摘 要:文章對某發(fā)電公司汽輪發(fā)電機(jī)組的真空系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化節(jié)能改造。改造后機(jī)組真空平均提高0.285kPa,端差降低0.3℃,使凝汽器的效率更優(yōu)。系統(tǒng)的綜合運(yùn)行電流比原來降低276A,起到了很好的節(jié)能效果。另外,還解決了真空泵水溫高時氣蝕及出力不足的問題,大大降低了維護(hù)工作量及成本。
關(guān)鍵詞:真空泵;蒸汽噴射器;混合式冷凝器;凝結(jié)水
前言
某發(fā)電公司 #3機(jī)組真空泵是某廠生產(chǎn)的2BW4-353型水環(huán)式真空泵,每臺機(jī)組配3臺,通常為2用1備。真空泵的工作液采用海水冷卻,海水溫度受到氣候條件影響,溫度變化較大,特別是夏天,海水最高溫度能到32℃左右。此時真空泵的工作水溫能到37℃,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全運(yùn)行。鑒于此,我們改造應(yīng)用了蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng),可以使凝汽器一直保持在相應(yīng)工況下的設(shè)計(jì)最低背壓,即凝汽器的真空保持在最高狀態(tài),從而達(dá)到節(jié)能效果。而且不受真空泵工作液溫度過高問題導(dǎo)致的抽吸能力下降的限制,同時還能很好的解決真空泵由于氣蝕引起的噪音和葉輪斷裂、汽蝕問題。
1 水環(huán)真空泵抽真空系統(tǒng)的局限性及改造的必要性
工作液溫度對真空泵抽氣能力影響較大,特別是在壓力較低的情況下(10kPa以下)影響更加明顯,而電廠中真空泵的抽氣壓力剛好在此范圍之內(nèi)。冬季時壓力可低至3.4kPa,真空泵的抽氣能力嚴(yán)重下降。夏季時工作水溫可以高達(dá)37℃,真空泵抽氣能力在15kPa時便開始嚴(yán)重衰減。由此可以得出,工作液溫度越高,真空泵的極限真空越差,極限真空下的抽氣能力越差。
當(dāng)真空泵出力嚴(yán)重不足時,不凝性氣體將造成傳熱惡化并在凝汽器內(nèi)積聚破壞凝汽器真空,水蒸氣中質(zhì)量含量占1%的空氣能使表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低60%,從而降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。凝汽器真空變差,則機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性會顯著下降。
2 真空泵的汽蝕對水環(huán)真空泵抽真空系統(tǒng)的影響
水環(huán)真空泵在汽蝕狀態(tài)下工作,會造成泵的噪聲、振動變大,氣泡破裂的沖擊葉輪,嚴(yán)重影響使用壽命。在夏季水溫高時,某發(fā)電公司的水環(huán)真空泵長期在汽蝕狀態(tài)下工作,不僅噪音大,而且每次檢修解體,葉輪都有裂紋及汽蝕現(xiàn)象,平時真空泵也會常常出現(xiàn)電流大及出力不足等問題,檢修工作量大、維護(hù)成本非常高。
因此,無論從機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性還是安全性考慮,都需要對凝汽器的抽真空系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
在多方咨詢及調(diào)研、對比后,并結(jié)合電廠的實(shí)際情況,對蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng)進(jìn)行了全面優(yōu)化,優(yōu)化后的配置為:
(1)動力蒸汽源——輔汽聯(lián)箱0.5MPa的動力蒸汽,耗氣量約500kg/h。
(2)冷凝器——混合式冷凝器。
(3)冷卻水源——凝結(jié)水,用水量約200T/h。
3 優(yōu)化后的方案的優(yōu)勢
結(jié)合電廠的實(shí)際情況,經(jīng)過全面優(yōu)化的蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng),在保證抽氣能力的前提下,節(jié)能降耗效果更加明顯:
(1)電廠的輔汽聯(lián)箱是四臺機(jī)組聯(lián)通母管制,輔汽壓力非常穩(wěn)定。因此從輔汽聯(lián)箱取更高壓力的蒸汽(0.5MPa),使耗氣量降低約了28%。
(2)電廠的循環(huán)水為海水,腐蝕性強(qiáng),易結(jié)海生物。采用表面式冷卻器需使用鈦管換熱管,不僅造價高,而且存在管孔內(nèi)海生物衍生及堵管的問題,影響換熱效果,維護(hù)、清理工作量較大。經(jīng)過技術(shù)人員的多方咨詢及調(diào)研決定改用混合式冷卻器,冷卻水采用凝結(jié)水。這樣從本質(zhì)上解決了后續(xù)易發(fā)的問題,而且混合式冷卻器沒有換熱管,后期幾乎免維護(hù)。從能量回收角度,被蒸汽噴射器抽出的乏汽和動力蒸汽與凝結(jié)水混合后,被冷卻成凝結(jié)水回收熱井,乏汽潛熱和動力蒸汽余熱被全部回收。
4 蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng)主要設(shè)備構(gòu)成
某發(fā)電公司 #3機(jī)組設(shè)計(jì)的蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng)包含如下內(nèi)容:
(1)蒸汽噴射器兩臺,分別抽吸凝汽器高壓側(cè)和低壓側(cè),緊靠混合式冷凝器安裝。
(2)混合式冷凝器一臺,豎直安裝在6.4米層。
(3)蒸汽穩(wěn)壓罐一臺,安裝在6.4米層混合式冷凝器旁邊,用于穩(wěn)定蒸汽壓力,以及排污、疏水等。
(4)小功率真空泵一臺,在0米層原C泵基礎(chǔ)上改造。
(5)閥門、管路、儀表、窺窗等附件。
5 改造效果分析
負(fù)荷越低噴射器抽真空系統(tǒng)投運(yùn)效果越好,550MW時新真空系統(tǒng)比原系統(tǒng)凝汽器平均真空提高了0.1kPa。400MW時新真空系統(tǒng)比原系統(tǒng)高壓側(cè)凝汽器真空降低0.2KPa,低壓側(cè)凝汽器降低0.93 Kpa,平均真空提高了0.55Kpa。達(dá)到預(yù)期效果。真空泵運(yùn)行電流降低了346A,考慮使用凝結(jié)水作為冷卻水,凝泵電流上升了7A,改造后綜合電流下降了276A。
6 收益分析
該系統(tǒng)改造后經(jīng)過初步計(jì)算,凝汽器提高真空的收益、節(jié)電收益、回收熱量收益三項(xiàng)相加后每年的經(jīng)濟(jì)收益約為189萬元。
7 結(jié)束語
蒸汽噴射器在660MW機(jī)組真空系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造上的應(yīng)用,主要解決了如下幾個方面的問題:
(1)現(xiàn)運(yùn)行一臺小真空泵,入口壓力在-89kPa(不在氣蝕點(diǎn)),徹底解決了真空泵在水溫高時的氣蝕問題。
(2)由于解決了真空泵氣蝕問題,從而降低了真空泵的維護(hù)費(fèi)用。
(3)凝汽器真空平均提高0.285kPa,使凝汽器的效率更優(yōu)。
工程達(dá)到的效果有如下幾個方面:
(1)原真空系統(tǒng),運(yùn)行兩臺大泵時,電流在421A;現(xiàn)運(yùn)行蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng)后,只運(yùn)行一臺小泵,電流74A,雖然凝泵電流上升了7A左右,但總電流降低了276A,節(jié)電效果非常好。
(2)按負(fù)荷550MW做性能對比試驗(yàn),投運(yùn)蒸汽噴射器系統(tǒng)后,凝汽器真空提高了0.1kPa,凝汽器端差降低0.3℃。400MW時新真空系統(tǒng)比原系統(tǒng)高壓側(cè)凝汽器真空降低0.2KPa,低壓側(cè)凝汽器降低0.93Kpa,平均真空提高了0.55Kpa。在3號機(jī)的嚴(yán)密性達(dá)到優(yōu)秀(高壓側(cè)110Pa/min,低壓側(cè)50Pa/min,平均80Pa/min)的情況下,能做出這樣的數(shù)據(jù),這說明蒸汽噴射器系統(tǒng)的抽氣能力更強(qiáng),效率更高。
(3)使用蒸汽噴射器系統(tǒng),雖然耗用約了0.5t/h的高壓蒸汽,但是再經(jīng)過蒸汽噴射器做完功之后,被混合式冷凝器冷卻,將熱量全部回收熱井凝結(jié)水中。
(4)前級的蒸汽噴射器和混合式冷凝器等設(shè)備均為靜設(shè)備,幾乎是免維護(hù)的,大大降低維護(hù)成本。
(5)后級真空泵的工作壓力(入口壓力)升高至-89kPa,該壓力避開了真空泵的氣蝕壓力,使真空泵的維護(hù)量更小,壽命更長。
綜上所述,蒸汽噴射器抽真空系統(tǒng)在節(jié)能方面起到很好的作用,同時對機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行起到了保證性作用。系統(tǒng)改造后運(yùn)行至目前未發(fā)現(xiàn)問題,具有很強(qiáng)的推廣價值。
參考文獻(xiàn)
[1]某發(fā)電公司 #3機(jī)組B級檢修后性能試驗(yàn)報(bào)告[R].
[2]某發(fā)電公司 #3機(jī)組真空系統(tǒng)性能試驗(yàn)報(bào)告[R].
作者簡介:張海峰(1974-),男,河北張家口,助理工程師,研究方向?yàn)槠啓C(jī)檢修及輔機(jī)設(shè)備管理。