夏福軍, 王慶吉
(大慶油田建設設計研究院, 黑龍江 大慶 163712)
隨著大規(guī)模壓裂成為外圍油田難采儲量開采的重要技術措施, 伴隨而來的是大規(guī)模壓裂作業(yè)后,壓裂液只能返排30%左右, 油井投產(chǎn)后, 70%左右的壓裂液隨采出液進入生產(chǎn)系統(tǒng)[1], 給采出液的油水處理帶來困難, 形成大量含壓裂液的采出液脫出水(簡稱壓裂采出水), 壓裂采出水進入污水處理系統(tǒng)后, 嚴重影響系統(tǒng)正常運行, 導致污水中懸浮固體含量超標[2]。 為此, 針對壓裂采出水的水質特點,本研究通過室內試驗確定了合適的處理藥劑及其投加量, 并運用于現(xiàn)場試驗驗證其實際處理效果。
某壓裂井壓裂作業(yè)完成15 d 后斷塞, 與同區(qū)塊非壓裂井進行采出液脫出水的基本特性對比, 取樣間隔時間為24 h, 多次取樣的對比結果見表1。
由表1 可知, 壓裂采出水的懸浮固體含量明顯升高, 粘度增大, 其他指標未見明顯規(guī)律, 并且經(jīng)室內沉降試驗得知, 6 h 沉降后壓裂采出水相較于常規(guī)水驅采出水油的質量濃度高51.9%, 懸浮固體的質量濃度高21.6%, 說明含壓裂采出水分離難度高于普通水驅采出水。
油田采出水的常規(guī)處理工藝一般為兩段沉降-顆粒濾料過濾(一級或多級)[3], 對于壓裂采出水,常規(guī)的大罐沉降對油及懸浮固體的處理效果變差,而后續(xù)的顆粒濾料過濾對壓裂液中藥劑殘渣的截留效果也不佳[4], 另外, 藥劑殘渣本身大大增加了采出水中的懸浮固體含量[5], 為此考慮投加助濾劑來提高常規(guī)顆粒濾料過濾器的處理效果。 由于壓裂采出水中懸浮固體變得細小且其含量逐漸增加, 因此,應在采出水化學處理的過程中盡可能避免再生成大量的懸浮固體[6], 選擇可有效改變?yōu)V料表面潤濕性的藥劑, 保證濾料對水中油珠的截留, 同時選擇可中和濾料表面電荷的藥劑, 降低石英砂濾料與胍膠殘渣間的電荷斥力, 促使胍膠殘渣被濾料截留[7]。以現(xiàn)場實際采出水為介質, 對7 種藥劑進行了評價試驗, 得到處理含壓裂采出水效果較好的助濾劑,以在40 ℃下沉降6 h 后的現(xiàn)場采出水作為過濾的原水, 助濾劑加藥量為10 mg/L, 評價結果見表2。
表1 壓裂井與非壓裂井采出水基本特性檢測數(shù)據(jù)Tab.1 Test data of basic characteristics of produced water from fracturing well and non fracturing well
表2 助濾劑配方評價結果Tab. 2 Evaluation results of filter aid formula
由表2 可知, Z-1 編號配方使用效果最好, 濾后水中油的質量濃度為16 mg/L, 懸浮固體質量濃度為12 mg/L, 配方命名為FA1060。 對助濾劑FA1060進行加藥量優(yōu)化, 試驗條件同前, 結果見表3。
由表3 可知, 空白樣濾后水中油的質量濃度為15 mg/L, 懸浮固體的質量濃度14 mg/L, 助濾劑FA1060 最佳投加量為20 mg/L, 使得濾后水中油的質量濃度降至7 mg/L, 懸浮固體的質量濃度降至3 mg/L, 處理效果顯著提升。
試驗地點選在受大規(guī)模壓裂返排液影響較大的站場, 大慶油田外圍采油廠某聯(lián)合站受大規(guī)模壓裂的影響較大, 該站油系統(tǒng)采用游離水脫除器與電脫水器串聯(lián), 污水處理系統(tǒng)采用兩級沉降罐與兩級過濾器串聯(lián), 從工藝流程方面來說, 在油田具有代表性。 試驗期間采出水中的壓裂液占2.98%~4.92%,來水油的質量濃度為35 ~120 mg/L, 懸浮固體的質量濃度為20 ~106 mg/L, 裝置最終出水需達到SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質推薦指標》中低滲透指標要求[8], 即ρ(油) <8 mg/L, ρ(懸浮固體)<3 mg/L, 粒徑中值<2 μm。
表3 不同加藥量下助濾劑FA1060 的使用效果Tab. 3 Application effect of filter aid FA1060 with different dosage
試驗裝置處理量按5 m3/h 設計; 一次沉降停留時間為4 h, 氣浮沉降罐停留時間為2 h, 氣浮裝置氣水比為15 ∶1; 一級濾速為10 m/h, 二級濾速為6 m/h。
根據(jù)前期現(xiàn)場監(jiān)測及室內試驗結果, 當采出水摻混一定比例的壓裂液后, 對最終出水的達標率產(chǎn)生影響, 尤其是懸浮固體含量波動較為明顯[9], 考慮到氣浮技術在壓裂返排液單獨處理的應用中取得了不錯的效果[10], 因此利用沉降罐加氣浮技術進行了現(xiàn)場效果驗證試驗, 與普通沉降效果進行對比,現(xiàn)場試驗流程采用“一次沉降→氣浮沉降→一次過濾→二次過濾”, 在一次過濾罐前端投加一定量的助濾劑, 采用氣水反沖洗的方式進行濾料清洗以加強過濾效果, 現(xiàn)場試驗主要工藝流程見圖1。
圖1 現(xiàn)場試驗主要工藝流程Fig. 1 Main process flow of field test
3.3.1 空白試驗
空白不加藥的情況下出水效果見圖2, 其中圖2(a)中采用對數(shù)坐標。
由圖2 可知, 現(xiàn)場裝置空白試驗的濾后水中油的質量濃度為1.16 mg/L、 粒徑中值為1.40 μm,滿足標準要求; 而濾后水中懸浮固體的平均質量濃度為5.76 mg/L, 不滿足標準要求, 因此考慮投加藥劑進一步提高出水水質。
圖2 空白試驗中油、 懸浮物固體、 粒徑中值處理效果Fig. 2 Treatment effect of oil, suspended solid and median partical diameter in blank test
3.3.2 投加助濾劑試驗
考察助濾劑對最終出水懸浮固體濃度的影響,投加位置是一次過濾前端, 藥劑投加量分別為5 ~10、 10 ~50 mg/L, 試驗結果見圖3。
圖3 投加助濾劑后懸浮固體處理效果Fig. 3 Treatment effect of suspended solid after filter aid added
由圖3 可見, 不投加助濾劑FA1060, 濾后水懸浮固體質量濃度超過4 mg/L, 不滿足標準要求;投加助濾劑FA1060 后, 濾后水懸浮固體質量濃度小于3 mg/L, 達到指標要求。 當助濾劑投加量為10 ~50 mg/L, 濾后水懸浮固體濃度較其投加量為5 ~10 mg/L 時改善并不明顯, 出水效果差別不大。因此, 沉降-氣浮-兩級過濾工藝條件下最佳助濾劑投加量為5 ~10 mg/L, 工藝各單元處理效果見圖4。
圖4 工藝各單元處理效果Fig. 4 Treatment effect of each process unit
(1) 氣浮技術可一定程度上提高壓裂采出水的處理效果, 建議有大量壓裂返排液排入計劃的新建污水站采用氣浮機, 而已建污水站根據(jù)實際情況,從“減少改造工程量以達到降本增效”的角度出發(fā),利用沉降罐加氣浮技術對已有沉降罐進行改造。
(2) 為進一步增強處理效果, 使最終出水懸浮固體達標, 需在濾前投加一定量的助濾劑, 投加量依據(jù)來水水質及壓裂液含量不同進行調節(jié), 當來水的懸浮固體質量濃度不超過140 mg/L 時, 助濾劑的最佳投加量不應超過10 mg/L。