楊光 趙波 谷闖 邊士成(錦西天然氣化工有限責(zé)任公司,遼寧 葫蘆島125001)
錦西天然氣化工有限責(zé)任公司為一家大型化肥企業(yè),年產(chǎn)成品氨30 萬(wàn)噸,尿素52 萬(wàn)噸,合成裝置采用布朗工藝流程,工藝復(fù)雜,技術(shù)先進(jìn),自動(dòng)化程度高。
合成氣壓縮機(jī)100C2是合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)的重要設(shè)備,軸瓦溫度過(guò)高會(huì)造成機(jī)組聯(lián)鎖停車,并會(huì)引發(fā)軸瓦損傷、軸承損壞等一系列不可逆轉(zhuǎn)的惡性事故。2018年3月,100CT2蒸汽透平止推軸承瓦溫(TI512)出現(xiàn)高報(bào)警。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)排查,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油總管上油溫度55.7℃,振動(dòng)位移監(jiān)測(cè)值無(wú)變化。如不做出改善措施,隨著夏季的到來(lái),環(huán)境溫度逐步升高,軸瓦溫度將會(huì)影響到壓縮機(jī)機(jī)組過(guò)夏,甚至?xí)绊懝に囅到y(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行。
圖1 合成氣壓縮機(jī)透平圖
合成氣壓縮機(jī)100C2 為離心式壓縮機(jī),主要流程如圖1所示。
合成氣壓縮機(jī)的透平100CT2 為抽氣冷凝式透平,高壓蒸汽管網(wǎng)來(lái)的溫度515℃、壓力12.5MPa 的高壓過(guò)熱蒸汽經(jīng)主汽閥XV112 及高壓調(diào)節(jié)閥PV253 進(jìn)入透平100CT2 膨脹做功,在透平中膨脹做功后的蒸汽一部分在36bar、348℃的條件下經(jīng)過(guò)單向閥XV127 抽出,作為中壓蒸汽管網(wǎng)供汽,另一部分蒸汽經(jīng)過(guò)透平低壓閥PV132進(jìn)入到透平的后段繼續(xù)膨脹做功,最后經(jīng)過(guò)透平的末級(jí)葉片排入到表面冷卻器中冷凝,由冷凝液泵提壓后送至水氣精制系統(tǒng)循環(huán)利用[1]。
TE511、TE512兩個(gè)探頭同時(shí)顯示溫度高,排除探頭故障指示不準(zhǔn)的原因,從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析。
換熱器利用循環(huán)水對(duì)油進(jìn)行換熱,隨著裝置的運(yùn)行,換熱器容易出現(xiàn)堵塞、結(jié)垢等問(wèn)題,降低換熱面積及傳熱推動(dòng)力,導(dǎo)致?lián)Q熱效果不好,透平潤(rùn)滑油上油溫度高,從而造成軸承溫度不能被有效降低,最終使TE512出現(xiàn)高溫報(bào)警。
循環(huán)水的溫度直接影響換熱器冷卻效果,致使?jié)櫥蜔崃繜o(wú)法有效移除,進(jìn)而影響透平上油溫度,在換熱器效率無(wú)損失的情況下,循環(huán)水溫度高,傳熱推動(dòng)力減小,同樣無(wú)法有效將油品冷卻至設(shè)計(jì)溫度范圍。
上油管路有一¢10限流孔板,對(duì)軸承的上油量起到限流作用,在壓力一定的情況下,孔板的大小直接影響上油量。上油量較少,軸承熱量無(wú)法有效移除,繼而造成軸瓦溫度升高。
軸位移增加,會(huì)使軸承間隙縮小,上油壓力一定的情況下,油流量也會(huì)相應(yīng)較少,造成軸瓦溫度高。
圖2 增加的外循環(huán)冷卻器
先后增加兩臺(tái)外循環(huán)冷卻設(shè)備(如圖2中紅色部分)作為降低油溫的輔助設(shè)備。流程為從油泵出口管線引出一股潤(rùn)滑油,經(jīng)過(guò)外加油冷器冷卻后直接并入軸承上油壓力表根部,這股較低溫度的潤(rùn)滑油將直接降低進(jìn)入止推軸承的油溫,同時(shí)降低軸瓦TE512溫度。
環(huán)境溫度升高時(shí),為防止油溫受環(huán)境溫度影響而升高。在油冷器上方安裝噴淋管線,通過(guò)噴淋達(dá)到降溫效果(如圖3 所示)。
圖3 潤(rùn)滑油冷卻器增加噴淋
并且從監(jiān)測(cè)情況來(lái)看,此舉措起到了一定的降溫作用。
循環(huán)水的溫度,對(duì)換熱效果也起到很重要的作用,因此可以與水汽車間協(xié)調(diào),繼續(xù)降低循環(huán)水溫度,最大限度的調(diào)整一循二循配比,保證合成循環(huán)水量、水溫,從而增強(qiáng)油冷卻器的換熱效果。
止推軸承的上油管線壓力表根部增加輔助上油管線(φ 10mm不銹鋼管),增壓冷卻后,軸承上油壓力提高到0.1MPa,軸瓦溫度下降3℃,此措施雖取得一定效果但未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。事實(shí)證明此項(xiàng)措施有效,但受管徑限制上油壓力已無(wú)法繼續(xù)提高,達(dá)不到更好的效果。整改措施:增大上油管尺寸,更換輔助上油管線為1/2//不銹鋼管,更換后上油壓力可提高到0.15MPa以上。調(diào)整后溫度可以下降到113℃左右。
上油孔板尺寸為¢10,導(dǎo)致孔板上油量小,通過(guò)查找圖紙,檢修測(cè)量,對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)等多方向研究考證,最終決定增大孔板尺寸到¢13,從而提高軸端上油量,最終達(dá)到降低軸瓦溫度的目標(biāo)。
大修檢查軸瓦間隙、瓦塊磨損情況,保留數(shù)據(jù),對(duì)軸瓦間隙加以確認(rèn),進(jìn)行重新調(diào)整。
改造后軸瓦溫度由119℃以上報(bào)警值降至115℃并保持穩(wěn)定,一系列措施的實(shí)施,使機(jī)組順利的度過(guò)了夏季高溫天氣,達(dá)到降低軸瓦溫度TE512的目的。
此次處理全方位多角度的分析,多種措施并行,最終達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),保證了合成氨裝置平穩(wěn)度過(guò)夏季高溫天氣。降低上油溫度、增加上油量等措施,是從工藝的角度,采取了相應(yīng)的措施,保證裝置的連續(xù)運(yùn)行,達(dá)到處理方案預(yù)期效果,同時(shí)為以后遇到此類問(wèn)題提供參考方向。