧化鋅和硬脂酸等小料→壓壓砣(25 s)→轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速降為45 r·min-1→炭黑→壓壓砣(20 s)→提壓坨→壓壓砣(20 s)→提壓砣(15 s)→操作油→壓壓砣(20 s)→提壓砣(10 s)→壓壓砣→排膠(165 ℃)。二段混煉轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,混煉工藝為:一段混煉膠→混煉10 s→壓壓砣(15 s)→提壓坨→硫黃和促進劑→壓壓砣(20 s)→提壓坨(5 s)→壓壓砣→排膠(103 ℃)。
大配合膠料采用兩段混煉工藝。一段混煉在F370型密煉機中進行,初始轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為50 r·min-1,混煉工藝為:生膠、氧化鋅和硬脂酸等小料→壓壓砣(25 s)→轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速降為45 r·min-1→炭黑→壓壓砣(25 s)→提壓坨→壓壓砣(20 s)→提壓砣(15 s)→操作油→壓壓砣(20 s)→提壓砣(10 s)→壓壓砣→排膠(165 ℃)。二段混煉在GK270型密煉機中進行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,混煉工藝為:一段混煉膠→混煉10 s→壓壓砣(15 s)→提壓坨→硫黃和促進劑→壓壓砣(20 s)→提壓坨(5 s)→壓壓砣→排膠(103 ℃)。
膠料在平板硫化機上硫化,硫化條件為143℃/10 MPa×40 min。
各項性能均按相應(yīng)的國家標準進行測試。
小配合試驗結(jié)果如表2所示。
從表2可以看出:試驗配方A和B膠料的H抽出力由生產(chǎn)配方膠料的193.7 N分別提高至240.2和231.6 N,分別提升了24%和20%;覆膠率也由生產(chǎn)配方膠料的71%分別提高到84%和81%,壓縮溫升由生產(chǎn)配方膠料的30.5 ℃分別下降至24.5和26.7℃,拉伸強度和拉斷伸長率較生產(chǎn)配方膠料都有所提升。試驗配方A和B膠料的老化后綜合性能也優(yōu)于生產(chǎn)配方膠料。
表2 小配合試驗結(jié)果
綜合考慮,選取試驗配方A進行大配合試驗。
考慮到膠料在加工過程中的安全性,在進行大配合試驗時在試驗配方A中加入0.2份防焦劑CTP,試驗結(jié)果如表3所示。
從表3可以看出,大配合試驗結(jié)果與小配合試驗結(jié)果基本一致,試驗配方膠料的H抽出力和覆膠量均高于生產(chǎn)配方膠料,而壓縮溫升明顯低于生產(chǎn)配方膠料。
表3 大配合試驗結(jié)果
采用試驗配方A和生產(chǎn)配方胎體簾布膠制備6.50-16-10T2輕型載重輪胎,成品輪胎的胎體粘合力試驗結(jié)果如表4所示。
表4 成品輪胎胎體粘合力試驗結(jié)果 kN·m-1
從表4可以看出,試驗配方成品輪胎的胎體粘合性能明顯優(yōu)于生產(chǎn)配方成品輪胎。
成品輪胎室內(nèi)高速性能試驗結(jié)果見表5和6。
表5 成品輪胎室內(nèi)高速性能試驗基本數(shù)據(jù)
從表5和6可以看出:試驗輪胎胎肩部位在各試驗階段的生熱較生產(chǎn)輪胎平均下降12 ℃;試驗輪胎的高速性能試驗累計行駛時間由生產(chǎn)輪胎的3.6 h延長至4.3 h,時間延長19%,高速性能顯著提高。
將試驗輕型載重輪胎投放市場,經(jīng)過近2年的市場驗證,輪胎未出現(xiàn)胎體早期脫空、簾布脫層等質(zhì)量問題。
通過對聚酯簾線胎體簾布膠的配方優(yōu)化,我公司輕型載重輪胎的胎體粘合性能和輪胎高速性能顯著提升,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,減小了輪胎退賠率,有效提高了公司輕型載重輪胎在市場上的占有率。
表6 成品輪胎高速性能試驗胎肩部位升溫情況