樊安寧,馬文禮,劉俊生,陳國森,李 縉,盛艷花
(1.神華新疆化工有限公司,新疆烏魯木齊 831400;2.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003)
某高壓聚乙烯裝置引進(jìn)德國巴塞爾(Basell)公司Lupotech TS高壓管式法工藝技術(shù)[1],該技術(shù)以乙烯為原料,丙醛或丙烯作為分子量調(diào)節(jié)劑(即鏈轉(zhuǎn)移劑),以過氧化物為引發(fā)劑,反應(yīng)器采用乙烯單點(diǎn)進(jìn)料4段反應(yīng)的聚合方式,在240~310 MPa高壓狀態(tài)下生產(chǎn)低密度聚乙烯均聚產(chǎn)品。超高壓壓縮機(jī)C1202是對稱的兩級壓縮機(jī),一段有4個(gè)缸,二段有6 個(gè)缸。一段將進(jìn)氣從28.5 MPa 壓縮到大約120 MPa,二段的最終出口壓力大約為260 MPa,一段和二段的吸氣溫度均為40℃,通過調(diào)節(jié)吸氣壓力和溫度可以將壓縮機(jī)的負(fù)荷控制在設(shè)計(jì)負(fù)荷的95%~105%。二次機(jī)的一段入口與高循返回氣和一次機(jī)C1201的出口相連,來自一次機(jī)和高循返回氣中的乙烯,通過二次機(jī)C1202一段、中冷器E1210A/B、C1202二段,最終壓縮到聚合所需壓力,通過反應(yīng)器預(yù)熱器E1301A/B加熱至引發(fā)溫度,進(jìn)入反應(yīng)器開始聚合反應(yīng)。C1202安裝有泄漏氣收集分離器V1204,V1204的氣體送至一次機(jī)C1201二段入口,分離出來的油通過廢油泵P1202A/B送至廢油罐。正常生產(chǎn)時(shí)V1204的操作壓力約為0.55 MPa,可以利用壓差將油送至廢油罐。
C1202采用往復(fù)柱塞式壓縮機(jī),型號K10,無備機(jī),分二段壓縮共10個(gè)缸,一段4個(gè)缸,二段6個(gè)缸,結(jié)構(gòu)如圖1所示。10個(gè)缸水平布置在曲軸箱兩側(cè),一邊5個(gè)由電機(jī)直連帶動(dòng)。與主機(jī)配套提供電機(jī)、潤滑系統(tǒng)、氣缸冷卻系統(tǒng)以及保護(hù)壓縮機(jī)安全運(yùn)行的控制聯(lián)鎖系統(tǒng)。氣缸潤滑系統(tǒng)潤滑劑嚴(yán)格按專利商要求,采用TOTAL Orites DS270X。二次壓縮機(jī)出口壓力300 MPa(G),這種超高壓力往復(fù)活塞式壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)制造及安裝,目前僅瑞士的Burckhardt Compression和意大利的GE Nuovo Pignone兩家有經(jīng)驗(yàn)和成功使用業(yè)績。二次壓縮機(jī)設(shè)計(jì)、制造、安裝采用的標(biāo)準(zhǔn)是制造廠標(biāo)準(zhǔn),主電機(jī)功率為23500 kW。K10型壓縮機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù)如表1所示。
由于超高壓壓縮機(jī)出口壓力可達(dá)300 MPa,壓縮機(jī)本身承受著相當(dāng)大的作用力,特別是壓縮機(jī)的運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)。對于蘇爾壽壓縮機(jī)來說,由于有輔助十字頭,運(yùn)轉(zhuǎn)比較平穩(wěn),軸瓦受載工況較好。主軸瓦水平放置,在油膜區(qū)域有-水平切口,對油膜穩(wěn)定成型雖有一定影響,但由于其受載工況較好,軸瓦的動(dòng)壓潤滑油膜還是保持較好[2]。
2019年5月8日21:07二次機(jī)2B十字頭溫度TI12705升高至70℃。XSH_12700觸發(fā)ESD1303A,聚合反應(yīng)停止,班長立即匯報(bào)調(diào)度及裝置管理人員,各崗位做SP3A 之后的正常處理。21:08 V1203罐液位高報(bào)開關(guān)LS_12009報(bào)警,半小時(shí)后ESD1220觸發(fā),一次機(jī)停止,二次機(jī)正常運(yùn)行。22:15啟動(dòng)一次機(jī),22:56建立聚合反應(yīng),23:00啟動(dòng)擠壓機(jī),裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)。事件過程中二次機(jī)單獨(dú)運(yùn)行37 min,工藝參數(shù)正常,未發(fā)生二次機(jī)停止運(yùn)行情況。
輔助十字頭溫度偏高,可從以下幾個(gè)方面排除故障:檢查、清潔、調(diào)整冷沖油系統(tǒng),檢查、更換導(dǎo)套,檢查、更換帶滑套的輔助導(dǎo)向,檢查彈性桿跳動(dòng),檢查柱塞跳動(dòng)等,或者從儀表本省問題或者回路方面去考慮排除。
圖1 壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
表1 超高壓壓縮機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
前期生產(chǎn)無限流孔板時(shí),冷沖油系統(tǒng)油壓不可控制太高,約為0.35 MPa(壓力大、流速快,在潤滑部位不易形成油膜),現(xiàn)場采取將冷沖油去潤滑部位的手閥未全開,但是發(fā)現(xiàn)沖洗油回油視鏡內(nèi)(氣缸夾套) 有氣泡,視鏡內(nèi)油污較多。外商在現(xiàn)場查看后,將進(jìn)入到低壓填料沖洗油閥門關(guān)小,再將進(jìn)入到每段高壓填料夾套的冷沖油閥門開大,氣泡消失。之前產(chǎn)生氣泡原因?yàn)槔鋮s沖洗油流量不足,且溫度高導(dǎo)致[3]。
檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)二次機(jī)2段中體內(nèi)發(fā)現(xiàn)銅屑,拆檢分析為低壓填料減壓環(huán)磨損造成,導(dǎo)致冷卻沖洗油消耗量大從而導(dǎo)致輔助十字頭冷卻不足溫度異常。
使用冷卻和沖洗油系統(tǒng)的壓力油來冷卻高壓填料函、沖洗低壓填料函和潤滑輔助導(dǎo)向。冷沖油設(shè)計(jì)換油時(shí)間為8000 h,隨著機(jī)組長周期運(yùn)行,冷沖油純度有所降低,體現(xiàn)在系統(tǒng)過濾器壓差升高,壓差高報(bào)值為0.23 MPa,輔助十字頭溫度偏高時(shí)油壓壓差已經(jīng)為0.20 MPa,快接近報(bào)警值,此時(shí)說明油質(zhì)已經(jīng)變差。
正常運(yùn)行周期時(shí),2B段輔助十字頭TI12705溫度較其他段偏高。2019年公司年度大檢修,對2B段輔助十字頭進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),彈性連桿損壞嚴(yán)重,是造成溫度升高的直接原因,通常造成輔助十字頭溫度升高的99%原因是此處磨損,溫度瞬間升高是brass墊圈的問題,溫度持續(xù)數(shù)月升高是此易損件損壞導(dǎo)致,易損件小黑塊centering bush(中心襯套)。
對冷沖油進(jìn)入高低壓填料、輔助十字頭入口管線法蘭中間加限流孔板。增加限流孔板后,可將現(xiàn)場手閥全開,提高冷卻油量。此外,將冷沖油壓力適當(dāng)提高,由原來的0.42 MPa提至0.45 MPa,經(jīng)過半年運(yùn)行周期,冷沖油視鏡未出現(xiàn)氣泡等現(xiàn)象,機(jī)組溫度正常。
表2 油品合格指標(biāo)
2015年布卡重新設(shè)計(jì)新的低壓填料,自更換投用以來,能夠有效降低磨損及潤滑油消耗。
在二次機(jī)機(jī)組運(yùn)行過程中,對冷沖油系統(tǒng)進(jìn)行間隙排油、加新油,將以前使用周期長的冷沖油進(jìn)行稀釋置換,保證油質(zhì)的干凈,并根據(jù)表2所示指標(biāo)每月對油樣進(jìn)行分析比對,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)排查原因。
冷沖油油箱電加熱器溫度正常設(shè)定為45℃,溫度過高,在潤滑部位形成的油膜太稀,起不到潤滑作用,溫度太低,油粘度偏高,流動(dòng)性變差,易影響潤滑效果。在確保冷沖油潤滑效果的前提下,將油箱電加熱器現(xiàn)場溫度設(shè)定降低5℃左右,或者對油系統(tǒng)換熱器進(jìn)行切換清洗,提高換熱效果,確保冷沖油經(jīng)過換熱器后溫度不高。
本文通過對超高壓壓縮機(jī)輔助十字頭溫度異常現(xiàn)象進(jìn)行分析,從冷卻油量、冷卻油溫、冷卻油質(zhì)以及設(shè)備易損件等方面入手,找出溫度偏高的根本原因,通過增加限流孔板、更換冷卻油、降低冷卻油溫、重新設(shè)計(jì)新的低壓填料等措施,徹底解決了輔助十字頭溫度異常的問題。對防止事故擴(kuò)大保證裝置平穩(wěn)安全運(yùn)行具有積極作用。從當(dāng)前實(shí)施措施后的應(yīng)用效果看,自改進(jìn)后該處溫度一直正常,未發(fā)生一起異常波動(dòng),同時(shí)也為國內(nèi)相關(guān)石化設(shè)備人員處理同類超高壓壓縮機(jī)輔助十字頭溫度異常問題提供了借鑒和參考。