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懸臂式掘進(jìn)機慣性定位技術(shù)研究與試驗*

2020-03-26 07:57田原
煤礦機電 2020年1期
關(guān)鍵詞:慣性導(dǎo)航測量點掘進(jìn)機

田原

(1. 中國煤炭科工集團 太原研究院有限公司, 山西 太原 030006;2. 山西天地煤機裝備有限公司, 山西 太原 030006)

0 引言

煤礦巷道尤其是主巷道對巷道成型精度有較高的要求,標(biāo)準(zhǔn)《煤炭井巷工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50213—2010中規(guī)定“基礎(chǔ)掘進(jìn)斷面規(guī)格的允許偏差為-25 mm~+150 mm”[1]。掘進(jìn)機作為巷道成型的主要裝備,其定位精度對巷道成型精度有直接影響,考慮到掘進(jìn)機裝配和控制精度、惡劣工況等因素,通常在截割作業(yè)的執(zhí)行環(huán)節(jié)會產(chǎn)生較大偏差,故掘進(jìn)機定位檢測精度必須達(dá)到厘米級,姿態(tài)和航向檢測精度達(dá)到角分級,才有可能達(dá)到規(guī)范要求的巷道斷面邊界精度[2]。

近十余年來,掘進(jìn)機導(dǎo)航定位技術(shù)以光電技術(shù)為主[3-9],其優(yōu)點是在一定范圍內(nèi)定位精度高。由于掘進(jìn)工作面應(yīng)用時存在一定的環(huán)境適應(yīng)性問題,如低能見度、防護(hù)困難等,而慣性導(dǎo)航技術(shù)卻具有很好的環(huán)境適應(yīng)性,又不依賴外部信息的自主檢測能力,故近年來慣性導(dǎo)航技術(shù)用于掘進(jìn)機導(dǎo)航的研究成為了熱點,但慣性導(dǎo)航技術(shù)存在長時定位精度差的問題(純慣導(dǎo)系統(tǒng)定位偏差超過1 852 m/h),因此,研究工作的重點集中在基于慣性器件的組合導(dǎo)航技術(shù)方面[10-14],以彌補這一不足。從組合方式來看,主要是慣性技術(shù)與機器視覺、超聲波測距、激光掃描等技術(shù)的組合,雖然在一定程度上彌補了慣性技術(shù)長時定位精度差的不足,但帶入了機器視覺和激光掃描等光電技術(shù),環(huán)境適應(yīng)性的問題仍然未能解決。超聲波測距被用于檢測掘進(jìn)機機身與巷道側(cè)壁之間的距離,巷道側(cè)壁的不規(guī)則對其檢測結(jié)果的可靠性有較大影響。

零速修正技術(shù)利用慣性器件誤差模型進(jìn)行自動修正,可以提高定位精度,在車載慣性導(dǎo)航技術(shù)中有較廣泛的應(yīng)用[15-18],它在提高定位精度的同時保留了慣性器件環(huán)境適應(yīng)性強的優(yōu)點。為了驗證慣性導(dǎo)航技術(shù)用于掘進(jìn)機定位導(dǎo)航時的定位精度,了解掘進(jìn)機不同工況對慣性導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度的影響,本文從分析掘進(jìn)作業(yè)方式和掘進(jìn)機運動特點入手,建立了掘進(jìn)機慣性導(dǎo)航系統(tǒng),完成了掘進(jìn)機慣性導(dǎo)航工業(yè)性試驗。

1 掘進(jìn)機運動特點分析

零速修正即利用載體停車時慣性系統(tǒng)的速度輸出作為系統(tǒng)速度誤差的觀測量,進(jìn)而對其他各項誤差實現(xiàn)校正。文獻(xiàn)表明,零速修正通過停車點的速度測量,可以對時間相關(guān)的誤差源充分修正[15-18]。由于慣性系統(tǒng)的定位偏差隨運行時間延長而增加,故零速修正法應(yīng)用的特點是,兩次修正之間的間隔時間越短,定位精度越高。

對掘進(jìn)機而言,其運動方式大致可分為連續(xù)行進(jìn)、連續(xù)截割、短距頻繁進(jìn)退和長時間靜置4種。機位調(diào)動時需要掘進(jìn)機進(jìn)行連續(xù)較長距離的移動,移動速度約為6~10 m/min,其間需要不時停車以整理電纜;截割作業(yè)時則是短距間斷行進(jìn)模式,截割時處于停車狀態(tài),一個斷面截割完成后,短距前進(jìn)后再停車截割;截割作業(yè)期間,為了修整斷面邊界,掘進(jìn)機按照短距頻繁進(jìn)退模式運動;掘進(jìn)機完成2~3個斷面截割循環(huán)后,需要后撤5~10 m,讓出支護(hù)操作空間,按照“探-掘-支-錨-運”的掘進(jìn)工作面作業(yè)工藝,掘進(jìn)機大部分時間處于靜置狀態(tài)。掘進(jìn)機的工作節(jié)拍能接受數(shù)分鐘甚至數(shù)十秒的停車間隔,這為掘進(jìn)機慣性導(dǎo)航系統(tǒng)通過較頻繁的零速修正提高其定位精度到“厘米”級提供了可能。如圖1所示,掘進(jìn)機各種運動模式可互相轉(zhuǎn)換,在連續(xù)行進(jìn)期間可進(jìn)行多次零速修正以保證慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的定位精度,多次修正后,通過慣性導(dǎo)航系統(tǒng)初始化消除累積誤差。截割作業(yè)和短距頻繁進(jìn)退模式下也可采用上述方式保持定位精度和消除累積誤差。

圖1 掘進(jìn)機運動模式及定位誤差修正方式

2 掘進(jìn)機慣性定位系統(tǒng)組成

掘進(jìn)機慣性導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)備主要由慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、掘進(jìn)機機載控制/顯示模塊、掘進(jìn)機行走系統(tǒng)等部分組成,如圖2所示。慣性導(dǎo)航系統(tǒng)由加速度計、陀螺儀和導(dǎo)航計算模塊組成,實時檢測掘進(jìn)機的空間位置及航姿參數(shù)。掘進(jìn)機機載控制/顯示模塊實時顯示導(dǎo)航參數(shù)和圖形化導(dǎo)航界面,除顯示導(dǎo)航參數(shù)外,掘進(jìn)機機載控制/顯示模塊完成慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的初始化參數(shù)輸入,并可將慣性導(dǎo)航系統(tǒng)輸出的導(dǎo)航數(shù)據(jù)用于掘進(jìn)機運動和截割控制。掘進(jìn)機行走系統(tǒng)為慣性導(dǎo)航系統(tǒng)提供掘進(jìn)機停車信號,以便慣性導(dǎo)航系統(tǒng)完成周期性零速修正。

圖2 掘進(jìn)機慣性導(dǎo)航系統(tǒng)組成

3 試驗及數(shù)據(jù)分析

為了驗證零速修正方法在掘進(jìn)工況下的有效性,搭載PHINS SURFACE慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的掘進(jìn)機在鄂爾多斯某煤礦進(jìn)行了工業(yè)性試驗并進(jìn)行了標(biāo)定試驗。試驗中,通過零速修正算法提高系統(tǒng)定位精度,零速信號由掘進(jìn)機行走系統(tǒng)提供,修正間隔約為60 s,修正時間約為20 s。利用全站儀測定慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的位置,作為慣性導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度評價的參考基準(zhǔn),其中,全站儀的方位測量基準(zhǔn)為正北方向,以掘進(jìn)機初始位置為位置基準(zhǔn),全站儀測量時間與慣性導(dǎo)航系統(tǒng)測量時間嚴(yán)格對準(zhǔn)。

試驗初始化階段,全站儀測量慣性導(dǎo)航系統(tǒng)空間位置,將其輸入慣性導(dǎo)航系統(tǒng)作為初始位置,將巷道設(shè)計方位角輸入慣性導(dǎo)航系統(tǒng)作為其導(dǎo)航界面上顯示的掘進(jìn)機的方位控制基準(zhǔn)。

如圖3所示,掘進(jìn)機行進(jìn)路徑由“1”到“5”,全長約80 m。圖4為慣性導(dǎo)航系統(tǒng)輸出定位參數(shù)與全站儀測定值對比,采用相對起始點的方式表示,圖中“TS緯距X+”表示全站儀測量的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在北向上前進(jìn)的距離,“Northing+”表示慣性導(dǎo)航系統(tǒng)輸出的北向前進(jìn)距離,“TS經(jīng)距Y+”表示全站儀測量的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在東向上前進(jìn)的距離,“Easting+”表示慣性導(dǎo)航系統(tǒng)輸出的東向前進(jìn)距離。

圖3 行走路線

(a) 北向位移對比

(b) 東向位移對比

試驗中,前9組數(shù)據(jù)嚴(yán)格按照60 s間隔進(jìn)行零速修正,第9組與第10組數(shù)據(jù)測量間隔遠(yuǎn)大于60 s(小范圍連續(xù)運動超過10 min),此外,前9組數(shù)據(jù)對應(yīng)掘進(jìn)機空載行進(jìn)(即軌跡“1”和“2”,方位角接近正北,大約為181°0′6″),后2組數(shù)據(jù)對應(yīng)掘進(jìn)機截割工況(軌跡“5”)。

表1中的數(shù)據(jù)為以出發(fā)位置為基準(zhǔn)的相對定位精度對比,從4個多小時的試驗過程中可以看出慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的定位偏差累積情況:北向定位偏差累積為0.508 m,東向定位偏差則超過5.9 m,這是因為第9和第10個測量點之間修正間隔遠(yuǎn)超過60 s(小范圍連續(xù)運動超過10 min),造成較大的定位偏差,前9組數(shù)據(jù)測量期間北向定位偏差累積為0.249 m,東向定位偏差累積為0.49 m。

表1 以出發(fā)位置為基準(zhǔn)的相對定位精度對比 m

表2中的數(shù)據(jù)為每一測量點相對上一測量點的定位精度對比,數(shù)據(jù)表明慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在60 s修正間隔時的定位偏差(第9、第10除外),可以看出11個測量點相對上一測量點的北向和東向平均定位偏差是0.050 8 m和-0.592 9 m,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.071 0 m和1.687 4 m,前9個測量點的北向和東向平均定位偏差是0.031 1 m和-0.061 3 m,其標(biāo)準(zhǔn)差分別是0.062 4 m和0.064 0 m,第11測量點相對第10測量點的東向和北向定位偏差分別是-0.054 m和0.093 m,數(shù)據(jù)表明:受振動影響,截割工況的定位偏差高于空載行進(jìn)的定位偏差。

表2 相對上一測量點的定位精度對比 m

4 結(jié)論

本文將PHINS 慣性導(dǎo)航系統(tǒng)用于掘進(jìn)機自動定位,利用零速修正法提高其定位精度并完成工業(yè)性試驗,試驗結(jié)果表明:

1) 零速修正間隔為60 s時,北向定位偏差均值約0.031 1 m,東向定位偏差均值約0.061 3 m。

2) 零速修正間隔為60 s時,在約2 h試驗期間,掘進(jìn)機行進(jìn)約42 m,北向定位偏差累積約為0.249 m,東向定位偏差累積約為0.49 m。

3) 試驗期間,修正間隔遠(yuǎn)大于60 s(小范圍連續(xù)運動超過10 min)時,東向定位偏差超過5 m,北向定位偏差超過0.15 m,表明修正時間間隔延長時,零速修正算法對提高慣性導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度的有效性明顯降低。

4) 受振動影響,截割工況的定位偏差高于空載行進(jìn)的定位偏差。

試驗結(jié)果證明,60 s零速修正間隔在短時間內(nèi)可以滿足掘進(jìn)機自動截割對定位精度的要求,而長時定位精度若要滿足自動截割要求,還需要進(jìn)一步改進(jìn)零速修正算法或融合其他定位方法。

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