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旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排在甘蔗糖廠蔗渣鍋爐中的應(yīng)用與分析

2020-07-10 06:54:50胡建諒
甘蔗糖業(yè) 2020年3期
關(guān)鍵詞:蔗渣糖廠爐排

胡建諒

(中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司,北京100011)

0 前言

中國(guó)的甘蔗制糖工廠單體規(guī)模較小,原料的收割以人工砍蔗為主,去葉去梢,含土含雜量較少,潔凈的甘蔗經(jīng)人工裝車再運(yùn)至糖廠進(jìn)行生產(chǎn)加工,因此,甘蔗壓榨后的蔗渣含泥沙量很少,這種燃料比較適合采用固定式爐排的蔗渣鍋爐。近些年隨著甘蔗糖廠向大型化發(fā)展,鍋爐的產(chǎn)能和壓力等級(jí)也在不斷加大,雖然很多糖廠對(duì)蔗渣鍋爐進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),獲得了一定成效[1-2],但固定式爐排結(jié)構(gòu)上的缺陷已開始顯現(xiàn),尤其是應(yīng)對(duì)機(jī)械化收割含泥沙量大的甘蔗原料時(shí),固定爐排極易產(chǎn)生底灰混合泥沙堆積在鍋爐底部,依賴人力排灰難以做到持續(xù)不斷、循環(huán)往復(fù)地排灰,鍋爐的燃燒效率低下,并時(shí)常出現(xiàn)風(fēng)孔通道被泥沙堵住,以致鍋爐被迫頻繁停機(jī)。對(duì)此,業(yè)界開始研究非固定式爐排的應(yīng)用[3],而其中旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排由于其自身獨(dú)有的循環(huán)移動(dòng)排灰特點(diǎn),巧妙地避免了堆積、堵塞等問題,有利于糖廠的連續(xù)生產(chǎn)。本文以國(guó)外多個(gè)糖廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)為依據(jù),分析和總結(jié)旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排相比固定爐排的優(yōu)勢(shì),提出旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排更適合大型化現(xiàn)代化甘蔗糖廠的蔗渣鍋爐。

1 埃塞俄比亞甘蔗原料特點(diǎn)所帶來的鍋爐爐排問題

近幾年,非洲國(guó)家尤其是埃塞俄比亞新建了多個(gè)大型現(xiàn)代化甘蔗糖廠,日處理甘蔗量普遍在6000~24000 t區(qū)間。由于糖廠規(guī)模大,而當(dāng)?shù)厝肆Y源有限,難以組織大規(guī)模的勞動(dòng)力進(jìn)行甘蔗的人工砍收和除雜清理。因此,火燒蔗、抓斗裝車及機(jī)械收割就成為解決現(xiàn)實(shí)難題的途徑,具體操作及情況如下[4]:

(1)原料準(zhǔn)備:砍蔗的前一天需要火燒甘蔗,燒掉茂密的蔗葉,以提高人工砍收速度,人均甘蔗砍收量可達(dá)到4~6 t/d;

(2)原料裝車:田間收蔗采用了機(jī)械抓蔗機(jī),抓斗在推抓甘蔗時(shí)會(huì)連帶將一些泥沙、蔗頭蔗梢等一起裝進(jìn)車箱;

(3)原料運(yùn)輸:甘蔗運(yùn)輸采用了投資相對(duì)節(jié)省的拖拉機(jī)拖掛方式,一臺(tái)拖拉機(jī)頭可以拖掛2~4節(jié)車箱;

(4)原料雜質(zhì)分析:埃塞俄比亞東部地區(qū)多為沙質(zhì)土,西南地區(qū)多為膨脹黑土。這些沙石泥土被夾帶裝入車箱中,其量約占甘蔗總量的8%~14%,運(yùn)輸過程中車箱抖動(dòng)通過格柵間隙散落其中的20%~40%,進(jìn)廠甘蔗中仍存有約6.4%~8.4%的泥沙量。

根據(jù)上述操作,因人力資源短缺出現(xiàn)的砍、運(yùn)、收問題雖然得到了解決,但卻帶來了新的問題:甘蔗原料中夾帶了大量灰塵、沙石等雜質(zhì),導(dǎo)致鍋爐燃燒時(shí)灰渣泥沙含量特別多,爐排風(fēng)孔易堵塞;有膨脹土帶入時(shí),需高壓蒸汽吹掃,但又造成了爐壁粘塵多、省煤器管容易堵塞,鍋爐熱效率下降較快。通常情況下,鍋爐在連續(xù)工作 2~3周后必須停機(jī)15~20個(gè)小時(shí)清理爐灰和泥沙,嚴(yán)重影響了甘蔗糖廠的經(jīng)濟(jì)效益(詳見表1)。究其主要原因在于甘蔗泥沙含量較大的情況下,如果蔗渣鍋爐選用固定式爐排,人工清灰和蒸汽吹灰是難以在連續(xù)生產(chǎn)的情況下保證泥沙不堵住爐排風(fēng)孔。

表1 2012/13年榨季采用固定爐排形式的甘蔗糖廠堵塞停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)表

2 旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排的技術(shù)研發(fā)背景和設(shè)計(jì)方案改進(jìn)

結(jié)合實(shí)際調(diào)研和糖廠的強(qiáng)烈訴求,設(shè)計(jì)適應(yīng)甘蔗機(jī)械化收割的鍋爐爐排成為新建糖廠項(xiàng)目必須攻克的技術(shù)難題。在經(jīng)過大量的國(guó)內(nèi)外技術(shù)調(diào)研和項(xiàng)目實(shí)地考察,技術(shù)成熟、可靠的層燃燃煤鍋爐爐排成為設(shè)計(jì)的重點(diǎn)參考對(duì)象。由于燃煤鍋爐生產(chǎn)時(shí)爐渣較多較大,為了處理好通風(fēng)助燃,燃煤鍋爐的爐排間隙設(shè)計(jì)較大,而蔗渣燃燒很少存在爐渣情況。因此,在前期設(shè)計(jì)甘蔗蔗渣鍋爐爐排時(shí),將鍋爐爐排的鏈條間隙在考慮熱膨脹的基礎(chǔ)上進(jìn)行了適當(dāng)縮小,爐排片設(shè)計(jì)寬度確定為23 mm,間隙2 mm,采用鑄鐵材質(zhì)。而實(shí)際生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)原料夾雜的泥沙與蔗渣堆場(chǎng)回送的蔗渣混雜大量的石子,在生產(chǎn)中不時(shí)砸壞爐排片,而且經(jīng)常出現(xiàn)爐灰、泥沙混合石子后瞬時(shí)堆積量過大,影響鍋爐通風(fēng)燃燒,在排灰過程中經(jīng)常損毀擋渣板,堵塞落灰斗,并且間接導(dǎo)致爐排面被擋渣板鏟起,頻繁引起停機(jī)事故。所以在后續(xù)兩個(gè)新建糖廠項(xiàng)目加大了鍋爐爐排強(qiáng)度設(shè)計(jì),爐排片采用耐高溫合金鋼,寬度經(jīng)過重新設(shè)計(jì)計(jì)算調(diào)整為50 mm,加大了爐排間隙,同時(shí)在爐排片面板開了4個(gè)通風(fēng)孔,解決了爐底風(fēng)的吹風(fēng)問題,經(jīng)過2年生產(chǎn)實(shí)踐,安全率較高,整體效果較好。在其設(shè)計(jì)要點(diǎn)包括:爐排的面積及爐底通風(fēng)量以鍋爐負(fù)荷為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算與設(shè)計(jì);爐排片選用耐高溫高強(qiáng)度合金材質(zhì)并加厚加寬,增加吹風(fēng)孔數(shù)量以保證通風(fēng)效果;堅(jiān)持以燃料蔗渣懸浮燃燒為基本設(shè)計(jì)原則。

3 爐排在埃塞俄比亞的應(yīng)用特點(diǎn)分析與綜合經(jīng)濟(jì)效益比較

3.1 固定爐排的應(yīng)用特點(diǎn)分析

圖1 固定爐排結(jié)構(gòu)側(cè)視圖

表1中的埃塞俄比亞WS糖廠、MT糖廠、FC糖廠均采用固定式爐排,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是:在鍋爐燃燒室底部以眾多篩板拼接成一個(gè)整體的托渣板,傾斜安裝在底部的鑄鐵工型托架上,板上開有長(zhǎng)條形或圓形的爐排孔,孔的直徑大約10 mm以下,形狀為上小下大呈錐形,板是固定的不可移動(dòng),其主要作用是托住燃料進(jìn)行燃燒,燃燒后的灰渣通過爐排孔落到積灰斗。爐排上的孔,既有通風(fēng)助燃作用,也有排灰作用。爐排面上安裝有蒸汽管吹灰器,用以對(duì)爐排上的積灰、結(jié)焦進(jìn)行吹掃。當(dāng)爐排面上結(jié)焦及積灰嚴(yán)重時(shí),還需人工定期打開爐側(cè)人孔,用耙子進(jìn)行人工清除。固定爐排的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)大致如圖1所示。

固定爐排的優(yōu)點(diǎn)主要是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、投資少,但其缺點(diǎn)也很明顯:入榨原料甘蔗要求潔凈或無明顯的泥沙含量,一旦原料甘蔗帶入泥沙較多,被泥沙裹雜的蔗渣容易在爐排面上燃燒造成結(jié)塊結(jié)焦、篦子孔堵堵塞,影響燃燒,必須由人工定期進(jìn)行蒸汽吹掃和人工清理積灰,勞動(dòng)強(qiáng)度大并安全隱患高,尤其是在大型機(jī)械化收、運(yùn)甘蔗的糖廠,特別是在埃塞俄比亞原有的甘蔗糖廠中,這些缺陷愈加突出。對(duì)此,本項(xiàng)目對(duì)旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排在當(dāng)?shù)靥菑S的適用性展開了研究。

3.2 旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排的應(yīng)用特點(diǎn)分析

3.2.1 旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排的工作原理

自2012年起,埃塞俄比亞新建的所有糖廠均采用了旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排,其工作原理是在鍋爐燃燒室底部設(shè)計(jì)了一個(gè)旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)爐排鏈條。爐排是由許多爐排條用傳銷連接組成的移動(dòng)床爐排,鏈條之間設(shè)計(jì)了一定縫隙的間隔。爐床在動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下從前到后進(jìn)行循環(huán)往復(fù)運(yùn)動(dòng),爐床上燃燒后的殘?jiān)贿\(yùn)動(dòng)的爐床送往后部下落到積灰斗。上下爐排中間形成隔斷的風(fēng)室,外部鼓風(fēng)進(jìn)入各風(fēng)室通過上面爐排的鏈條縫隙對(duì)爐膛內(nèi)部送入風(fēng)量,保證鍋爐內(nèi)的正常燃燒。

在鍋爐旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排運(yùn)行過程中,根據(jù)爐排面上的燃燒情況,以不出現(xiàn)燃料堆積現(xiàn)象和出渣段完全燃燒為準(zhǔn),操作上通過變頻調(diào)速器控制驅(qū)動(dòng)減速電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,通常的輸出轉(zhuǎn)速范圍為 0.0206~0.206 r/min。

3.2.2 旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

鍋爐旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排一般有5大類:橫梁式鏈條爐排、大鱗片式鏈條爐排、小鱗片式鏈條爐排、鏈帶式鏈條爐排(包括輕型鏈帶式、活芯式和大塊式)。目前新建糖廠項(xiàng)目上采用橫梁式旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排,該類型的爐排主要由7個(gè)主要部件組成(圖2),此外系統(tǒng)中還包括了爐排驅(qū)動(dòng)減速電機(jī)及調(diào)速器,爐排轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)輔助潤(rùn)滑系統(tǒng)等。

圖2 橫梁式旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排結(jié)構(gòu)側(cè)視圖

選擇合適的爐排片是鍋爐安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),而橫梁式鏈條爐排是一種相對(duì)機(jī)械化的、結(jié)構(gòu)精巧、技術(shù)先進(jìn)的層燃結(jié)構(gòu),廣泛用于大型層燃鍋爐中,適合以甘蔗渣、木柴、稻殼為燃料的燃燒設(shè)備。其技術(shù)特點(diǎn)包括:

(1)爐排片寬度為50 mm,每塊爐排片面上開有4個(gè)長(zhǎng)形孔10 mm×6 mm,爐排片兩側(cè)邊緣有5個(gè)長(zhǎng)形半邊孔10 mm×3 mm,錐形孔上小下大防止堵塞,爐排片開孔通風(fēng)透氣率約為5%。爐排片的結(jié)構(gòu)如圖3和圖4所示:

圖3 爐排片側(cè)視圖

圖4 爐排片俯視圖

(2)爐排結(jié)構(gòu)緊湊、布局合理、剛性好,因此可以較傳統(tǒng)鱗片式爐排做得更寬。

(3)爐排鏈條在導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng)基本不承受過高的層燃傳熱,而只擔(dān)負(fù)使?fàn)t排運(yùn)動(dòng)的拉力;而由耐熱材料制成的爐排片穿連在橫梁上,擔(dān)負(fù)支撐燃料燃燒的功能,但不受拉力,從而發(fā)揮了鑄鐵的特長(zhǎng),使?fàn)t排使用壽命增長(zhǎng)。

(4)爐排的主、從動(dòng)軸都裝有鏈輪與鏈條嚙合,有效防止了爐排跑偏。

(5)鏈條以繃緊狀態(tài)行進(jìn),不易爬高、不易起拱,噪音較小。

(6)各風(fēng)室的風(fēng)量可獨(dú)立調(diào)節(jié),方便準(zhǔn)確。

(7)爐排面平整,爐排片彼此重疊,排列緊密,既不易漏料,也不會(huì)出現(xiàn)爐排片脫落。而且由于爐排片是穿連在橫梁上的,更換爐排片時(shí)不用停爐,在爐排后部就可快速進(jìn)行更換。

(8)爐排片尺寸和間隔均勻準(zhǔn)確,故整個(gè)爐排面布風(fēng)非常均勻,大大改善了爐膛內(nèi)的燃燒情況。

整體而言,旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排結(jié)構(gòu)復(fù)雜,初期設(shè)備投資高,但后期故障少,運(yùn)營(yíng)成本低,運(yùn)行過程對(duì)燃料含雜量要求低,可以實(shí)現(xiàn)DCS自動(dòng)機(jī)械除灰,勞動(dòng)強(qiáng)度小。非常適合燃料泥沙含量大、高溫高壓的蔗渣鍋爐。

3.3 旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排與固定爐排的綜合經(jīng)濟(jì)效益比較

通過比較分析使用固定爐排與旋轉(zhuǎn)爐排的埃塞俄比亞糖廠 2015~2019年匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表2),結(jié)果顯示,固定爐排一次性設(shè)備投入成本低,但運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及因堵塞造成的損失費(fèi)用高。而旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排一次性設(shè)備投入成本高,但運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及因爐排故障造成的停機(jī)損失費(fèi)用低。以2015~2019年發(fā)生的總成本及總損失為例進(jìn)行比較,4年中固定爐排發(fā)生費(fèi)用及損失總數(shù)271.24萬元人民幣,移動(dòng)爐排發(fā)生費(fèi)用及損失總數(shù) 262.7萬元人民幣。在此基礎(chǔ)上,忽略其他因素影響,簡(jiǎn)單預(yù)計(jì)10年的使用成本,固定爐排為591.1萬元,旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排為335.75萬元。顯然,對(duì)比結(jié)果顯示,旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排的綜合經(jīng)濟(jì)效益高于固定爐排。

表2 2015~2019年使用固定爐排與旋轉(zhuǎn)爐排的總成本比較分析表

4 結(jié)論

根據(jù)對(duì)比分析結(jié)果,綜合多年的海外制糖生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),本研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于那些采用大型化、自動(dòng)化、高參數(shù)鍋爐同時(shí)配以機(jī)械化收割甘蔗的糖廠,采用旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排替代固定爐排,其技術(shù)上更為可靠、生產(chǎn)安全率更高、綜合經(jīng)濟(jì)效益更好。該爐排結(jié)構(gòu)是適應(yīng)非洲目前采用火燒蔗配以機(jī)械抓斗裝車的甘蔗收獲方式的技術(shù)改造,今后國(guó)內(nèi)發(fā)展機(jī)械化收割是大趨勢(shì),可參考選擇更符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排。

旋轉(zhuǎn)移動(dòng)爐排的應(yīng)用是國(guó)內(nèi)甘蔗制糖在鍋爐設(shè)計(jì)上的一次創(chuàng)新實(shí)踐,又經(jīng)過在非洲糖廠應(yīng)用過程中得以不斷改進(jìn)和完善,具有較大的應(yīng)用潛力。本研究對(duì)旋轉(zhuǎn)爐排的應(yīng)用技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié),以期對(duì)國(guó)內(nèi)糖廠在相關(guān)的工藝裝備研究和糖廠改進(jìn)決策方面有所啟發(fā)。

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