王虎子,張 瑋,李志鵬,劉少鵬
(1.中海油安全技術(shù)服務(wù)有限公司,天津 塘沽 300457;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 塘沽 300452; 3.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 塘沽 300450)
隨著我國海洋石油工業(yè)快速發(fā)展,2019年渤海油田進(jìn)入上產(chǎn)4000萬噸的關(guān)鍵期[1],油田產(chǎn)液量不斷提升。受海上平臺(tái)空間限制,大部分油田要求在30min~120min內(nèi)實(shí)現(xiàn)油水分離[2],有限的設(shè)備條件對油氣集輸工作提出了較大的挑戰(zhàn),開發(fā)高效原油破乳劑對保證油水處理達(dá)標(biāo)尤為重要[3]。
渤海某油田為中質(zhì)高含蠟油田,原油處理設(shè)備包括油氣水三相分離器、二級(jí)分離器和電脫水器,日處理液量為10000m3/d,綜合含水率為40%,油水處理流程如圖1所示。隨著油田采出液含水率逐漸升高,在三相分離器和二級(jí)分離器油水界面處出現(xiàn)大量乳化液層[4],導(dǎo)致原油脫水不達(dá)標(biāo),分離器水相出口污水含油量大幅增加,對外輸原油品質(zhì)和注水水質(zhì)造成較大的影響。
圖1 渤海某油田生產(chǎn)流程簡圖
表1 渤海某油田原油分析數(shù)據(jù)
表1(續(xù))
樹脂型多嵌段聚醚破乳劑針對該油田采出液具有脫水速度快的特點(diǎn),20min內(nèi)原油脫水率可達(dá)到93%[5]。由于該油田實(shí)施酸化、調(diào)剖和弱凝膠調(diào)驅(qū)等增產(chǎn)措施,加上地層中返出的黏土礦物等雜質(zhì),使采出液中存在大量乳化液,造成三相分離器和二級(jí)分離器油水界面處乳化液含量不斷增加,導(dǎo)致原油處理系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)發(fā)生周期性紊亂。
筆者針對高含蠟油品性質(zhì),分別以酚胺樹脂和多乙烯多胺為起始劑的合成破乳劑[6],改善破乳劑對水包油型乳狀液的脫水效果[7],以減少油水界面處乳化液含量,從而解決了現(xiàn)場原油系統(tǒng)周期性崩潰的問題。
表2 破乳劑制備用試劑
(1)組分A的合成:在1L的高溫高壓反應(yīng)釜中,按先后順序分別加入一定量的起始劑酚胺樹脂、氫氧化鉀、環(huán)氧丙烷和環(huán)氧乙烷,在適當(dāng)?shù)臏囟认路磻?yīng)一定時(shí)間后得到組分A。
(2)組分B的合成:以多乙烯多胺為起始劑,其他過程與組分A的合成相同。
(3)破乳劑復(fù)配:將組分A、B、增效劑、二甲苯按照表3中比例復(fù)配。破乳劑樣品合成后備用,開展破乳劑室內(nèi)篩選實(shí)驗(yàn)。
表3 破乳劑復(fù)配比例(質(zhì)量比)
取渤海某油田綜合采出液,參照中國石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5281-2000《原油破乳劑使用性能檢測方法(瓶試法)》開展破乳劑室內(nèi)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)。具體步驟如下:把80 mL原油樣品倒入100mL的脫水試管中,在60℃的恒溫水浴中預(yù)熱10 min;使用微量移液器向脫水試管中加入一定濃度的破乳劑,手動(dòng)震蕩200次使藥劑與原油混合均勻;然后將脫水試管放回恒溫水浴中,觀察一段時(shí)間內(nèi)原油脫水率、油水界面狀態(tài)、下層脫出水顏色。
計(jì)算脫水率W按公式(1):
W=V水/V水0×100%
(1)
V水:靜置一段時(shí)間后分離出的水相的體積;
為了觀察破乳劑對油水界面處的乳化液的處理效果,油水界面處乳化液含量為評(píng)價(jià)的主要指標(biāo);海上油田對破乳劑的脫水率要求較高,破乳劑的脫水率也為本次評(píng)選的主要指標(biāo);脫出水色對油田后續(xù)污水處理存在一定影響,脫出水色為輔助指標(biāo)。
(1)濃度梯度實(shí)驗(yàn):
取渤海某油田采出原油,分別加注100mg/L、110mg/L、120mg/L、130mg/L、140mg/L、150mg/L破乳劑,開展?jié)舛忍荻仍u(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),確定破乳劑最佳濃度范圍。
(2)溫度梯度實(shí)驗(yàn)
綜合考慮油田現(xiàn)場溫度情況,加注濃度為濃度影響實(shí)驗(yàn)中選出的最佳加注濃度。取渤海某油田采出原油,參照1.2破乳劑室內(nèi)篩選,分別在60℃、70℃、80℃、90℃下記錄不同溫度下的脫水率及脫水速率、界面情況、水色,開展溫度影響評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)。
(3)pH影響實(shí)驗(yàn)
通過加注適量NaOH、HCL溶液調(diào)整采出液pH值,加注濃度為實(shí)驗(yàn)中選出的最佳加注濃度,溫度為油田原油系統(tǒng)最低溫度60℃。取渤海某油田采出原油,參照1.2破乳劑室內(nèi)篩選,記錄pH值為4、5、6、7、8、9下的脫水率及脫水速率、界面情況、水色,開展pH影響評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)。
由圖2和表4可知,在加注濃度140mg/L的情況下,7#破乳劑最終脫水率最高,脫水速率最快、油水界面整齊且不掛壁、下層脫出水顏色清澈。7#破乳劑為針對該油田最佳的破乳劑配方。
表4 不同型號(hào)藥劑室內(nèi)實(shí)驗(yàn)記錄
圖2 不同型號(hào)藥劑室內(nèi)試驗(yàn)脫水率
由圖3和表5可知,當(dāng)7#破乳劑加注濃度在100~130mg/L范圍,破乳劑濃度越高,原油脫水效果越好;當(dāng)7#破乳劑加注濃度高于130mg/L時(shí),原油脫水效果不再隨著破乳劑濃度升高而增強(qiáng),從經(jīng)濟(jì)適用性方面考慮,7#破乳劑最佳加注濃度為130mg/L。
表5 7#破乳劑加注濃度對原油脫水效果影響實(shí)驗(yàn)記錄表
圖3 破乳劑濃度梯度實(shí)驗(yàn)
由圖4和表6可知,在60~90℃溫度范圍內(nèi),溫度升高有利于提高原油脫水效果。溫度升高后原油密度減小,油水密度差增大,原油粘度降低,由斯托克斯公式可知,溫度升高可提高了原油脫水效果;其次,溫度升高后增加了體系內(nèi)分子動(dòng)能,增加了液滴間的相互碰撞次數(shù),有利于水珠的聚結(jié)沉降;最后,溫度升高有利于樹枝狀破乳劑高分子嵌段聚醚更容易擴(kuò)散到油水界面處,提高了破乳劑的分散速度和脫水速度。
表6 溫度對原油脫水效果影響實(shí)驗(yàn)記錄表
圖4 溫度對原油脫水效果影響實(shí)驗(yàn)
由圖5和表7可知,當(dāng)pH值在6~8區(qū)間范圍原油脫水效果最佳,產(chǎn)液pH過高或過低均會(huì)對原油脫水產(chǎn)生影響[9]。主要是由于油田實(shí)施了大量增產(chǎn)措施,導(dǎo)致產(chǎn)出液中含有大量無機(jī)鹽、黏土礦物和有機(jī)酸鹽等復(fù)雜成分,pH偏高或偏低均會(huì)使乳化液中離子強(qiáng)度增加,提高了乳化液的穩(wěn)定性,造成原油破乳難度增大。
表7 pH值對原油脫水效果影響實(shí)驗(yàn)記錄表
圖5 pH值對原油脫水效果影響實(shí)驗(yàn)
2019年3月在渤海某油田開展7#破乳劑礦場試驗(yàn)。7#破乳劑加注前,一級(jí)分離器和二級(jí)分離器油水界面處累積了大量的乳化液,二級(jí)分離器基本處于不脫水狀態(tài),外輸含水率經(jīng)常超過1%。如圖6所示,7#破乳劑加注130mg/L時(shí),三相分離器油相出口含水率由10%~15%降低至7%~10%,二級(jí)分離器油相出口含水率降低至5%左右,電脫水器出口原油含水率穩(wěn)定在0.5%以內(nèi)。
圖6 7#藥劑試驗(yàn)期間原油系統(tǒng)各級(jí)脫水效果變化
礦場試驗(yàn)期間,對一級(jí)分離器和二級(jí)分離器油相出口乳化液含量也進(jìn)行了監(jiān)測。如圖7所示,7#藥劑加注后,一級(jí)分離器油相出口原油乳化液含量由3%~6%降低至1%~2%,二級(jí)分離器油相出口原油乳化液含量由1%~4%降低至1%以內(nèi)。
圖7 7#藥劑試驗(yàn)期間分離器中間層含量
(1)分別以酚胺樹脂和多乙烯多胺為起始劑合成的破乳劑A和破乳劑B,再與增效劑和溶劑按照6∶4∶1∶9的比例復(fù)配合成的7#破乳劑,該破乳劑對渤海某高含蠟油田產(chǎn)出液具有最終脫水率高、脫水速率快、界面整齊且不掛壁、脫出水色好的特點(diǎn)。
(2)7#破乳劑最佳濃度加注濃度為130mg/L,溫度越高越有利于原油脫水,pH值在6~8范圍內(nèi)原油脫水效果最好。
(3)礦場試驗(yàn)結(jié)果表明:7#破乳劑加注濃度為130mg/L,原油系統(tǒng)脫水效果明顯改善,一級(jí)分離器油相出口原油乳化液含量由3%~6%降低至1%~2%,二級(jí)分離器油相出口原油乳化液含量由1%~4%降低至1%以內(nèi),保證了油田外輸原油品質(zhì)。