徐嘉辰 曾霄祥
【摘 要】 本文通過溜槽試驗、室內(nèi)土工試驗及現(xiàn)場工業(yè)試驗對細粒尾礦堆存規(guī)律進行研究,提出了通過用旋流器稀釋放礦+人工干灘的細粒尾礦堆存的技術(shù)方案。試驗研究結(jié)果表明:旋流器底流稀釋后尾礦筑人工干灘方案實際沉積效果較好,人工干灘形成較快;旋流器底流稀釋后可大大提高沉積灘滲透性,有利于沉積灘面的快速排水固結(jié);現(xiàn)場工業(yè)試驗表明按現(xiàn)有給礦特性及旋流器運行參數(shù),能夠達到溜槽試驗標準,實施過程中可通過優(yōu)化人工干灘區(qū)域排水和增設(shè)排滲設(shè)施能夠滿足尾砂筑壩要求。
【關(guān)鍵詞】 細粒尾礦;溜槽試驗;現(xiàn)場工業(yè)試驗;室內(nèi)土工試驗
【中圖分類號】 TD926 【文獻標識碼】 A
【文章編號】 2096-4102(2020)02-0025-03
為了解細粒尾礦對尾礦沖積灘坡度的影響及細粒尾礦筑壩物理力學(xué)指標的變化規(guī)律,驗證細粒尾礦堆存的可行性,本文采用現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場試驗、室內(nèi)試驗等方法對細粒尾礦力學(xué)性質(zhì)、滲透特性等進行分析研究,確定了旋流器稀釋放礦+人工干灘的細粒尾礦堆存方案。
1項目概況
該項目尾礦庫屬于山谷型尾礦庫,庫區(qū)北、東、西三面環(huán)山,尾礦壩位于庫區(qū)南側(cè)。初期壩為碾壓透水堆石壩,初期壩內(nèi)坡面鋪設(shè)加筋土工布反濾層;尾礦庫采用排水井-排水管的排洪系統(tǒng),同時在壩內(nèi)設(shè)置水平排滲盲溝進行排滲,根據(jù)規(guī)范,屬四等庫。
根據(jù)資料,入庫尾礦+200目僅占16.84%,屬于典型的細粒級尾礦。本項目試驗內(nèi)容主要為現(xiàn)場高濃度尾礦筑壩流槽試驗研究,尾礦料土工試驗研究,通過試驗數(shù)據(jù)了解高濃度細粒級尾礦對尾礦沖積灘坡度的影響,并得出高濃度細粒級尾礦筑壩物理力學(xué)指標的變化,為下一階段研究提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。
2溜槽試驗
2.1試驗方案
根據(jù)現(xiàn)場條件,在尾礦庫壩前西側(cè)布置溜槽,共設(shè)置平行兩個槽(1#溜槽,2#溜槽),溜槽長度40m,其中1#溜槽采用尾礦漿分級后的底流稀釋放礦、2#溜槽采用尾礦漿分級后的底流直接放礦。溜槽槽底以現(xiàn)狀沉積灘面為底(模擬現(xiàn)狀灘面坡度與滲透條件),槽壁采用土裝砂袋堆筑外包土工膜(根據(jù)實際放礦條件下尾礦側(cè)向排水條件較差特性進行模擬)。溜槽槽尾敞開并90度轉(zhuǎn)折,以摸清水利阻擋對放礦沉積的影響。
堆積壩頂溜槽前設(shè)置兩臺某型號旋流器對擬定尾礦漿進行分級,旋流器底流出口直通溜槽槽首內(nèi),其中1#溜槽增設(shè)排水管進行底流稀釋,旋流器頂端溢流采用放礦管延伸排放至尾礦庫庫內(nèi)。具體布置圖如圖1所示。
2.2試驗結(jié)果
現(xiàn)場放礦結(jié)果表明,旋流器底流尾礦漿稀釋后的流動性較好,能較好地自溜槽頂端流動至溜槽底端,流動過程分級沉積效果較為明顯。
未經(jīng)稀釋旋流器底流尾礦漿因濃度較高造成流動性差,流動狀態(tài)類似隆起淤積,流動過程未見分級效果,沉積一段時間后灘面坡度接近于0°。
現(xiàn)場放礦結(jié)果表明,旋流器底流尾礦漿稀釋后在溜槽起點至30m處的沉淀分級效果較好,形成坡度及排水滲透效果較為理想;30m至出口段含泥量激增,坡度接近于0°,滲透性極差。
未經(jīng)稀釋的旋流器底流尾礦漿因濃度較高無水力分級效果,灘面為擠壓前行狀態(tài),形成坡度接近于1°,且滲透性極差。
試驗結(jié)果表明,旋流器的分級效果和產(chǎn)率是影響項目安全性和經(jīng)濟性的關(guān)鍵,需要盡快由廠家取樣試驗并進行旋流器參數(shù)調(diào)整。
3滲透及力學(xué)試驗
根據(jù)尾礦庫相關(guān)規(guī)范要求及結(jié)合尾礦庫自身情況,開展尾礦物理性質(zhì)試驗(含水率、密度、比重、塑液限及顆粒分析)和尾礦力學(xué)性質(zhì)試驗(壓縮、滲透、固結(jié)快剪及三軸固結(jié)快剪)。
3.1滲透試驗
滲透試驗結(jié)果如表1所示:
由上表可知:
在不考慮取樣誤差影響下,1#溜槽灘面滲透系數(shù)比現(xiàn)狀灘面滲透系數(shù)要大得多。
上述滲透試驗表明,旋流器底流稀釋后可大大提高沉積灘滲透性,有利于沉積灘面的快速排水固結(jié)。
3.2壓縮試驗
試驗采用快速固結(jié)法進行測定壓縮系數(shù)和壓縮模量,根據(jù)本次壓縮試驗結(jié)果分別繪制兩種灘面下尾礦壓縮模量、壓縮系數(shù)與灘前距離關(guān)系曲線如圖2所示。
由圖2可知,現(xiàn)狀灘面下壓縮系數(shù)較大、壓縮模量小,且隨灘前距離變化不規(guī)律(變化幅度大);1#溜槽灘面壓縮模量大、壓縮系數(shù)減小,且隨灘前距離變化規(guī)律性強(變化幅度?。?/p>
3.3固結(jié)快剪試驗
依據(jù)規(guī)范規(guī)定結(jié)合入庫尾礦特性,后期壩體穩(wěn)定性計算采用總應(yīng)力法所需的強度指標,選用固結(jié)快剪(CQ)試驗方法測尾礦試樣的強度指標Ccq和φcq。為后續(xù)壩體穩(wěn)定性計算分析提供數(shù)據(jù)。試驗主要采用儀器有SKDJ型直剪儀、位移計、BT224S型千分之一的電子天平及環(huán)刀。
在現(xiàn)狀灘面和1#溜槽灘面下,在灘前不同距離處分別取尾礦樣進行固結(jié)快剪試驗,其試驗指標如表2所示。
由表2可知,1#溜槽灘面尾礦試樣凝聚力較現(xiàn)狀灘面有所減小、內(nèi)摩擦角有所增大,表明在旋流器底流稀釋放礦下,灘面尾礦黏粒含量減少,砂粒含量增加。
3.4三軸固結(jié)快剪試驗
本次試驗在現(xiàn)狀灘面下已開展三軸剪切試驗,試驗主要儀器為TSZ-2型三軸儀。將飽和后的試樣先在某一壓力作用下排水固結(jié),然后在保持不排水的情況下,快速增大軸向壓力,使試樣中的剪應(yīng)力逐漸增大,直至達到極限平衡而剪切,由此求得尾礦試樣的抗剪強度指標。本實驗不僅能測出尾礦樣的總應(yīng)力抗剪強度,而且可以測出固結(jié)穩(wěn)定后尾礦樣的孔隙水壓力,還可以計算其有效應(yīng)力強度指標。試驗結(jié)果如表3所示。
4現(xiàn)場工業(yè)試驗
4.1試驗設(shè)計
在現(xiàn)狀尾礦庫壩頂上均勻布置12臺旋流器,其中6臺為一組,2組交替使用。自選礦廠輸送來的尾礦漿在壩頂經(jīng)給料管輸送至旋流器給料口,底流管在壩前加水稀釋放礦,溢流管經(jīng)溢流匯集管匯集后輸送至距壩前200m庫內(nèi)排放。
現(xiàn)場工業(yè)試驗中旋流器運行參數(shù)與現(xiàn)場溜槽試驗中旋流器運行參數(shù)相同,考慮到后期尾砂筑壩安全性,本次試驗調(diào)整了旋流器安裝高度及溢流管布置。
試驗完成后在形成的灘面上取樣、試驗,測得其相關(guān)指標特性,就試驗結(jié)果進行分析計算,判別該放礦工藝的可行性。
4.2試驗結(jié)果
通過現(xiàn)場工業(yè)試驗可以得到如下結(jié)果:
底流稀釋放礦時由于灘面無側(cè)向約束,尾礦漿在灘面上呈現(xiàn)蜿蜒曲折流動,相對靜水區(qū)存在少量細顆粒沉積現(xiàn)象。
灘前30m總體坡度約2°,30m~50m灘面總體坡度約1°,現(xiàn)場直觀感受及檢測灘前40m粗顆粒含量高。
根據(jù)現(xiàn)場取樣可知,灘前30m區(qū)域尾砂顆粒較粗,總體未見夾泥層,切面擾動后即刻出現(xiàn)砂體失黏脫落現(xiàn)象;因透水性較強沉積一段時間后該段灘面含水量降低顯著、承載力顯著提高。灘前30m~50m區(qū)域灘面存在少量加細現(xiàn)象,且處于飽和狀態(tài),擾動后易出現(xiàn)液化現(xiàn)象。
4.3結(jié)果分析
通過對試驗結(jié)果進行分析,進行如下總結(jié):
在工業(yè)試驗過程中,經(jīng)多次現(xiàn)場踏勘分析,旋流器在經(jīng)數(shù)次調(diào)試后基本穩(wěn)定在額定運行工況下,受選礦廠尾礦漿濃度、給礦量大小及壓力波動影響,底流濃度總體處于55.0%~70.0%,+200目總體處于50.0%~68.0%。
工業(yè)試驗旋流器底流濃度及分級效果基本達到溜槽試驗數(shù)據(jù)標準。工業(yè)試驗過程中由于灘面取樣受限,所測數(shù)據(jù)相對較少。依據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),工業(yè)試驗灘前50m范圍灘面+200目比例均在90%以上,可以達到溜槽試驗數(shù)據(jù)標準,且灘前50m灘面+200目比例高于溜槽試驗結(jié)果,分析原因為溜槽試驗?zāi)┒伺潘糠质茏?,?dǎo)致部分細顆粒尾礦提前沉積。
現(xiàn)場工業(yè)試驗可知,盡管灘前0~50m范圍+200目含量較高,但在灘前40m~60m范圍沉積灘面幾乎處于飽和狀態(tài),稍加擾動即可迅速排水,但在自然沉積狀態(tài)下排水速率慢,影響其強度增長,應(yīng)在該區(qū)域內(nèi)布設(shè)排滲設(shè)施,增大其排水能力,盡快完成固結(jié),提高強度。
5結(jié)論
本次試驗研究得到了以下結(jié)論:
現(xiàn)場溜槽試驗、滲透及力學(xué)、現(xiàn)場工業(yè)試驗結(jié)果表明,按試驗方案進行尾礦堆存,灘前50m干灘粗尾礦含量、灘面強度、滲透性較現(xiàn)狀灘面均有較大程度提升,有利于尾礦庫今后運行的安全。
現(xiàn)場試驗表明,經(jīng)旋流器分級后,底流+200目的尾礦含量為55%~65%。對比底流排放時加水稀釋與不加水稀釋兩種狀況表明,加水稀釋可使底流具有良好的水力分級效果,能大大提高人工干灘上+200目的顆粒比例,提高干灘滲透性及力學(xué)指標。
對比分析現(xiàn)場工業(yè)試驗和溜槽試驗沉積灘面尾礦顆粒分布情況可知,現(xiàn)場工業(yè)試驗灘前50m區(qū)域灘面+200目含量高于溜槽試驗結(jié)果,可知尾礦水及時有效流向庫內(nèi)可以增加細顆粒尾礦挾帶距離。
經(jīng)過滲透性試驗分析可知,采用旋流器稀釋放礦后,灘前50m區(qū)域尾礦沉積灘滲透性明顯得以改善,其滲透系數(shù)約為現(xiàn)狀灘面下尾礦滲透系數(shù)的10~20倍。經(jīng)滲流分析可知,按擬定方案進行后期尾礦堆存,能夠滿足尾礦庫運行至終期期間的滲流控制要求。
綜上所述,試驗中旋流器在現(xiàn)場工業(yè)生產(chǎn)中運行狀況良好,操作簡便,降低了尾礦壩施工難度及堆筑成本,有利于企業(yè)今后的生產(chǎn)運行。該成果經(jīng)下一階段進一步研究后可在該尾礦庫細粒尾礦堆存中實施,同時經(jīng)優(yōu)化和完善后可在類似細粒尾礦筑壩項目中進行推廣和使用,將具有顯著的安全、經(jīng)濟社會效益。
【參考文獻】
[1]閻文慶.國內(nèi)外尾礦貯存堆放方法及應(yīng)用[J].金屬礦山,2016(9):1-14.
[2]周漢民,劉曉非,崔旋,等.偏細粒尾礦新型快速堆壩方法[J].現(xiàn)代礦業(yè),2011.27(11):120-121,124.
[3]國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局.尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程(AQ2006-2005)[S].北京:中國標準出版社,2005.
[4]中國有色金屬工業(yè)協(xié)會.尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范(GB50863-2013)[S].北京:中國計劃出版社,2013.