芮向科
(玉溪礦業(yè)公司,云南 玉溪 653100)
大紅山銅礦是以含銅、鐵為主要金屬礦物的井采礦山,一選廠選礦工藝流程為浮選選銅、磁選選鐵,由于一選廠生產處理量10000t/天,而Ⅲ系列為4800t/天,占一選廠處理量的50%,加上Ⅲ系列在三個系列中回收率最低的一個系列,所以提高Ⅲ系列銅回收率就顯得格外迫切。原礦中金屬量全部回收那么回收率就是100%,但在實際生產情況中是不可能做到100%回收的,這就需要利用新的選礦工藝和新的選礦藥劑對現(xiàn)有生產條件做改善,本篇論文論述的是Ⅲ系列利用新的浮選流程對現(xiàn)場生產的一個實踐研究。
(1)銅礦物嵌布粒度(表1)。綜下表明,礦樣中有50%的銅礦物嵌布粒度大于24.5μm,90%大于8.10μm,銅礦物最大嵌布粒度為212μm,最小嵌布粒度0.87μm。斑銅礦嵌布粒度較粗,平均為45μm;銅藍嵌布粒度最細,平均為12μm;黃銅礦和自然銅嵌布粒度相近,平均為22μm。
表1 銅礦物嵌布粒度
(2)原礦銅礦物單體解離(表2)。表2表明原礦銅礦物在細度-0.074mm達到75%時,解離度達到相對最大值。
表2 浮選部分產品的銅賦存狀態(tài)
(1)浮選部分產品的銅賦存狀態(tài)(表3)。表3表明掃選尾礦中含有可觀的金屬量,掃選作業(yè)效率低,回收此部分金屬,可以提高Ⅲ系列銅選礦回收率。
表3 浮選部分產品的銅賦存狀態(tài)
(2)浮選部分產品水析結果(表4)。
表4 浮選部分產品的銅賦存狀態(tài)
表4表明掃選精礦中Cu主要分布在+0.074mm以上的粒級當中,分布率為51.28%,品位為0.749%,此部分是未解離的部分,如提高磨礦細度,有利于此部分礦石單體解離,從而提高銅回收率。
(3)原流程流程圖(圖1)。原流程采用先粗選,粗選尾礦經過掃選作業(yè)后進入磁選作業(yè),掃選精礦返回粗選作業(yè),粗選精礦先旋流分級,溢流進入精選,沉沙進入10#磨,形成閉路磨礦,精Ⅰ尾礦返回粗選,旋流溢流經三次精選得到最終精礦。
圖1 原流程流程圖
(1)試驗流程流程圖(圖2)。試驗流程采用先粗選,粗選精礦直接進入精選,經過三次精選得到最終精礦,精Ⅰ尾礦返回粗選,粗選尾礦進入掃選,掃選尾礦進入磁選作業(yè),掃選精礦經10#磨及旋流器磨礦分級后返回粗選。
圖2 精礦粗選流程圖
(2)試驗流程流改造。試驗流程通過搭接管道使掃選精礦自流進入10#磨小泵池,由小泵輸送礦漿至旋流器,旋流器溢流通過搭接管道進入中礦返回泵,由泵打入粗選,實現(xiàn)掃選精礦再磨再選。
(1)試驗流程考察情況。本次流程考察時間:2016年3月4日III系列早班8:00~12:00,粗選第一槽沒作最終精礦。當班大生產銅浮選指標為:處理量:211.8t/h,原礦:0.351%,精礦:18.00%,尾礦:0.023%,回收率:93.57%,細度:65.25%。考察數(shù)據如表5。
表5 流程考察數(shù)據
表5表明旋流器溢流細度-0.074mm達到98.11%,當細度-0.074mm達到75%時,銅礦物單體解離度能達到97.5%,說明旋流溢流細度達到試驗要求,掃選精礦銅礦物單體解離充分;浮選細度為65.51%,銅礦物單體解離度在94%左右,未得到充分解離。
(2)工業(yè)試驗生產指標分析。原流程工業(yè)生產指標。2016年2月27日夜班~2016年3月2日夜班生產指標如表6。
表6 原流程工業(yè)生產指標
2016年3月2日中班~2016年3月6日中班試驗指標如表7。
表7 試驗流程工業(yè)生產指標
由表可以看出在原礦性質相同情況下,工業(yè)試驗累計回收率94.22%,原流程累計回收率93.37%,試驗回收率高于原流程回收率0.85個百分點;工業(yè)試驗累計品位17.58%,原流程累計精礦品位24.52%,工業(yè)試驗回收率低于原流程精礦品位6.94個百分點。
(3)試驗前后藥劑使用情況對比。2016年3月2日中班~2016年3月6日中班工業(yè)試驗藥劑條件顆粒黃藥34.55g/t,丁胺黑藥11.57g/t;2016年2月27日夜班~2016年3月2日夜班生產藥劑條件顆粒黃藥31.86g/t,丁胺黑藥11.66g/t。工業(yè)試驗藥劑條件與生產藥劑條件相同。
工業(yè)試驗流程對提高選礦回收率有比較可觀的效果,但試驗流程精礦品位偏低,遠遠達不到生產要求。工業(yè)試驗流程可與原流程組成靈活流程來調節(jié)Ⅲ系列生產指標。