(牡丹江中車金緣鑄業(yè)有限公司,黑龍江牡丹江 157013)
17 型車鉤鉤體是鐵路貨車連接的重要部件,其質(zhì)量直接影響鐵路運輸安全,17 型車鉤鉤體結(jié)構(gòu)如圖1 所示,17 型車鉤鉤體生產(chǎn)采取手工制芯、75L水平射芯機射芯、造型線連續(xù)生產(chǎn)。造型采用酯硬化水玻璃工藝,每澆口2 件,每箱4 件,表面烘干,手工下芯,尾部采用保溫暗冒口,工藝簡圖見圖2.
圖1 17 型車鉤鉤體
圖2 17 型車鉤鉤體工藝簡圖
在17 型車鉤鉤體試生產(chǎn)試驗過程中,采用尾部明冒口工藝生產(chǎn)車鉤鉤體1066 件,出現(xiàn)了裂紋、縮松、砂眼、飛邊等鑄造缺陷,因車鉤尾部裂紋廢品46 件,廢品率4.3%,尾部裂紋成為影響鑄件質(zhì)量的一項主要問題。為解決17 型車鉤鉤體尾部裂紋問題,對幾次試驗作具體分析,并改進(jìn)了工藝,由尾部明冒口工藝改為鉤體尾部暗冒口工藝,在解決裂紋問題上收到了顯著成效。優(yōu)化工藝后生產(chǎn)的4 049件產(chǎn)品,因裂紋廢品9 件,廢品率0.23%,廢品率顯著降低。
17 型車鉤結(jié)構(gòu)簡圖如圖1,鑄造毛坯重量185 kg.鉤體尾部高度171.5 mm,寬度190 mm,尾部最大壁厚處89 mm,薄處為43 mm,明顯壁厚不均勻,且結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,故此件為中型厚壁復(fù)雜件,鑄件尾部結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 鉤體尾部結(jié)構(gòu)及裂紋位置
從17 型車鉤鉤體鑄件來看,尾部裂紋出現(xiàn)的部位為圖3 所示2 的位置,該處壁厚89 mm,為熱節(jié)部位,而與2 處相連接的位置圖3 中1 處壁厚為43 mm,所以澆注后1 處比2 處先凝固。2 處因熱節(jié)較大,凝固時間長,尾部明冒口部位先于鑄件2 處熱節(jié)凝固,鑄件凝固后期體收縮所產(chǎn)生的金屬液虧損較大,造成大部分鉤體尾部存在縮孔、縮松缺陷[1],由于縮孔、縮松的存在使得這部分強度降低;另一方面由于尾部銷孔芯為實心結(jié)構(gòu),凝固過程中退讓性差,易造成尾部應(yīng)力集中[1]。兩方面原因的作用使得17 型車鉤鉤體鑄件在切割冒口及調(diào)質(zhì)熱處理過程中,在應(yīng)力作用下使得縮松部位周圍及圓角處產(chǎn)生裂紋。
通過跟蹤統(tǒng)計前期生產(chǎn)的1 066 件鉤體,尾部冒口切割后出現(xiàn)切傷情況的有194 件,切傷的鑄件經(jīng)過焊修后,極易產(chǎn)生裂紋,焊后裂紋率接近63%.
從化學(xué)成分來分析,17 型車鉤鉤體采用的是ZG25MnCrNiMo 為低合金鋼,是已被實踐所證明的易產(chǎn)生裂紋的鋼種[2-3],由于鋼水在凝固過程中合金元素形成了如Fe4Mo2、(FeCr)3C 等間隙化合物和間隙相,造成較大的相變應(yīng)力。
鋼水的質(zhì)量對裂紋也有較大影響。FeS 等硫化物及其他非金屬夾雜物破壞了基體的連續(xù)性,加大了鋼的裂紋傾向,易形成裂紋的起始點[4]。
因尾部明冒口補縮效果較差,為防止在尾部出現(xiàn)縮松,考慮鑄件受力情況以及減少造型工作的復(fù)雜程度,通過改用補縮效果良好的漂珠材質(zhì)保溫暗冒口來減少縮孔、縮松缺陷。原有的明冒口結(jié)構(gòu)如圖3 所示,改進(jìn)后的保溫暗冒口結(jié)構(gòu)與尺寸如圖4所示。將原有的尾部明冒口改為保溫暗冒口,解決了鉤體尾部縮孔、縮松問題,提高了鉤體尾部的整體強度。
圖4 明冒口尺寸
圖5 保溫暗冒口尺寸
通過將尾部銷孔實體芯改為中部挖空的空心芯,減少鑄件收縮時的砂芯阻力,提高砂型退讓性,降低砂型在鉤尾部凝固過程中對鑄件收縮的影響。
由于原有工藝的冒口與鑄件連接處圓角過小,易在收縮過程中產(chǎn)生應(yīng)力集中而導(dǎo)致產(chǎn)生裂紋,新工藝將冒口與鑄件連接處圓角由R5 改為R10,增大冒口與鑄件連接處圓角,減少了該處裂紋率。
對冒口切割操作人員進(jìn)行培訓(xùn),并加強冒口切割過程中的質(zhì)量控制,避免切割時切傷鑄件。
由于此鋼種極易產(chǎn)生焊接裂紋,對一清時發(fā)現(xiàn)的尾部裂紋盡量磨修消除。強化焊接工的現(xiàn)場培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行焊前預(yù)熱及焊后保溫操作,加強人員操作管控,減少焊修產(chǎn)生的裂紋。
在鋼水質(zhì)量上加以嚴(yán)格控制,降低形成低熔點化合物的有害元素S、P 等的含量,控制其質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.020%,提高鑄件的抗裂性能。
通過優(yōu)化工藝并加強過程質(zhì)量控制,成功解決了17 型車鉤鉤體尾部裂紋問題,產(chǎn)品廢品率由4.3%降到0.23%,降低了廢品損失及生產(chǎn)成本,同時提高了生產(chǎn)效率,有利于生產(chǎn)的順利進(jìn)行。