段賢增
(安徽中機(jī)誠建建設(shè)有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
近年來隨著高速公路建設(shè)向中西部延伸,填石路基(即利用開方石料或其他棄方石料填筑的路基)越來越多,這樣不僅能保護(hù)環(huán)境,減少路基棄方、借方對環(huán)境帶來不利影響,也避免長距離的挖方、填方的運輸,節(jié)約費用。
然而,安徽中機(jī)誠建建設(shè)有限公司以前施工的多為填土路基,對填石路基的施工經(jīng)驗少,為此在此次施工項目中按照設(shè)計圖紙和施工合同的要求,在填石路基填筑正式施工前,對填筑的施工工藝進(jìn)行探索試驗,以期總結(jié)經(jīng)驗指導(dǎo)本合同段今后的填石路基施工。
百靖高速是廣西壯族自治區(qū)重點工程,起點位于田陽縣那坡鎮(zhèn)那因村附近,連接建成的南寧至百色高速公路,途經(jīng)田陽、德寶、靖西三縣,終點位于靖西縣新靖鎮(zhèn)亮表村,道路全長96km,大部分路基位于山區(qū)內(nèi)。該標(biāo)段位于靖西縣境內(nèi),施工路段全長4.9km,路面寬26m,路段內(nèi)挖方主要以石方為主。選取k89+900 ~k90+000(100m)段落作為試驗段開展填石路基施工工藝的探索試驗。
原地表處理→施工放樣→填料運輸、攤鋪→整平→碾壓→檢測→密實狀態(tài)的判定。
對原地表應(yīng)進(jìn)行地面清理,清除樹根、草皮等腐殖土,并按規(guī)定進(jìn)行壓實。對于原地面坡度大于1 ∶5 的地段,要按設(shè)計要求開挖搭接平臺,臺階寬2m,并向內(nèi)傾斜2%的坡度;對巖石地段的坑、洞用素砼充填,使基底強(qiáng)度和密實度達(dá)到設(shè)計要求。
由于該地區(qū)是卡斯特地形地貌,地下水系較為豐富,在原地面處理時,要加強(qiáng)沿線落水洞的勘察調(diào)查,保護(hù)地表水的下泄通道,不能將原有的水系堵塞、中斷,要保證在路基成型以后,地表水、地下水能正常通流。路基填筑前還應(yīng)對原地基進(jìn)行承載力的試驗,地基的承載力必須滿足設(shè)計圖紙對該段路基填筑高度的要求。
按照事先制定的試驗段工藝流程,施工放樣要求在處理合格的原地面上恢復(fù)路基中線和邊線,因填石路堤填料的特殊性,對中樁和邊樁都進(jìn)行了加密,每10m 設(shè)置一處,并對樁進(jìn)行掛線,保證松鋪高程得到有效控制。
(1)填料的開采、運輸。該段路基的填筑石料,均來自挖方段開采,根據(jù)設(shè)計圖紙,對不同路基填筑高度的粒徑都有嚴(yán)格的要求。但由于施工的原因,大部分開采出來的填料都粒徑偏大,不能直接用于路基填筑,必須對開挖的石塊進(jìn)行二次解小,以滿足設(shè)計對填料粒徑的要求,保證路基的壓實質(zhì)量。
填料的運輸機(jī)械宜用小型東風(fēng)自卸汽車,因為自卸汽車在填料傾倒時,料堆越大,大顆粒的塊石越容易散落在邊緣,產(chǎn)生填料嚴(yán)重離析,但汽車噸位過小,又會加大施工成本,因此選用10t 左右的自卸車最為合理。
一般情況下,在填石粗粒料上面填筑細(xì)粒土?xí)r,最好加設(shè)過渡層。該工程設(shè)計圖紙也有規(guī)定,在路堤頂部(93 區(qū))設(shè)置兩層碎石過渡層,每層厚20cm,合計層厚40cm,過渡層的碎石最大粒徑控制在6cm 以內(nèi),其上填筑路床(96 區(qū))。
(2)攤鋪。松鋪厚度控制是試驗的一個難點,厚度控制不好,將直接影響后續(xù)工作的碾壓效果。理論上如果追求良好的碾壓效果,就應(yīng)當(dāng)將每層鋪筑的厚度控制在20 ~30cm,但攤鋪越薄,就要將填料的石塊無限解小,以滿足最大顆粒不大于填筑厚度的2/3 限制要求,不利于經(jīng)濟(jì)效果的實現(xiàn)。根據(jù)已有的施工資料顯示:當(dāng)壓路機(jī)激振力為300 ~400kN 時,分層壓實厚度可達(dá)40 ~60cm;當(dāng)壓路機(jī)激振力為400 ~500kN 時,分層壓實厚度可達(dá)60 ~90cm。根據(jù)單位現(xiàn)有的施工壓實機(jī)械,選擇50cm 的松鋪厚度進(jìn)行試驗。
攤鋪之前,按照設(shè)計圖紙的要求,邊坡用大于30cm的石塊人工碼砌,碼砌要規(guī)則,盡量緊貼、密實、無明顯空洞和松動現(xiàn)象,碼砌寬度2m。
填石路基的填料鋪筑方法有多種,根據(jù)填石路基填料不易攤鋪的特點,試驗擬采用網(wǎng)格布料攤鋪法進(jìn)行攤鋪,即在準(zhǔn)備好的下層路基上,用灰線打出網(wǎng)狀方格,根據(jù)每車裝卸料體積,計算出每個方格的大小。然后將每車運輸來的填料卸于方格內(nèi),采用倒退卸料法(即在自卸車前進(jìn)方向上逐漸向后倒退卸料),每車一格,在路基上形成許多密集的填料堆,再用推土機(jī)整平。填石路基施工攤鋪不宜分幅,這是因為填料間有相互接觸咬合的作用,若分幅施工,路幅間填料咬合差,易造成路基開裂,故填石路基的填筑應(yīng)整幅推進(jìn),每層整體施工。攤鋪以機(jī)械為主、人工輔助的方法,采用TY180 推土機(jī)施工,按照先由高到低、先兩側(cè)后中央的順序進(jìn)行攤鋪,攤鋪的最大厚度控制在規(guī)范以內(nèi)(查閱資料理論松鋪系數(shù)在1.10 ~1.15,按50cm 松鋪厚度進(jìn)行試驗),靠近兩側(cè)路肩部分和人工手?jǐn)[邊坡接觸部位以人工為主。推土機(jī)攤鋪可以和卸料同時進(jìn)行,邊卸料邊攤鋪,也可以等卸料完成后再集中攤鋪。
整平前測量人員應(yīng)事先計算好控制點的設(shè)計高程,以便推土機(jī)整平時測量人員隨時校對,指導(dǎo)推土機(jī)的整平厚度。整平前在每個控制點用石灰現(xiàn)場做設(shè)計高程,每斷面左中右布置5 點,每點用石灰填埋在設(shè)計高程上,推土機(jī)整平以推到灰點為準(zhǔn)??梢愿鶕?jù)推土機(jī)操作手推平技術(shù)能力的高低,選擇中間控制點的加密或減少,以期達(dá)到整平后路面平整,沒有凹凸形出現(xiàn),確保一次能整平到位。實際正式施工中可根據(jù)試驗的數(shù)據(jù)作松鋪系數(shù)的調(diào)整,保證碾壓后的厚度控制在50cm 以內(nèi),此次試驗段的攤鋪整平方法能夠使粗細(xì)填料有機(jī)結(jié)合,粗填料有一個較為穩(wěn)定的位置,同時細(xì)填料被充填在粗填料的縫隙里,填料嵌擠緊密,經(jīng)過碾壓后能達(dá)到一個良好的密室效果。
(1)壓實原理。填石路基填料的壓實機(jī)理:塊料在壓路機(jī)激振力的振動沖擊下,石塊間內(nèi)部應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生變化,塊料相互摩擦擠壓,甚至被擠碎,打破了攤鋪時應(yīng)力平衡狀態(tài),塊與塊之間的空隙變小,形成相互咬合的擠密過程;在壓路機(jī)的振動過程中,小顆粒滲落到大塊料之間,填塞塊料間空隙,空隙變小,氣體被擠排出的過程,隨著碾壓遍數(shù)的增加,填料間被擠壓越來越密實,從而形成穩(wěn)定的填石路基。
(2)碾壓原則。填石路基的碾壓分振動碾壓和沖擊碾壓兩種,圖紙設(shè)計要求每層填筑使用振動碾壓,對于填筑高度大于8m的路段,每填筑4m使用沖擊碾壓一次,沖擊碾壓的目的是路基補(bǔ)強(qiáng),振動碾壓的壓路機(jī)自重不小于18t,激振力不小于300kN;沖擊壓路機(jī)最大瞬時沖擊力不小于250t,輪重16t,動力不小于400 馬力,行駛速度不小于12km/h;碾壓時如果在涵洞、通道處填土高度小于5m 或橋梁、構(gòu)筑物臺背回填的6m 范圍內(nèi)不得振動碾壓或沖擊碾壓。
碾壓遵循“先邊后中、先慢后快、先輕厚重、輪跡重疊”的原則,選用YZ18JC 型凸塊壓路機(jī)進(jìn)行碾壓試驗,碾壓參數(shù)為振動頻率30Hz,激振力330kN,前進(jìn)速度2 ~3km/h。碾壓順路基方向縱向進(jìn)行,先壓兩邊,路肩處的碾壓尤其要注意,由兩側(cè)向路基中央進(jìn)行。開始時碾壓的速度宜慢,隨著碾壓遍數(shù)的增加慢慢加快速度,激振力的大小控制也是先用較小的激振力,隨著碾壓遍數(shù)的增加逐漸加大激振力;碾壓時不得在路基上掉頭、急剎車,兩次碾壓的輪跡應(yīng)重疊1/3 以上。
表1 壓實度、沉降差與碾壓遍數(shù)的對比
試驗段的檢測以壓實度和沉降差兩個指標(biāo)控制,用壓實度指標(biāo)檢驗沉降差的準(zhǔn)確性,因為壓實度指標(biāo)檢測雖然準(zhǔn)確,但費時費力,不利于施工進(jìn)度,沉降差指標(biāo)只要和壓實度有個相關(guān)對應(yīng),今后施工中用這個指標(biāo)進(jìn)行壓實質(zhì)量控制,就能大大節(jié)約檢測時間,為施工和監(jiān)理在質(zhì)量控制上提供依據(jù)。在壓實后的路基上任選一個斷面,按照左中右均布5 個點,最邊上的點在路基邊線2.5m。從第4 遍開始,每壓實一遍,對每個觀測點進(jìn)行沉降差和壓實度指標(biāo)檢測,當(dāng)壓實度指標(biāo)大于93%或每壓實一遍前后兩次的沉降差小于2mm,即判斷為該處碾壓密實,把5 個點的檢測指標(biāo)和碾壓遍數(shù)對比結(jié)果制成表格,如表1 所示。
從表1 可以看出,松鋪厚度為50cm 的路基填石材料,在碾壓第6 遍后,壓實度指標(biāo)已基本達(dá)到設(shè)計要求,但沉降差還沒有合格;碾壓第7 遍后,兩個控制指標(biāo)都符合設(shè)計要求,而且檢測結(jié)果的均方差即離散系數(shù)隨著碾壓遍數(shù)的增加逐漸減小,說明路基填料不同點的密實程度隨著碾壓遍數(shù)的增加越來越趨于一致,同一點的路基填料密實程度隨著碾壓遍數(shù)的增加越來越密實,但密實度的增加值卻越來越小。
通過在填石路基試驗路段的試驗研究,得出以下主要建議。
(1)根據(jù)試驗路段壓實機(jī)械,安排YZ18JC 凸塊振動壓路機(jī),進(jìn)行松鋪厚度為50cm 的填石路基壓實試驗結(jié)果表明:碾壓速度宜為3 ~5km/h,并以沉降差小于2mm 為評價標(biāo)準(zhǔn),碾壓7 遍為合格。
(2)按照配備的施工機(jī)械,對松鋪厚度50cm 的路基填料,能夠滿足圖紙設(shè)計的質(zhì)量要求。
(3)用沉降差指標(biāo)控制填石路基的壓實度,能夠保證路基的壓實質(zhì)量,同時,用沉降差指標(biāo)控制路基碾壓質(zhì)量,大大縮短檢測時間,加快工期進(jìn)度。