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二類溴化鋰吸收式熱泵運(yùn)行波動(dòng)原因分析

2020-04-23 01:25:58蔣鋒董喜恩中國石油化工股份有限公司金陵分公司烷基苯廠
石油石化節(jié)能 2020年4期
關(guān)鍵詞:吸收器烷烴蒸發(fā)器

蔣鋒 董喜恩(中國石油化工股份有限公司金陵分公司烷基苯廠)

1 概述

金陵石化烷基苯廠的0.35 MPa 低壓蒸汽由購置的10 MPa 高壓蒸汽減壓制得,蒸汽購置成本高。經(jīng)調(diào)研廠內(nèi)工藝裝置中脫烷烴塔頂循環(huán)烷烴需要進(jìn)行冷卻,烷烴流量約390 t/h、溫度約127 ℃,經(jīng)過第二類升溫型熱泵[1]可制取0.35 MPa 蒸汽,既減少該廠外購蒸汽量,同時(shí)實(shí)現(xiàn)烷烴的冷卻,滿足工藝裝置生產(chǎn)要求。

二類升溫型吸收式熱泵運(yùn)行時(shí)不消耗高品位能源,耗電量低,可以利用裝置產(chǎn)生的廢熱,用能成本極低,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性好[2-4]。在保證工藝裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,取自脫烷烴塔頂循環(huán)烷烴的余熱,送至升溫型吸收式熱泵,烷烴可降溫到86 ℃后回原冷卻系統(tǒng),熱泵制取0.35 MPa(G)流量8.0 t/h 的飽和蒸汽進(jìn)蒸汽管網(wǎng),熱泵熱量轉(zhuǎn)送示意圖見圖1。

2 運(yùn)行情況

第二類溴化鋰吸收式熱泵是一種升溫型熱泵[5-7],以低溫?zé)嵩礊轵?qū)動(dòng)力而用于提高其他物料溫位的設(shè)備,其性能系數(shù)COP總是小于1,一般為0.47~0.5[8-9],該熱泵主要包括發(fā)生器、吸收器、蒸發(fā)器、冷凝器、熱交換器、溶液泵、溶劑泵、熱水泵等主要部件[10-11]。其中,蒸發(fā)器和吸收器液位使用探針型液位計(jì),為保持熱泵運(yùn)行平穩(wěn),其液位分別與溶劑泵和溶液泵變頻串級使用。

熱泵于2012 年2 月投運(yùn),投運(yùn)后,發(fā)現(xiàn)瞬時(shí)蒸汽量和熱烷烴出熱泵溫度大幅波動(dòng),嚴(yán)重影響蒸汽用戶及工藝裝置操作。運(yùn)行數(shù)據(jù)趨勢烷烴出口溫度及蒸汽產(chǎn)量變化如圖2。

圖1 熱泵熱量轉(zhuǎn)送示意圖

由圖2 可知,在烷烴入口溫度穩(wěn)定情況下,蒸汽產(chǎn)量大幅波動(dòng),最大值為7.4 t/h,最小值為2.1 t/h,蒸汽產(chǎn)量累計(jì)均值小于5.54 t/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值(8.0 t/h)。烷烴出熱泵溫度大幅波動(dòng),最大值為86.2 ℃,最小值為82.1 ℃,波動(dòng)較大,為消除此影響,對該泵進(jìn)行跟蹤分析,查找波動(dòng)的原因。

圖2 烷烴出口溫度及蒸汽產(chǎn)量變化

3 原因分析

對熱泵參數(shù)展開跟蹤,發(fā)現(xiàn)在蒸汽量波動(dòng)時(shí),熱泵溶劑泵和溶液泵的變頻也相應(yīng)發(fā)生大幅變化,具體如下:

1)溶劑泵變頻變化幅度較大,瞬間由70 Hz 降至50 Hz,造成冷卻器液位變化較大,跟蹤分析,主要原因是蒸發(fā)器內(nèi)液控箱探針間距過大,蒸發(fā)器內(nèi)溶劑從低位A 區(qū)到高位B 區(qū)變化,溶劑實(shí)際液位變化很大,反饋給變頻泵后,溶劑泵變頻跟隨一起大幅變化,導(dǎo)致蒸發(fā)器內(nèi)液位大幅波動(dòng),使蒸發(fā)器內(nèi)溶劑吸收烷烴熱量大幅波動(dòng),進(jìn)而引起熱泵內(nèi)吸收熱量不穩(wěn)定,造成烷烴出口溫度大幅波動(dòng)。

2)溶液泵變頻變化幅度同樣較大,瞬間由30 Hz升至50 Hz,造成發(fā)生器液位變化較大,主要是因?yàn)槲掌鲀?nèi)液控箱探針間距過大,吸收器內(nèi)溶劑從低位A 區(qū)到高位B 區(qū)變化,溶液實(shí)際液位變化很大,反饋給變頻泵后,變頻泵變頻大幅波動(dòng),導(dǎo)致濃溶液流量大幅波動(dòng),噴灑至吸收器內(nèi),放熱量不穩(wěn)定,造成蒸汽流量大幅波動(dòng)。

3)由于溶劑泵和溶液泵變頻程序設(shè)定幅度較大,變頻輸出值在30~90 Hz,且由70 Hz 直接降至50 Hz,變頻幅度達(dá)20 Hz,大幅度變化后,使吸收器底部出口溶液濃度大幅變化,導(dǎo)致在發(fā)生器內(nèi)稀溶液吸收烷烴熱量不穩(wěn)定,致使烷烴出熱泵溫度的不穩(wěn)定。

4 整改措施

查找設(shè)計(jì)圖紙,蒸發(fā)器、吸收器的液位由4 根探針分成5 個(gè)區(qū)域(A、B、C、D、E),目標(biāo)主控制區(qū)在B、C 區(qū)。為縮短熱泵停工時(shí)間,計(jì)劃對探針間距和變頻控制系統(tǒng)進(jìn)行整改,在8 月份將熱泵切出、停運(yùn),對探針長度進(jìn)行了整改,具體方法如下:

1)蒸發(fā)器液控箱每個(gè)區(qū)域液位高約5 cm,縮短蒸發(fā)器內(nèi)部液位控制箱探針長度至2 cm,縮小控制區(qū)B、C 的液位差,使液位控制更精細(xì),蒸發(fā)器探針長度調(diào)整見圖3。

圖3 蒸發(fā)器探針長度調(diào)整

調(diào)整后,探針控制區(qū)B、C 的液位差由近10 cm縮短至4 cm,溶劑泵可及時(shí)改變頻率輸出值,使蒸發(fā)器液位在微小區(qū)域內(nèi)波動(dòng),吸收烷烴熱量相對穩(wěn)定,保持烷烴出口溫度波動(dòng)變小,同時(shí)蒸發(fā)器內(nèi)產(chǎn)生的冷劑汽量恒定。

2)吸收器液控箱每個(gè)區(qū)域液位高約8 cm,調(diào)整內(nèi)部液位控制箱探針長度至4 cm,縮短控制區(qū)B、C 的液位差,使液位控制更精細(xì),吸收器探針長度調(diào)整見圖4。

圖4 吸收器探針長度調(diào)整

調(diào)整后,探針控制區(qū)B、C 的液位差由16 cm 縮短至8 cm,吸收器液位在微小區(qū)域內(nèi)變化,使溶液泵變頻值波動(dòng)幅度減弱,減少了濃溶液流量的波動(dòng),在冷劑汽穩(wěn)定的同時(shí),保持了濃溶液量/冷劑汽量比值穩(wěn)定,從而穩(wěn)定了放熱量,使吸收器內(nèi)產(chǎn)生熱量恒定。同時(shí)由于濃溶液量/冷劑汽量比值穩(wěn)定,吸收器底部出口稀溶液濃度穩(wěn)定,滿足了在蒸發(fā)器內(nèi)吸收烷烴熱量的穩(wěn)定和烷烴出熱泵溫度的平穩(wěn)。

3) 對溶液泵、溶劑泵變頻程序重新進(jìn)行設(shè)置,將控制區(qū)設(shè)置在B、C 區(qū)域,變頻輸出值由 30~90 Hz 更改為 40~80 Hz,變頻幅度每次 20 Hz更改為5 Hz,更加快速、精準(zhǔn)的滿足液位對變頻的需要,達(dá)到溶液和溶劑在各個(gè)容器內(nèi)的液位穩(wěn)定,即穩(wěn)定了濃溶液及冷劑的流量。

5 效果分析

5.1 蒸汽產(chǎn)量變化情況

8 月份對熱泵進(jìn)行調(diào)整后,同樣調(diào)取一天的運(yùn)行趨勢,由整改前、后蒸汽產(chǎn)量變化趨勢圖(圖5)可知,在烷烴入口溫度平穩(wěn)的情況下,出熱泵溫度和蒸汽產(chǎn)量變化幅度趨于平穩(wěn),蒸汽產(chǎn)量已達(dá)8.6 t/h,遠(yuǎn)超過調(diào)整前。

圖5 整改前、后蒸汽產(chǎn)量變化趨勢圖

對比分析整改前、后蒸汽產(chǎn)量,從圖中明顯看出,整改后蒸汽產(chǎn)量不僅趨于平穩(wěn),且明顯高于整改前,達(dá)到了預(yù)期的效果。

5.2 烷烴出口溫度變化情況

同樣,對烷烴出口溫度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),整改前、后烷烴出口溫度變化趨勢見圖6。

圖6 整改前、后烷烴出口溫度變化趨勢

對比整改前、后烷烴出口溫度變化趨勢圖,從中發(fā)現(xiàn),整改后出熱泵溫度趨于平穩(wěn),波動(dòng)范圍明顯小于改造前,達(dá)到了工藝裝置生產(chǎn)的需要。

5.3 效益情況

根據(jù)以上數(shù)據(jù),并與本裝置技術(shù)規(guī)定的額定工況進(jìn)行對比分析,在烷烴流量低于設(shè)計(jì)值的情況下,蒸汽產(chǎn)量平均值為8.6 t/h,超過額定指標(biāo)8 t/h,烷烴出口溫度也達(dá)到了設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求。整改前后運(yùn)行參數(shù)見表1。

表1 整改前后運(yùn)行參數(shù)

整改前蒸汽產(chǎn)量平均值為5.54 t/h,整改后蒸汽產(chǎn)量平均值為8.6 t/h,蒸汽價(jià)格按200 元/t 計(jì)算,多產(chǎn)生效益612 元/h,每年開車時(shí)間按350 天計(jì)算,則每年多收效益為514.08 萬元,達(dá)到了初始節(jié)能降耗的目的。

6 結(jié)論

熱泵運(yùn)行不穩(wěn)定的原因是吸收器和蒸發(fā)器內(nèi)液位探針間距過大,泵變頻輸出值變化過大造成;經(jīng)過對探針長度的調(diào)整,熱泵運(yùn)行平穩(wěn),烷烴出口溫度穩(wěn)定,滿足了工藝裝置操作的要求;蒸汽產(chǎn)量達(dá)到并超過了設(shè)計(jì)要求,充分回收了低位熱能,減少了外購蒸汽量,提高了經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

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