余波, 張楠, 陳百恒, 王了遼
(陜西昕宇表面工程有限公司, 西安 710003)
我國2018 年味精產(chǎn)能占世界的80% 以上, 供給量占全球的60% 以上, 我國已成為全球最大的味精生產(chǎn)國和味精出口國, 每生產(chǎn)1 t 味精, 要排放15 ~20 t 廢水, 對環(huán)境造成嚴重污染[1]。 東北某企業(yè)的味精生產(chǎn)主要以淀粉、 大米及糖密為原料,通過制糖、 發(fā)酵、 提取精制等工序, 最終制成味精, 產(chǎn)生的廢水主要來源于生產(chǎn)過程中原料與設(shè)備的洗滌水、 消毒廢水和提取味精后的發(fā)酵母液及濃縮結(jié)晶遺棄的結(jié)晶母液(離子交換尾液), 具有“五高一低”的特點: 即CODCr、 BOD5、 菌體、 硫酸根(或氯離子)和氨氮含量高, pH 值低[2-4]。 目前, 高濃度(ρ(CODCr)>1 500 mg/L)有機廢水處理多采用生物法, 而A/O 工藝在工程實踐中被證實為一種經(jīng)濟有效、 運行穩(wěn)定的生物處理技術(shù)[5]。 味精廢水具有較好的可生化性, 因此大都采用A/O 處理工藝或與其他技術(shù)聯(lián)用的組合處理工藝。
移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)是20 世紀80 年代后期出現(xiàn)的一種新型生物膜反應(yīng)器[6], MBBR 工藝以處理能力高、 能耗低、 不需要反沖洗、 出水水質(zhì)穩(wěn)定、 占地少、 剩余污泥量少、 維護管理簡單等特點受到廣泛關(guān)注[7], 對氨氮和總氮處理效率優(yōu)于一般活性污泥法[8-10]。
東北某味精生產(chǎn)企業(yè)廢水站設(shè)計水量為10 000 m3/d, 實際運行水量約為10 100 m3/d, 采用水解-厭氧-缺氧-好氧工藝, 出水CODCr、 氨氮要求達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中一級排放標準限值。 實際運行過程中, 由于進水量大于設(shè)計負荷, 進水水質(zhì)波動較大, 導(dǎo)致出水CODCr、 氨氮不能穩(wěn)定達標。 同時該企業(yè)擬對生產(chǎn)進行擴能改造,擴能后味精產(chǎn)量達到5 萬t/a, 總排水量達到15 000 m3/d, 是現(xiàn)有廢水站設(shè)計處理能力的1.5 倍。 針對這些情況, 擬對廢水站進行擴能改造。 本次擴能改造將原有A/O 活性污泥法系統(tǒng)改造為以MBBR 專用填料為核心的生物膜法, 同時新增1 套處理量為5 000 m3/d 的A/O-MBBR 生化系統(tǒng), 以滿足擴能改造后新增水量的需求。
根據(jù)生產(chǎn)車間統(tǒng)計, 進入廢水站的廢水主要有7 股, 分別為淀粉蒸發(fā)工段排水、 復(fù)合肥蒸發(fā)工段排水、 提取蒸發(fā)工段排水、 糖化蒸發(fā)工段排水、 精制工段中和后排水、 淀粉高濃工段排水以及其他廢水。 生產(chǎn)排水溫度較高, 約為45 ~50 ℃, 各工段排水量、 水質(zhì)及設(shè)計進出水水質(zhì)詳見表1。
表1 各工段排水量、 水質(zhì)及設(shè)計進出水水質(zhì)Tab.1 Discharged water quantity and quality of each section and design influent and effluent water quality
由表1 可知, 生產(chǎn)廢水排放的CODCr、 BOD5、氨氮濃度較高, 進水pH 值較低, 處理難度大。 因此, 尋求適合該廢水水質(zhì)特點的處理技術(shù), 是本次擴能改造成功的關(guān)鍵。
本次改造需要提高現(xiàn)有廢水處理設(shè)施對CODCr、氨氮的去除效率, 同時新建1 套處理量為5 000 m3/d污水處理系統(tǒng), 滿足擴能部分的需求。 與傳統(tǒng)活性污泥法相比, MBBR 能大幅提高CODCr、 氨氮去除效率, 而且對廢水水質(zhì)、 水量變化具有一定抗沖擊負荷能力[11-15]。 在實地考察大量升級改造案例及查閱相關(guān)文獻基礎(chǔ)上, 本次擴能改造采用MBBR 技術(shù), 具體思路如下: ①針對現(xiàn)有廢水站處理水量超過設(shè)計處理能力, 出水CODCr、 氨氮不能穩(wěn)定達標問題, 從現(xiàn)有IC 反應(yīng)池出水總管上引一路管道至現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng), 在該管道上增設(shè)流量計, 控制進入現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)的水量, 同時更換現(xiàn)有好氧池的曝氣系統(tǒng), 并投加專有MBBR 填料及配套攔截反吹裝置。 曝氣風(fēng)量一部分由現(xiàn)有羅茨風(fēng)機(利舊)供應(yīng), 不足部分由新建廢水處理系統(tǒng)的鼓風(fēng)機供應(yīng)。 ②從現(xiàn)有IC 反應(yīng)池出水總管上引另一路管道至新建廢水處理系統(tǒng), 在管道上增設(shè)流量計, 新建系統(tǒng)缺氧池內(nèi)設(shè)置MBBR 專用填料、 攪拌器及攔截裝置, 好氧池內(nèi)設(shè)置MBBR 專用填料、 曝氣設(shè)備及攔截裝置。 針對舊系統(tǒng)風(fēng)量不足及新系統(tǒng)需求, 增設(shè)曝氣設(shè)備(離心風(fēng)機), 保證整套足夠風(fēng)量。 ③針對生化系統(tǒng)進水pH 值過低或過高, 增設(shè)1 套HCl 和NaOH 加藥系統(tǒng), 同時在預(yù)酸化調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置1 套pH 在線監(jiān)測系統(tǒng), 對pH 值進行監(jiān)控,保證生化系統(tǒng)穩(wěn)定性。
本項目主體采用預(yù)酸化-IC-A/O-MBBR 工藝,工藝流程如圖1 所示。
圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow
(1) 調(diào)節(jié)預(yù)酸化池。 現(xiàn)有1 座, 平面尺寸為22.8 m×22.1 m, 池深6.0 m, 有效水深5.5 m。 配套潛水攪拌機4 臺, 功率為7.5 kW, 材質(zhì)SS304;配套提升泵3 臺, 流量為380 m3/h, 揚程為28 m,功率為110 kW; 現(xiàn)有冷卻塔2 臺, 單臺處理量為300 m3/h。 針對調(diào)節(jié)池損壞, 本次改造采用玻璃鋼“三布五油”防腐; 新增1 套逆流式方形工業(yè)用冷卻塔, 材質(zhì)為玻璃鋼, PP 格柵填料, 處理水量為300 m3/h, 進塔水溫為50 ℃, 出塔水溫≤35 ℃。
(2) 事故池。 現(xiàn)有1 座, 平面尺寸為22.8 m×13.5 m, 池深6.0 m, 有效水深5.5 m。 配套潛水攪拌機2 臺, 功率為7.5 kW, 材質(zhì)SS304; 配套提升泵2臺, 流量為150 m3/h, 揚 程 為30 m, 功 率 為7.5 kW。 針對事故池損壞, 本次改造采用玻璃鋼“三布五油”防腐。
(3) IC 反應(yīng)池。 現(xiàn)有1 座, 尺寸為φ 11.0 m×24.0 m, 有效容積為2 185 m3, 碳鋼防腐。 配套70 m3沼氣穩(wěn)壓罐。 IC 池由于擴能改造, 進水總量由10 000 m3/d 提升至15 000 m3/d, 有效停留時間僅為3.5 h, 有機物降解停留在水解階段, 本次改造把其作為預(yù)處理和流量分配池使用。
(4) 缺氧池。 現(xiàn)有2 座, 平面尺寸為22.3 m×19.5 m, 池深6.7 m, 有效水深6.0 m, 有效容積為2 600 m3, 有效停留時間為12.5 h。 配套潛水攪拌機4 臺, 功率為7.5 kW, 材質(zhì)SS304。
本次改造新增缺氧池1 座, 平面尺寸為21.0 m×14.7 m, 池深6.5 m, 有效水深6.0 m, 有效容積為1 850 m3, 有效停留時間為8.9 h。 新增缺氧池內(nèi)投加MBBR 懸浮填料780 m3, 填充率為30%, 填料材 質(zhì) 為HDPE, 比 表 面 積 為500 m2/m3; 配 套MBBR 專用潛水攪拌機2 臺, 功率為7.5 kW, 材質(zhì)SS304; 配套攔截及反吹裝置8 套, 圓筒形篩網(wǎng)尺寸為φ 650 mm×1 100 mm, 篩網(wǎng)孔徑為10 mm, 不銹鋼304 材質(zhì); 針對現(xiàn)有缺氧池損壞, 采用玻璃鋼“三布五油”防腐。
(5) 好氧池。 現(xiàn)有2 座, 30.0 m×19.5 m, 池深6.7 m, 有效水深6.0 m, 有效容積為3 510 m3, 有效停留時間為16.8 h。 配套硝化液回流泵3 臺, 流量為890 m3/h, 揚程為5.0 m, 功率為45 kW; 配套羅茨風(fēng)機3 臺, 流量為77 m3/min, 揚程為70 kPa, 功率為132 kW。
針對好氧池損壞, 本次改造采用玻璃鋼“三布五油”防腐; 將現(xiàn)有好氧池微孔曝氣改為MBBR 配套專用穿孔曝氣管, 增加8 套出水攔截及吹掃裝置, 向好氧池投加MBBR 懸浮填料, 填料直徑為25 mm, 其比表面積為500 m2/m3, 材質(zhì)為HDPE,填料堆積密度為(96 ± 2) kg/m3, 填充率為30%。新增好氧池1 座, 平面尺寸為28.3 m×21.0 m, 池深6.5 m, 有效水深6.0 m, 分隔為6 個串聯(lián)水池,總有效容積為3 565 m3, 有效停留時間為17 h; 新增MBBR 攔截及反吹裝置48 套, 配套離心風(fēng)機3臺, 流量為120 m3/min, 揚程為70 kPa, 功率為250 kW, 配套硝化液回流泵3 臺, 流量為308 m3/h, 揚 程 為10 m, 功 率 為18.5 kW, 配 套 好 氧MBBR 專用填料, 填充率為30%。
(6) 二沉池。 現(xiàn)有1 座, 尺寸為φ 34.0 m×4.5 m。 配套中心傳動刮泥機1 套; 配套污泥泵3 臺,流量為210 m3/h, 揚程為10 m, 功率為7.5 kW。
本次改造新增二沉池1 座, 尺寸為φ 18.0 m×3.5 m。 配套中心傳動刮泥機1 套; 配套污泥回流泵3 臺, 流量為103 m3/h, 揚程為10 m, 功率為5.5 kW。
(7) 污泥濃縮池。 1 座, 尺寸為φ 14.0 m×4.5 m。 配套污泥泵3 臺, 流量為40 m3/h, 揚程為20 m, 功率為11 kW; 配套2 臺帶寬為2 m 的壓泥機。現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)日產(chǎn)污泥量約1.8 t[干泥]/d, 新系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥量為0.9 t[干泥]/d, 合計產(chǎn)泥量為2.7 t[干泥]/d, 經(jīng)核算, 現(xiàn)有2 臺污泥帶式壓濾機每天工作7 h 即可處理完所有污泥。
工程改造完成后, 在調(diào)試期間, 由于系統(tǒng)進水懸浮物濃度較高, 導(dǎo)致缺氧池與好氧池之間的填料攔截網(wǎng)(攔截網(wǎng)孔徑為10 mm)堵塞, 造成缺氧池水位超過報警水位, 為此, 在調(diào)節(jié)預(yù)酸化池進水處增設(shè)1 臺處理能力為800 m3/h 的轉(zhuǎn)鼓格柵, 間隙為3 mm, 有效解決了攔截網(wǎng)堵塞問題。 生化系統(tǒng)穩(wěn)定運行后, 廢水站采用24 h 連續(xù)監(jiān)測各工藝段出水水質(zhì)和水量指標, 檢測結(jié)果表明, 經(jīng)過改造后,整個廢水處理系統(tǒng)運行正常, 出水水質(zhì)良好, 出水CODCr、 氨氮穩(wěn)定達到排放標準。 穩(wěn)定運行期間,實際月平均進出水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果如表2 所示。
表2 實際進出水水質(zhì)Tab. 2 Influent and effluent water quality
由表2 可知, 經(jīng)過擴能改造處理后, 項目運行效果穩(wěn)定, 出水各項指標都達到GB 8978—1996 的一級排放要求。
項目總投資2 721.4 萬元, 其中土建工程1 183.1萬元, 設(shè)備及工器具購置費為1 298.2 萬元, 安裝工程費150.7 萬元, 設(shè)計及技術(shù)服務(wù)費89.4 萬元。
本次擴能改造運行成本考慮電耗、 藥劑費(液堿)、 蒸汽費(加藥管線伴熱), 處理水量以15 000 m3/d 計, 年運行8 640 h, 折合噸水費用為0.67 元。
通過對現(xiàn)有生化曝氣系統(tǒng)進行改造, 將原有A/O 工藝活性污泥法改造成A/O-MBBR 復(fù)合生物處理技術(shù), 系統(tǒng)兼具生物膜法和A/O 工藝特點,具有處理效果好, 抗水質(zhì)、 水量沖擊負荷的優(yōu)點,出水水質(zhì)能穩(wěn)定達到GB 8978—1996 一級排放標準。 在工程設(shè)計時, 應(yīng)注意對進水采取合適的預(yù)處理措施, 防止填料攔截裝置堵塞。