李文杰
甘肅省生態(tài)環(huán)境科學設計研究院
截至2019年末,我國醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到7 382家,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年1—12月,中國化學藥品原藥產(chǎn)量達262.1萬t,同比增長3.1%[1],制藥廢水因含有高濃度的有機污染物,且種類繁多,組分復雜,生物毒性大,而難以生物降解,因此在其流向水體前進行有效處理尤為重要。
在使用有機或無機原料通過化學反應制備藥品的過程中,會產(chǎn)生大量的制藥廢水。根據(jù)反應過程的不同,將廢水分為洗滌廢水、廢液回收、生活污水、母液、輔助排水等[2];由于含有高濃度的催化劑、剩余反應物、溶劑等,廢水中的CODCr、NH3-N濃度都很高;廢水的pH變化幅度較大,導致后續(xù)處理過程中的中和反應要消耗大量的酸和堿;另外,廢水中還含有鹵代烴溶劑、苯胺、酚類等毒性化合物,且很難被降解[3]。
某藥業(yè)有限公司擁有包括藥用原料、口服固體制劑和注射劑GMP認證車間以及多功能中試現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,產(chǎn)能為原料藥50 ta,凍干粉針劑1 500萬瓶a。公司主打產(chǎn)品為門冬氨酸鳥氨酸系列產(chǎn)品。公司制藥廢水具有TN及NH3-N濃度高,含有大量難生物降解的有機物,水質(zhì)pH變化大等特點,如果不進行處理直接排放,會污染地表水體,嚴重時甚至會危害人體健康。
制藥廢水處理技術(shù)包括物理處理、化學處理和生物處理法。目前,國內(nèi)外都把生物處理法作為首選,活性污泥法是最經(jīng)典也是成本較低的生物處理措施,然而制藥廢水中含有大量難降解的有機物,僅通過生物處理很難達到排放標準。因此,需要先結(jié)合物理法、化學法對水中的污染物進行預處理,改變有機物成分,降低有機物負荷,提高其生化性,才能進一步利用生物法進行處理?!端廴痉乐涡袆佑媱潯?簡稱“水十條”)頒布以后,排放標準要求越來越嚴格,水質(zhì)達標也越來越有難度。為此,要求工程技術(shù)人員對制藥廢水處理流程中的預處理、生物處理、深度處理各工段不斷進行新技術(shù)、新工藝的研發(fā)和試驗[4]。筆者針對某藥業(yè)有限公司廢水水質(zhì)特點,研究提出采用兩級氨氮吹脫+綜合調(diào)節(jié)+水解酸化+兩級AO+混凝沉淀的組合處理工藝對廢水進行處理,并在小試試驗確定氨氮吹脫最優(yōu)工藝參數(shù)的基礎(chǔ)上,建設并調(diào)試運行系統(tǒng),工程運行結(jié)果表明,處理出水達到GB 18918—2002的一級A標準。
通過研究企業(yè)提供的資料并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研,污水站來水主要包括門冬氨酸鳥氨酸精煉車間、生產(chǎn)廠房、制劑車間生產(chǎn)廢水及員工生活污水,其中,門冬氨酸鳥氨酸精煉車間產(chǎn)生的高氨氮離子柱廢水排放量為200 m3d,其他生產(chǎn)和生活污水排放量為1 800 m3d。因此工程設計規(guī)模為2 000 m3d。具體設計進水和出水水質(zhì)指標見表1。
表1 污水處理站設計進、出水水質(zhì)指標
生產(chǎn)廢水主要來自于門冬氨酸鳥氨酸精煉車間、凍干與固體制劑車間。其中,門冬氨酸鳥氨酸精煉車間采用鹽酸、氫氧化鈉、氨水及原輔料進行合成制藥,排放廢水中NH3-N濃度高,含有大量難生物降解的有機物,水質(zhì)pH變化大,間歇無規(guī)律排放;其他生產(chǎn)廢水主要為濃縮廢水、真空泵廢水、設備清洗水、酒精回收廢水,間歇定時排放,污染物濃度相對穩(wěn)定,廢水成分單一,營養(yǎng)源不足,培養(yǎng)微生物困難,不利于提高廢水生物處理的負荷和效率。根據(jù)來水的水質(zhì)特點,經(jīng)過經(jīng)濟、技術(shù)比較,將高氨氮離子柱廢水和其他生產(chǎn)、生活污水單獨收集處理,針對高氨氮離子柱廢水采用pH調(diào)節(jié)+兩級氨氮吹脫+吸收工藝,先對廢水中的氨氮進行吹脫及吸收后,再將廢水與其他生產(chǎn)、生活污水進行混合,通過水解酸化+兩級A/O生化工藝,去除廢水中大部分有機污染物、TN、NH3-N及TP;在二級處理的基礎(chǔ)上,采用混凝沉淀工藝,降解廢水中的TP及殘留的有機物。廢水處理工藝流程見圖1。
圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Flow chart of sewage treatment process
生產(chǎn)車間的高氨氮離子柱廢水經(jīng)管道自流進入1#集水池進行均質(zhì)、均量調(diào)節(jié),在廢水中加入NaOH,調(diào)節(jié)pH至11.5,經(jīng)泵提升進入兩級氨氮吹脫塔,吹脫產(chǎn)生的氨氣通過硫酸進行吸收,形成的硫酸銨定期外運處置[5]。出水與其他混合污水在綜合調(diào)節(jié)池混合,通過加酸將其pH調(diào)至5.0~6.5,經(jīng)泵提升至水解酸化池,其中的水解酸化菌將長鏈或環(huán)狀有機物水解為短鏈或直鏈,從而提高廢水的可生化性[6],將氨基酸類物質(zhì)水解釋放出NH3-N,出水自流進入兩級A/O池。
A/O生物處理系統(tǒng)包含缺氧和好氧單元,對廢水中的CODCr、NH3-N、TN和SS均有較好的去除效果,特別是對NH3-N和TN[7-9]。在兩級A/O生化系統(tǒng)中,一級好氧池的混合液回流至一級缺氧池,在一級缺氧池中利用綜合調(diào)節(jié)池原水中可生物降解的有機物作為碳源,反硝化菌將硝態(tài)氮反硝化為N2,釋放到大氣中[10-13]。一級好氧池對氨氮進一步硝化(亞硝化),二級缺氧池利用反硝化細菌對部分硝態(tài)氮進一步反硝化,從而達到脫氮目的[14]。一級好氧池和二級好氧池根據(jù)實際硝化情況通過投加碳酸鈉以補充堿度,在二級缺氧池中根據(jù)實際反硝化情況通過適量投加乙酸鈉補充碳源,確保TN達標[15]。二級好氧池中的聚磷酸菌將吸收的有機物氧化分解,并超量吸收污水中的磷合成聚磷酸鹽存儲于細菌體內(nèi),形成富磷活性污泥,出水自流入二沉池進行泥水分離;大部分污泥回流至生化池前端,保證生化系統(tǒng)的污泥濃度;少量剩余污泥由泵輸送至儲泥池。
二沉池上清液自流入混凝反應池,通過投加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)對污水中殘余磷酸鹽、CODCr、SS等進行絮凝、吸附,在終沉池中沉淀去除,上清液通過排放口排放。
混凝反應/終沉池產(chǎn)生的物化污泥和水解酸化池、兩級A/O池產(chǎn)生的剩余污泥由泵送至儲泥池進行預濃縮,再經(jīng)螺桿泵送至板框壓濾機中進行壓濾,最終獲得含水率約為85%的脫水泥餅。
1.3.11#集水池
從精煉車間收集高氨氮離子柱廢水,在均質(zhì)、均量調(diào)節(jié)作用下,廢水pH變化較大。設計尺寸為7.0 m×4.0 m×4.5 m,設計停留時間為12 h。池內(nèi)設置機械攪拌,設置加堿裝置調(diào)節(jié)pH為11.5,加入30% NaOH約200 mg/L(平均值)。
1.3.2兩級氨氮吹脫塔
氨氮吹脫塔為一體式玻璃鋼塔,將其置于1#集水池上,兩級串聯(lián),塔身內(nèi)部采用拉西環(huán)填料,氣液比為3 500∶1,設計NH3-N進水濃度≤2 000 mg/L,出水濃度≤120 mg/L。
1.3.3格柵綜合調(diào)節(jié)池
收集車間其他種類生產(chǎn)廢水以及廠區(qū)生活污水。設計尺寸為16.0 m×10.0 m×4.5 m,設置穿孔攪拌及加H2SO4裝置,設計H2SO4(98%)加入量為20 mg/L,設計停留時間為6 h。
1.3.4水解酸化池
水解菌和產(chǎn)酸菌2種兼性細菌作為水解酸化階段的主要微生物,能夠?qū)⒋蠓肿雍碗y降解的有機物降解為小分子有機物,從而提高廢水的生化處理能力[16]。脈沖布水器用于水解酸化池布水,單個布水孔服務面積為0.8 m2,設計尺寸為12.0 m×6.5 m×6.5 m,有效水深為5.9 m,上升流速為0.95 m/h,停留時間為6.25 h。
1.3.5一級A/O池
一級A/O池總停留時間為17 h,其中缺氧池采用活性污泥法,污泥濃度為3 000 mg/L,氨氮負荷為0.047 kg/(kg·d)(以MLSS計,下同),污泥負荷為0.09 kg/(kg·d)?;旌弦夯亓鞅葹?00%,采用穿墻泵軸流泵進行混合液回流,污泥回流比為100%,氣液比為18∶1。
1.3.6二級A/O池
二級A/O池總停留時間為7.5 h,其中缺氧池采用活性污泥法,污泥濃度為3 000 mg/L,氨氮負荷為0.039 kg/(kg·d),污泥負荷為0.032 kg/(kg·d)?;旌弦夯亓鞅葹?00%,采用潛污泵進行混合液回流,污泥回流比為100%,氣液比為12∶1。
1.3.7混凝反應/終沉池
廢水中殘余磷酸鹽、CODCr、SS等污染物在混凝反應池進行吸附、絮凝,之后在終沉池進行泥水分離。設計尺寸18.0 m×6.8 m×4.5 m,混凝反應池采用平流式隔板反應槽,停留時間為5 min,絮凝池停留時間為25 min;平流式終沉池,沉淀區(qū)表面負荷為1.1 m3/(m2h)。
pH和氣液比是連續(xù)性吹脫工業(yè)裝置的重要操作參數(shù)。為獲得在不同水質(zhì)條件下氨氮吹脫工藝最優(yōu)的參數(shù),采用分析純硫酸銨和蒸餾水配制NH3-N濃度分別為150、500、1 000、1 500、2 000 mg/L的模擬廢水,進行pH和氣液比2個影響因素的優(yōu)化試驗,并以公司2 000 mg/L的高濃度氨氮廢水進行實際驗證。試驗裝置為Ф130 mm的有機玻璃填料柱,填裝25 mm聚丙烯鮑爾環(huán)填料,高度為1 m。廢水水量和空氣流量通過流量計調(diào)節(jié)和控制。高濃度氨氮廢水中加入NaOH攪拌,調(diào)節(jié)pH至一定值,靜置沉淀,取一定體積的上清液加入填料柱內(nèi),用恒溫槽給填料柱內(nèi)的廢水加溫,達到設定溫度后,吹脫空氣經(jīng)流量計從填料柱底部進入,鼓泡通過床層,離開填料柱的氣體經(jīng)塔頂冷凝器冷卻后排入大氣,試驗每隔一定時間取廢水樣品,測定NH3-N濃度。
1.4.1廢水pH對氨氮吹脫的影響
用NaOH調(diào)節(jié)廢水pH分別為6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、11.5、12.0、13.0,吹脫過程中的進水NH3-N濃度為2 000 mg/L,取500 mL廢水加入到填料柱內(nèi),吹脫溫度設為70 ℃,吹脫空氣流量為900 mL/min,鼓氣吹脫時間為180 min,研究廢水pH對氨氮吹脫的影響。
1.4.2氣液比對氨氮吹脫的影響
調(diào)節(jié)廢水的pH為11.5,入塔流量為0.3 m3/h,塔釜通入水蒸氣加熱至70 ℃,調(diào)節(jié)蒸氣量,維持填料塔中廢水的溫度,通過調(diào)節(jié)空氣流量來改變氣液比,吹脫過程中氣液比分別為500∶1、1 000∶1、1 500∶1、2 000∶1、2 500∶1、3 000∶1、3 500∶1、4 000∶1,研究氣液比對廢水NH3-N吹脫率的影響。
主要水質(zhì)指標檢測方法如表2所示。
表2 主要水質(zhì)指標檢測方法
2.1.1pH
pH對NH3-N吹脫率的影響如圖2所示。從圖2可以看出,pH為10.0~11.5,NH3-N吹脫率和濃度變化較大,pH持續(xù)增加,變化緩慢。當pH大于11.5時,廢水中的NH3-N主要以游離氨和氨化合物的形式出現(xiàn),此時增加pH對吹脫率的影響很小。
圖2 pH對NH3-N吹脫率的影響Fig.2 Effect of pH on the blow-off rate of NH3-N
2.1.2氣液比
氣液比對不同NH3-N濃度下吹脫率的影響如圖3所示。
圖3 氣液比對NH3-N吹脫率的影響Fig.3 Effect of gas-liquid ratio on NH3-N blow-off rate
由圖3可見,當氣液比小于2 000∶1時,不同NH3-N濃度廢水的NH3-N吹脫率隨氣液比的增加而顯著提高。當氣液比達到2 650∶1時,NH3-N濃度≥1 500 mg/L廢水的吹脫率可以達到90%,持續(xù)增加氣液比吹脫率增加緩慢,而NH3-N濃度低于1 500 mg/L的廢水吹脫率接近85%,繼續(xù)將氣液比提高至3 150∶1,吹脫率可以達到90%以上且增加緩慢。這表明,氣液比超過3 500∶1后,進水NH3-N濃度對吹脫率影響很小。為確保吹脫率達到90%以上,應根據(jù)進水中NH3-N的濃度將氣液比控制在(3 000~4 000)∶1的范圍內(nèi)。
2017年6月,污水處理工程建成并投入調(diào)試運行,系統(tǒng)實際進水量約為1 200 m3/d。經(jīng)過調(diào)試,氨氮吹脫預處理系統(tǒng)效果良好,吹脫出水NH3-N濃度小于120 mg/L,基本達到設計要求。調(diào)試運行時發(fā)現(xiàn),廢水處理站出水COD、TP能夠穩(wěn)定達標,但是出水TN及NH3-N濃度不穩(wěn)定,且不能達標。此時主要處理單元的NH3-N濃度和pH檢測結(jié)果如表3所示。由表3可見,水解酸化池之后的系統(tǒng)pH偏低,表明在硝化反應期間堿度不足。通過復核系統(tǒng)一級、二級好氧池硝化過程的氨氮負荷〔<0.03 g/(g·d)〕和各處理單元NH3-N濃度及pH變化,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出水不能穩(wěn)定達標的原因是一級、二級好氧池硝化反應時堿度不足。因此,在一級好氧池前端投加碳酸鈉以補充堿度,連續(xù)運行15 d后,出水NH3-N濃度降至4.0 mg/L,滿足GB 18918—2002一級A標準要求,但TN濃度仍不能達標。
表3 系統(tǒng)調(diào)試過程中主要處理單元pH及NH3-N濃度檢測結(jié)果
通過檢測兩級A/O系統(tǒng)后的二沉池和混凝反應/終沉池出水中的TN、NH3-N、硝態(tài)氮及有機氮濃度(表4),查找出水TN濃度仍不達標的原因。經(jīng)過復核系統(tǒng)一級、二級缺氧池反硝化過程的氨氮負荷〔<0.05 g/(g·d)〕及各處理單元出水COD、NH3-N濃度,發(fā)現(xiàn)TN濃度超標是由于反硝化過程中碳源不足所致。因此,在一級、二級缺氧池中補充乙酸鈉2 t/d,控制C/N為4∶1,經(jīng)過15 d連續(xù)運行,出水TN濃度為12.6 mg/L,能夠達標排放。
表4 系統(tǒng)調(diào)試過程中主要處理單元TN、NH3-N、硝態(tài)氮、有機氮濃度檢測結(jié)果
在3個月的連續(xù)調(diào)試運行中發(fā)現(xiàn),當好氧系統(tǒng)不補充堿度或者綜合調(diào)節(jié)池前端pH調(diào)節(jié)為中性或偏酸性時,兩級A/O池處理效果欠佳,出水不能穩(wěn)定達標。及時調(diào)整藥劑投加策略,在前端綜合調(diào)節(jié)池盡量將pH調(diào)至弱堿性,提前補充一定堿度,同時在二級好氧池前端補充碳酸鈉,根據(jù)實際反硝化情況在一級、二級缺氧池前端補充乙酸鈉。調(diào)整后各處理單元處理結(jié)果如表5所示。系統(tǒng)自正式運行以來,出水能穩(wěn)定達到GB 18918—2002的一級A標準排放要求。
表5 系統(tǒng)穩(wěn)定運行時廢水處理單元的預期處理效果
該項目的主要運營成本包括人工、電費、藥劑費等,折舊費、維修費等支出不計入運行成本(表6)。實際運營成本合計為2.429元/m3。
表6 運營成本統(tǒng)計表
(1)針對公司廢水水質(zhì)特點,采用兩級氨氮吹脫+綜合調(diào)節(jié)+水解酸化+兩級A/O+混凝沉淀的組合工藝進行處理,前端氨氮吹脫預處理系統(tǒng)中,通過調(diào)節(jié)pH至11.5,控制氣液體積比為3 500∶1,吹脫率可達90%以上。
(2)制藥廢水中NH3-N和TN濃度較高,應根據(jù)實際硝化情況,在一級、二級好氧池投加碳酸鈉補充堿度;根據(jù)實際反硝化情況,在一級、二級缺氧池中適量投加乙酸鈉補充碳源,并控制C/N為4∶1。通過兩級A/O池和二沉池處理后的污水,NH3-N去除率高達96.3%,TN去除率達到91.0%。
(3)項目自建成投入運行以來,處理效果穩(wěn)定。出水CODCr≤50 mg/L,NH3-N濃度≤8 mg/L,TN濃度≤15 mg/L,SS濃度≤10 mg/L,出水水質(zhì)達到GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》的一級A標準。