張鐵剛
【摘 要】 為了解決堅硬頂板回采工作面開采時面臨的頂板垮落困難、垮落步距大、礦壓顯現(xiàn)明顯等問題,根據(jù)6508回采工作面地質(zhì)、開采條件采用水力壓裂技術(shù)對頂板進行壓裂,并對壓裂后的頂板垮落、來壓情況以及初次來壓步距等進行分析。結(jié)果表明:水力壓裂后的采面初次來壓步距平均在44.5m,較采用預裂爆破技術(shù)來壓步距縮短8m,同時避免預裂爆破帶來的安全隱患大、爆破動壓明顯等問題,具有施工安全、工作量小、施工速度快、頂板控制效果顯著等優(yōu)點,可以有效解決堅硬頂板工作面頂板難垮落問題,為礦井實現(xiàn)高效開采創(chuàng)造良好條件。
【關(guān)鍵詞】 堅硬頂板;水力壓裂;頂板控制;礦壓;來壓步距
【中圖分類號】 TD32 【文獻標識碼】 A
【文章編號】 2096-4102(2020)02-0010-03
我國煤炭開采頂板管理一般采用全部垮落法,但當煤層頂板堅硬、節(jié)理裂隙不發(fā)育時,頂板不能隨煤層開采后及時垮落,大面積懸露于采空區(qū)內(nèi)。一旦垮落會出現(xiàn)強烈的礦壓顯現(xiàn),甚至頂板垮落帶來的颶風會沖垮回采工作面、造成風流逆轉(zhuǎn),給礦井生產(chǎn)埋下安全隱患。眾多的研究學者對堅硬頂板控制展開研究,潘岳等從理論方面出發(fā),對堅硬頂板煤層回采期間老頂斷裂時的能量變化進行計算求解;于斌等以塔山礦K3砂巖老頂為研究對象,對水力壓裂影響范圍進行研究;黃炳香等在分析煤、巖體力學結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,對水力壓裂裂縫擴展進行研究,并提出對應(yīng)的裂縫擴展控制技術(shù),并在現(xiàn)場應(yīng)用?;诖耍闹幸陨轿髂车V6508回采工作面為研究對象,將水力壓裂技術(shù)應(yīng)用到堅硬頂板控制方面,以期能降低頂板下沉垮落期間引起的礦壓顯現(xiàn),實現(xiàn)采面安全生產(chǎn)。
1工程概況
6508回采工作面開采6號煤層,埋藏深度在340~380m,采面傾向長300m,走向長2600m,煤層及頂?shù)装鍘r性見圖1。6號煤層直接頂泥巖,抗壓強度在4.3~17.6MPa,普氏系數(shù)(f值)在0.83~2.65;老頂為堅硬細粒砂巖,裂隙及節(jié)理不發(fā)育,抗壓強度在84.9~167.7MPa,普氏系數(shù)(f值)在9.17~16.32,平均13.6。根據(jù)以往開采經(jīng)驗,采面推進50m時,老頂仍不能及時垮落,需要采用深孔爆破方式強制放頂。但是采用深孔爆破存在安全隱患大、爆破動壓明顯,爆破產(chǎn)生有毒有害氣體等問題。因此,在6508回采工作面采用水力壓裂控頂技術(shù)。
2水力壓裂控頂技術(shù)
2.1壓裂鉆孔布置方案
6508回采工作面老頂為厚度在13m左右堅硬砂巖,整體性強,裂隙、節(jié)理不發(fā)育,頂板初次垮落時需要采用頂板軟化措施。根據(jù)回采工作地質(zhì)、巷道布置情況以及有關(guān)水力壓裂技術(shù)研究成果,對采面水力壓裂鉆孔進行設(shè)計,具體為:
在回采工作面開切眼內(nèi)施工壓裂鉆孔L、S,并在回采巷巷道內(nèi)布置兩個壓裂鉆孔A,壓裂鉆孔布置見圖2。
在切眼內(nèi)施工22個S鉆孔,鉆孔傾角40°,深度33m,鉆進長度共計726m,具體布置見圖3(a);布置17個L鉆孔,鉆孔傾角25°,深度35m,鉆進長度共計595m,具體布置見圖3(b)。在回采巷道內(nèi)布置A鉆孔(A1-A4),傾角20°,孔深47m,鉆進長度共計188m,具體布置見圖3(c)。
2.2水力壓裂鉆孔施工工藝
采用普通回轉(zhuǎn)鉆機施工水力壓裂鉆孔,在鉆孔內(nèi)安設(shè)封孔器,通過儲能器以及手動泵實現(xiàn)鉆孔封孔,最后連接高壓水泵進行水力壓裂。鉆孔鉆進可以與水力壓裂工作平行開展,但是作業(yè)間間距應(yīng)控制在50m以上。壓裂采用3ZSB80/62-90高壓水泵,電機功率為90kW。
壓裂時水泵進水端為靜壓水,出水端與高壓膠管采用A型扣壓連接;高壓膠管另一端與注水鋼管用快速連接方式連接。檢查連接管路密閉性,確認連接密實后高壓水泵通水后試運行,無故障時正式壓裂。
在水力壓裂設(shè)備、管路連接、安裝、調(diào)試等工作完成后,將密封器推至壓裂位置,對封孔器進行加壓,觀察鉆孔及壓力表,核驗封孔器是否保壓。若壓力降低明顯或鉆孔內(nèi)有水流溢出表明壓裂鉆孔封孔失效,需要對封孔器本身、各連接處進行檢查,確保鉆孔封孔正常后方可繼續(xù)壓裂。
在壓裂中距壓裂孔50m外設(shè)警戒線,確保壓裂期間無其他相關(guān)人員通過,壓裂操作人員應(yīng)在距離壓裂孔外20m且支護條件良好位置。高壓水泵開始壓裂后應(yīng)緩慢加壓,同時記錄高壓水泵、手動泵壓力變化情況,繼續(xù)增加水泵壓力直至砂巖被壓裂出縫隙,此時壓力會突然降低,繼續(xù)保壓注水從而使得裂縫擴展得以繼續(xù),實現(xiàn)軟化頂板堅硬砂巖目的。當監(jiān)測孔內(nèi)有大量壓裂水流出時,可停止壓裂,具體停止順序為:高壓水泵斷電→停水→封孔器卸壓→退出鉆孔。最后采用鉆孔窺視儀對水力壓裂效果進行窺視。
3壓裂效果分析
3.1頂板垮落情況
2019年6月26日,6508回采工作面機頭推進至11m位置、機尾推進至7m位置處時,采面中部32~128號支架頂板開始垮落;27號機頭推進至12.8m、機尾推進至8.8m位置處時,采面機頭處3~32號、機尾129~173號支架頂板開始垮落;機頭推進至21m、機尾推進至18m位置時,采面兩側(cè)頂板垮落,此時采空區(qū)老頂全部垮落,具體采面推進過程中老頂垮落記錄情況見表1。
3.2采面老頂來壓
回采工作面回采推進過程中,每隔9個液壓支架布置一個壓力計對支架工作阻力進行監(jiān)測,具體監(jiān)測結(jié)果見圖4。
7月2日回采工作面機頭推進至36.5m、機尾推進至32m位置時,采面10~22號支架率先來壓,工作阻力為38.6MPa,煤壁出現(xiàn)片幫(深度100mm以內(nèi)),10號、15號支架安全閥開啟。
7月4日回采工作面機頭推進至48.6m、機尾推進至38.5m位置時,采面25~33號、60~83號、125~138號支架來壓,工作阻力為39.5MPa,煤壁出現(xiàn)片幫(深度100~150mm),部分支架出現(xiàn)漏矸現(xiàn)象,32、62、65等支架安全閥開啟。