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加氫裝置往復(fù)壓縮機氣閥故障分析及解決措施

2020-02-06 01:16:46涂家華
壓縮機技術(shù) 2020年6期
關(guān)鍵詞:升程閥片閥座

涂家華

(中國石化長嶺分公司設(shè)備工程部,湖南岳陽 414012)

1 引言

隨著經(jīng)濟社會快速發(fā)展,技術(shù)進步,煉化企業(yè)往往會對大型耗能設(shè)備進行節(jié)能改造,提高經(jīng)濟效益。往復(fù)壓縮機是煉油化工行業(yè)不可或缺的重要設(shè)備,特別在加氫裝置中,同時往復(fù)壓縮機也是裝置中的耗能大戶,增加無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)是目前比較成熟且有效的一種節(jié)能改造方式。但節(jié)能改造同時也伴隨著風(fēng)險,如氣閥故障頻繁,使用壽命短,既影響往復(fù)壓縮機流量,又造成效率下降,能耗增加。同時,機組頻繁停機維修,增加了檢維修成本,也影響了設(shè)備安全運行。因此,準(zhǔn)確判斷氣閥失效原因,采取有效措施解決故障問題,保障機組長周期平穩(wěn)運行,才能達到節(jié)能改造最佳效果。

2 故障概況

某煉油廠100萬t/a加氫裂化裝置新氫壓縮機組,沈陽鼓風(fēng)機廠制造,型號4M125-48/24-117.5-Ⅰ-BX,兩級四列對稱平衡型,吸氣壓力2.4 MPa,排氣壓力為11.75 MPa,吸氣溫度40 ℃,排氣溫度121 ℃。2018年新氫壓縮機組節(jié)能改造,增設(shè)無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),氣閥為網(wǎng)狀氣閥,PEEK材質(zhì)閥片。機組節(jié)能改造完成后開機運行3~7天,同一級的兩列排氣溫差增大明顯,機組打氣量降低,氣閥失效頻繁,機組多次檢修更換氣閥。氣閥故障現(xiàn)象:每次閥片邊沿均有破損,偶爾氣閥彈簧有斷裂情況。

3 氣閥工作原理及結(jié)構(gòu)

3.1 氣閥工作原理

以排氣閥為例說明,機組活塞壓縮氣體過程中,當(dāng)缸內(nèi)氣體力大于排氣側(cè)的氣體力與氣閥全閉時的彈簧力之和時,氣閥開啟,閥片離開閥座;隨著排氣過程結(jié)束,氣閥全開時的彈簧力大于缸內(nèi)壓力與排氣側(cè)壓力差產(chǎn)生的氣體力時,閥片回到閥座,氣閥關(guān)閉,一個排氣過程完成。閥片的運動方程為

2m(dh2/dt2)=Fg-Fs

式中 m——閥片與1/3彈簧的質(zhì)量和

Fg、Fs——氣體力和彈簧力

3.2 氣閥結(jié)構(gòu)

氣閥作為往復(fù)壓縮機核心部件之一,工作強度大,工作環(huán)境惡劣,被稱為“三大易損件”之首;同時,又因其重要的作用和地位,也被稱為“壓縮機的心臟”。往復(fù)壓縮機的氣閥主要由下列部件組成:

(1)閥座:擁有被啟閉元件覆蓋的氣體通道,并承受工作腔內(nèi)外的壓力差。

(2)啟閉元件:交替的開啟和關(guān)閉閥座通道,控制氣體進出工作腔,通常制成片狀,故也叫閥片。

(3)升程限制器:也叫閥蓋,控制閥片的開啟高度,并通常作為彈性元件的支承座。

(4)彈性元件:在氣閥關(guān)閉時,推動閥片落向閥座;并在開啟時抑制閥片對升程限制器的撞擊,通常為彈簧或彈簧片。

4 失效原因分析及處理

4.1 失效原因分析

根據(jù)氣閥使用和解體情況推斷,氣閥失效原因主要有以下幾種:

4.1.1 工藝介質(zhì)較臟

介質(zhì)中含有固體雜質(zhì)和粉塵,堵塞槽道或進入閥片與閥座密封面,閥片在運動過程中側(cè)傾,與閥座、閥蓋不平行接觸、沖撞,導(dǎo)致閥片受力不均,邊沿局部受到較大應(yīng)力損壞,氣閥失效。

4.1.2 閥片質(zhì)量問題

PEEK閥片在注塑成形時,存在疏松、氣孔等質(zhì)量問題,導(dǎo)致閥片應(yīng)力集中,在高強度快速運動過程中閥片容易出現(xiàn)破損斷裂,使用壽命較短。

4.1.3 氣閥設(shè)計選型問題

在設(shè)計選型時,閥片和彈簧尺寸、厚度、數(shù)量等選擇不合理,閥片在工作中,在彈簧力和介質(zhì)氣流沖擊力下,相對于閥座和閥蓋,以非水平狀態(tài)做往復(fù)垂直運動,即閥片在運動中發(fā)生側(cè)傾(圖1),導(dǎo)致閥片受力不均,邊沿受力超過許用應(yīng)力,閥片外沿破裂失效。

4.2 氣閥故障處理

壓縮機組氣閥失效后,進行多次解體檢修。通過對氣閥解體和氣缸開蓋檢查,確定工藝介質(zhì)干凈,不含顆粒狀雜質(zhì),閥片、閥座無腐蝕現(xiàn)象,可以排除工藝介質(zhì)原因?qū)е麻y片損壞失效。

同時使用TA Q100 差示量熱掃描儀、TA Q500熱失重分析儀、基恩士VHX-5000數(shù)碼顯微鏡等設(shè)備對故障閥片進行分析檢測。

檢測結(jié)果表明:閥片內(nèi)部沒有發(fā)現(xiàn)縮孔,玻璃纖維排布正常;密度測試結(jié)果1.54 g/cm3,高于450GL30的標(biāo)準(zhǔn)值;樣品結(jié)晶度良好(31%);從DSC曲線(圖2) 來看,在氣閥正常工作溫度區(qū)間(105~130 ℃),熱力學(xué)性能穩(wěn)定,從而可以判定閥片本身不存在質(zhì)量問題。

圖1 氣閥運動過程中閥片側(cè)傾

綜合上述,通過機組多次解體檢修和氣閥閥片質(zhì)量檢測情況可以確定:此次往復(fù)機組氣閥失效排除工藝條件和閥片質(zhì)量因素,主要失效原因為氣閥設(shè)計選型不合理。氣閥彈簧力選型設(shè)計合理時,閥片在介質(zhì)壓力和彈簧力作用下,氣閥緩慢開啟和閉合(如圖3所示)。如若氣閥彈簧力選型設(shè)計不合理,氣閥運動過程中,在彈簧力和介質(zhì)氣流沖擊力共同作用下,閥片兩端的壓力差無法使閥片保持一段時間的完全開啟,閥片頻繁做往復(fù)開、閉動作,導(dǎo)致受力不均,在氣閥內(nèi)部發(fā)生震顫(如圖4所示)。同時閥片由于受力不均,在運動中產(chǎn)生側(cè)傾,閥片邊沿在閥座與升程限制器之間頻繁撞擊,最后導(dǎo)致氣閥閥片外沿破損,碎片進入氣閥致使個別彈簧斷裂,氣閥泄漏失效。

5 改進措施

5.1 提高閥片耐沖擊性能

圖2 閥片DSC升溫曲線

圖3 閥片理想運動時彈簧力

圖4 閥片顫振運動時彈簧力

適當(dāng)增加閥片厚度,提高閥片強度。同時,在保證氣閥通流面積足夠的前提下,適當(dāng)降低升程距離,減小閥片與閥座及限制器之間的沖擊速度,增加閥片耐沖擊性能,提高閥片使用壽命。

5.2 調(diào)整閥片受力分布

氣閥彈簧的作用是保證閥片有合理的運動規(guī)律,使閥片運動時快速開啟和及時關(guān)閉,且能控制閥片與閥座和升程限制器的撞擊速度不會過高。彈簧偏少和總彈簧力偏大會導(dǎo)致氣閥顫振運動。重新核算,選擇恰當(dāng)氣閥總彈簧力,同時適當(dāng)增加彈簧數(shù)量,使彈簧力更加均勻分配到閥片上。選擇單個較小彈簧力的彈簧,自身應(yīng)力幅也相應(yīng)降低,提高了彈簧安全系數(shù)。通過對閥片受力重新調(diào)整,使氣閥閥片在運行中更加穩(wěn)定,降低產(chǎn)生側(cè)傾的可能,保障氣閥正常運行。

通過從以上兩方面對氣閥結(jié)構(gòu)進行有針對性的改造,氣閥的使用壽命相比改造前有了明顯提高,保障了機組長周期平穩(wěn)運行。

6 結(jié)語

本文從生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計選型三方面綜合分析氣閥失效原因。根據(jù)閥片破損的故障現(xiàn)象,分析總結(jié)了氣閥閥片厚度、彈簧數(shù)量、升程大小等因素對氣閥閥片運動的影響,為壓縮機氣閥失效判斷提供了一個分析方向,且對往復(fù)壓縮機氣閥的設(shè)計選型提供了較好的借鑒,有效地降的低了機組故障率,提高了運行穩(wěn)定性。

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