錢 力,胡立昂,李 悅,劉 向,張印玲
(1.河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300;2.國網(wǎng)新源控股有限公司檢修分公司,北京 100068)
張河灣電廠每臺機組設(shè)置一個進水球閥,布置在蝸殼層,安裝在壓力鋼管與水泵水輪機蝸殼之間,作為機組水泵工況起動、機組調(diào)相及機組正常停機和事故停機的設(shè)備。在安裝初期球閥還作為高壓輸水隧道的堵頭。
球閥設(shè)備主要由球閥本體部分、球閥電氣控制部分、球閥油壓部分組成。進水球閥為臥軸雙密封球閥,雙接力器油壓操作。
2019年11月設(shè)備健康狀態(tài)月度技術(shù)分析發(fā)現(xiàn),2號機球閥出現(xiàn)了一次關(guān)閉時間偏長的現(xiàn)象。
表1 2019年11月球閥關(guān)閉時間記錄
2019年11月4臺球閥開關(guān)時間總體趨勢平穩(wěn),時間開啟動作時間在47~51 s范圍內(nèi),關(guān)閉時間2號機組偶爾出現(xiàn)偏長,其余機組均正常在53~62 s內(nèi),暫不影響機組運行,對球閥位置傳感器進行檢查無異常,加強關(guān)注。同時其他數(shù)據(jù)對比本年度各月開關(guān)時間數(shù)據(jù),未見明顯異常增加/降低趨勢,現(xiàn)場巡視檢查未見球閥開關(guān)過程中有異常情況出現(xiàn)。
(1)可能原因:球閥全開位置傳感器故障。
問題排查:
1)檢查球閥全關(guān)位置開關(guān)CG512、CG511,開關(guān)位置及固定螺栓無松動,標(biāo)記線刻度無變動。
2)手動觸動全關(guān)位置開關(guān)CG512、CG511,與中控室及球閥控制箱對點,信號動作正常。
3)用萬用表測量CG512、CG511的2個觸點間電阻,觸點接通時電阻為0.19Ω,觸點斷開為無窮大,電阻正常。
綜合以上三點,排除球閥全關(guān)信號位置開關(guān)故障的原因。
(2)可能原因:樞軸轉(zhuǎn)動摩擦力增大,造成球閥動作緩慢。
問題排查:
1)查閱監(jiān)控歷史記錄,2號球閥11月05日開機時全關(guān)到全開時間為50 s,在正常范圍內(nèi)。
2)球閥的關(guān)閉可分為兩個階段,第一階段為快關(guān)段,從全開到 2 %左右,正常用時53 s;第二階段為慢關(guān)段,從2 %到全關(guān),正常用時9 s。查閱11月份2號球閥快關(guān)段和慢關(guān)段時間,記錄如表2。
表 2 2號球閥快關(guān)段和慢關(guān)段時間
綜合以上兩點分析,如果球閥樞軸摩擦力增大,則球閥在開啟和關(guān)閉兩個過程中都將變慢,并且快關(guān)和慢關(guān)兩段的時間均會延長,實際并沒有,可以排除球閥樞軸摩擦力增大的原因。
(3)可能原因:球閥慢開段緩沖腔排油管路堵塞,造成球閥慢開段動作緩慢,增大了整體開啟時間。
根據(jù)球閥的設(shè)計,球閥接力器在接近全開或全關(guān)時為避免接力器活塞對端蓋的沖擊,在兩端設(shè)置了緩沖腔。在接力器由全開向全關(guān)移動時,開啟腔內(nèi)的油從活塞桿與端蓋間的縫隙進入壓力油主管路泄掉,當(dāng)接力器活塞走至緩沖腔位置時,由于活塞桿密封套的存在,封堵了活塞桿與端蓋間的縫隙,緩沖腔內(nèi)壓力油無法通過主油管排除,只能通過緩沖腔的排油管排除,調(diào)整緩沖腔的排油管的節(jié)流閥即可調(diào)整接力器的慢關(guān)段時間。
球閥關(guān)閉時間的延長主要體現(xiàn)在慢關(guān)段,造成慢關(guān)段時間延長的原因可能是緩沖腔排油管路堵塞。緩沖腔排油管路為L型管路,節(jié)流閥位于L型管路拐角處,雜質(zhì)容易在節(jié)流閥處聚集,造成管路堵塞,影響排油速度。球閥開啟時,壓力油經(jīng)過緩沖腔排油管路和兩個帶有逆止閥的管路進入活塞下腔,接力器開始開啟。在此過程中,存在于緩沖腔排油管路的雜質(zhì)可能會被油流帶走,當(dāng)再次關(guān)閉球閥時,緩沖腔排油管路沒有雜質(zhì)堵塞,球閥關(guān)閉正常。這可以解釋故障偶發(fā)性的原因。
綜合以上兩點分析,判斷球閥關(guān)閉緩沖腔排油管路堵塞是造成球閥關(guān)閉時間變長的原因,而造成管路堵塞的原因為油質(zhì)雜質(zhì)較多。球閥接力器為垂直開啟/關(guān)閉方式,較重的雜質(zhì)容易在接力器底部和活塞上表面聚集,不易排出。
在緩沖關(guān)閉階段,發(fā)生堵塞的接力器,其關(guān)閉緩沖腔的壓力會有較大的升高。
手動開啟球閥,在兩個接力器關(guān)閉緩沖腔接壓力表測量,對壓力值進行比較。在球閥由快關(guān)段進入慢關(guān)段后,1號接力器實測壓力在6 MPa,較穩(wěn)定。2號接力器實測壓力最高到達(dá)9 MPa。
根據(jù)壓力表實測數(shù)據(jù)分析,應(yīng)為2號接力器下端緩沖腔排油管節(jié)流閥堵塞,造成2號接力器排油不暢,進而導(dǎo)致球閥關(guān)閉緩慢。試驗現(xiàn)象和分析結(jié)果吻合。
經(jīng)過現(xiàn)場檢查球閥全關(guān)位置傳感器、查閱球閥動作時間記錄以及動作球閥測量緩沖腔壓力,確認(rèn)故障原因是球閥慢關(guān)段緩沖腔排油管路堵塞,造成球閥慢關(guān)段動作緩慢,增大了整體關(guān)閉時間。
(1)拆卸球閥接力器下端部緩沖腔排油管路節(jié)流片,對節(jié)流片及排油管路進行清洗:
1)拆卸緩沖腔測壓接頭和節(jié)流閥堵頭,將管路內(nèi)殘油排盡。
2)將節(jié)流閥處的節(jié)流片旋出,發(fā)現(xiàn)節(jié)流孔內(nèi)有球狀焊渣雜物堵塞,腔體內(nèi)有綠色片狀雜質(zhì)。
3)用內(nèi)六角頂出球狀雜物,用潔凈的內(nèi)六角取出雜質(zhì),用清洗劑噴掃測壓管口和節(jié)流閥管口。
圖1 測壓接頭和節(jié)流閥堵頭
圖2 拆出節(jié)流片
圖3 被球狀雜質(zhì)堵塞的節(jié)流片
4)回裝節(jié)流片及堵頭。
(2)機組恢復(fù)備用后,實測球閥關(guān)閉時間為63 s。動作時間正常。
2號機組在停機過程的球閥關(guān)閉過程中,快關(guān)段動作正常,動作時間為53 s;因為2號接力器下端緩沖腔排油管節(jié)流閥堵塞,造成2號接力器排油不暢,引起球閥慢關(guān)段動作遲緩,由正常的9 s延長到30 s,導(dǎo)致整體關(guān)閉時間延長為83 s。
圖 4 球狀焊渣雜質(zhì)和密封表面脫落物雜質(zhì)
(1)檢修項目不完善,應(yīng)定期進行球閥接力器緩沖腔的清理工作。結(jié)合機組C級及以上檢修,進行球閥接力器緩沖腔的清理工作。
(2)2號機組球閥接力器已經(jīng)運行10年以上,未進行徹底的檢修。結(jié)合機組大修,進行球閥接力器的返廠檢修工作。
結(jié)合設(shè)備狀態(tài)分析,及時發(fā)現(xiàn)缺陷的趨勢并進行處理,降低設(shè)備故障率,提高設(shè)備運行穩(wěn)定性。