趙竹泳
(山西晉豐煤化工有限公司,山西 晉城 048000)
山西聞喜喜豐航化工有限公司合成氨裝置為兩套,1#合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)能力8 萬t/a 合成氨,2#合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)能力12 萬t/a 合成氨;1#合成氨系統(tǒng)于2019 年完成升級(jí)改造。
2#合成氨系統(tǒng)于2022 年9 月完成升級(jí)改造,氣化裝置將10 臺(tái)Φ2 650 常壓間歇式氣化爐改為5 臺(tái)(四開一備)Φ3 600 微正壓純氧連續(xù)氣化爐,同時(shí)配套建設(shè)一座16 000 Nm3/h 空分裝置,后系統(tǒng)裝置基本保持不變。
改造前的2#合成氨系統(tǒng)工藝流程,如圖1 所示,造氣工段以原料煤、空氣、水蒸氣為原料,采用固定床間歇式制取合格半水煤氣存于氣柜。羅茨鼓風(fēng)機(jī)把半水煤氣從氣柜中抽出,經(jīng)一次脫硫工段將半水煤氣中硫化氫脫至0.02~0.1 g/m3以下,并經(jīng)靜電除焦塔送入壓縮機(jī)一段入口。半水煤氣經(jīng)壓縮機(jī)一段、二段、三段加壓到2.0 MPa 左右送往變換、脫碳工段,變換工段采用全低變工藝通過變換爐將CO 變成CO2,使CO降至1.5%~4.0%,經(jīng)二次脫硫崗位脫除部分硫化物,再經(jīng)脫碳工段利用NHD 液把CO2脫至1.0%以下,再經(jīng)精脫硫崗位將脫碳?xì)夂蚩偭拷档?.1 mg/m3送回壓縮四段進(jìn)口,脫碳?xì)饨?jīng)壓縮四、五段加壓至11.5 MPa,采用“雙甲精制”在甲醇、烷化催化劑的作用下將原料氣中的φ(CO+CO2)控制在≤25×10-6以下再回壓縮六段進(jìn)口,由壓縮六段加壓至31.4 MPa左右送氨合成工段。
圖1 2#合成氨系統(tǒng)改造前工藝流程圖
2#合成氨系統(tǒng)升級(jí)改造,氣化裝置由常壓間歇式氣化爐改微正壓純氧連續(xù)氣化爐,去掉一次脫硫工段羅茨風(fēng)機(jī),同時(shí)在壓縮四段進(jìn)口增加氫氮?dú)饣旌瞎抻糜诤铣砂毕到y(tǒng)補(bǔ)充氮?dú)?,其他裝置保持不變。改造后的合成氨工藝流程圖,如圖2 所示。
圖2 2#合成氨系統(tǒng)改造后工藝流程圖
空分的氧氣送至造氣工段,純氧連續(xù)氣化爐以純氧和水蒸汽為氣化劑與熾熱的碳發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成合格半水煤氣送一次脫硫工段,經(jīng)一次脫硫工段將半水煤氣中硫化氫脫至0.02~0.1 g/m3以下,并經(jīng)靜電除焦塔送入壓縮機(jī)一段入口。半水煤氣經(jīng)壓縮機(jī)一段、二段、三段加壓到2.0 MPa 左右送往變換、脫碳工段,變換工段采用全低變工藝通過變換爐將CO 變成CO2,使φ(CO)降至1.5%~4.0%,經(jīng)二次脫硫崗位脫除部分硫化物,再經(jīng)脫碳工段利用NHD 液把CO2脫至1.0%以下,再經(jīng)精脫硫崗位將脫碳?xì)夂蚩偭拷档?.1 mg/m3送壓縮四段進(jìn)口氫氮?dú)饣旌瞎?,與空分氮壓機(jī)送出的氮?dú)庠跉涞獨(dú)饣旌瞎藁旌希蠼?jīng)壓縮四、五段加壓至11.5 MPa,采用“雙甲精制”在甲醇、烷化催化劑的作用下將原料氣中的φ(CO+CO2)控制在≤25×10-6以下再回壓縮六段進(jìn)口,由壓縮六段加壓至31.4 MPa 左右送氨合成工段。
根據(jù)各工段的任務(wù)不同,半水煤氣成份的變化,可能對(duì)后系統(tǒng)各工段造成不同程度的影響,半水煤氣成份對(duì)比,如表1 所示。
表1 半水煤氣成份對(duì)比
1)改造后有效氣體φ(CO+H2)成份比改造前增加10.2%,氮?dú)庠贜H 壓縮機(jī)四段入口加入,NH 壓縮機(jī)高壓段負(fù)荷(四段、五段、六段)加重,容易超壓;
2)改造后甲烷含量φ(CH4)比改造前增加1%,合成氨工段放空量會(huì)增大;
3)改造后φ(CO)比改造前增加9.2%,變換工段負(fù)荷加重;
4)改造后φ(CO+CO2)量比改造前增加16.9%,對(duì)系統(tǒng)的影響表現(xiàn)在以下三點(diǎn):二次脫硫工段脫硫液溶解CO2量大,會(huì)對(duì)脫硫溶液再生造成影響,進(jìn)而影響脫硫液吸收H2S;脫碳工段脫除CO2負(fù)荷加重;低閃氣量比改造前增加15%左右;
由表2 可得:
表2 改造前后一脫工段運(yùn)行情況對(duì)比
1)效率:改造后,一脫工段脫硫效率80%,系統(tǒng)壓差4.5 kPa,硫磺回收效率97.6%,一脫工段運(yùn)行狀良好;
2)物料消耗:改造前,2#系統(tǒng)綜合氨產(chǎn)量16 197 t/月,一脫工段共加脫硫劑RDS-2:120 kg/月;改造后,2#系統(tǒng)綜合氨產(chǎn)量19 800 t/月,一脫工段共加脫硫劑RDS-2:180 kg/月;脫硫劑RDS-2 消耗增加60 kg/月(約50%),折1.6 g/t NH3。
由表3 可得:
表3 改造前后變換工段運(yùn)行情況對(duì)比
1)變換進(jìn)口CO 增加3 240 m3/h,(60 300×41.3%-71 800×30%=3 240),經(jīng)計(jì)算變換工段改造前變換率84.1%,改造后變換率[1]88.8%,變換率增加4.7%;
2)各段觸媒溫度均在指標(biāo)范圍內(nèi),出口CO 含量達(dá)標(biāo),各段噴水閥均有調(diào)整余量;
3)物料消耗方面:蒸汽用量增加2.8 t/h。
由表4 可得:
表4 改造前后二脫工段運(yùn)行情況對(duì)比
1)改造后,二脫進(jìn)口CO2增加7 995 m3/h(82 200×39.3%-89 700×27.1%=7 995),脫硫效率95.7%,硫磺回收效率97.6%,CO2含量增加對(duì)脫硫液再生和H2S吸收影響不大。
2)物料消耗方面:改造前,2# 系統(tǒng)綜合氨產(chǎn)量16 197 t,二脫工段共加堿13.05 t,脫硫劑NDC201:0.159 t,脫硫劑NDC202:1.59 t;改造后,2#系統(tǒng)綜合氨產(chǎn)量19 800 t,二脫工段共加堿18 t,脫硫劑NDC201 0.19 t,脫硫劑NDC202 1.9 t;堿耗增加150 kg/d,折0.1 kg/t NH3;脫硫劑NDC201、NDC202 消耗持平。
由表5 可得:
表5 改造前后脫碳工段運(yùn)行情況對(duì)比
1)脫碳進(jìn)口CO2量增加7 486 m3/h,(81 200×38.2%-88 800×26.5%=7 486),循環(huán)量不變的情況下,凈化氣中φ(CO2)降低0.1%,低閃氣純度提高1.3%,脫碳工段運(yùn)行狀況良好;
2)低閃氣量增加1 574 m3/h,折16.8%。
由表6 可得;
表6 改造前后壓縮工段運(yùn)行情況對(duì)比
1)改造后,NH 壓縮機(jī)四出壓力、六出壓力增加明顯;其中,四出壓力高是因?yàn)樵谒亩芜M(jìn)口加入氮?dú)猓瑲饬孔兇?;系統(tǒng)運(yùn)行中,四出壓力時(shí)有超壓現(xiàn)象(≥5.4 MPa),為防止四出超壓,一入壓力由32 kPa 降至26 kPa。
2)六出壓力高是因?yàn)楹铣晒ざ渭淄楹吭黾覽2],氫回收裝置未相應(yīng)擴(kuò)能,為了減少放空氣浪費(fèi),控制放空氣閥位導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高。
喜豐航公司2#合成氨系統(tǒng)氣化裝置升級(jí)改造,常壓間歇式氣化爐改為微正壓純氧連續(xù)氣化爐,后系統(tǒng)裝置基本保持不變(一脫拆羅茨風(fēng)機(jī)除外)的情況下,各工段均能正常運(yùn)行;但是,半水煤氣成份變化造成堿耗、脫硫劑耗和變換工段蒸汽耗增加明顯。
另外,氣化裝置升級(jí)改造過程中,沒有同步對(duì)合成工段氫回收裝置擴(kuò)能、脫碳工段低閃氣新增回收裝置,造成經(jīng)濟(jì)浪費(fèi);建議類似裝置升級(jí)改造時(shí)可以借鑒此經(jīng)驗(yàn);