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煤礦巷道錨桿支護(hù)材料合理化研究分析

2020-07-15 04:13
山西冶金 2020年3期
關(guān)鍵詞:回風(fēng)順桿體托板

王 炎

(山西王家?guī)X煤業(yè)有限公司, 山西 忻州 036600)

針對(duì)沿空留巷、小煤柱巷道等復(fù)合巷道受采空區(qū)、以及回采影響,巷道圍巖受力大,圍巖破壞嚴(yán)重,傳統(tǒng)錨網(wǎng)(索)支護(hù)對(duì)圍巖破壞控制效果差,錨桿支護(hù)后在破碎圍巖中出現(xiàn)錨固失效效應(yīng)機(jī)理,導(dǎo)致錨桿支護(hù)強(qiáng)度降低,錨桿起不到預(yù)期支護(hù)效果;所以在對(duì)應(yīng)力區(qū)圍巖進(jìn)行錨桿、錨索進(jìn)行支護(hù)前,必須針對(duì)圍巖受力情況,對(duì)不同技術(shù)參數(shù)的錨桿、錨索力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行分析,然后合理選擇相匹配的支護(hù)體對(duì)變形圍巖進(jìn)行支護(hù),這有這樣才能對(duì)變形圍巖進(jìn)行有效控制;本文以18105 回風(fēng)順槽為例,分析了巷道受力情況,并進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化。

王家?guī)X煤業(yè)是晉能集團(tuán)主力礦井,年生產(chǎn)能力超過(guò)400 萬(wàn)t,埋深超過(guò)400 m,煤層厚度6~8 m,為高瓦斯礦井,采用綜采放頂煤開(kāi)采。由于為解工作面決瓦斯抽放問(wèn)題和采掘接續(xù)問(wèn)題,工作面采用兩進(jìn)一回布置方式,其中一條巷道留下復(fù)用,作為下一工作面的回風(fēng)順槽。復(fù)用巷道礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,支護(hù)難度極大,自王家?guī)X煤業(yè)建礦以來(lái)一直是困擾礦井的生產(chǎn)技術(shù)難題,需要專門研究。本文主要從復(fù)用巷道錨桿支護(hù)材料合理化方面開(kāi)展研究,包括支護(hù)材料力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),支護(hù)材料不足分析,提出王家?guī)X煤業(yè)支護(hù)材料改進(jìn)和引進(jìn)新型支護(hù)材料等具體措施。

1 18105 工作面復(fù)用巷道受力影響分析

18103 工作面與18105 工作面為鄰近工作面,在兩個(gè)工作面之間布置了18105 回風(fēng)順槽及18103運(yùn)輸順槽;18103 工作面回采中18105 回風(fēng)順槽作為輔助進(jìn)風(fēng)巷,18103 工作面回采結(jié)束后作為18105工作面回風(fēng)巷道,18103、18105 工作面回采過(guò)程中通過(guò)對(duì)18105 運(yùn)輸順槽圍巖變形情況觀察發(fā)現(xiàn),圍巖變形及支護(hù)主要存在以下特點(diǎn):

1)由于18105 運(yùn)輸順槽埋深大,巷道在開(kāi)拓延伸中圍巖受力大,當(dāng)18103 工作面在回采中工作面前后50 m 范圍內(nèi)分別受同側(cè)回采應(yīng)力、采空區(qū)殘余應(yīng)力作用,導(dǎo)致巷道位于18103 工作面?zhèn)认飵推茐膰?yán)重,支護(hù)難度大。

2)當(dāng)18103 工作面回采后,18105 工作面在回采時(shí)18105 回風(fēng)順槽圍巖主要受工作面回采應(yīng)力,18103 采空區(qū)殘余應(yīng)力破壞作用,巷道在二次動(dòng)壓作用下,圍巖壓力顯現(xiàn)明顯。

3)由于工作面回采煤層厚度大,巷道預(yù)留頂煤厚度達(dá)3.0 m,煤層賦層穩(wěn)定性差,在巷道在多重應(yīng)力作用下,頂煤穩(wěn)定性差,頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,局部出現(xiàn)冒頂現(xiàn)象,頂板錨桿、錨索支護(hù)效果差,難以對(duì)巷道頂板進(jìn)行有效控制維護(hù)。

2 原有錨桿支護(hù)材料力學(xué)性能檢測(cè)

2.1 錨桿及其配件力學(xué)性能檢測(cè)

1)錨桿及其附件主要包括錨桿桿體、螺母和錨桿托板。其力學(xué)性能檢測(cè)主要按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展。王家?guī)X煤業(yè)采用直徑22 mm 左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,對(duì)其力學(xué)性能進(jìn)行拉伸試驗(yàn),如表1 所示。

表1 錨桿/錨索桿體拉伸試驗(yàn)強(qiáng)度參數(shù)

2)從表1 可以看出錨桿其屈服強(qiáng)度沒(méi)有小于335 MPa 情況出現(xiàn),說(shuō)明錨桿材質(zhì)滿足要求。根據(jù)國(guó)標(biāo)MT 146.1—2002 的相關(guān)規(guī)定錨桿桿體應(yīng)優(yōu)先選用屈服強(qiáng)度大于335 MPa 螺紋鋼桿體,桿體的延伸率應(yīng)不小于15%。而錨桿桿體伸長(zhǎng)率均大于32%,錨桿鋼材的延伸率滿足要求。

3)選取王家?guī)X煤業(yè)常用的錨桿托板,進(jìn)行承載力試驗(yàn)。托板規(guī)格為150 mm×150 mm×8 mm 的拱形托板,試驗(yàn)時(shí)把托盤擺放好后放置在試驗(yàn)機(jī)上準(zhǔn)備開(kāi)始試驗(yàn)。啟動(dòng)試驗(yàn)機(jī)直至試樣托盤被壓平,加載速率從0.2 kN/s 提升至1 kN/s,觀察托盤破壞形式,拍照、記錄,如圖1 所示。

圖1 錨桿托板承載力- 變形曲線

由圖1 可見(jiàn),托板的承載能力在155 kN 到165 kN 之間(第一個(gè)拐點(diǎn)),托板的承載能力與直徑22 m的屈服強(qiáng)度335 MPa 錨桿不配套。錨桿托板還需要增加調(diào)心球墊和減摩墊片,不配套調(diào)心球墊和減摩墊片,預(yù)緊扭矩與預(yù)緊力轉(zhuǎn)化系數(shù)低,當(dāng)錨桿與巷道圍巖表面不垂直時(shí),容易被托板口卡住,錨桿受復(fù)合應(yīng)力嚴(yán)重,導(dǎo)致錨桿不能充分發(fā)揮原有的支護(hù)作用。

2.2 錨索及其配件力學(xué)性能檢測(cè)

1)錨索及其配件包括錨索索體、鎖具和錨索托板,索體力學(xué)性能測(cè)試采用方法同錨桿。王家?guī)X煤業(yè)原采用1×7 股直徑21.6 mm 錨索,其力學(xué)性能和變形參數(shù)如表2 所示。從表2 可知,其力學(xué)性能和延伸率符合規(guī)范要求。

表2 錨索試件拉伸變形參數(shù)

2)鎖具承載力系數(shù)試驗(yàn)主要是檢驗(yàn)鎖具強(qiáng)度與錨索抗拉強(qiáng)度是否匹配,鎖具與錨索組合抗拉時(shí)的各參數(shù)是否滿足國(guó)標(biāo)要求。鎖具的靜載錨固性能同時(shí)滿足效率系數(shù)大于0.95,鎖具、索體組合構(gòu)件達(dá)到極限拉力時(shí)的總應(yīng)變大于2.0%的要求,錨索鎖具滿足錨索承載力的要求。

3)18105 回風(fēng)順槽原有錨索托板為方形平托版,無(wú)法進(jìn)行承載力試驗(yàn),從井下使用變形情況來(lái)看,平托板極易翻蓋變形,喪失承載力,降低支護(hù)效果。

2.3 試驗(yàn)總結(jié)分析

分析錨桿支護(hù)材料測(cè)試結(jié)果,結(jié)合井下實(shí)際應(yīng)用情況,18105 回風(fēng)順槽原有支護(hù)材料主要存在以下不足:

1)錨桿桿體和螺母能滿足要求,但錨桿托板需要改進(jìn),需要提高承載力;托板球窩需要改進(jìn),增加調(diào)心球墊和減摩墊圈,改善桿尾受力狀態(tài),提高錨桿預(yù)緊扭矩轉(zhuǎn)化效率。

2)錨索托板同樣需要改進(jìn),改用拱形托板,使托板承載力與錨索相匹配,增加調(diào)心球墊。

3 18105 回風(fēng)順槽支護(hù)優(yōu)化改進(jìn)

3.1 支護(hù)改進(jìn)設(shè)計(jì)

1)金屬錨桿保持為直徑22 mm 左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,改變托板結(jié)構(gòu),規(guī)格為150 mm×150 mm×8 mm,厚度不小于8 mm,托板高度不小于34 mm,承載力與桿體匹配;添加調(diào)心球墊和減摩墊圈。

2)錨索多樣化,頂錨索采用1×19 股直徑21.8 mm錨索,幫錨索采用1×7 股直徑17.8 mm 錨索,動(dòng)壓巷道加固采用1×19 股直徑28.6 mm 大錨索;棄用錨索平托版,改用拱形方托板,長(zhǎng)寬尺寸為300 mm×300 mm,厚度分別為12、14、20 mm,托板高度分別不小于58、60、64 mm;添加調(diào)心球墊。

3)為減少巷道頂煤的破壞,錨桿組合構(gòu)件仍采用鋼筋托梁,錨索組合構(gòu)件采用W 鋼帶,與W 鋼帶配套使用的錨索采用W 形錨索托板。

4)二次動(dòng)壓巷道兩幫均采用金屬錨桿,不用玻璃鋼錨桿;埋深超過(guò)450 m 的靜壓順槽回采幫同樣采用金屬錨桿,不用玻璃鋼錨桿,減少錨桿破斷現(xiàn)象。

3.2 應(yīng)用效果分析

截止2019 年2 月14 日18103 工作面已回采到位,18105 輔助運(yùn)輸順槽正掘進(jìn)施工階段,為了降低巷道二次動(dòng)壓影響,決定對(duì)18105 輔助運(yùn)輸順槽支護(hù)進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)后期工作面回采對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),18105 輔助運(yùn)輸順槽與18105 回風(fēng)順槽相比,18105、18104 工作面在回采中對(duì)18108 輔助運(yùn)輸順槽影響小,控制了二次動(dòng)壓對(duì)巷道圍巖變形影響,頂板最大下沉量控制在0.12 m,兩幫最大移進(jìn)量控制在0.35 m 以下,未發(fā)生大面積頂板破碎、煤壁片幫現(xiàn)象,保證了回采巷道圍巖穩(wěn)定性。

4 結(jié)語(yǔ)

根據(jù)18105 回風(fēng)順槽二次動(dòng)壓影響情況,通過(guò)采用力學(xué)性能測(cè)試對(duì)動(dòng)壓巷道圍巖支護(hù)可靠性進(jìn)行分析,并在原有支護(hù)材料不足以及現(xiàn)有的地質(zhì)生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上,對(duì)支護(hù)材料進(jìn)行改進(jìn),通過(guò)改進(jìn)后的支護(hù)材料,在受動(dòng)壓影響的18105 輔運(yùn)順槽進(jìn)行推廣使用,實(shí)踐證明,改進(jìn)后的支護(hù)材料,大幅改善支護(hù)支護(hù)效果,保證了礦井的安全生產(chǎn)。

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