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混合脫磷劑用于半鋼煉鋼脫磷的生產(chǎn)實踐

2020-07-27 04:47朱學謹
四川冶金 2020年2期
關(guān)鍵詞:供氧爐渣流量

朱學謹

(河北鋼鐵集團承鋼生產(chǎn)計劃部,河北 承德 067000)

對于多數(shù)鋼種來說,P都是有害元素,會降低鋼的強度及力學性能,影響使用效果,嚴重的會造成安全事故[1-2],因此客戶對鋼中P含量的要求越來越嚴格,一般要求終點[P%]≤0.012%。但目前轉(zhuǎn)爐煉鋼采用半鋼冶煉,終點[P%]平均為0.158%,由于半鋼中硅元素幾乎被完全氧化、錳元素含量也很少,造成冶煉初期成渣困難,脫磷效率降低[3],因此有必要優(yōu)化冶煉前期脫磷工藝。

1 設備參數(shù)及半鋼理化指標

表1 轉(zhuǎn)爐主要工藝參數(shù)

表2 半鋼成分(%)與溫度(℃)

2 冶煉前期脫磷工藝優(yōu)化

2.1 LF精煉終渣用于冶煉前期化渣脫磷的可行性分析

該單位低硫鋼種比例較高,為保證良好的脫硫效果,LF精煉采用CaO-Al2O3-SiO2三元渣系(見表3), 且石灰用量平均每爐1.3 t,精煉終點喂鈣線量在200~400 m已使Al2O3充分球化,造成終渣自由CaO含量較高,由于生產(chǎn)節(jié)奏較快,目前僅有40%左右的連鑄澆余能夠折回LF爐,需要尋求利用途徑,以促進資源循環(huán)利用,降低生產(chǎn)成本。

表3 LF精煉終渣成分(%)

由于前期脫磷效率較低,中期、后期脫磷壓力增大,需要增加渣料、提高FeO含量,這就會造成鋼水氧化性增強,脫氧合金消耗增加,延長LF精煉周期。目前公司生產(chǎn)低碳低硅鋼種較多,約有60%左右的LF精煉終渣不能循環(huán)利用,而且LF精煉終渣[4]含有較多的CaO、Al2O3及少量的SiO2、MgO、FeO,這些都有利于加快吹煉前期成渣速度,提高脫磷效果。

由表4知,工業(yè)常用鐵水脫磷劑主要含有CaO及利于成渣的FeO、CaF2等成分,與工業(yè)常用鐵水脫磷劑相比LF精煉終渣除FeO含量較低外,具備較高含量的自由CaO,也含有一定量的爐渣組分,能夠用于冶煉前期造渣脫磷。

表4 工業(yè)使用的鐵水脫磷劑成分[4](%)

2.2 復合脫磷劑用于冶煉前期化渣脫磷的試驗方案

為適當提高前期爐渣堿度,增強脫磷效果,本試驗采用LF精煉終渣+氧化鐵皮球(全鐵含量在62%以上)+石灰進行造渣脫磷試驗,復合脫磷劑用量分別為LF精煉終渣1.5 t,氧化鐵皮球、石灰各0.5 t,混合均勻后在冷態(tài)下由料倉加入轉(zhuǎn)爐。

目前冶煉前期槍位控制在1500~1800 mm,供氧流量控制在14500~17500 m3/h,底吹流量350~450 Nm3/h,混合脫磷劑用量為2.5 t供氧時間設定為370 s,試驗半鋼溫度為1365~1380 ℃,預脫磷終點溫度控制在1410~1420 ℃。為找到最佳工藝參數(shù),設計3×3正交試驗,為減少半鋼條件變化對試驗結(jié)果的影響,每種試驗參數(shù)進行10組試驗,去除問題數(shù)據(jù)后取其它試驗結(jié)果平均值作為最終結(jié)果并依次編號為1-9。為驗證復合脫磷劑的造渣脫磷效果,以石灰用量2.5 t,白云石用量1.0 t,底吹流量350~450 Nm3/h為條件進行10組對比試驗,將成渣速度最快、脫磷效率最高的試驗編號為10,試驗方案見表5。

表5 試驗方案

3 結(jié)果及討論

本試驗首先在對比試驗條件下進行了10組試驗,研究了槍位和供氧流量對脫磷的影響,得出最佳槍位為1650 mm,最佳供氧流量為17500 m3/h,此時最大脫磷率為57.78%,前期渣成渣時間最短3.87 min,最長5.46 min,平均為4.23 min。

由正交試驗得出(見表6),加入混合脫磷劑試驗組成渣時間最短為2.27 min,最長為3.24 min,平均為2.75 min,比對比試驗組平均成渣時間縮短1.48 min,降幅達到34.99%,成渣速度明顯加快,促進爐渣堿度快速上升,使得脫磷效率顯著提高?;旌厦摿讋┰囼灲M最小脫磷率為62.09%,最大為72.55%,平均為65.69%,均高于對比試驗組最大脫磷率,且分別比對比試驗組最大脫磷率提高6.94%、20.36%、12.04%,脫磷效果十分明顯,脫磷率最大和成渣時間最短時的工藝參數(shù)為槍位1650 mm,供氧流量17500 m3/h。

由表5試驗結(jié)果可知,脫磷率并不是隨槍位升高,供氧流量增大而一直增大,而是在一定范圍內(nèi)隨槍位升高,供氧流量增加,脫磷率呈上升趨勢,但超過一定范圍后脫磷率則開始下降。

表6 處理前后鋼中P含量(%)

LF精煉終渣CaO含量較高,又加入0.5 t石灰,因此前期渣堿度有所提高,與比對試驗相比堿度增加1.37,前期渣平均全鐵13.11%,與對比試驗組基本持平。

由試驗組前期渣成分可知(見表7),爐渣堿度的升高使得爐渣磷容量隨之增加,混合脫磷劑熔點較低,粒度適宜,加入轉(zhuǎn)爐后更容易熔化,促進冶煉前期快速成渣,減少了爐襯侵蝕,促進冶煉前期快速脫磷,因此脫磷效率有較大的增加,降低了后續(xù)脫磷的壓力,有利于終點磷含量的控制。

表7 脫磷渣主要化學成分(%)

與對比試驗相比,造渣料少加入1.0 t,按目前生產(chǎn)可使每爐減少0.3 t的金屬鐵損失,以每天平均煉鋼60爐計算,每天可多產(chǎn)出鋼水18 t,經(jīng)濟效益十分顯著。

4 結(jié)論

(1)LF精煉終渣CaO含量較高,且含有較大量的Al2O3及少量SiO2,加上鐵皮球中含有較高的FeO,綜合成分與工業(yè)用鐵水脫磷劑有效成分相似,可加快成渣速度,減少吹煉前期爐襯的化學侵蝕,能夠在轉(zhuǎn)爐冶煉前期作為化渣脫磷劑使用。

(2)試驗組成渣時間最短為2.27 min,最長為3.24 min,平均為2.75 min,比對比試驗組平均成渣時間縮短1.48 min,降幅達到34.99%,成渣速度明顯加快。

(3)混合脫磷劑具有良好的脫磷效果,最小脫磷率為62.09%,最大脫磷率為72.55%,平均脫磷率為65.69%,與對比試驗最大脫磷率57.78%相比,脫磷率分別提高6.94%、20.36%、12.04%。

(4)混合脫磷劑用于前期脫磷的最佳工藝參數(shù)為槍位1650 mm,供氧流量為17500 m3/h,供氧時間370 s,加入量2.0 t,底吹流量350~450 Nm3/h。

(5)混合脫磷劑的使用可使每爐渣量減少1.0 t,金屬收得率有一定的提高,鋼水收得量增加約0.3 t/爐,效益顯著。

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