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改善凝結(jié)水溶氧量的方法探討

2020-02-14 05:53王海軍盧林
商情 2020年1期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水

王海軍 盧林

【摘要】凝結(jié)水溶氧量事關(guān)熱力系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟性,本文根據(jù)奉節(jié)電廠兩臺600MW超臨界火電機組凝結(jié)水溶氧量偏高現(xiàn)象,通過分析凝結(jié)水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)及運行工況,結(jié)合實際處理過程和效果,找出影響凝結(jié)水溶氧量的關(guān)鍵因素,總結(jié)歸納出一些改善凝結(jié)水溶氧量的方法,最后提出將凝結(jié)水泵機封改為雙端面機封和適當(dāng)提高密封水壓力是改善凝結(jié)水溶氧量的最有效辦法。

【關(guān)鍵詞】凝結(jié)水 ?溶氧量 ?凝結(jié)水泵 ?機封

一、前言

當(dāng)前發(fā)電機組容量和參數(shù)不斷提高,對熱力系統(tǒng)的介質(zhì)品質(zhì)要求越來越嚴(yán)格,凝結(jié)水溶氧量作為火力發(fā)電廠凝結(jié)水品質(zhì)的主要指標(biāo)之一,重要性不言而喻。若凝結(jié)水溶氧量長期偏高甚至超標(biāo)時,凝結(jié)水通過軸封加熱器、低壓加熱器以及凝結(jié)水系統(tǒng)管道,在設(shè)備表面會產(chǎn)生氧腐蝕,降低設(shè)備使用壽命,引起系統(tǒng)換熱器乃至管道泄漏,造成系統(tǒng)安全性下降。同時加熱器的換熱管表面會因氧腐蝕形成垢面,降低換熱器的換熱效率,造成系統(tǒng)經(jīng)濟性下降。此外,根據(jù)GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》要求,當(dāng)過熱蒸汽壓力在18.4~25.0MPa范圍內(nèi)的火電機組,凝結(jié)水溶氧量不得超過20μg/L。

因此,降低凝結(jié)水溶氧量,保證凝結(jié)水水質(zhì),避免凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,能有效提高火力發(fā)電機組的安全性和經(jīng)濟性,這不僅關(guān)系到發(fā)電企業(yè)的生存、效益和發(fā)展,而且還直接關(guān)系國民經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾生活,本文就結(jié)合奉節(jié)電廠兩臺600MW機組凝結(jié)水溶氧量改善過程,對如何改善凝結(jié)水溶氧量的方法進行總結(jié)和探討。

二、機組概況及凝結(jié)水溶氧量情況

華電國際奉節(jié)發(fā)電廠一期2×600MW“W”火焰超臨界燃煤汽輪發(fā)電機組,汽輪機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的N600-24.2/566/566型超臨界凝汽式汽輪機,每臺機組各配有2臺100%容量的10LDTNB-4PJX型變頻凝結(jié)水泵,一臺100%容量的變轉(zhuǎn)速凝汽式給水泵汽輪機,給水泵汽輪機配有單獨的凝汽器、真空泵、凝結(jié)水泵等設(shè)備。

凝結(jié)水系統(tǒng)的主要功能是把凝結(jié)水從凝汽器送至除氧器。在輸送過程中對凝結(jié)水進行除鹽、除氧、加熱等系列必要環(huán)節(jié),保證系統(tǒng)安全可靠運行和提高循環(huán)熱效率。該廠機組溶氧測點共有兩處,溶氧測點1位于主機凝結(jié)水泵出口凝結(jié)水母管,測量凝結(jié)水溶氧量(標(biāo)準(zhǔn)≤20μg/L);溶氧測點2位于除氧器出口給水管道,測量給水溶氧量(標(biāo)準(zhǔn)≤7μg/L),凝結(jié)水通過在凝汽器中真空除氧和加聯(lián)氨化學(xué)除氧來保證水質(zhì)。

該廠兩臺機組自投運以來,測點1凝結(jié)水含氧量一直偏高,比較突出的是低負荷運行中,尤其是在機組負荷330MW左右時,凝結(jié)水溶氧量(24-26μg/L)明顯超標(biāo),而測點2給水溶氧量(6.7-6.9μg/L)卻一直在合格范圍內(nèi)。

通過對比同類型同容量機組,其它電廠機組運行時凝結(jié)水溶氧量均未超過13μg/L。電廠通過調(diào)整運行參數(shù)、校核儀表、加裝噴淋水等辦法,能降低凝結(jié)水溶氧量至合格,但改善空間很大。若機組長期在凝結(jié)水溶氧超標(biāo)情況下運行,將影響整個機組的安全運行,如何改善凝結(jié)水溶氧量成為一個迫切的難題。

三、凝結(jié)水溶氧量高的原因及改善方法

理論上,當(dāng)凝結(jié)水在排汽壓力下達到飽和狀態(tài)且無過冷度時,則凝結(jié)水中含氧量趨于零。因此,造成凝結(jié)水溶氧量不合格的原因主要有以下三方面:機組真空系統(tǒng)不嚴(yán),外部空氣漏入真空系統(tǒng),部分溶于凝結(jié)水;收集的凝結(jié)水和補水溶氧量大;凝汽器除氧效果不好和凝結(jié)水過冷度過大。下面對原因進行具體分析,提出改善方法,并進行簡要探討。

(一)降低凝結(jié)水溶氧量的測量偏差

因凝結(jié)水溶氧取樣點至溶氧儀表管線較長,穿插著取樣閥、盤柜、減溫器、恒溫箱等諸多中間裝置,有漏入冷卻水的可能性。此外,凝結(jié)水溶氧測量計為本身存在測量偏差,需定期校核。日常工作中,應(yīng)定期對取樣裝置進行檢查、定期校驗表計,人工取樣化驗分析對比數(shù)據(jù),確認(rèn)取樣測量數(shù)據(jù)能正確地反應(yīng)凝結(jié)水溶氧水平。

(二)提高凝汽器真空系統(tǒng)的真空度

如果機組真空嚴(yán)密性太差,那么凝汽器汽側(cè)會漏入較多空氣,增大凝結(jié)水溶氧量。機組正常運行階段,大小機凝汽器真空系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗定期執(zhí)行,采用氦質(zhì)譜檢漏儀等先進工具和技術(shù)查漏,確保機組真空嚴(yán)密性良好。

(三)避免凝結(jié)水的過冷度

凝結(jié)水過冷度的存在會威脅機組運行的安全性和可靠性。凝結(jié)水溫度過低,即凝結(jié)水水面上的蒸汽分壓力的降低,氣體分壓力的增高,使得溶于水中的氣體含量增加,因此若凝結(jié)水出現(xiàn)過冷度,則其含氧量增加,且過冷度越大,凝結(jié)水溶氧量就會更高,這也是冬季凝結(jié)水溶氧量比夏季高的原因。機組運行中,要嚴(yán)格控制凝汽器的水位,檢測凝結(jié)水的硬度、避免循環(huán)水漏入凝結(jié)水,根據(jù)機組負荷和環(huán)境問題及時調(diào)整循環(huán)水量,保證抽真空系統(tǒng)的正常投入,盡量避免凝結(jié)水過冷度。

(四)降低凝結(jié)水水源溶氧量

凝汽器的水源主要包括自身的凝結(jié)水、除鹽補充水、加熱器的疏水、給水泵密封回水以及小機凝結(jié)水等。如若運行方式、參數(shù)調(diào)整不當(dāng),或溶氧量太高的水進入凝汽器,凝結(jié)水溶氧量定會增大。因此,所有非“凝結(jié)”水源應(yīng)保證溶氧量合格,并且全部進入疏水?dāng)U容器,進行充分霧化、除氧后才能流入熱井,凝結(jié)水溶氧量才不會受到影響。

(五)降低凝結(jié)水泵的漏入量

該廠主機凝結(jié)水泵系沈陽工業(yè)泵生產(chǎn)的10LDTNB-4PJX型凝結(jié)水泵,為立式、雙層殼體離心水泵,軸端密封采用單端面機械密封,密封水為除鹽水、閉式水和凝結(jié)水。本身單端面機械密封密封性能較差,在長期運轉(zhuǎn)后動靜環(huán)形成磨損,密封水的壓力又偏低,空氣在凝汽器負壓的作用下直接進入凝結(jié)水,對凝結(jié)水溶氧量影響較大。同時密封水水源尤其是閉式水含氧量頗高、凝結(jié)水含氧量本身不合格,密封水密封后直接進入凝結(jié)水,加劇了凝結(jié)水含氧量的惡化。此外,凝結(jié)水泵本身處于機組負壓區(qū)域,抽空氣管道、入口閥門、筒體等處若有不嚴(yán)密現(xiàn)象也必將影響機組的凝結(jié)水溶氧量。針對以上情況,可以通過以下方法進行解決。

(1)凝結(jié)水泵機封密封水源的改造。凝結(jié)水泵機封密封水回水通過凝結(jié)水泵的負壓抽吸直接進入凝結(jié)水,若密封水溶氧量高,雖然密封水流量較小,但一定程度上還是會對凝結(jié)水溶氧產(chǎn)生負面影響,必須保證密封水的溶氧量和水質(zhì)。因此,對凝結(jié)水泵機封密封水源進行改造,取消閉式水至凝結(jié)水泵密封水管路,凝結(jié)水系統(tǒng)啟動時,凝結(jié)水泵使用除鹽水作為密封水水源,運行正常后,將密封水水源切換為凝結(jié)水母管供給。

(2)凝結(jié)水泵機封改造。判斷凝結(jié)水泵機封處有無泄漏的最直接辦法,就是在機封處加裝淋水裝置,淋水采用凝結(jié)水或除鹽水,觀察凝結(jié)水溶氧情況,若凝結(jié)水溶氧量有明顯降低,由此推斷有空氣通過機封漏入凝結(jié)水。該廠為證實凝結(jié)水泵機封處存在漏空氣現(xiàn)象,在凝泵機封處加裝一淋水裝置,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧量有明顯降低,說明凝結(jié)水泵機封處存在嚴(yán)重漏空氣。

停機后,檢查機封狀況,發(fā)現(xiàn)機封密封面正常,機封本體材質(zhì)、密封材料均符合要求。通過查閱資料和咨詢多個機封廠家,得知若采用雙端面機封,其密封效果明顯優(yōu)于單端面機封,因此將凝結(jié)水泵機封更換為雙端面機封,并增加密封水回水管道。通過此次改造,機組運行時凝結(jié)水溶氧量始終小于9μg/L,得到了很大改善。

(3)提高凝結(jié)水泵機封密封水壓力。無論是備用還是運行的凝結(jié)水泵都處在高度真空下,其軸端必須有可靠的密封,凝結(jié)水泵機封密封水不但有冷卻密封面的作用,更有密封的作用,若機封密封水壓力低,不足以密封機封,必會導(dǎo)致空氣被吸入。為判斷密封水壓對凝結(jié)水溶氧量的影響,該廠將凝結(jié)水泵機封密封水壓力從0.2MPa調(diào)整至0.35MPa后,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧量有明顯的改善,這也從另一方面印證了凝結(jié)水泵機封存在漏空氣現(xiàn)象。而凝結(jié)水泵一般為變頻運行,每日設(shè)備巡視時應(yīng)查看密封水壓力和流量,發(fā)現(xiàn)壓力過低或流量不足時應(yīng)及時調(diào)整。

四、結(jié)束語

降低凝結(jié)水溶氧量的方法多種多樣,關(guān)鍵還是要結(jié)合系統(tǒng)和設(shè)備的特點和運行狀況,奉節(jié)電廠兩臺機組凝結(jié)水溶氧量超標(biāo)的主要原因是凝結(jié)水泵機封發(fā)生泄漏,通過有效的技術(shù)改造,將凝結(jié)水泵機封更換為雙端面機械密封和提高密封水壓力,防止了空氣通過軸端進入凝結(jié)水,有效地降低了凝結(jié)水溶氧量,延長了管道及設(shè)備的使用壽命,增強了機組運行的穩(wěn)定性,此外,這次改造經(jīng)驗也能給其他類似發(fā)電機組提供一定的借鑒和幫助。

參考文獻:

[1]白秀春,盧建榮.凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)的原因分析及處理[J].信息記錄材料,2018.

[2]邱家煜.凝結(jié)水溶氧量超標(biāo)原因分析及改進[J].華電技術(shù),2012.

[3]李岸然.600MW發(fā)電機組凝結(jié)水溶氧量超標(biāo)的治理[J].廣西電力,2010.

作者簡介:王海軍(1987-),男,重慶開州人,助理工程師,從事火力發(fā)電廠維護檢修方面工作;

盧林(1992-),男,重慶開州人,助理工程師,從事火力發(fā)電廠汽機維護和檢修方面工作。

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