国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

可在線檢修的噴氨監(jiān)控系統(tǒng)改造

2020-06-15 12:54寧方勝
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥管路閥門

李 軍 ,林 祥 ,寧方勝

(1.國(guó)家能源集團(tuán)山東電力有限公司,山東 濟(jì)南 250100;2.國(guó)家電網(wǎng)有限公司技術(shù)學(xué)院分公司,山東 濟(jì)南 250002)

0 引言

現(xiàn)有的燃煤機(jī)組脫硝噴氨系統(tǒng)一般設(shè)計(jì)為雙路運(yùn)行,分別對(duì)應(yīng)鍋爐兩側(cè)噴氨管道,在實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)一路噴氨發(fā)生故障時(shí),只能停一側(cè)脫硝,造成煙氣氮氧化物超標(biāo)。面對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì),急需解決該問題。本文通過對(duì)某在線檢修的噴氨監(jiān)控系統(tǒng)改造,達(dá)到了排放要求。

1 電廠脫銷現(xiàn)狀

SCR(Selective Catalytic Reduction)即為選擇性催化還原技術(shù),近幾年來發(fā)展較快,在國(guó)內(nèi)電廠得到了廣泛的應(yīng)用。氨催化還原法是目前應(yīng)用最多的技術(shù),它沒有副產(chǎn)物,不形成二次污染,裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,脫除效率高達(dá)90%以上,運(yùn)行可靠,便于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)[1]。在催化劑的作用和有氧氣存在條件下,NH3優(yōu)先和NOx發(fā)生還原脫除反應(yīng),生成氮?dú)夂退?,而不和煙氣中的氧進(jìn)行氧化反應(yīng),其主要反應(yīng)式為:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

在沒有催化劑的情況下,上述化學(xué)反應(yīng)只是在很窄的溫度范圍內(nèi)(980℃左右)進(jìn)行,采用催化劑時(shí)其反應(yīng)溫度可控制在300~400℃,相當(dāng)于鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間的煙氣溫度。上述反應(yīng)為放熱反應(yīng),由于NOx在煙氣中的濃度較低,故反應(yīng)引起催化劑溫度的升高可以忽略,反應(yīng)介質(zhì)主要通過氨管道送入噴氨格柵,進(jìn)行催化反應(yīng)。圖1是SCR法煙氣脫硝工藝流程示意圖。

圖1 SCR法煙氣脫硝工藝流程示意圖

隨著國(guó)家對(duì)大氣污染物超標(biāo)排放考核日益嚴(yán)格,對(duì)環(huán)保設(shè)備可靠性要求更高。燃煤電廠煙氣脫硝系統(tǒng)中,氨(尿素)流量監(jiān)測(cè)儀表和流量調(diào)節(jié)閥等設(shè)備發(fā)生缺陷時(shí),影響脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,引起氮氧化物超排考核,困擾大部分燃煤機(jī)組。由于現(xiàn)有噴氨管道的設(shè)計(jì)方案考慮不周,每臺(tái)脫硝反應(yīng)器僅配置了一套氨(尿素)流量監(jiān)測(cè)儀表和流量調(diào)節(jié)閥,無備用手段。一旦設(shè)備發(fā)生故障,系統(tǒng)運(yùn)行期間難以隔離來進(jìn)行處理,脫硝反應(yīng)器出口氮氧化物的濃度無法精確控制,容易導(dǎo)致噴氨過量造成較多的氨逃逸或噴氨量過少造成出口氮氧化物超標(biāo)排放。根據(jù)對(duì)國(guó)家能源下屬某300 MW機(jī)組缺陷統(tǒng)計(jì),一年內(nèi)機(jī)組噴氨系統(tǒng)產(chǎn)生缺陷共58條。其中,流量計(jì)故障18條,調(diào)節(jié)閥附著雜質(zhì)造成調(diào)節(jié)不暢31條,其他9條。查閱工作票發(fā)現(xiàn),該類缺陷的處理一般會(huì)持續(xù)4~5 h。為保證NOx排放達(dá)標(biāo),單側(cè)處理缺陷時(shí),運(yùn)行側(cè)加大噴氨量,會(huì)造成噴氨不均。在夏季用電高峰,為保證負(fù)荷和排放達(dá)標(biāo),該現(xiàn)象更為嚴(yán)重,影響了鍋爐和相關(guān)輔機(jī)的安全運(yùn)行。

現(xiàn)有的脫硝設(shè)計(jì)規(guī)程、集團(tuán)公司安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范中,未對(duì)噴氨量監(jiān)控裝置是否設(shè)置備用回路進(jìn)行明確規(guī)定,調(diào)查國(guó)內(nèi)外脫硝系統(tǒng)均未設(shè)計(jì)備用噴氨量監(jiān)控裝置及回路。查閱公開文獻(xiàn),也未發(fā)現(xiàn)有從事該問題的相關(guān)研究。電廠技術(shù)人員也未從根本上解決監(jiān)控裝置故障影響脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行問題的對(duì)策。為保證環(huán)保指標(biāo)的維持,有必要研究脫硝備用監(jiān)控裝置。改進(jìn)現(xiàn)有的脫硝噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng),增加噴氨量檢測(cè)和調(diào)節(jié)備用回路,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行/備用回路無擾切換,提高脫硝監(jiān)控系統(tǒng)可靠性,保證脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,避免因監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備缺陷導(dǎo)致的氮氧化物超標(biāo)排放或氨逃逸過量危害[2]。改造前系統(tǒng)及存在問題如圖2所示。

2 解決方案

經(jīng)過技術(shù)人員討論確定配置3路噴氨管道,包含調(diào)閥、流量計(jì)等,配置兩套運(yùn)行噴氨量監(jiān)控管路和一套備用噴氨量監(jiān)控管路,并各自通過隔離閥門并聯(lián)。當(dāng)任一套運(yùn)行噴氨量監(jiān)控管路中的設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),將其與備用噴氨量監(jiān)控管路切換,使其退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,不影響脫硝效果。

圖2 改造前噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng)及存在問題

由于氨管道內(nèi)氨蒸氣會(huì)含有雜質(zhì),一般設(shè)備廠家在選型時(shí)均選用進(jìn)口科里奧利質(zhì)量流量計(jì),經(jīng)過對(duì)多個(gè)電廠的考察,使用效果不理想。使用周期一般不超過1.5 a,故障原因主要是氨蒸氣中的雜質(zhì)附著到流量計(jì)管壁,造成無法測(cè)量。將流量計(jì)解體,取出附著物,硬度極高且不溶于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿,光譜分析發(fā)現(xiàn)主要物質(zhì)是Fe3O4,以及一些雜質(zhì),如圖3所示。

圖3 附著物光譜分析圖

受限于氨蒸氣品質(zhì),原有的流量計(jì)不適合該工況下使用,經(jīng)過電廠技術(shù)人員考察兄弟單位使用情況,考慮到氨蒸氣流量監(jiān)控的精度要求不高,但對(duì)可靠性要求突出,選用內(nèi)部楔塊,分體設(shè)計(jì)的流量計(jì),該類型流量計(jì)通流面積大,受介質(zhì)腐蝕、結(jié)垢影響小,并且測(cè)量部分能在線更換和清理,電氣回路與測(cè)量回路分體設(shè)計(jì),外殼為316UG不銹鋼帶00Cr25Ni22Mo2N(2RE69),能夠適用于腐蝕性介質(zhì)。

噴氨調(diào)節(jié)閥考慮到流體介質(zhì)為氣態(tài)氨,選用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)(含閥體、墊圈,以及氣源配管、接頭等)內(nèi)未使用含銅、鋅及其合金材質(zhì)的設(shè)備材料,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,定位器采用隔爆型產(chǎn)品,氣缸采用進(jìn)口STI產(chǎn)品。配套附件過濾器、減壓閥(就地壓力指示表)、疏水閥等氣動(dòng)三聯(lián)件,以及隔爆型閥位反饋行程開關(guān),連接管采用316不銹鋼。閥門整體為一體化設(shè)計(jì)供貨,考慮到噴氨需要不間斷工作,選用閥門任何部件更換周期不大于4 h的某進(jìn)口產(chǎn)品。

手動(dòng)閥門選用閥體噴涂環(huán)氧樹脂,閥座采用硫化高強(qiáng)度厚EPDM橡膠,閥板采用1.4529雙相不銹鋼,同軸無銷連接的進(jìn)口某品牌產(chǎn)品。改造后回路如圖4所示。

圖4 改造后噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng)示意圖

考慮到在噴氨回路切換過程中,停運(yùn)的一路管道內(nèi)會(huì)有少量的氨蒸氣,檢修過程中該管路電伴熱停電,會(huì)造成管道溫度無法保持高溫,造成調(diào)門或流量計(jì)節(jié)流位置產(chǎn)生結(jié)晶。為解決這個(gè)問題,在每個(gè)噴氨回路增加一路蒸汽吹掃,通過原氨管道蒸汽伴熱引出高溫蒸汽,接入到流量計(jì)前部,并在調(diào)節(jié)閥后部引出,排大氣。在噴氨回路切換時(shí),停運(yùn)的一路切換完畢,開啟蒸汽吹掃閥門,吹掃3 min,清除管道內(nèi)殘留的氨蒸氣。由于蒸汽溫度比較高,能達(dá)到240℃,如果該停運(yùn)的管路調(diào)節(jié)閥內(nèi)部已經(jīng)產(chǎn)生結(jié)晶,可以加長(zhǎng)吹掃時(shí)間,對(duì)結(jié)晶物有良好的清除效果,減輕了檢修人員處理該類缺陷需要閥門解體的工作量,縮短了檢修時(shí)間。

為達(dá)到無擾切換的目的,在DCS中,對(duì)邏輯進(jìn)行優(yōu)化,在噴氨管路切換過程中對(duì)需要切換的兩個(gè)調(diào)門操作幅度進(jìn)行限制,每分鐘不大于10%。如果運(yùn)行操作過快,CRT畫面會(huì)有報(bào)警,并閉鎖操作,直到運(yùn)行人員確認(rèn)并且速率達(dá)到每分鐘10%之內(nèi),才可進(jìn)行開啟或關(guān)閉,從邏輯上杜絕了運(yùn)行人員的誤操作,確保噴氨不過量,排放不超標(biāo)。

3 實(shí)施效果

此方案在某電廠1號(hào)機(jī)組大修中進(jìn)行了實(shí)施,完成了該機(jī)組噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng)的改造。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,為保證設(shè)備的可靠性,在蒸汽吹掃入口閥門處增加了一道隔離門,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,效果良好。

該機(jī)組為一臺(tái)300 MW機(jī)組,在連續(xù)運(yùn)行的5個(gè)月中由于單側(cè)噴氨調(diào)節(jié)閥故障無法在線檢修更換,經(jīng)常過量噴氨,出現(xiàn)空氣預(yù)熱器差壓升高情況。空氣預(yù)熱器差壓由原來的平均1 kPa左右升高到平均1.5 kPa左右,引風(fēng)機(jī)電流平均上升約34 A,5個(gè)月運(yùn)行3 600 h左右,按本機(jī)組電量計(jì)算,電耗增加約32.4萬元。方案實(shí)施后,曾發(fā)生噴氨管路阻塞現(xiàn)象兩次,切換到備用旁路檢修,未停脫硝,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益明顯。

4 結(jié)語

通過對(duì)噴氨回路改造,能夠圓滿解決噴氨系統(tǒng)在線檢修的問題,保證了機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,環(huán)保達(dá)標(biāo),有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

猜你喜歡
調(diào)節(jié)閥管路閥門
重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司
2010款?yuàn)W迪A6L車空調(diào)控制面板黑屏
美嘉諾閥門(大連)有限公司
重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司
高爐爐頂搖臂式料流調(diào)節(jié)閥的設(shè)計(jì)
裝配式玻璃鋼閥門井的研發(fā)及應(yīng)用
基于CAE仿真的制動(dòng)管路設(shè)計(jì)
液壓管路系統(tǒng)隨機(jī)振動(dòng)下疲勞分析
航空發(fā)動(dòng)機(jī)外部管路調(diào)頻方法研究
省力閥門瓶蓋