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廢舊濃硫酸罐拆除實踐

2020-03-02 19:52:44張衛(wèi)紅
硫酸工業(yè) 2020年1期
關(guān)鍵詞:人孔濃硫酸一氧化碳

張衛(wèi)紅

(貴州磷化集團貴陽開磷化肥有限公司,貴州貴陽551109)

貴州磷化集團貴陽開磷化肥有限公司4個濃硫酸罐作為40 kt/a和60 kt/a硫鐵礦制酸的儲酸罐于1992年6月建成投用,4個罐體尺寸參數(shù)分別為直徑 9 m、高 9 m,罐壁厚 12 mm。2002年后該公司200,600,800 kt/a 硫磺制酸投用后,建造了 10 kt濃硫酸儲罐共6個。2013年,早期建設(shè)的4個硫酸罐由于罐體銹蝕嚴重,其附屬的樓梯平臺已無法保證人員在巡檢維護過程的安全需求,需停用,并申請報廢,研究拆除方案。由于罐內(nèi)氫氣濃度和一氧化碳氣體含量較高,還有少量硫化氫氣體,罐體底部只設(shè)置了一個φ150 mm的排酸閥,已被酸泥堵塞,罐底壁無人孔,無法對罐內(nèi)酸泥進行清理和用堿中和,也無法對底部空氣進行置換,尤其是2019年2#儲罐罐壁開裂,威脅到周邊設(shè)施及人員活動的安全,必須盡快拆除。2019年8月技術(shù)人員制定了方案,采用冷熱切割相結(jié)合的辦法,4個濃硫酸罐順利進行了拆除。

1 濃硫酸罐拆除過程中存在的危害性

1)濃硫酸罐無法進行通風置換和清洗。4個濃硫酸罐在設(shè)計時可能為了減少漏點,在罐底部只設(shè)置了一個φ150 mm的排酸閥,未設(shè)排污管道和排污閥,罐底壁也未安裝清理人孔,現(xiàn)排酸管已被酸泥堵塞(酸泥高600~700 mm),罐底部無法開孔進行通風置換罐內(nèi)氣體,當采用動火作業(yè)時,有爆炸風險。

2)濃硫酸罐罐體腐蝕有倒塌風險。4個濃硫酸罐從2013年4月開始停用,由于硫酸有吸水性,停用后酸無法進行循環(huán)使用和置換,罐內(nèi)有少量硫酸無法排出,硫酸會吸收空氣中的水分,酸泥中沉積的濃酸濃度逐步降低變成稀硫酸,由于稀硫酸可與多數(shù)金屬(比銅活潑的金屬)和絕大多數(shù)金屬氧化物反應,生成相應的硫酸鹽、水、氫氣,加快了硫酸罐的腐蝕,罐壁局部腐蝕嚴重,尤其是2019年2#硫酸罐距底部700 mm高的位置罐壁開始變薄和開裂,部分已開始穿孔,威脅到周邊設(shè)施及人員活動的安全,有倒塌的風險,必須盡快進行拆除,在拆除過程中存在施工風險。

3)罐內(nèi)氫氣含量高。稀硫酸可與一些金屬在一定條件下反應,生成相應的硫酸鹽和氫氣,罐底空氣無法進行通風置換,氫氣含量高。氫氣在空氣中點燃可能發(fā)生爆炸,理論計算,氫氣爆炸極限是4.0%~75.6%(體積分數(shù)),遇火源就會爆炸,而當氫氣體積分數(shù)小于4.0%或大于75.6%時,即使遇到火源,也不會爆炸,燃點為580 ℃,氣體密度(壓力為 101.325 kPa,溫度 0 ℃狀態(tài)下)為 0.089 9 g/L。拆除前操作人員在頂蓋人孔處進行了3 d監(jiān)測,氫氣體積分數(shù)分別為4.5%,4.9%,4.8%,在爆炸極限內(nèi),因此,在拆除時不能有火星出現(xiàn)。

4)一氧化碳氣體含量高易發(fā)生中毒。GB/T 2449—2006《工業(yè)硫磺》中規(guī)定工業(yè)硫磺優(yōu)等品有機物質(zhì)量分數(shù)小于或等于0.03%,但進口的工業(yè)硫磺有時有機物質(zhì)量分數(shù)在0.06%以上,在溶硫過程中無法去除,硫酸生產(chǎn)中與硫磺一起在焚硫爐內(nèi)燃燒,在氧氣不充足時會產(chǎn)生一氧化碳,被硫酸洗滌進入濃硫酸產(chǎn)品中,拆除前對一氧化碳進行監(jiān)測,體積分數(shù)分別為0.018 5%、0.016%、0.019 2%,罐底一氧化碳濃度可能還會更高但無法進行監(jiān)測,人接觸一氧化碳的限值φ(CO)為0.005%,當φ(CO)超過0.02%時在2~3 h內(nèi)有輕微頭暈、頭痛、惡心等,人不能直接進入罐內(nèi),一氧化碳爆炸極限為12.5%~74.2%(體積分數(shù)),因此,據(jù)監(jiān)測情況不會發(fā)生爆炸危險。

5)含有硫化氫氣體易使人中毒。硫化氫是一種易燃的酸性氣體,無色,低濃度時有臭雞蛋氣味,濃度極低時有硫磺味,有劇毒,相對密度為(空氣密度為1)1.19,燃點為292 ℃。工作場所空氣中硫化氫最高容許體積分數(shù)約為0.000 66%,在4個罐頂作監(jiān)測時,發(fā)現(xiàn)硫化氫氣體體積分數(shù)分別為0.000 72%,0.000 75%,0.000 69%,如果強制進入罐內(nèi)有中毒危險,動火作業(yè)不會發(fā)生爆炸。

6)二氧化硫氣體有刺激性。二氧化硫氣體有刺激性,使人窒息,二氧化硫體積分數(shù)達0.002%時,引起咳嗽并刺激眼睛。二氧化硫體積分數(shù)達到0.04%時可使人產(chǎn)生呼吸困難,監(jiān)測時二氧化硫體積分數(shù)為0.004 5%,人進去作業(yè)時也會呼吸困難,長期接觸也有中毒危險。

綜上分析,濃硫酸罐拆除過程主要危害是有氫氣爆炸危險、中毒危險和坍塌危險。

2 濃硫酸罐拆除

4個罐子周圍有職工操作室,還有其他10 kt的硫酸罐、輸送泵等設(shè)備,在拆除時不能發(fā)生爆炸,引起人身傷亡和設(shè)備損壞,因有中毒氣體,儲罐又無法進行置換,對濃硫酸罐的拆除關(guān)鍵是要通風置換罐內(nèi)的氣體和清理罐內(nèi)的酸泥,如何打開第一個通風孔是關(guān)鍵,必須采用最佳拆除方案,才能進行施工,通過分析可以采用水切割和冷熱切割相結(jié)合的方法進行拆除,拆除前對2種方案進行比較。

1)水切割。水切割又稱水刀,即高壓水射流切割技術(shù),是一種利用高壓水流切割的機器。在電腦的控制下能任意雕琢工件,而且受材料質(zhì)地影響小。因為其成本低,易操作,良品率又高,水切割正逐漸成為工業(yè)切割技術(shù)方面的主流切割方式。水切割以加砂情況分有無砂切割和加砂切割;以設(shè)備分有大型水切割機、小型水切割機、三維水切割機、動態(tài)水切割機;以壓力分有100 MPa以上的高壓型和100 MPa以下為低壓型。水切割的特點是屬冷切割、不產(chǎn)生熱變形或熱效應;在一般環(huán)境中無污染、不產(chǎn)生有毒氣體及粉塵,可一次完成鉆孔、切割、成型工作。濃硫酸罐水切割存在的問題:4個濃硫酸罐底部只有1個φ150排酸閥,從上部人孔觀察,底部還有大量酸泥,部分地方明顯還看到有液體(硫酸),無法放出來,一旦采用水割,水割過程中的水進入罐內(nèi),罐內(nèi)的酸被稀釋,放出熱量,冒出大量水汽,同時變成稀酸。由于有酸泥,稀酸質(zhì)量較差,下一工序無法使用,須采用堿中和,浪費成本;用堿中和后的污水還需處理,中和后的渣需要運到專用渣場進行堆存,以防環(huán)境污染。目前國內(nèi)水切割酸罐的廠家較少,每個罐須對開1 500 mm×2 000 mm清理人孔,4個罐需要26萬元左右,清理成本較高。

2)冷、熱切割相結(jié)合。采用冷切割過程不產(chǎn)生高溫的技術(shù)手段或方法,使被切割物保持原有材料特性,切割過程溫度沒有劇烈的升溫變化,通常溫升不超過40 ℃,切割過程采用冷卻液進行降溫達到冷切割的效果。

根據(jù)兩種方式對比,此次拆除選用冷、熱切割相結(jié)合的方式較合適,可避免動火作業(yè)發(fā)生爆炸及中毒危險,拆除過程如下:

用磁力鉆(磁座鉆)在罐底酸泥上部先畫一個φ300 mm的圓圈,通過磁力鉆(鉆頭φ20 mm)在圓圈上連著鉆孔,磁力鉆可調(diào)速,在鉆的過程中不斷用水降溫,用紅外線測溫槍測溫升不超40 ℃,當孔鉆完后就形成一個φ300 mm的孔,通過圓孔向罐內(nèi)通風。

打開硫酸罐頂人孔蓋,安裝軸流抽風機抽槽內(nèi)的氫氣及一氧化碳氣體,檢測設(shè)備內(nèi)部氣體成分,置換空氣48 h后,在φ300 mm孔處對罐內(nèi)氣體進行檢測,氫氣體積分數(shù)為0.003%,其他所有指標都合格,用氧氣切割清理人孔,人孔為高2 m,寬1.6 m,并在罐子對邊開一個同樣大小的人孔進行通風。

清理罐內(nèi)的酸泥送到磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)進入萃取槽生產(chǎn),若有重過磷酸鈣生產(chǎn)系統(tǒng)或普通過磷酸鈣生產(chǎn)系統(tǒng)的單位可將酸泥進行搭配使用,使酸泥中的酸再次與重鈣磷酸鈣中未反應完的磷進行反應。

酸泥清理完成后,采用氧氣切割的方式,拆除工作執(zhí)行以 “先高后低,先地上后地下,先小后大,先管道后設(shè)備,先附件后主機”的拆除原則,對罐子進行拆除。對罐子底壁有腐蝕的,在拆除前必須在罐體四周用槽鋼固定支撐加固。

3 結(jié)語

通過采用冷、熱切割相結(jié)合的方式,4個濃硫酸罐安全拆除。拆除過程中,未出現(xiàn)安全事故,未對周邊設(shè)備造成安全隱患,未造成環(huán)境污染。目前國家對環(huán)保和安全要求越來越嚴格,使用年限較長的設(shè)備需拆除,在拆除過程中要保證人身及設(shè)備安全,又不能污染環(huán)境,針對罐內(nèi)有易燃易爆氣體又無法通風置換及需對罐內(nèi)物質(zhì)進行中和的設(shè)備,可采取冷熱切割相結(jié)合的方法進行拆除,此方法值得研究和借鑒。

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