張俊娜,王裴生
(山東三維石化工程股份有限公司,山東 淄博 255400)
石油煉制是能耗高且對環(huán)境影響較嚴重的行業(yè),近年來隨著國家節(jié)能減排要求的不斷能提高,煉油裝置急需進行產品升級及各種節(jié)能降耗改造。借助軟件模擬優(yōu)化操作參數,產出低含硫的高質量柴油,同時合理匹配熱量,降低裝置能耗,是煉油裝置改進提升的必然趨勢。
現有340萬噸/年柴油加氫裝置,分餾單元由硫化氫汽提塔及產品分餾塔組成。分餾塔頂的油氣先用熱媒水冷卻再用空氣冷卻,低溫熱被熱媒水回收再利用。但裝置內用于伴熱的熱媒水過剩,實際不需要如此大量熱媒水。用分餾塔頂油氣加熱冷低分油,提高冷低分油進硫化氫氣體塔溫度;將分餾單元的塔頂低溫熱回收,用于提高分餾單元進料溫度,讓熱量在工藝流程上優(yōu)先利用更為合理。原裝置分餾塔底再沸爐使用燃料油,后來裝置節(jié)能改造,再沸爐改用燃料氣做熱源,裝置熱負荷降低,但分餾塔底溫度偏低,為保證柴油產品質量,需提高分餾塔進料溫度。目前分餾塔底柴油產品的熱量用于產蒸汽、預熱裝置原料油、加熱除氧水,而煉油廠系統(tǒng)管網蒸汽已經過剩。增大柴油/分餾塔進料換熱器換熱面積,在不增加再沸爐熱負荷前提下,盡量回收塔底柴油產品的熱量,提高分餾塔進料溫度。充分發(fā)揮物料間的換熱,在不增加燃料氣消耗的情況下,提高產品質量。
340萬噸/年柴油加氫裝置分為反應單元和分餾單元,原料柴油在反應單元經過預熱、反應、換熱、高低分等操作[1]。熱低分罐的低分油和冷低分罐的低分油進入分餾單元,脫除酸性氣、酸性水,分餾出輕烴、石腦油、柴油等產品。分餾單元石腦油產品是優(yōu)質重整原料,柴油產品符合國Ⅵ柴油餾分的要求。表1為車間分析化驗的冷低分油數據,表2為車間分析化驗的熱低分油數據, 表3為分餾單元物料平衡表。
表1 冷低分油數據
表2 熱低分油數據
表3 物料平衡表
分餾單元原有流程為225 ℃的熱低分油和50 ℃的冷低分油混合后溫度216 ℃進硫化氫汽提塔,塔底通1.0 MPaG蒸汽。塔頂操作壓力0.8 MPaG,操作溫度160 ℃。塔頂油氣經空冷器、水冷器后進塔頂回流罐。塔頂回流罐出酸性氣、酸性水,回流泵出口輕烴40 ℃外送,回流液40 ℃返塔。
圖1 裝置目前流程圖
硫化氫汽提塔底粗柴油溫度219.2 ℃,與分餾塔底產品柴油換熱至245 ℃進分餾塔。分餾塔頂操作壓力0.1 MPaG,操作溫度155 ℃。塔頂油氣經熱媒水換熱器、空冷器后進入塔頂回流罐。塔頂回流罐出酸性水,回流泵出口回流液50 ℃返塔,石腦油冷卻至40 ℃后外送。分餾塔底操作溫度270 ℃,一路塔底柴油進再沸爐加熱至289 ℃再返回分餾塔。再沸爐改造前使用燃料油,熱負荷15.58×106W,改造后使用燃料氣,熱負荷9.94×106W,目前已達爐子燃氣熱負荷上限。加熱爐使用燃油時,分餾塔底溫度298 ℃。裝置目前加熱爐使用燃氣,分餾塔底溫度270 ℃。分餾塔底柴油產品加熱分餾塔進料粗柴油熱至245 ℃,再進蒸汽發(fā)生器產1.0 MPaG蒸汽,后與原料油換熱,最后柴油產品繼續(xù)冷卻至50 ℃出裝置。目前流程裝置見圖1。
目前柴油加氫蒸汽發(fā)生器產1.0 MPaG蒸汽22 t/h,補廠區(qū)系統(tǒng)管網。
運用PROⅡ軟件進行流程模擬,對于汽、柴油餾分為主的物系,熱力學計算選用PR方程,塔模塊采用IO算法,液相密度設定為API計算模型。優(yōu)化后的流程見圖2。
圖2 優(yōu)化后流程圖
硫化氫汽提塔的作用是脫除柴油中的硫化氫及液化氣,保證柴油產品硫化氫及碳四含量合格。塔頂油氣主要是酸性氣、輕烴、液化氣。在塔操作壓力一定的情況下,增大蒸汽量,可降低油氣的分壓,有利于硫化氫和液化氣上移至塔頂,塔底粗汽油變得更加優(yōu)質[3]。但蒸汽量太大則塔頂空冷器冷量大,能耗高。硫化氫比液化氣揮發(fā)度大,液化氣脫除時硫化氫已經脫除。應用軟件計算,繪制蒸汽量與塔底粗汽油中液化氣含量、硫化氫含量關系曲線見圖3。通過控制塔底粗柴油中液化氣的含量來選擇合理的蒸汽量,同時能保證塔底粗柴油中硫化氫的含量合格。當蒸汽量4000 kg/h時,塔底粗柴油硫化氫含量為1.34 mg/kg,正丁烷含量為231 mg/kg,滿足控制要求。
圖3 塔底蒸汽用量及塔底粗柴油硫化氫含量關系圖
分餾塔的作用是切割石腦油和柴油,保證柴油質量。分餾塔冷回流操作。回流量小則石腦油與柴油切割不清晰,裝置柴油收率低。回流量大則塔底再沸爐及塔頂冷凝器負荷大,不節(jié)能。由軟件模擬可知,當分餾塔回流比設置為1.0時,可保證塔頂石腦油的D86餾程終餾點181 ℃。
分餾塔操作溫度影響石腦油與柴油的切割程度。目前分餾塔底溫度270 ℃,柴油產品指標與國Ⅵ指標對比見表4,柴油產品夾帶石腦油較多,需提高塔底溫度。由全塔熱量衡算可知,塔底加熱量、進料帶入熱量和塔頂冷凝量三者之間存在關系[4-5]。為保證石腦油質量,塔頂溫度、回流比及塔頂冷卻量不變。再沸爐燃氣熱負荷已達上限,塔底加熱量不能再提高。只能通過提高進料溫度進行擬補。經計算,進料溫度由245 ℃提至252 ℃,塔底溫度可由270 ℃升到275.6 ℃,柴油產品質量明顯改善。隨著進料溫度的上升,進料中氣相量增大,精餾段靠近進料板的幾塊塔盤霧沫夾帶嚴重,板效率降低,提餾段氣相量減少板效率低。綜合考慮柴油產品的質量和塔板效率,進料溫度252 ℃較為合理。
表4 柴油產品指標與國Ⅵ指標對比表
更換分餾塔頂冷介質,用塔頂油氣加熱冷低分油,通過PROII模擬,油氣溫度從156 ℃降至135 ℃,低分油從50 ℃升溫至126 ℃。低分油回收了分餾塔頂熱量1.09×106W。硫化氫汽提塔的進塔溫度由216.4 ℃提高至219.8 ℃。這項優(yōu)化回收分餾單元低溫熱,減少了脫硫化氫塔底蒸汽耗量,比回收低溫熱給熱媒水用于裝置伴熱更直接,且目前裝置伴熱量充足。
目前裝置硫化氫汽提塔底220 ℃粗柴油與分餾塔底270 ℃產品柴油換熱。采用單臺U型管換熱器,管殼程介質流量差別不大,溫升接近。換后粗汽油進塔溫度245 ℃,柴油產品溫度245 ℃,熱量交換不充分。通過軟件模擬,采用三臺換熱器串聯(lián)使用,換熱面積增大。換后粗汽油進塔溫度252 ℃,柴油產品溫度245 ℃。原單臺換熱器熱負荷6.55×106W,改后3臺總熱負荷8.74×106W。這項優(yōu)化回收分餾單元熱量,直接用于分餾單元。降低蒸汽發(fā)生器的熱負荷。優(yōu)化前后換熱流程見圖4。
圖4 優(yōu)化前后換熱流程圖
本文運用PROⅡ軟件模擬柴油加氫裝置分餾單元,通過計算優(yōu)化硫化氫汽提塔蒸氣用量、分餾塔操作溫度、換熱流程。通過以上三處優(yōu)化提高分餾單元熱量利用率,在不提升再沸爐熱負荷的情況下,提高產品分餾塔操作溫度,提高柴油產品質量。