王立新,王青才,鄒 琳
(山東恒邦冶煉股份有限公司, 山東 煙臺(tái) 264109)
堆浸工藝是一種古老的選礦方法,最先用于處理銅、鈾等礦石,從20世紀(jì)70年代初開始用此法處理金礦石,隨著對(duì)堆浸金技術(shù)的研究和推廣,堆浸金技術(shù)得到迅速提高。堆浸法具有工藝簡單、設(shè)備少、投資少、見效快、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn),易建成大規(guī)模選場,這對(duì)于處理低品位礦石有很大的優(yōu)勢。目前堆浸規(guī)模從年處理幾千噸、幾萬噸擴(kuò)大到上百萬噸,單堆規(guī)模從幾百噸擴(kuò)大到幾十萬噸。堆浸技術(shù)指標(biāo)也達(dá)到國際先進(jìn)水平。
某礦業(yè)公司堆浸車間為含金全泥質(zhì)氧化礦,礦石泥化嚴(yán)重,滲透性較差,一直以來采用滴淋管噴淋,礦堆頂面積水嚴(yán)重,噴淋不均勻,噴淋強(qiáng)度無法提高,從而導(dǎo)致礦石的金浸出率低,堆浸周期長。因此改善噴淋效果,縮短堆浸的噴淋周期,提高金的浸出率成為該公司的主要難題。
(1)滴淋管噴淋工作程序復(fù)雜,工人工作量大,勞動(dòng)強(qiáng)度高;
(2)滴淋管噴淋頂面滲透性差,礦堆頂面積水嚴(yán)重,影響噴淋周期;
(3)滴淋管噴淋頂面經(jīng)常需要人工調(diào)平水管,礦堆頂面礦石被人工經(jīng)常踩踏壓實(shí),滲透性變差,影響浸出率;
(4)滴淋管噴淋布液不均勻,存在較多的滴淋盲區(qū),影響礦堆的堆浸周期和金的浸出率;
(5)在10 000 m2堆場中,使用滴淋管約6 000 m,單價(jià)為9.5元/m,滴淋管成本約為5.7萬元,成本較高。
含金全泥質(zhì)氧化礦堆浸,氰化浸出原理:
金的溶解機(jī)理:(1)擴(kuò)散反應(yīng);(2)氧化還原反應(yīng)。
堆浸作業(yè)是利用配制好一定濃度的堿性氰化鈉溶液均勻噴淋于堆場礦石表面,浸出液通過自然滲透,將黃金通過氰化反應(yīng)生成金氰絡(luò)離子溶于浸出液中,形成貴液透過礦堆,從礦堆底部集中收集,將其引流到貴液池,然后采用活性炭吸附提取黃金形成載金炭,運(yùn)送到下一步進(jìn)行精煉提純。
影響堆浸的因素有:
礦石的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、粒度、氰根的濃度、噴淋強(qiáng)度、噴淋液透水率、PH值、溶解氧的濃度、礦石中粘土含量、浸出時(shí)間、溫度、堆高、金粒大小形狀、伴生礦物等。其中噴淋強(qiáng)度和噴淋液透水率是影響噴淋效果的主要操作指標(biāo)。噴淋強(qiáng)度太小,會(huì)引起參與反應(yīng)的 CN-供應(yīng)不足,影響金的浸出速度;噴淋強(qiáng)度太大,會(huì)導(dǎo)致 CN-過剩,加劇 NaCN損失揮發(fā)。因此,通過試驗(yàn)確定合理的噴淋強(qiáng)度是必要的。一般在噴淋前期采用25 L/(m·h)的噴淋強(qiáng)度,噴淋中期采用20 L/(m·h)的噴淋強(qiáng)度,噴淋后期采用12 L/(m·h)的噴淋強(qiáng)度。而噴淋液透水率會(huì)影響噴淋液是否全部到達(dá)堆場內(nèi)的礦石并與之反應(yīng)從而浸出黃金。
每次堆場筑堆完畢后,應(yīng)根據(jù)堆場的形狀和表面積的大小,制作堆場管道布置平面圖,根據(jù)該圖,架設(shè)噴淋管道,架管完畢,試噴調(diào)整為最佳工作狀態(tài),開始噴淋。
為了確保噴淋達(dá)到最佳效果,堆浸噴淋過程中,需要經(jīng)常調(diào)整噴淋管路的閥門,保證整堆礦石在濕潤的環(huán)境中進(jìn)行,還要根據(jù)礦石含金量的遞減率和浸出液金量的變化率,調(diào)整最佳藥劑的配比和噴淋強(qiáng)度及其噴淋量,縮短堆浸周期,提高浸出率。
原生產(chǎn)為滴淋管路滴淋,經(jīng)過改造為橡膠水帶噴淋,提高了噴淋強(qiáng)度,堆浸布液均勻,從而有效改善了含金全泥質(zhì)土氧化礦的堆浸周期和金的浸出率。
2.2.1滴淋管噴淋原理與水帶噴淋技術(shù)原理對(duì)比
(1)滴淋管噴淋技術(shù)原理
堆場原來使用的滴淋管為Φ20 mm的塑料管,安裝間距為300 mm,在每根塑料管路的下部每間隔15 mm制作Φ2 mm鉆孔一排,作為噴淋孔。調(diào)節(jié)每根滴淋管的進(jìn)液閥門,使其中的堿性氰化鈉溶液均勻地滴落在礦堆上(如圖1所示)。
滴淋管噴淋的缺點(diǎn):①滴淋管噴淋每個(gè)滴淋管的滴淋孔是一個(gè)固定的點(diǎn),在連續(xù)的滴淋作業(yè)中始終滴淋堆場頂部的一個(gè)點(diǎn),會(huì)造成該點(diǎn)局部積水、不透水,而在其下部的礦石很難被浸出到。②兩根滴淋管間隔300 mm,中間間隔處為噴淋盲區(qū),且礦堆頂部大部分是滴淋盲區(qū),這些盲區(qū)只能靠滴淋液的自然擴(kuò)散下水,進(jìn)展緩慢,影響了浸出效果和浸出率。
(2)水帶噴淋技術(shù)原理
堆場改進(jìn)后的噴淋管為Φ65 mm的軟皮橡膠管,安裝間距為1 000 mm,在每根軟皮橡膠管路的周圍每間隔100 mm鉆小孔一排,孔徑為Φ1 mm,一排孔的數(shù)量為6個(gè),作為噴淋孔。調(diào)節(jié)每根滴淋管的進(jìn)液閥門,使其中的堿性氰化鈉溶液噴出呈霧狀,均勻地噴落在礦堆上。由于水帶噴淋呈現(xiàn)均勻的霧狀,在風(fēng)力的帶動(dòng)下,霧滴輕輕的來回?cái)[動(dòng),間接起到均勻噴淋作用(如圖2所示)。
水帶噴淋很好地解決了滴淋管噴淋出現(xiàn)的盲區(qū)問題,噴灑均勻、無死角、就像是潤物細(xì)無聲,堆場的礦石全部得以反應(yīng),浸出率和浸出速率大為提高。
2.2.2改善前后噴淋效果對(duì)比
原生產(chǎn)采用滴淋管,堆場表面積水嚴(yán)重,因?yàn)樵诘瘟芄苌厦總€(gè)滴淋點(diǎn)的位置是固定的,并且滴下來是一個(gè)點(diǎn),布液不均勻,由于礦石透水性差,造成表面積水,堆浸效果不好。采用滴淋管噴淋約20天左右開始積水并越積越嚴(yán)重;滴淋管噴淋很難實(shí)現(xiàn)全面積堆場噴淋,易造成噴淋盲區(qū),且滴淋孔易堵塞,導(dǎo)致局部浸出液難以滲透,表面積水嚴(yán)重。
經(jīng)過生產(chǎn)改造,采用水帶噴淋,上面鉆的是小孔,噴淋的是一條霧狀線,這條線也隨著水壓的變化而變化,在整個(gè)噴淋周期頂面不積水,在堆場內(nèi)幾乎沒有死角或者噴淋盲區(qū),布液非常均勻,水帶的噴淋孔在整個(gè)噴淋周期內(nèi)基本無堵塞現(xiàn)象,且使用水帶可以改善堆場環(huán)境,使各堆場更加清爽干凈。
兩種噴淋方式對(duì)比效果圖如圖1、圖2所示。
圖1 采用滴淋管噴淋的堆場
圖2 水帶噴淋堆場的現(xiàn)場
圖1為采用滴淋管噴淋20天噴淋情況。堆場頂面積水嚴(yán)重,不透水,因而堆浸時(shí)間延長,堆浸效果差。噴淋周期為193天。
圖2為水帶噴淋20天的堆場噴淋情況,堆場頂面無積水,水帶噴淋平均噴淋周期為122天。減少噴淋時(shí)間71天。
2.2.3技術(shù)改進(jìn)實(shí)施
原來的滴淋管噴淋,改為水帶噴淋。
架設(shè)水帶:堆場頂面居中位置架設(shè)直徑為Φ120 mm的主水帶,主水帶兩側(cè)相距1 m分別架設(shè)直徑為Φ65 mm副水帶,主水帶通過管道連接至貧液池內(nèi)的水泵。
(1)滴淋管噴淋
表1 采用滴淋管噴淋的堆場生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
(2)水帶噴淋
表2 采用水帶噴淋的堆場生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
圖3 采用滴淋管噴淋和水帶噴淋的 堆場綜合回收率對(duì)比圖
由表1、表2和圖3可知:水帶噴淋比滴淋管噴淋在原礦品位低0.21 g/t的條件下,浸出率提高5.37%,綜合回收率提高4.60%,尾渣品位降低0.12 g/t。
由表3可知,滴淋管噴淋周期為193天,水帶噴淋平均噴淋周期為122天。水帶噴淋比滴淋管噴淋周期縮短71天。
在相同條件下,架設(shè)一個(gè)堆場的水帶管路需要1天時(shí)間、調(diào)節(jié)水帶需要1天時(shí)間;架設(shè)滴淋管需要3天時(shí)間,調(diào)節(jié)滴淋管需要15天左右。前者比后者節(jié)約16天時(shí)間,同時(shí)可以提前加藥16天,每個(gè)堆場節(jié)省人工費(fèi)1.28萬元,縮短噴淋周期16天。
表3 噴淋周期對(duì)比表
對(duì)于一個(gè)10 000 m2堆場,原來使用滴淋管成本為5.7萬元,改善后使用水帶管路約3 000 m,單價(jià)為3.8元/m,水帶管路成本為1.14萬元,成本降低4.56萬元。
由于噴淋周期的縮短74天,按一個(gè)堆場一天節(jié)省耗電量50 kW·h,每千瓦時(shí)電按0.5元計(jì)算。每個(gè)堆場節(jié)約電費(fèi)=74天×50 kW·h×0.5元=1 850元=0.185萬元。
加上節(jié)省的人力成本1.28萬元,每個(gè)堆場可以節(jié)省成本6.025萬元。每年按照12個(gè)堆場計(jì)算,每年降低成本72.3萬元。
該礦業(yè)公司堆浸車間每年處理含金全泥質(zhì)氧化礦12萬t,原礦品位1.71 g/t左右,通過采用水帶噴淋取代滴淋管噴淋,大大改善噴淋周期和金的浸出率,噴淋周期縮短71天,金浸出率提高5.37%,金綜合回收率提高4.60%,尾渣金品位降低0.12 g/t,每年可以多回收黃金9 439克,價(jià)值283.17萬元,堆場成本下降72.3萬元。合計(jì)通過噴淋技術(shù)的改善,每年可為礦業(yè)公司創(chuàng)造效益355.47萬元。技術(shù)改進(jìn)效果顯著。