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基于受熱面蒸汽側(cè)氧化皮生成與剝落機理的優(yōu)化控制

2020-05-20 09:32:14馮仁海孫金龍
山東電力技術(shù) 2020年4期
關(guān)鍵詞:熱汽壁溫管壁

馮仁海,蔡 勇,孫金龍

(華電國際十里泉發(fā)電廠,山東 棗莊 277100)

0 引言

國內(nèi)機組鍋爐受熱面氧化皮剝落的危害主要表現(xiàn)為:氧化皮剝落堵塞管道彎頭,致使蒸汽流量下降,導致超溫爆管;剝落的氧化皮進入汽輪機,造成主汽閥沖蝕和卡澀,容易引起飛車事故,同時會使汽水中含鐵,影響汽水品質(zhì)[1-3]。超超臨界機組相對容易出現(xiàn)氧化皮剝落的現(xiàn)象,而且國內(nèi)再熱汽溫610 ℃和600 ℃機組采用的奧氏體不銹鋼管和鐵素體類低合金鋼管都出現(xiàn)氧化皮剝落的現(xiàn)象[4-6]。

以某電廠一機組為例,在研究蒸汽側(cè)氧化皮生成原理的基礎上,結(jié)合機組鍋爐的特性,制訂抑制蒸汽側(cè)氧化皮生長和剝落的技術(shù)和管理措施,通過實施效果檢驗,發(fā)現(xiàn)蒸汽側(cè)氧化皮得到了良好的控制。

1 受熱面蒸汽側(cè)氧氣皮生成與剝落機理

1.1 氧化皮的生成機理和影響因素

水蒸汽和純鐵在高溫環(huán)境中發(fā)生氧化反應生成氧化皮,不同溫度下氧化皮的組成不同:450~570 ℃,主要由Fe3O4、Fe2O3組成;570 ℃以上,主要由Fe3O4、Fe2O3和FeO 組成,位于最內(nèi)層的FeO 不致密,容易發(fā)生剝落[7-9]。

美國I.G.Wright 和B.A.Pint 教授通過研究提出氧化皮的生成厚度變化規(guī)律[7-9]為

式中:ξ 為氧化膜厚度,μm;t 為運行時間,h;n 為氧化膜稀疏類型,n>2 時氧化膜致密化,n<2 時氧化膜產(chǎn)生疏松;A 為Arrhenius 常數(shù);Q 為控制反應速率過程的激活能,J/mol;R 為氣體常數(shù);T 為金屬溫度,K。

由式(1)可知,氧化皮的厚度和溫度呈指數(shù)關(guān)系,和運行時間成正相關(guān)關(guān)系。

富鉻氧化層作為抗氧化的主要手段,容易在高溫環(huán)境中與水、氧氣發(fā)生化學反應,形成揮發(fā)性氣體,導致抗氧化失效,而蒸汽中的氧含量、蒸汽溫度、壓力、流速都會影響鉻的揮發(fā)速度,其化學反應方程式為。Cr2O3層對降低氧化速率效果最明顯,但Cr2O3在高溫含蒸汽條件下會形成揮發(fā)性氣體,導致Cr 的損耗,嚴重時可能導致氧化層失效。

此外,外界應力大小、氧化皮的結(jié)構(gòu)、介質(zhì)中成分和壓力等都會影響氧化皮的生成和生長。

1.2 氧化皮的剝落機理和影響因素

當氧化皮的厚度達到臨界值,并且管材金屬壁面和氧化皮或氧化皮之間的應力達到臨界值時,會造成氧化皮的剝落[10-12]。對氧化皮進行彈性力學分析,當管材溫度變化時,管材膨脹或收縮,受外力約束,產(chǎn)生了變溫應力,氧化皮內(nèi)部的變溫應力σ 為[10-12]

式中:ΔT 為計算應力溫度和無應力參考溫度的差值;Δα 為氧化皮和金屬基體的熱膨脹系數(shù)差;E 為彈性模量;v 為泊松比。

由式(2)可知,溫度變化與應力成正相關(guān),在機組啟停和負荷突變時,溫度變化較大,容易發(fā)生氧化皮剝落。在機組運行期間,若鍋爐參數(shù)控制不當,導致金屬管壁超溫,不僅造成氧化皮快速增厚,而且導致氧化皮結(jié)構(gòu)由雙層變成多層,如遇汽溫、汽壓大幅波動時,極易造成氧化皮剝落[13-15]。氧化皮剝落與溫度變化的關(guān)系如圖1 所示,可以看出,隨著溫度降幅的增加,剝落時的臨界氧化皮厚度逐漸減小,即溫差越大,氧化皮越容易剝落;采取保溫措施后,氧化皮與金屬間的膨脹差別減少,應力下降,同樣溫降幅度下氧化皮剝落的臨界厚度有了明顯的提高。

圖1 氧化皮剝落與溫度變化的關(guān)系

綜合氧化皮生成和剝落的機理及影響因素,結(jié)合可采取的管控手段,圍繞管壁溫度、蒸汽溫度、蒸汽壓力、鍋爐保溫等方面采取控制措施,以抑制蒸汽側(cè)氧化皮的生成和剝落。

2 受熱面蒸汽側(cè)氧氣皮的運行預防與控制

該機組為660 MW 燃煤抽凝供熱發(fā)電機組,于2017 年7 月投產(chǎn)發(fā)電,鍋爐型號為DG2002/29.3-Ⅱ13 型,采用超超臨界變壓直流爐,一次再熱方式,采用前后墻對沖的燃燒方式,通過調(diào)整水煤比和一、二級減溫器調(diào)節(jié)主汽溫;通過調(diào)整煙氣擋板和事故噴水減溫器來調(diào)節(jié)再熱汽溫。該機組采用奧氏體不銹鋼管和鐵素體類低合金鋼管,并且再熱汽溫為620 ℃,更容易出現(xiàn)氧化皮剝落的情況。

根據(jù)對蒸汽側(cè)氧化皮生成和剝落機理及影響因素的分析,從日常運行、機組啟動、機組停運3 個層面進行運行控制,有效管控管壁超溫、蒸汽超溫、蒸汽超壓,抑制氧化皮的生成和生長;有效管控壁溫、汽溫和蒸汽壓力的突變,以及開停機過程對升(降)溫和升(降)壓速率、停機后燜爐,抑制氧化皮的剝落。

2.1 日常運行管控

鍋爐運行階段是控制氧化皮生成和減緩氧化皮剝落的重要階段,因此必須從運行調(diào)整方面制訂相應的措施,具體原則為[16]:合理選擇鍋爐管的壁溫控制值;正常運行過程中盡量減少過熱器和再熱器減溫水的流量,應通過調(diào)整鍋爐燃燒,采用非均衡燃燒調(diào)整方法和調(diào)整水煤比等措施來降低受熱面的壁溫水平,防止大量使用減溫水,導致管壁溫度急劇下降,致使氧化皮集中剝落;運行中控制磨煤機的啟停次序,控制及調(diào)整主汽溫、再熱汽溫時,注意變化的幅度,防止管壁溫度大幅波動;受熱面吹灰時,疏水溫度不低于230 ℃,采用合適的吹灰方式,有利于消除氧化皮剝落。

2.1.1 日常超溫管控

為加強日常超溫的管控,制訂最高管壁溫度統(tǒng)計表和最高蒸汽溫度統(tǒng)計表,在表格中設置了不同管材、不同位置和不同壓力下的管壁最高溫度,不同測點位置的蒸汽最高溫度,并且進行每日、每個班組的跟蹤,方便對壁溫和汽溫實現(xiàn)有效管控,以此作為抑制氧化皮生成和剝落的重要手段。

2.1.2 汽溫波動幅度管控

為防止汽溫和管壁溫度的驟降變化,加強管控,參照機組首次大修中對爐膛及各受熱面檢查結(jié)果,結(jié)合鍋爐各自的運行特性,制訂針對機組汽溫、壁溫調(diào)整的指導方法,對主汽溫、再熱汽溫日??己丝刂浦底龀鲂乱?guī)定,并對10 min 內(nèi)主汽溫、再熱汽溫不同降幅進行考核規(guī)定。

2.1.3 減溫水投用管控

為確保主汽溫600 ℃、再熱汽溫620 ℃,避免大幅度操作減溫水致使汽溫突升、突降,從而造成鍋爐受熱面氧化皮剝落的現(xiàn)象,提高機組運行的經(jīng)濟效益,制訂660 MW 機組主蒸汽、再熱蒸汽使用減溫水的基本調(diào)整原則和運行調(diào)整措施,比較詳細地給出了調(diào)整方法,方便運行人員執(zhí)行。

2.2 開停機過程管理

根據(jù)氧化皮剝落機理和影響因素分析,開停機過程對于氧化皮生成和剝落的影響很大,為此制訂關(guān)于機組啟動過程和停機過程中的操作注意事項和調(diào)整技術(shù)措施,方便運行人員操作[14-16],主要內(nèi)容如下。

1)根據(jù)廠家使用說明書要求制訂鍋爐升(降)溫和升(降)壓的具體執(zhí)行表,如表1 和表2 所示,并利用爐內(nèi)壁溫測點實時在線監(jiān)控爐內(nèi)金屬壁溫變化速度。

2)機組負荷低于30%時,應盡量減少減溫水流量的使用,使用煙氣擋板、磨煤機出力、配風方式、給水流量等方式進行汽溫控制。

3)鍋爐啟動過程中,要嚴格按照規(guī)定要求控制升溫、升壓速率,任何工況下不得出現(xiàn)汽溫、壁溫大幅波動現(xiàn)象,應嚴格控制油槍投停數(shù)量、燃煤量增減、減溫水量投停速度。

4)加強過熱器和再熱器系統(tǒng)疏水的排放,并利用余熱盡量將積水烘干,使剝落的氧化皮干燥、松散,以利于蒸汽吹掃。

表1 鍋爐升(降)壓具體執(zhí)行表

表2 鍋爐升(降)溫具體執(zhí)行表

2.3 機組停運后燜爐管控

根據(jù)該電廠關(guān)于治理爐管內(nèi)壁氧化皮的方法,要求“停爐后考慮采取悶爐(不少于24 h)措施,除非有其他安全考慮,否則嚴禁強制冷卻”。制訂措施為:鍋爐熄火吹掃完成后,停運送、引風機,關(guān)閉煙氣系統(tǒng)擋板悶爐;鍋爐熄火24 h 后,允許打開風煙系統(tǒng)有關(guān)風煙擋板,使鍋爐自然通風冷卻;鍋爐熄火48 h后,無特殊情況不得強制通風冷卻,如工作需要負責人同意后,啟動送風機、引風機維持30%BMCR 風量對鍋爐強制通風冷卻。

3 管控效果

3.1 日常運行管理效果

3.1.1 最高壁溫和汽溫管控效果

為整體反映對壁溫和汽溫的有效管控,通過實時監(jiān)控系統(tǒng),隨機選擇時間段為2019 年10 月1 日至31 日的運行數(shù)據(jù),機組負荷變化趨勢如圖2 所示,負荷變化范圍為262~663 MW,接近機組正常運行的最小和最大出力;爐管壁最高溫度的變化趨勢如圖3 所示;爐過熱、再熱汽溫最高值的變化趨勢如圖4 所示。從管壁最高溫度變化趨勢、過熱和再熱汽溫變化趨勢可以看出,極少出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,且超溫時間較短,相關(guān)措施使管壁溫度和蒸汽溫度得到有效管控,對減緩蒸汽側(cè)氧化皮的生長和剝落有重要作用。

圖2 負荷變化趨勢

3.1.2 相同負荷下受熱面壁溫分布均勻性的變化比較

額定負荷下,再熱汽溫達620 ℃時,選擇鍋爐2019 年3 月26 日15∶30—17∶30 高溫再熱器最高管壁溫度的數(shù)據(jù),繪制高溫再熱器壁溫最大值的分布趨勢,如圖5 所示,機組負荷為666.1 MW。從圖中可以看出管壁最高溫度相對集中,變化更加均勻,波動幅度更小,再熱汽溫均值620.18 ℃,最高管壁溫度641.7 ℃(序號為128 號),報警值644 ℃,未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,控制效果良好。

圖3 管壁最高溫度的變化趨勢

圖4 爐過熱、再熱汽溫最高值的變化趨勢

圖5 鍋爐高溫再熱器最高管壁溫度分布

3.1.3 減溫水投用的管控效果

為有效檢查減溫水的控制效果,選擇機組運行期間大幅度投入減溫水高溫再熱器壁溫變化率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,如表3 所示,壁溫變化率最大1.89 ℃/min,小于規(guī)定要求的2 ℃/min,減溫水得到了有效的控制。

表3 機組大幅度投入減溫水高溫再熱器壁溫變化率

3.2 開停機過程管理效果

為更好地分析開停機過程管控的效果,隨機選擇機組開停機的數(shù)據(jù)進行分析,隨機采集高溫再熱器出口153 號、289 號、478 號、655 號管屏的壁溫數(shù)據(jù),選擇采樣時間為1 min 進行分析。

3.2.1 機組開機過程

隨機選擇2019-06-10T00∶07∶06 機組并網(wǎng)前后的數(shù)據(jù),其機組負荷變化趨勢如圖6 所示,負荷變化范圍為0~559.7 MW,壁溫變化趨勢如圖7 所示,整體上升比較平穩(wěn),對每分鐘壁溫變化率進行統(tǒng)計,其采樣期間壁溫變化率如圖8 所示。壁溫200~300 ℃,最大變化率為2.72 ℃/min,小于管控要求的5 ℃/min;壁溫超過500 ℃,最大變化率為2.12 ℃/min,略高于管控要求的2 ℃/min,整體低于管控要求的變化率。

3.2.2 機組停機過程

隨機選擇2019-01-20T01∶26∶26 機組解列前后的數(shù)據(jù),其機組負荷變化趨勢如圖9 所示,負荷變化范圍為0~520.44 MW,壁溫變化趨勢如圖10 所示,整體下降比較平穩(wěn),對每分鐘壁溫變化率進行統(tǒng)計,其采樣期間壁溫變化率如圖11 所示,壁溫最大變化率為2.3 ℃/min,整體低于管控要求的2 ℃/min。

圖6 開機過程負荷變化趨勢

圖7 開機過程壁溫變化趨勢

圖8 開機過程壁溫變化率

圖9 停機過程負荷變化趨勢

圖10 停機過程壁溫變化趨勢

圖11 停機過程壁溫變化率

通過對機組開停機的數(shù)據(jù)進行分析,可以看出在采取開停機管控措施以后,整個開停機過程壁溫變化整體上在規(guī)定范圍內(nèi),沒有出現(xiàn)大幅波動,有利于減緩蒸汽側(cè)氧化皮的生長和剝落。

3.3 機組停運后燜爐管控效果

對機組大修停運后燜爐期間壁溫變化進行統(tǒng)計,機組解列時間為2018-09-11T01∶33∶00,停運后風機啟動時間為2018-09-14T10∶30∶00,燜爐時間約81 h,其壁溫變化率如圖12 所示??梢钥闯觯捎脿F爐措施后,最大壁溫變化為0.064 ℃/min,整體壁溫變化較小,有利于抑制蒸汽側(cè)氧化皮的剝落。

3.4 檢修期間送檢結(jié)果

機組于2018 年9 月進行第一次大修,運行時間超過一年,將鍋爐高溫受熱面取樣管材送檢,過熱器管材質(zhì)和再熱器管均為S30432 材質(zhì)奧氏體不銹鋼管,材質(zhì)上未見明顯差異,但送檢的1—4 號過熱器管氧化皮厚度為23~35 μm,5—7 號再熱器管氧化皮厚度為39~52 μm,其氧化皮X 射線衍射(X-Ray Diffraction,XRD)檢驗結(jié)果如圖13 所示。結(jié)果顯示,氧化皮成分主要為Fe2O3、Fe3O4和FeCr2O4,說明管子金屬側(cè)的內(nèi)層氧化皮有部分剝落。

3.5 機組全負荷段620 ℃的經(jīng)濟效益

采用非均衡運行調(diào)整技術(shù)和相關(guān)管理措施以后,實現(xiàn)了全負荷段的再熱器汽溫620 ℃,不僅每年帶來1 049.6 萬元的直接經(jīng)濟效益,而且可以有效控制熱偏差及管壁超溫現(xiàn)象,大大降低汽輪機末級葉片的濕度,降低發(fā)生水蝕的風險,提高機組運行的安全性,對保證鍋爐安全經(jīng)濟運行有著重要的保障作用。同時2 臺660 MW 機組每年可節(jié)約燃煤約35 086 t,可實現(xiàn)減少二氧化硫排放1 554.22 t,減少氮氧化物排放490.6 t,減排二氧化碳約18.12 萬t,具有良好的社會效益。

圖12 機組大修停運后燜爐期間壁溫變化率

圖13 氧化皮XRD 分析結(jié)果

4 結(jié)語

從受熱面蒸汽側(cè)氧化皮生成和剝落的原理出發(fā),詳細闡述了蒸汽氧化皮的生成、剝落的機理及危害,結(jié)合機組運行的特點和可控因素,著重分析了機組管壁溫度、蒸汽溫度、蒸汽壓力和機組啟停機期間的影響,并以此為基礎,結(jié)合機組的安全性和經(jīng)濟性,制訂機組管壁溫度管控、蒸汽溫度管控、減溫水管控、機組燃燒調(diào)整、機組啟停機操作指導、機組停機后燜爐管理等措施。通過最高壁溫和汽溫管控效果、減溫水投用的管控效果、開停機過程管理效果、機組停運后燜爐管控效果等數(shù)據(jù)分析,結(jié)合檢修期間送檢結(jié)果,并分析了機組全負荷段620℃的經(jīng)濟效益,以此說明了通過制訂相關(guān)措施有利于抑制蒸汽側(cè)氧化皮的生成和剝落,實現(xiàn)機組全負荷段的再熱汽溫620 ℃,實現(xiàn)機組的安全和經(jīng)濟運行。

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