寧金華
(奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司,江蘇 昆山 215332)
近幾年隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),客戶對(duì)鋁板帶的表面質(zhì)量和外觀要求都越來(lái)越高[1]。這對(duì)鋁合金板帶生產(chǎn)企業(yè),提出了更高的質(zhì)量控制要求。在鋁合金板帶熱軋過(guò)程中,黑條是最常見(jiàn)的表面缺陷之一,嚴(yán)重影響產(chǎn)品表面質(zhì)量。
本文將著重探討鋁合金板帶熱軋過(guò)程中,因過(guò)多的鋁粉導(dǎo)致的黑條缺陷,進(jìn)行原因分析,以及根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)提出有效的改善對(duì)策。
熱軋卷厚度5.0~6.0mm,在熱軋卷上未發(fā)現(xiàn)明顯黑條、污垢等缺陷,但經(jīng)過(guò)3~4道次冷軋后的成品(厚度1.0~1.5mm),典型黑條缺陷形貌如圖1所示,黑條缺陷一般寬度10~30mm,長(zhǎng)度100~300mm,顏色較淺,表面無(wú)破損,觸摸無(wú)手感,酒精等溶劑擦拭不消除,在鋁卷的寬度和長(zhǎng)度方向間斷性分布沒(méi)有明顯規(guī)律,上下表面都有。
取缺陷樣品,進(jìn)行能譜分析,比對(duì)黑條缺陷部位與正常部位成分,結(jié)果見(jiàn)表1。
圖1 黑條缺陷形貌
表1 能譜分析結(jié)果
缺陷部位相比正常軋制部位,主要氧元素含量增加,鋁元素含量降低,其他C、Mg、Si元素?zé)o明顯變化。
使用掃描電鏡分析缺陷部位與正常部位,結(jié)果分別見(jiàn)圖2、圖3。
圖2 缺陷位置表面SEM圖
圖3 正常位置表面SEM圖
缺陷部位有異常的氧化物殘留,SEM顯示表面有深色污染物,造成了肉眼可見(jiàn)的黑色痕跡,從分成分析,殘留物為氧化鋁粉。
從對(duì)缺陷的樣品分析,得出缺陷為氧化鋁粉壓入導(dǎo)致的黑條,另外從缺陷的長(zhǎng)寬比數(shù)據(jù),以及冷軋每個(gè)道次的取樣觀察,確認(rèn)缺陷產(chǎn)生于熱軋工序。
正常的軋制過(guò)程中,軋件在變形區(qū)內(nèi)表面與軋輥摩擦都會(huì)產(chǎn)生鋁粉,主要組成物為Al2O3[2]。鋁粉經(jīng)過(guò)乳液噴淋進(jìn)入污油箱,部分與乳液內(nèi)的有機(jī)皂反應(yīng)生成油泥上浮,可通過(guò)撇油去除;另外經(jīng)過(guò)濾布過(guò)濾可以去除鋁粉。
鋁合金熱軋軋制摩擦力較大,帶材表面鋁粉多,容易在軋制變形區(qū)造成鋁粉聚集,鋁粉聚集到一定程度后鋁粉會(huì)被壓入鋁基體中形成黑條缺陷[3]。
通過(guò)以上分析得出,黑條的缺陷是熱軋過(guò)程中過(guò)多鋁粉壓入導(dǎo)致,所以熱軋鋁粉控制是關(guān)鍵。
熱軋時(shí)工作輥與物料表面摩擦產(chǎn)生的鋁粉,絕大多數(shù)進(jìn)入乳液系統(tǒng),一般通過(guò)過(guò)濾和撇油兩種方法去除乳液系統(tǒng)中鋁粉[4]。
乳液過(guò)濾常規(guī)采用80~100克/平方米的無(wú)紡布,將污油箱中的乳液經(jīng)過(guò)無(wú)紡布過(guò)濾后進(jìn)入凈油箱,能有效去除部分鋁粉。目前市場(chǎng)上有克重更高的無(wú)紡布(高精度無(wú)紡布),我們進(jìn)行了試用比對(duì),并對(duì)過(guò)濾后的無(wú)紡布取樣, 用酒精沖洗濾布表面鋁粉,再進(jìn)行過(guò)濾烘干,使用顯微鏡觀察濾紙樣品表面的鋁粉。
結(jié)果如圖4、圖5所示,相比普通過(guò)濾紙,高精度過(guò)濾紙表面殘留的鋁粉尺寸更小。實(shí)際在現(xiàn)場(chǎng)使用高精度過(guò)濾布兩個(gè)月后,從乳液檢測(cè)的灰分指標(biāo)看,也有明顯降低。說(shuō)明使用高精度過(guò)濾布能增加鋁粉過(guò)濾量,特別是小尺寸鋁粉。
圖4 普通精度過(guò)濾布鋁粉形貌
另外,乳液中的無(wú)法通過(guò)過(guò)濾去除的鋁粉需要定期撇油、排放置換去除。當(dāng)乳液中灰分超過(guò)700PPM或旋蒸粘度超過(guò)115mm2/s時(shí),需要加大熱軋乳化液撇油量,部分置換排放乳液[5],降低乳化液中鋁粉含量,提高乳化液清潔度。
在熱軋過(guò)程中,隨著乳液的噴淋,鋁粉會(huì)粘到熱軋機(jī)機(jī)架、導(dǎo)輥等部件上,并不斷積聚,容易滴落或接觸到板面上,導(dǎo)致壓入形成黑條。
所以在熱軋生產(chǎn)過(guò)程中,需要每班根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行軋機(jī)沖洗,清除、減少機(jī)架內(nèi)、導(dǎo)輥上的鋁粉殘留。特別當(dāng)生產(chǎn)表面要求高的產(chǎn)品時(shí),每隔3~5卷需要進(jìn)行一次軋機(jī)清潔沖洗。機(jī)架導(dǎo)輥未沖洗前表面殘留的鋁粉掃描見(jiàn)圖6。
圖6 導(dǎo)輥表面鋁粉殘留
鋁粉產(chǎn)生于熱軋軋制過(guò)程中的摩擦,因此軋制力大小、工作輥粗糙度、乳液潤(rùn)滑性能、軋制溫度等參數(shù)對(duì)摩擦力有影響,可以通過(guò)相關(guān)工藝參數(shù)控制,減少鋁粉產(chǎn)生。
通過(guò)提高乳液的潤(rùn)滑性能相對(duì)簡(jiǎn)單快速而且易于實(shí)施。提高乳液濃度,使進(jìn)入變形區(qū)內(nèi)接觸弧內(nèi)的潤(rùn)滑油增多,改善接觸弧內(nèi)的潤(rùn)滑條件[6]。另外可以提高乳液酯含量,增加油膜強(qiáng)度,也有利于減少磨擦力,產(chǎn)生較少的鋁粉。
另外可以適當(dāng)降低工作輥粗糙度,合理使用清刷輥、調(diào)整道次壓下量使各道次軋制力相對(duì)均衡,也能降低軋制過(guò)程中的摩擦力。
鋁合金熱軋過(guò)程中,乳液中過(guò)多的鋁粉會(huì)導(dǎo)致表面黑條缺陷,冷軋無(wú)法消除。經(jīng)過(guò)以下方法經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施后,能有效降低乳液中鋁粉含量,并減少成品表面黑條缺陷:
(1)提高乳液過(guò)濾精度;增加撇油、排放;
(2)提高軋機(jī)清潔性,定期沖洗清潔;
(3)調(diào)整乳液濃度、輥面粗糙度等工藝參數(shù)。