翟勇強,高長益
(首鋼水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司,貴州 六盤水 553028)
水鋼為了降低煉鐵生產(chǎn)成本,根據(jù)煉鐵原料市場的變化,將燒結(jié)礦鐵品位從55.01%降至52.85%,高爐煉鐵的綜合入爐鐵品位從56.55%下降至54.54%,高爐處于大渣量冶煉狀態(tài),尤其是水鋼1350 m3的3#高爐,由于沒有出渣口,在鐵品位下降后,高爐爐況調(diào)劑及操作難度增大[1]。通過不斷優(yōu)化操作制度,抓好爐內(nèi)及爐前操作,打破傳統(tǒng)觀念,實行全風(fēng)口、大風(fēng)量、高風(fēng)速、高動能方法與大噴煤、富氧、高風(fēng)溫相結(jié)合[2],使高爐爐況順行,在渣比從371.0 kg/tFe上升到398.5 kg/tFe的大渣量條件下,獲得了利用系數(shù)2.83 t/m3·d、煤比167.5 kg/tFe、焦比356.0 kg/tFe的先進技術(shù)經(jīng)濟指標。
焦炭質(zhì)量的好壞對高爐的順行起著決定性的作用,尤其是在高噴煤比、渣比升高的情況下,焦炭的性能對高爐的影響更加突出。在日常高爐冶煉過程中,隨著煤比的提高,爐內(nèi)礦焦比升高;同時,由于入爐鐵品位的下降,單位生鐵量的渣量增加,成渣帶以下高溫區(qū)透氣性惡化,煤氣運行阻力增大,此時,提高焦炭質(zhì)量主要是提高焦炭的綜合強度,確保焦炭在高爐中的骨架作用,對改善高爐透氣性、保證爐缸順利排出渣鐵起著至關(guān)重要的作用。在入爐礦鐵品位下降后,3#高爐在4個月里所用焦炭質(zhì)量指標如表1所示。質(zhì)量良好的焦炭為3#高爐爐況的長期穩(wěn)定順行、低品位強化冶煉、獲得好的技術(shù)經(jīng)濟指標起到了很大作用。
表1 3#高爐所用焦炭的質(zhì)量指標
在入爐礦鐵品位下降后,隨著渣量的增大,高爐內(nèi)部焦炭空隙中滯留的液態(tài)爐渣增多,氣體通道變小,煤氣阻力損失變大,高爐就會出現(xiàn)液泛現(xiàn)象,破壞高爐順行。為了消除渣比升高、高爐大噴煤下的料柱透氣性變差的不利影響,除了要穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,保證焦炭的骨架作用外,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,減少其入爐粉末量,保證爐料的透氣性也顯得尤為關(guān)鍵。在入爐礦鐵品位下降后,通過堅持對成品燒結(jié)礦噴灑CaCl2,優(yōu)化燒結(jié)工藝,保證燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度,降低其低溫還原粉化率,加強篩分工作等措施,嚴格控制燒結(jié)礦中的粒度小于5 mm的比例,最大限度的減少了3#高爐入爐礦粉量,為3#高爐渣比升高后維持大風(fēng)量強化操作打下了堅實的基礎(chǔ)。3#高爐原來采用的高品位燒結(jié)礦和現(xiàn)在采用的低品位燒結(jié)礦的質(zhì)量指標見表2。從表2可見,現(xiàn)在低品位燒結(jié)礦的全鐵含量平均值52.85%,比原來高品位燒結(jié)礦的全鐵含量平均值55.01%低了2.16%,但燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)則由77.19%提高到77.52%,上升了0.33%,燒結(jié)礦中粒度<5 mm的比例由3.71%下降到3.51%,下降了0.20%。由此可知,雖然燒結(jié)礦的鐵品位下降了,但強度指標提高了。
表2 原來高品位燒結(jié)礦和現(xiàn)在低品位燒結(jié)礦的質(zhì)量指標
3#高爐實行低品位爐料后,在沒有渣口的情況下,大渣量高煤比冶煉,操作難度相當(dāng)大。針對渣比升高,采取了大量的技術(shù)措施,確保了爐況的穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了高爐的強化冶煉。
高爐下部保全風(fēng),維持合適風(fēng)口面積,高風(fēng)速,高動能。風(fēng)量是高爐強化冶煉過程中最積極的因素。增加風(fēng)量,有利于活躍爐缸,同時在渣量增大后,大風(fēng)量對疏松料柱起到了很大的作用,并有利于提高噴吹燃料的數(shù)量和效果。實踐證明,3#高爐在入爐礦鐵品位下降后,操作調(diào)劑上牢牢樹立保全風(fēng)的思路,下部風(fēng)口面積0.2555 m2,風(fēng)量保持在4003~4103 m3/min, 平均風(fēng)量4057 m3/min以上,鼓風(fēng)動能在20000~21000 kg·m/s之間,風(fēng)速在300 m/s以上,保證了爐況的穩(wěn)定順行。
在大噴煤條件下,隨著渣量的增加,高爐壓差升高,料柱透氣性降低,而提高爐頂壓力,可使煤氣在爐內(nèi)的流速降低,延長煤氣在爐內(nèi)停留的時間,改善煤氣利用,促進間接還原的發(fā)展,有利于高爐的穩(wěn)定、順行[3-6]。3#高爐在入爐礦鐵品位下降的情況下,爐頂壓力一直維持在189.3 kPa(見表3),降低了煤氣流速,緩解了渣量增加導(dǎo)致高爐壓差升高的局面,為高爐保全風(fēng)創(chuàng)造了條件,同時在渣量增加后,高爐耗熱增加、焦比升高,但高頂壓操作使煤氣流速降低,煤氣與爐料的傳質(zhì)、傳熱更加充分,改善了煤氣利用效果,有利于高爐大噴煤條件下降低焦比和改善爐缸工作環(huán)境。
表3 3#高爐頂壓及透氣性參數(shù)
入爐礦鐵品位下降后,隨著渣量的增大,在沒有渣口的情況下,鐵口能否按時出凈渣鐵直接關(guān)系到高爐順行和安全,針對渣量增大后的高爐生產(chǎn)情況,3#高爐進一步優(yōu)化了爐前作業(yè)制度,主要有:(1)加強配鐵水罐聯(lián)系工作,盡可能縮短配鐵水罐時間,爐前做好出鐵前的準備工作,保證鐵水罐配好后立即出鐵;(2)加強對爐前設(shè)備的檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題立即處理,保證出鐵設(shè)備的正常運行,在4個月時間里,3#高爐因爐前設(shè)備休減風(fēng)率為零;(3)加強對鐵口打泥量和鐵口深度的管理,維護好鐵口泥套,減少鐵口冒泥次數(shù);(4)控制好鉆頭直徑,在渣量增加的情況下,保證正點及時安全出凈渣鐵,減少重出2次鐵的次數(shù)。通過采取以上措施,并盡量消除高爐憋風(fēng)的現(xiàn)象,確保了3#高爐長期維持大風(fēng)量、高強度的冶煉。
為保證渣量增大后,爐渣良好的流動性和穩(wěn)定性,以便及時順暢排放渣鐵,3#高爐在爐缸活躍、渣鐵物理熱充足、生鐵質(zhì)量有保證的前提下,適當(dāng)將鐵水中的[Si]從0.30%~0.70%下調(diào)至0.28%~0.68%,爐渣堿度從1.17~1.22下調(diào)至1.15~1.20,同時要求渣中MgO大于8%,Al2O3小于14.8%,確保了高渣比冶煉條件下的渣鐵良好的流動性,縮短了渣鐵在爐缸滯留的時間,提高了高爐的透氣透液性。
水鋼1350 m3的3#高爐在入爐礦鐵品位下降后,渣比升高,通過保證焦炭質(zhì)量、提高燒結(jié)礦強度,采取全風(fēng)量、高頂壓操作,使高爐穩(wěn)定順行。低品位冶煉與高品位冶煉的主要參數(shù)見表4。從表4可見,低品位冶煉與高品位冶煉相比較,入爐礦鐵品位下降了2.12%,渣比上升了27.5 kg/tFe,噴煤比上升了17.5 kg/tFe,焦比下降了4.0 kg/tFe,高爐利用系數(shù)下降了0.076 t/(m3·d),日產(chǎn)量下降了103.2 t/d。因此,各項指標良好。
表4 1350 m3高爐低品位冶煉與高品位冶煉的主要參數(shù)
低品位礦石的使用在水鋼起到了降低高爐爐料成本的作用,但增大了高爐操作難度,尤其是3#高爐,在無渣口的條件下,高爐憋風(fēng)現(xiàn)象明顯。為保順行、保全風(fēng),在操作上撤風(fēng)溫(即降低風(fēng)溫)較為頻繁。因為,若爐溫太高了,渣鐵流動性差,出鐵速度慢,易造成爐熱,憋爐子,憋壓,造成爐況不順,不安全。因此,風(fēng)溫平均值比原來降低了28 ℃。
入爐礦鐵品位下降后,在爐溫出現(xiàn)波動和壓差維持不合適時,容易產(chǎn)生崩滑料,不利于操作爐型的維護,尤其是3#高爐屬于薄壁爐型,5段冷卻壁又處于特護時期,頻繁的崩滑料會造成渣皮生成不穩(wěn)定,造成高熱區(qū)冷卻壁的損壞,影響高爐一代壽命。并且3#高爐在崩滑料出現(xiàn)氣流后,爐頂溫度會上升較快,也對無料鐘爐頂設(shè)備的壽命影響較大,因此大渣量無渣口條件下的高爐冶煉必須要有良好的技術(shù)支持和設(shè)備工藝保障,才能在獲得理想技術(shù)經(jīng)濟指標的同時不產(chǎn)生負面影響。
為了降低煉鐵原料成本,燒結(jié)礦的鐵品位從55.01%降至52.85%,1350 m3高爐的綜合入爐鐵品位從56.55%降至54.54%,煉鐵渣比從171.0 kg/tFe上升到398.5 kg/tFe,增大了高爐操作難度。為了使冶煉順行,采用M40為83.82%的焦炭、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)為77.52%的燒結(jié)礦,將礦批重量從30.5 t降到29 t,調(diào)整布料角度,采取4050 m3/min的全風(fēng)量、188.0~1990.0 kPa的高頂壓、控制渣鐵成分,使高爐穩(wěn)定順行,冶煉效果得到強化,日產(chǎn)生鐵達到3815.8 t。