孫征超
(普羅生物技術(shù)(上海)有限公司,上海 201201)
河南某新能源科技公司主要從事高效單晶硅太陽能電池、組件及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、集成及運行。主要產(chǎn)品有單晶PERC高效電池、SE+PERC單雙面高效電池和疊瓦電池等。現(xiàn)有規(guī)模2.7GW15條生產(chǎn)線,采用行業(yè)先進(jìn)的SE+PERC技術(shù)。該公司廢水處理系統(tǒng)主要處理生產(chǎn)系統(tǒng)排出的廢水,廢水中主要含有硅粉、碳化硅、硝酸、氫氟酸、檸檬酸、洗滌劑及少量的表面活性劑,綜合廢水COD及SS含量高,可生化性較差。一期項目平均產(chǎn)生污水2 400 m3/d,污水處理系統(tǒng)采用預(yù)處理+兩級氧化溝工藝,一級氧化溝用作一級脫氮池,單池容積7 000 m3,二級氧化溝分成A段和O段,A段繼續(xù)去除總氮,O段去除COD,保障出水COD達(dá)標(biāo)排放。進(jìn)水總氮最高達(dá)到680 mg/L,正常情況下為570 mg/L左右,當(dāng)前總氮去除能力稍有欠缺。通過生物增效技術(shù)提高一級脫氮池總氮去除能力[1]。
本文通過向一級反硝化脫氮池投加反硝化菌種,改善活性污泥活性,提高一級反硝化脫氮池去除總氮效率,減少碳源(葡萄糖)的使用量。
普羅生物技術(shù)(上海)有限公司生產(chǎn)的反硝化菌是針對污水處理反硝化系統(tǒng)研發(fā)的生物制劑,是由從大自然中篩選出的反硝化菌種、酶制劑和營養(yǎng)物質(zhì)專業(yè)配比組成,主要用于提高污水處理系統(tǒng)的反硝化能力,通常用于缺氧池等缺氧區(qū)域。
如圖1所示,為污水處理工藝流程圖。
2019年9月17日—10月14日為試驗期,處理總水量為2 400 m3/d,2019年9月20日—2019年9月27日期間平均每天投加反硝化菌46.6 kg,投加位置為一級脫氮池進(jìn)口處。
圖1 污水處理工藝流程圖
如圖2所示,投加反硝化菌種前,一級脫氮池進(jìn)水總氮一般控制在520 mg/L左右,且一級脫氮出水總氮在70 mg/L左右;9月20日開始投加反硝化菌種,一級脫氮出水總氮明顯下降,當(dāng)進(jìn)一級脫氮池的總氮比原來增加100 mg/L左右后,一級脫氮出水仍能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),出水總氮能夠達(dá)到10 mg/L。說明通過投加反硝化菌增加了一級脫氮池反硝化能力。
如圖3所示,投加反硝化菌種后,一級脫氮池每天處理總氮量在1 200 kg以上(10月10日、10月11日處理水量偏小導(dǎo)致處理總氮量有所下降),與投加反硝化菌種前相比每天大約多處理180 kg總氮,減少了二級AO池總氮負(fù)荷。
圖2 一級脫氮池進(jìn)出水總氮含量
圖3 一級脫氮池去除總氮量
如圖4所示,比較投加反硝化菌前后的葡萄糖投加量,發(fā)現(xiàn)由14 t/d左右減少到12 t/d左右。葡萄糖投加量每天大約減少1.8 t。現(xiàn)場所使用的葡萄糖(COD當(dāng)量0.75 kg/L,液態(tài))單價為2 200元/t,投加反硝化菌后大約每天減少碳源費用3 960元。張仲玲[2]認(rèn)為葡萄糖作為反硝化碳源時的適宜碳氮比為7∶1,高于甲醇、乙酸、丙酸、丁酸等碳源適宜碳氮比。殷芳芳等[3]認(rèn)為低溫(15.4±0.8 ℃)下的反硝化速率相對20 ℃以上的要低許多,而通過不同的碳源補償均能在一定程度上改善脫氮效果。
圖4 葡萄糖投加量
(1)通過投加反硝化菌,增加了一級脫氮池反硝化能力。一級脫氮出水總氮由70 mg/L左右下降到10 mg/L。
(2)通過投加反硝化菌減少碳源(葡萄糖)使用量,大約每天可以減少葡萄糖使用量1.8 t,每天節(jié)省碳源費用3 960元,一年大約可以節(jié)省碳源費用144萬元。