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600MW機(jī)組汽輪機(jī)振動(dòng)大原因分析及處理

2020-07-10 22:51:13張學(xué)濤
科學(xué)與財(cái)富 2020年12期
關(guān)鍵詞:拉筋軸瓦汽輪機(jī)

張學(xué)濤

摘 要:分析潮州發(fā)電公司#2機(jī)組汽輪機(jī)在正常運(yùn)行工況狀態(tài)下5、6、7號(hào)軸承軸振及瓦振突增的故障,結(jié)合汽輪機(jī)各部件結(jié)構(gòu)、運(yùn)行方式調(diào)整、相關(guān)檢修記錄等,逐一排查可能影響振動(dòng)的原因,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取有效措施解決該類(lèi)缺陷。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);振動(dòng);軸瓦;葉片;拉筋

前言

潮州發(fā)電公司#2機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠(chǎng)制造的CLN600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪機(jī),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子共有六個(gè)徑向支持軸承和一個(gè)推力軸承,1#~6#軸承均為四瓦可傾軸承,推力軸承位于前箱的1#支持軸承外側(cè),其中高中壓轉(zhuǎn)子、低壓(I)轉(zhuǎn)子、中間軸、低壓(II)轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、勵(lì)磁機(jī)刷架小軸,各聯(lián)軸器均為剛性連接。共9個(gè)軸承,#1、#2瓦支承高中壓轉(zhuǎn)子;#3、#4瓦支承低壓(I)轉(zhuǎn)子;#5、#6瓦支承低壓(II)轉(zhuǎn)子;#7、#8、#9瓦共同支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和勵(lì)磁機(jī)刷架小軸。#1-#6瓦為四瓦塊可傾瓦,#7、#8瓦為三瓦塊可傾瓦,#9瓦為圓筒瓦。

2020年1月9日,2號(hào)機(jī)組負(fù)荷350MW,高低壓凝汽器真空(-97.2kPa/-97.8kPa),凝汽器最大背壓4.0kPa,軸封壓力、溫度穩(wěn)定,監(jiān)盤(pán)發(fā)現(xiàn)大機(jī)5、6、7號(hào)軸振及瓦振突增,過(guò)程報(bào)警及硬光字均無(wú)報(bào)警,數(shù)值如下:X方向:5X由 24 μm突增至 31μm后緩慢上漲至 40 μm,基本穩(wěn)定;6X 由101 μm突增至110μm后緩慢上漲至122 μm,基本穩(wěn)定;Y方向: 6Y由 56 μm突增至 66μm后緩慢上漲至 73 μm,基本穩(wěn)定;7Y由 70 μm突增至 74μm后緩慢上漲至 81 μm,基本穩(wěn)定;W方向:5W由 34 μm突增至 37μm后緩慢上漲至 40 μm,基本穩(wěn)定;6W由 37 μm突增至 44μm后緩慢上漲至 50 μm,基本穩(wěn)定;7X由 56 μm緩慢上漲至 60 μm;8X由 43 μm緩慢上漲至 48 μm;

其余軸振、瓦振無(wú)明顯變化,就地傾聽(tīng)大機(jī)低壓缸A無(wú)明顯異音,測(cè)得振動(dòng)與DCS一致,檢查凝汽器水位、凝結(jié)水Na濃度、電導(dǎo)無(wú)變化,各段抽汽壓力、溫度無(wú)明顯變化,停1A循泵,緩慢降真空至(-95.8kPa/-97.4kPa),觀(guān)察大機(jī)振動(dòng)逐漸穩(wěn)定。

1 ?原因分析

在#2機(jī)組正常運(yùn)行工況下,參考機(jī)組設(shè)計(jì)圖紙、歷次2號(hào)機(jī)A修檢修記錄、振動(dòng)突增時(shí)數(shù)據(jù)分析、機(jī)組其他運(yùn)行參數(shù)的對(duì)比,使用TDM監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采集相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)可能引起此類(lèi)振動(dòng)大的因素逐一分析、確認(rèn)、排查,初步判斷此類(lèi)異常主要由低壓(II)轉(zhuǎn)子不平衡引起。

不平衡是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子最常見(jiàn)的故障。引起轉(zhuǎn)子不平衡的原因有:結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,制造和安裝誤差,材質(zhì)不均勻,受熱不均勻,運(yùn)行中轉(zhuǎn)子的腐蝕、磨損、結(jié)垢、零部件的松動(dòng)或脫落等。轉(zhuǎn)子不平衡故障包括:轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、初始彎曲、熱態(tài)不平衡、部件脫落、結(jié)垢、聯(lián)軸器不平衡等,不同的原因引起的轉(zhuǎn)子不平衡故障規(guī)律相近,但也各有特點(diǎn)。

1.1 ?轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡

轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起的振動(dòng),在整個(gè)機(jī)組軸承中均發(fā)生較大的振動(dòng),在轉(zhuǎn)子通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)幅值有時(shí)特別明顯地增大,其振動(dòng)頻率與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速一致,波形為正弦波,以一倍頻振幅為主,其他諧波的振幅較小,頻譜呈樅樹(shù)形,定速下幅值穩(wěn)定,相位穩(wěn)定。

1.2 ?轉(zhuǎn)子初始彎曲

初彎轉(zhuǎn)子具有與質(zhì)量不平衡轉(zhuǎn)子相似的振動(dòng)特征,所不同的是初彎轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)速較低時(shí)振動(dòng)較明顯,趨于初彎值。

1.3 ?熱態(tài)不平衡

在機(jī)組啟動(dòng)或停機(jī)及較大負(fù)荷變動(dòng)過(guò)程中。由于熱交換速度的差異,使轉(zhuǎn)子橫截面產(chǎn)生不均勻的溫度分布,使轉(zhuǎn)子發(fā)生瞬時(shí)熱彎曲,產(chǎn)生較大的不平衡。熱彎曲引起的振動(dòng)一般與負(fù)荷有關(guān),改變負(fù)荷,振動(dòng)相應(yīng)地發(fā)生變化,但在時(shí)間上較負(fù)荷的變化滯后。隨著盤(pán)車(chē)或機(jī)組的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,整體溫度趨于均勻,振動(dòng)會(huì)逐漸減小。

1.4 ?轉(zhuǎn)子部件脫落

運(yùn)行中的轉(zhuǎn)子部件突然脫落也會(huì)引起轉(zhuǎn)子不平衡,使轉(zhuǎn)子振幅突然發(fā)生變化??梢詫⒉考撀涫Ш猬F(xiàn)象看作對(duì)工作狀態(tài)的轉(zhuǎn)子的瞬時(shí)階躍響應(yīng)。由于瞬態(tài)響應(yīng)最終要衰減為零,因此,部件脫落的主要特征是振動(dòng)會(huì)突然發(fā)生變化后趨于穩(wěn)定,振動(dòng)的振幅一般會(huì)有較明顯的增大,振動(dòng)的相位一般會(huì)有變化。

1.5 ?轉(zhuǎn)子部件結(jié)垢

如果工質(zhì)的質(zhì)量不合格,隨著時(shí)間的推移,將在轉(zhuǎn)子的動(dòng)葉和靜葉表面產(chǎn)生塵垢,使轉(zhuǎn)子原有的平衡遭到破壞,振動(dòng)增大。由于結(jié)垢需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,所以振動(dòng)是隨著時(shí)間逐漸增大的。且由于通流條件變差,軸向推力增加,軸向位移增大,機(jī)組級(jí)間壓力逐漸增大,效率逐漸下降。

1.6 ?聯(lián)軸器不平衡

由于制造、安裝的偏差或者動(dòng)平衡時(shí)未考慮聯(lián)軸器的影響,可能使聯(lián)軸器產(chǎn)生不平衡。聯(lián)軸器不平衡具有與質(zhì)量不平衡相似的振動(dòng)特征,通常是聯(lián)軸器兩端軸承的振動(dòng)較大,相位基本相同。

綜上所述,結(jié)合機(jī)組以往振動(dòng)大案例和咨詢(xún)其他相同型號(hào)汽輪機(jī)廠(chǎng)家,基本確定為低壓(II)轉(zhuǎn)子相關(guān)部件松脫導(dǎo)致振動(dòng)異常。

2 ?過(guò)程處理及效果

2020年1月10日,2號(hào)機(jī)組停機(jī),打開(kāi)低壓缸人孔檢查發(fā)現(xiàn),低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片拉筋有一處裂紋,揭缸檢查轉(zhuǎn)子其他部件無(wú)異常,修補(bǔ)拉筋裂紋后回裝,機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)600MW負(fù)荷1至6號(hào)軸承軸振及瓦振恢復(fù)正常。

3 ?結(jié)束語(yǔ)

振動(dòng)產(chǎn)生的原因多種多樣且十分復(fù)雜,而且每個(gè)汽輪機(jī)組的情況也都不同,因此需要針對(duì)每一個(gè)機(jī)組,根據(jù)異常分析,進(jìn)行一系列的試驗(yàn),找出振動(dòng)的規(guī)律,做好記錄工作,結(jié)合運(yùn)行與檢修時(shí)的資料,進(jìn)行綜合分析,才能找到振動(dòng)的原因,加以消除。在生產(chǎn)運(yùn)行中,還必須做好振動(dòng)監(jiān)測(cè)工作。避免異常振動(dòng)的發(fā)生,確保整個(gè)電廠(chǎng)的正常運(yùn)行。

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