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1.2 Mt/a延遲焦化加熱爐改造分析*

2020-07-09 12:59:32賈金鋒隗小山廖有貴
廣州化工 2020年12期
關(guān)鍵詞:爐管預(yù)熱器管壁

賈金鋒,隗小山,曾 偉,廖有貴

(湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 岳陽(yáng) 414012)

焦化反應(yīng)是在高溫條件下熱破壞加工渣油的一種方法。在延遲焦化裝置中,原料油通過(guò)加熱爐時(shí)采用了高的油品流速和高的加熱強(qiáng)度,使油品在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到焦化反應(yīng)所需的溫度,并迅速離開(kāi)加熱爐到焦炭塔進(jìn)行裂解和縮合反應(yīng)[1]。

本公司焦化裝置于1971年建成投產(chǎn),后由60萬(wàn)噸/年擴(kuò)能改造至120萬(wàn)噸/年,原裝置設(shè)計(jì)為二爐四塔,改造后為兩爐兩塔。加熱爐F303分四路輻射進(jìn)入焦炭塔,采用雙面輻射形式排列,設(shè)計(jì)熱負(fù)荷為32.55 MW。F303主要結(jié)構(gòu)包括原料油加熱部分(輻射室和對(duì)流室)、注水部分、過(guò)熱蒸汽及余熱回收系統(tǒng)、燃燒及通風(fēng)系統(tǒng)。

1 F303改造內(nèi)容

對(duì)F303進(jìn)行全面改造,只保留原有的框架結(jié)構(gòu)。主要改造項(xiàng)目有:盤管改造;爐膛襯里更換;余熱系統(tǒng)改造;燃燒器更換重新排列;爐管掛鉤、吊掛更換;爐膛頂防水措施等;

1.1 盤管改造[2]

更換了兩根彎曲度較大的爐管。輻射室增加48根爐管(12×4),即每路增加與原爐管尺寸(114.3×8.56×17500)相同的6根爐管和尺寸為127×10×17500的爐管6根。改造后輻射室爐管由原來(lái)每路24根增加到36根,每路最后六根爐管為127×10×17500的爐管。

1.2 爐膛襯里更換

輻射室側(cè)墻火磚全部更換,側(cè)墻2500 mm上部保溫利舊。側(cè)墻下部2500 mm與爐體鋼板接觸層設(shè)置50 mm厚澆注料,中間層設(shè)置150 mm厚高鋁陶瓷纖維,與火焰接觸層采用230 mm厚高溫輕質(zhì)莫來(lái)石耐火磚。

輻射室中間火墻采用凹凸設(shè)計(jì),底部第一層高度為2010 mm,采用高溫輕質(zhì)莫來(lái)石耐火磚,堆砌厚度為462 mm;第二層高為1340 mm,堆砌厚度346 mm;第三層高為536 mm,厚度為230 mm,第二層、第三層均采用輕質(zhì)高鋁耐火磚,設(shè)置突出折流磚。

1.3 熱偶的變動(dòng)

管壁熱偶全部更換,增加新熱偶36個(gè),每路9個(gè)測(cè)量點(diǎn)。測(cè)量爐管根數(shù)依次是1#、22#、27#、31#、32#、33#、34#、35#、36#。

1.4 燃燒器更換

將空間易舔爐燃燒模式改為附墻燃燒模式,并更換與附墻燃燒器相關(guān)的內(nèi)件結(jié)構(gòu)及材料。全爐原有96組燃燒器全部拆除,封堵原燃燒器開(kāi)孔位置。新增0.8 MW燃燒器112組、0.5 MW燃燒器24組,全爐更新燃燒器總數(shù)為136組。則每一小分支有14組大燃燒器、3組小燃燒器,即每一小分支總數(shù)為17組燃燒器。

1.5 余熱系統(tǒng)改造[3]

將原來(lái)的水熱媒空氣預(yù)熱器全部拆除,新建組合式空氣預(yù)熱器,由設(shè)備研究所提供。組合式空氣預(yù)熱器是由三段組成即擾流子空氣預(yù)熱器(回收溫度280 ℃以上部分煙氣余熱)、鋼-水熱管空氣預(yù)熱器(回收溫度280 ℃到200 ℃部分煙氣余熱)和搪瓷鋼-水熱管空氣預(yù)熱器(回收溫度200 ℃以下部分煙氣余熱)。

2 改造后F303運(yùn)行現(xiàn)狀

截止到目前改造后的加熱爐已經(jīng)運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間,整體情況良好。

2.1 管壁溫度

改造后加熱爐管壁溫度、爐膛溫度相比之前明顯降低很多。如表1所示改造前后爐子管壁、爐膛溫度對(duì)比。

表1 改造前后管壁溫度對(duì)比

由表1可知,改造后的管壁溫度很少有超過(guò)650 ℃的情況。減少了由于管壁溫度局部過(guò)高的而導(dǎo)致?tīng)t管結(jié)焦速率過(guò)高,延長(zhǎng)爐管的使用壽命,保證了加熱爐安全運(yùn)行。在保證管壁溫度和爐膛溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),改造前爐膛溫差達(dá)78 ℃,而改造后爐膛溫差可以控制在40 ℃以內(nèi)。

2.2 排煙溫度

改造前,F(xiàn)303余熱回收系統(tǒng)是水熱媒空氣預(yù)熱系統(tǒng),改造后所用的是組合式空氣預(yù)熱器,換熱效果明顯提高。如表2所示改造前后各參數(shù)比較。

表2 改造前后余熱回收系統(tǒng)參數(shù)

由表2可知改造后余熱回收系統(tǒng)效率更高,排煙溫度在工藝指標(biāo)范圍內(nèi)。有時(shí)在處理量低情況下,排煙溫度會(huì)低于露點(diǎn)溫度,為了防止低溫露點(diǎn)腐蝕,需要開(kāi)冷風(fēng)旁路,以提高排煙溫度。

2.3 加熱爐熱效率[4]

反平衡法計(jì)算加熱爐效率:

表3 加熱爐空氣、燃料參數(shù)

2.3.1 燃料燃燒放熱[5]

表4 燃料低發(fā)熱值計(jì)算表

續(xù)表4

C4H80.1656.10.090.4345171192.10C5H120.0372.10.020.104526046.38C5H103.1572.12.2710.76453604880.98合計(jì)100.0021.11100.0046303.47

46303 kJ/kg×2870 kg/h=132889610 kJ/h=36914 kW

2.3.2 燃料顯熱計(jì)算

表5 燃料顯熱計(jì)算表

由表5計(jì)算得知,每千克燃料在75 ℃的焓值為124.97 kJ/kg燃料。加熱爐每小時(shí)耗瓦斯2870 kg,燃料顯熱為:124.97 kJ/kg×2870 kg/h=358663 kJ/h=100 kW。

2.3.3 排煙損失計(jì)算

表6 理論空氣量計(jì)算表

由表6計(jì)算1 kg的瓦斯理論耗空氣量為15.67 kg。

表7 燃燒生成物組成表

由表7可計(jì)算出過(guò)??諝庀禂?shù)為:

29×煙氣氧含量×(CO2生成量/44+N2生成量/28+SO2生成量/64)/[(21-煙氣氧含量) ×理論空氣量]+1

參賽者都是族中的青少年,代表著云浮的光明和未來(lái)。他們舉著自己親手制作的滑翔翼,站上云浮山南面最高的鷹翔崖,由此滑翔而下,比誰(shuí)飛得最遠(yuǎn)。

即29×4.71×(2.70/44+12.076/28+0/64)/[21-4.71] ×15.67+1=1.264

根據(jù)表8計(jì)算煙氣各組分在排煙溫度下的焓值。

表8 煙氣在排煙溫度下的焓值

排煙損失為:

2269.73 kJ/kg×2870 kg/h=6514125 kJ/h=1809 kW

2.3.4 不完全燃燒損失[6]

0.35×(CO2生成量/44+N2生成量/28+SO2生成量/64+煙氣中空氣量/29)×CO含量=0.35×(2.7031/44+12.076/28+0/64+4.13/29)×400=88.9 kJ/h

不完全燃燒損失為:

88.9 kJ/kg×2870 kg/h=255143 kJ/h=70.9 kW

2.3.5 散熱損失計(jì)算

根據(jù)公式:

4.186×(3.78×(表溫-環(huán)溫)0.11+1.37×(表溫-環(huán)溫)0.33+6×風(fēng)速0.5) ×(表溫-環(huán)溫) ×表面積/3600

計(jì)算各散熱面的散熱損失如表9所示。

表9 散熱損失

計(jì)算得F303散熱損失為913.2 kW。

2.3.6 空氣顯熱計(jì)算

1 kg瓦斯的實(shí)際耗空氣量為:

理論空氣量×過(guò)??諝庀禂?shù)=15.67×1.264=19.8 kg空氣/kg燃料

在環(huán)境溫度為28 ℃時(shí),空氣的焓值計(jì)算如表10所示。

表10 空氣焓值計(jì)算

空氣帶入的熱量為:

12.58 kJ/kg燃料×2870 kg/h=36105 kJ/h=10 kW

2.3.7 熱效率計(jì)算[7]

加熱爐效率=1-(排煙損失+燃料不完全燃燒損失+散熱損失)/(燃料燃燒放熱+燃料顯熱+空氣顯熱)=1-(1809+70.9+913.2)/(36914+100+10) =92.46%

表11 改造前后F303熱效率比較

由表11看出加熱爐熱效率有所增加。

3 結(jié) 論

經(jīng)過(guò)對(duì)加熱爐F303改造,空氣預(yù)熱器的優(yōu)點(diǎn)得到了發(fā)揮,即可以把排煙溫度降到更低,又消除了空預(yù)熱器發(fā)生露點(diǎn)腐蝕,確保了空氣預(yù)熱器長(zhǎng)期高效、安全運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)性好。加熱爐熱負(fù)荷由原來(lái)的32.55 MW增加到38.3 MW,最大處理量由132 t/h(33×4)增加到160 t/h(40×4),操作彈性為正常值的60%~110%。在滿負(fù)荷情況下,爐出口仍可以控制在500 ℃,管壁溫度、爐膛溫度和溫差可以控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。從整體情況來(lái)看,F(xiàn)303改造成果明顯。

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