韓飛飛
(山西霍寶干河煤礦有限公司,山西 臨汾 041600)
霍寶干河煤礦目前正開采2#煤層。2-105 工作面煤層平均厚度4.2 m,傾角2~10°。工作面直接頂和直接底均為砂質泥巖。直接頂砂質泥巖厚度為6.4 m,直接底砂質泥巖厚度為1.1 m。砂質泥巖抗壓強度4.2~18.4 MPa,平均11.3 MPa,抗拉強度0.22~0.39 MPa,平均0.31 MPa?;卷敽突镜拙鶠橹辛I皫r,厚度分別為1.7 m 和10.6 m。中粒砂巖抗壓強度8.2~22.3 MPa,平均15.3 MPa。
2-1051工作面回風順槽為矩形斷面,掘寬4.9 m,掘高4.2 m,凈寬4.8 m,凈高4.1 m,掘進斷面為20.58 m2,凈面為19.68 m2。2-1051 工作面回風順槽長度為1850 m,施工時沿煤層頂板掘進。在掘進過程中2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 段圍巖破碎,兩幫變形量達730 mm,底鼓量為235 mm,頂板移近量為410 mm,巷道支護困難。通過與現場人員溝通和下井實地考察可知[1], 2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段大變形原因如下:
(1)2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段上覆巖層為砂質泥巖,抗壓性差,屬于軟弱巖層,遇水后圍巖變形量大。
(2)2-1051 工作面回風順槽西南側為一采區(qū)三條大巷,分別為一采區(qū)回風巷、一采區(qū)皮帶巷和一采區(qū)軌道巷,掘進過程中受鄰近巷道影響會造成應力集中[2],導致回風順槽圍巖破碎,支護困難。
(3)2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段錨桿、錨索、鋼帶、金屬網支護參數不合理,工人不按設計要求進行施工,導致錨桿、錨索支護間排距不準確,施工質量差,錨索、錨桿錨固力和預緊力不達標[3]。部分破碎區(qū)域錨索、錨桿個別出現失效現象,局部有網兜現象[4]。
2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段采用錨網索+W 型鋼帶+槽鋼聯合支護。頂板布置錨桿6 根,錨桿間排距為800×1200 mm,布置1 根錨索,排距為2400 mm;兩幫布置錨桿4 根,間排距為1100×1200 mm。支護參數如下[5]。
(1)頂部及幫部錨桿:錨桿采用螺紋鋼Ф20×2400 mm 型,每根使用1 卷MSZ23/60 型樹脂錨固劑和1 卷MSK23/60 型樹脂錨固劑,托盤采用Q235 鋼,規(guī) 格 為 長× 寬× 厚=150×150×8 mm 碟形托盤,錨桿均使用配套標準螺母緊固,錨固力110 kN,扭矩力頂部錨桿240 N·m,幫部200 N·m。
(2)頂部錨索:采用Φ17.8×5000 mm 鋼絞線,每根鋼絞線必須使用專用的托盤和與鋼絞線配套的鎖具固定。托盤采用300×300×16 mm 碟型鋼板。每根錨索使用2 卷MSZ23/60 和1 卷MSK23/60 型樹脂錨固劑,錨固力300 kN,張拉預緊力210 kN。
(3)鋼筋網:巷道頂板金屬網采用直徑4.5 mm的Q235 鋼筋焊制,網格100×100 mm,網幅規(guī)格900×1700 mm。塑鋼網:巷道幫部采用塑鋼網,網幅規(guī)格800×4200 mm。網片要壓茬連接,搭接長度不小于100 mm,相鄰兩張網之間要用雙股16#鐵絲連接,連接點要均勻布置,雙排扣距200 mm。
(4)W 鋼帶:頂部使用W 型鋼帶BHW-280-3.0-4.8,鋼帶長度為4.8 m,寬度為280 mm,厚度為3 mm,與錨桿配套使用,逐排布置。槽鋼托梁:槽鋼托梁采用16#槽鋼加工,長度2600 mm,槽鋼設置孔距2400 mm 錨索孔,托盤采用300×300×16 mm碟形托盤。槽鋼托梁縱向布置,槽鋼托梁設置錨索孔,與錨索配合使用,每根拖梁使用兩根錨索固定。2-1051工作面回風順槽破碎段巷道支護斷面圖如圖1、圖2所示。
圖1 2-1051 工作面回風順槽破碎段錨桿、錨索布置
圖2 2-1051 工作面回風順槽破碎段頂板支護展開圖
2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段采用合理的支護方案后,在回風順槽900~1300 m 內選取有代表性圍巖1000 m 和1150 m 各布置1 個測點,觀測頻率為2d/次,觀測周期為35 d,來監(jiān)測回風順槽破碎段圍巖頂底板和兩幫移近量[6]。觀測數據匯總得圖3 所示巷道表面位移變化圖。
圖3 巷道表面位移變化圖
由圖3 可以看出,2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段在采用支護方案后,2 個測點在前12 d 巷道頂底板和兩幫變形量較大,在15 d后2 測點數據顯示回風順槽圍巖變形量開始逐漸趨于穩(wěn)定,最終回風順槽破碎段兩幫移近量穩(wěn)定在210 mm 左右,頂底板移近量穩(wěn)定在185 mm 左右。在對破碎段采用聯合支護方案后,對比初期的兩幫變形量730 mm 和頂底板變形645 mm,兩幫和頂底板移近量分別為初期變形量的28.7%和28.6%。回風順槽破碎段圍巖變形得到有效控制,支護后巷道圍巖總體變形量較小,為后期礦井工作面正常生產提供安全條件。
(1)針對霍寶干河煤礦2-1051 工作面回風順槽900~1300 m 破碎段具體的工程概況,分析了巷道支護不利條件為支護參數不合理,工人不按設計要求進行施工導致錨桿、錨索支護間排距不準確,施工質量差。錨索、錨桿錨固力和預緊力不達標,頂板巖性軟弱及受到周邊巷道圍巖擾動造成應力集中。
(2)現場工業(yè)性試驗表明:采用錨網索+W型鋼帶+槽鋼聯合支護后,巷道圍巖變形量得到了有效控制,現場支護效果良好,兩幫和頂底板移近量分別為初期變形量的28.7%和28.6%。圍巖變形得到有效控制,滿足礦井安全生產條件。